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        中小型煤電機(jī)組低壓缸零功率供熱改造技術(shù)應(yīng)用分析

        2021-01-09 01:49:10侯博
        綜合智慧能源 2020年12期
        關(guān)鍵詞:供熱量光軸背壓

        侯博

        (中國中煤能源集團(tuán)有限公司,北京100120)

        0 引言

        隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提升,城市規(guī)模越來越大,供熱需求增長迅速[1]。同時(shí),在節(jié)能減排政策的要求下,城市集中供暖需求將大幅增加。在國家嚴(yán)控新增燃煤裝機(jī)的背景下,提高現(xiàn)役中小型機(jī)組供熱能力將具有較大市場;同時(shí),伴隨煤電機(jī)組由“主體電源”向“調(diào)節(jié)電源”的轉(zhuǎn)變,供熱機(jī)組的熱電解耦也將成為中小型煤電機(jī)組高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求[2]。低壓缸零功率改造(切除低壓缸進(jìn)汽),是繼光軸改造之后兼顧供熱和機(jī)組靈活性的一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)。經(jīng)過多年運(yùn)行實(shí)踐,該技術(shù)在安全性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性等方面明顯優(yōu)于傳統(tǒng)高背壓改造技術(shù),具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。自2017年臨河熱電廠330 MW 功率#1 機(jī)組實(shí)施低壓缸零功率改造以來,國內(nèi)已有20 余臺300 MW 等級以下機(jī)組實(shí)施了改造[3-5]。本研究以山西晉北地區(qū)某135 MW燃煤機(jī)組低壓缸零功率改造為例,對該技術(shù)在中小型煤電機(jī)組擴(kuò)大供熱能力、提高機(jī)組靈活性方面的應(yīng)用加以分析,以期為中小型煤電機(jī)組供熱、機(jī)組靈活性改造提供參考。

        1 低壓缸零功率改造技術(shù)原理

        低壓缸零功率改造技術(shù)原理如圖1 所示,此改造需要在中、低壓缸連通管上加裝1 組液控蝶閥及旁路系統(tǒng),從而在低壓轉(zhuǎn)子不脫離、整體軸系始終同頻運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,通過中、低壓缸連通管上新加裝的全密封、零泄漏的液控蝶閥啟閉動作,實(shí)現(xiàn)低壓缸進(jìn)汽與不進(jìn)汽的靈活切換[6]。同時(shí),可以對蒸汽參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)的旁路控制系統(tǒng)將小股中壓排汽作為冷卻蒸汽通入低壓缸,缸后噴水長期投運(yùn),控制排汽溫度在正常范圍內(nèi),保證低壓缸在切除進(jìn)汽的工況下安全運(yùn)行。通過供熱機(jī)組在抽汽凝汽運(yùn)行方式與高背壓運(yùn)行方式的靈活切換,使機(jī)組同時(shí)具備高背壓機(jī)組供熱能力強(qiáng)、抽汽凝汽式相對發(fā)電量高的特性。

        圖1 低壓缸零功率改造方案示意Fig.1 Schematic of the low-pressure cylinder zero-output scheme

        2 研究對象基本情況

        2.1 概況

        晉北地區(qū)某135 MW 機(jī)組低壓缸零功率改造項(xiàng)目鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的480 t∕h 超高壓參數(shù)自然循環(huán)、單爐膛、一次再熱、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、前墻給煤、緊身封閉布置、鋼架雙排柱懸吊結(jié)構(gòu)循環(huán)流化床蒸汽鍋爐;汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、單軸雙缸、雙排汽、直接空冷抽汽凝汽式汽輪機(jī);發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的定子空外冷、轉(zhuǎn)子空內(nèi)冷、自勵(lì)磁發(fā)電機(jī);煙氣處理采用選擇性非催化還原(SNCR)+半干法循環(huán)流化床+布袋除塵裝置,機(jī)組污染物排放達(dá)到超低標(biāo)準(zhǔn)。汽輪機(jī)參數(shù)見表1。

        2.2 機(jī)組供熱改造情況

        根據(jù)研究對象所在地市總體供熱規(guī)劃,該廠承擔(dān)總供熱面積為900萬m2、總熱負(fù)荷477 MW。根據(jù)相關(guān)氣象資料,結(jié)合國家有關(guān)部門推薦的公式計(jì)算出全年供熱量為4 565.1 TJ。

        該廠有2 臺135 MW 機(jī)組,#1 機(jī)組于2018 年10月完成抽汽+高背壓形式改造,改造后可實(shí)現(xiàn)供熱面積556 萬m2,總供