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        催化裂化汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)

        2021-01-11 07:44:24徐亞榮
        石油煉制與化工 2021年1期
        關(guān)鍵詞:調(diào)合餾分精餾塔

        張 力,徐亞榮,劉 鍵

        (中國(guó)石油烏魯木齊石化公司研究院,烏魯木齊 830019)

        催化裂化(FCC)汽油在成品油中所占比例達(dá)70%以上,且貢獻(xiàn)了90%的硫和95%的烯烴。加氫技術(shù)是有效脫除FCC汽油中硫的重要手段。然而,對(duì)于處理高硫、高烯烴的FCC汽油,在進(jìn)行超深度加氫脫硫時(shí),采用單獨(dú)的加氫脫硫技術(shù)往往會(huì)使烯烴被大幅度加氫飽和,導(dǎo)致汽油辛烷值損失較大,經(jīng)濟(jì)性較差?,F(xiàn)階段,在生產(chǎn)國(guó)Ⅴ、國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽油調(diào)合組分時(shí),通常對(duì)FCC汽油原料進(jìn)行選擇性加氫并切割為輕、重餾分,再分別對(duì)輕餾分和重餾分進(jìn)行處理以得到調(diào)合汽油作為成品汽油的調(diào)合組分[1]。通常情況下,若采用較高的溫度進(jìn)行切割,得到的重餾分深度加氫脫硫負(fù)荷可能降低,能夠在一定程度上減少辛烷值損失,然而,所得到的輕餾分中硫和烯烴含量相對(duì)較高[2],需要對(duì)輕餾分進(jìn)行進(jìn)一步的加氫脫硫處理,因此,整體上依然會(huì)導(dǎo)致較大的辛烷值損失;若采用較低的溫度進(jìn)行切割,雖然能夠得到硫含量較低的輕餾分,然而,重餾分中的硫含量和烯烴含量相對(duì)增加,進(jìn)行深度脫硫時(shí),勢(shì)必會(huì)增加對(duì)重餾分進(jìn)行加氫脫硫的苛刻度,從而造成更多的烯烴被飽和,同樣會(huì)造成較大的辛烷值損失。

        中國(guó)石油烏魯木齊石化公司(簡(jiǎn)稱烏魯木齊石化公司)從2008年開始進(jìn)行FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移深度脫硫的催化劑及工藝研究,2018年在烏魯木齊石化公司建成了100 kta FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移工業(yè)試驗(yàn)裝置,完成了FCC汽油硫轉(zhuǎn)移-加氫脫硫工業(yè)試驗(yàn),是國(guó)內(nèi)首次將FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)試驗(yàn)。以下對(duì)此工業(yè)試驗(yàn)情況及標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行介紹。

        1 FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移技術(shù)介紹

        FCC汽油中存在二硫化碳、硫醚、硫醇、噻吩類硫化物,其中噻吩硫占總硫質(zhì)量的90%以上,這類含硫化合物在催化裂化反應(yīng)條件下較穩(wěn)定,很難裂化。催化裂化汽油中的硫化物基本上是有機(jī)化合物,重餾分中主要為苯并噻吩和甲基苯并噻吩,中餾分中主要為烷基噻吩,輕餾分中主要為硫醇和硫醚[3]。

        烷基化反應(yīng)脫硫技術(shù)[4-5]首先由BP公司提出,該技術(shù)利用酸性催化劑使汽油中的噻吩硫化物與本身含有的烯烴進(jìn)行烷基化反應(yīng)生成高沸點(diǎn)的硫化物,通過蒸餾使高沸點(diǎn)的硫化物從輕餾分中分離,并在重餾分中富集,從而降低低沸點(diǎn)硫化物的含量。

        噻吩烷基化反應(yīng)依據(jù)碳正離子機(jī)理進(jìn)行,要求催化劑具有一定的酸強(qiáng)度[4-5]。催化劑的強(qiáng)酸位決定其噻吩烷基化性能。烷基硫轉(zhuǎn)移脫硫技術(shù)的催化劑主要有樹脂固載金屬離子催化劑、固體酸催化劑和離子液體催化劑[4-5]。FCC汽油中存在大量的烯烴,因此烷基硫轉(zhuǎn)移脫硫技術(shù)不需要另外添加烯烴作為烷基化劑。以噻吩與丙烯烷基化反應(yīng)為例,丙烯在酸催化劑上形成正碳離子,正碳離子可加成到噻吩S原子的α位或β位形成烷基取代噻吩。

        烷基噻吩受催化劑作用可形成新的正碳離子繼續(xù)進(jìn)行加成反應(yīng),也可進(jìn)一步與烯烴反應(yīng),生成更高沸點(diǎn)的烷基噻吩。

        將催化精餾技術(shù)[6-7]應(yīng)用于烷基化硫轉(zhuǎn)移反應(yīng)脫硫是一種新的嘗試,該工藝使烷基化反應(yīng)和高沸點(diǎn)產(chǎn)物的分離在一個(gè)催化精餾塔中同時(shí)進(jìn)行,這對(duì)于簡(jiǎn)化流程、節(jié)約投資和能量、提高脫硫效率均具有重要的開發(fā)價(jià)值。FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移技術(shù)是在反應(yīng)精餾塔內(nèi)裝有含烷基化硫轉(zhuǎn)移催化劑的催化精餾元件,原料汽油經(jīng)原料泵抽出進(jìn)入反應(yīng)精餾塔內(nèi),汽油在反應(yīng)精餾塔內(nèi)與催化劑接觸,噻吩與烯烴進(jìn)行烷基化反應(yīng),經(jīng)精餾后,塔頂?shù)玫匠土虻妮p汽油餾分,塔底富硫的重餾分去加氫脫硫裝置進(jìn)行深度脫硫?,F(xiàn)有汽油加工工藝可以靈活地與催化精餾汽油硫轉(zhuǎn)移過程進(jìn)行整合,形成成套的汽油硫轉(zhuǎn)移-加氫脫硫生產(chǎn)國(guó)Ⅴ、國(guó)Ⅵ汽油調(diào)合組分的工藝技術(shù)。

        2 FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移技術(shù)的工業(yè)試驗(yàn)

        2.1 工業(yè)試驗(yàn)裝置介紹

        圖1 100 kta FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元原則流程

        工業(yè)試驗(yàn)的原料來自烏魯木齊石化公司。一種原料為FCC全餾分汽油,來自重油催化裂化(簡(jiǎn)稱重催)裝置;另一種原料為醚化重汽油,來自汽油醚化裝置。催化精餾塔切割出小于120 ℃餾分、120~220 ℃餾分和大于220 ℃餾分,其中小于120 ℃餾分直接作為汽油調(diào)合組分,120~220 ℃餾分依托現(xiàn)有的加氫裝置進(jìn)行深度脫硫,大于220 ℃餾分送至柴油加氫裝置進(jìn)行脫硫。催化精餾塔的催化劑設(shè)計(jì)裝填量為7.8 t,實(shí)際裝填量為4.5 t,實(shí)際裝填量為設(shè)計(jì)值的58%。

        催化精餾塔為填料塔。反應(yīng)段分7段,自下而上編號(hào)為1~7,反應(yīng)段上部為回流段;精餾段為2段填料段,自上而下編號(hào)為1~2。進(jìn)料位置在反應(yīng)段1與填料段1之間。

        2.2 工業(yè)試驗(yàn)標(biāo)定結(jié)果分析

        2.2.1 FCC全餾分汽油工況標(biāo)定結(jié)果分析FCC全餾分汽油工況下催化精餾塔主要操作參數(shù)見表1,催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元原料及產(chǎn)品性質(zhì)見表2,物料平衡數(shù)據(jù)見表3。

        表1 FCC全餾分汽油工況下催化精餾塔主要操作參數(shù)

        由表1可見:催化精餾塔反應(yīng)段溫度基本在90~100 ℃,整個(gè)催化精餾塔內(nèi)的溫度梯度分布良好,反應(yīng)溫度達(dá)到了催化劑活性溫度要求;塔頂壓力為0.06 MPa;回流比(塔頂汽油回流量塔頂汽油出裝置量)為0.84,標(biāo)定期間平均值為0.75;標(biāo)定期間,催化精餾塔塔頂溫度比設(shè)計(jì)值低約12 ℃,反應(yīng)段溫度比設(shè)計(jì)值低1~5 ℃,填料段溫度比設(shè)計(jì)值低20~40 ℃,塔底溫度比設(shè)計(jì)值低46 ℃。

        表2 FCC全餾分汽油工況下催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元原料及產(chǎn)品性質(zhì)

        由表2可見:FCC全餾分汽油工況下催化精餾塔小于120 ℃餾分的餾程為33~108 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.1 μgg,RON為91.1,符合汽油調(diào)合組分的硫含量要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于15 μgg);120~220 ℃餾分的餾程為94~207 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96.7 μgg,RON 為88.3,滿足汽油加氫脫硫裝置的原料要求;大于220 ℃餾分的餾程為170~281 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為148.3 μgg,閃點(diǎn)(閉口)為58.5 ℃,符合煉油廠對(duì)柴油加氫精制裝置的原料要求。

        表3 FCC全餾分汽油工況下催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元物料平衡數(shù)據(jù)

        2.2.2 醚化重汽油工況標(biāo)定結(jié)果分析醚化重汽油工況下催化精餾塔主要操作參數(shù)見表4,催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元原料及產(chǎn)品性質(zhì)見表5,物料平衡數(shù)據(jù)見表6。

        表4 醚化重汽油工況下催化精餾塔主要操作參數(shù)

        由表4可見:醚化重汽油工況下催化精餾塔反應(yīng)段溫度為90~113 ℃,整個(gè)催化精餾塔內(nèi)的溫度梯度分布良好,反應(yīng)溫度達(dá)到了催化劑活性溫度要求;塔頂壓力為0.06 MPa;回流比為0.99,標(biāo)定期間平均值為1.1;標(biāo)定期間,塔頂溫度比設(shè)計(jì)值高約5 ℃,反應(yīng)段溫度比設(shè)計(jì)值高5~10 ℃,填料段溫度比設(shè)計(jì)值低20~40 ℃,塔底溫度比設(shè)計(jì)值低約50 ℃。

        表5 醚化重汽油工況下催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元原料及產(chǎn)品性質(zhì)

        由表5可見:醚化重汽油工況下催化精餾塔塔頂小于120 ℃餾分的餾程為79.4~121.5 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12.9 μgg,RON為88.2,符合汽油調(diào)合組分的硫含量要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于20 μgg);120~220 ℃餾分的餾程為98.8~211.4 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為85.6 μgg,RON為87.7,滿足汽油加氫裝置的原料要求;大于220 ℃餾分的餾程為168.6~231.2 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為182.5 μgg,閃點(diǎn)(閉口)為57.5 ℃,符合煉油廠對(duì)柴油加氫精制裝置的原料要求。

        表6 醚化重汽油工況下催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元物料平衡數(shù)據(jù)

        綜上可見,F(xiàn)CC全餾分汽油工況下,催化精餾塔小于120 ℃餾分的餾程為33~108 ℃,質(zhì)量收率為41.18%;醚化重汽油工況下,催化精餾塔塔頂小于120 ℃餾分的餾程為79.4~121.5 ℃,質(zhì)量收率為58.25%。兩種汽油原料經(jīng)催化精餾硫轉(zhuǎn)移反應(yīng)后,輕、重汽油的切割點(diǎn)后移至100~120 ℃,降低了重汽油加氫脫硫的負(fù)荷。目前FCC汽油選擇性加氫脫硫工藝[1]中,輕、重汽油切割點(diǎn)為60~70 ℃,重汽油加氫脫硫負(fù)荷為全餾分汽油的70%。

        2.2.3 全餾分調(diào)合汽油性質(zhì)100 kta FCC汽油硫轉(zhuǎn)移-加氫脫硫工業(yè)試驗(yàn)裝置標(biāo)定期間,兩種工況下煉油廠FCC汽油加工的流程分別如圖2和圖3所示,全餾分調(diào)合汽油性質(zhì)見表7。

        圖2 FCC全餾分汽油工況下煉油廠FCC汽油加工流程

        在FCC全餾分汽油工況下,F(xiàn)CC汽油進(jìn)入催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元進(jìn)行汽油烷基化硫轉(zhuǎn)移反應(yīng),脫硫后的輕汽油直接去調(diào)合,富硫的重汽油去汽油加氫脫硫單元進(jìn)行深度脫硫,脫硫重汽油與脫硫輕汽油進(jìn)行調(diào)合。汽油加氫脫硫裝置脫硫后的重汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.0 μgg,RON為86.3。

        圖3 醚化重汽油工況下煉油廠FCC汽油加工流程

        在醚化重汽油工況下,F(xiàn)CC汽油進(jìn)入醚化裝置進(jìn)行輕、重汽油餾分的切割;與甲醇醚化反應(yīng)后的輕汽油直接去調(diào)合;醚化重汽油去催化精餾硫轉(zhuǎn)移單元進(jìn)行汽油烷基化硫轉(zhuǎn)移反應(yīng),脫硫后的中汽油直接去調(diào)合,富硫重汽油去汽油加氫脫硫單元進(jìn)行深度脫硫;脫硫重汽油與醚化輕汽油、脫硫中汽油進(jìn)行調(diào)合。醚化裝置輕汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.1 μgg,RON為95.6,汽油加氫脫硫裝置脫硫后的重汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.4 μgg,RON為86.5。

        表7 兩種工況下的全餾分調(diào)合汽油性質(zhì)

        由表7可見:FCC全餾分汽油工況下,調(diào)合全餾分汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.5 μgg,RON為88.7(比FCC汽油降低1.3);醚化重汽油工況下,調(diào)合全餾分汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.7 μgg,RON為90.2(比FCC汽油增加0.2);兩種工況下全餾分汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于15 μgg,辛烷值損失低于1.5,達(dá)到了技術(shù)考核指標(biāo)。

        3 結(jié) 論

        (1)中國(guó)石油天然氣股份有限公司自主研發(fā)的FCC汽油催化精餾硫轉(zhuǎn)移-加氫脫硫工藝技術(shù),在烏魯木齊石化公司完成了兩種原料工況的工業(yè)試驗(yàn)標(biāo)定。FCC全餾分汽油工況下,硫轉(zhuǎn)移輕汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.1 μgg,脫硫重汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.0 μgg,調(diào)合全餾分汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.5 μgg,RON為88.7(比FCC汽油降低1.3)。醚化重汽油工況下,醚化輕汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.1 μgg,硫轉(zhuǎn)移中汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12.9 μgg,脫硫重汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.4 μgg,調(diào)合全餾分汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.7 μgg,RON為90.2(比FCC汽油增加0.2)。全餾分調(diào)合汽油的硫含量符合對(duì)國(guó)Ⅴ、國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油調(diào)合組分的要求,調(diào)合汽油的辛烷值損失小于1.5。

        (2)兩種汽油原料經(jīng)催化精餾硫轉(zhuǎn)移反應(yīng)后,輕、重汽油的切割點(diǎn)后移至100~120 ℃,降低了重汽油加氫脫硫單元的負(fù)荷。

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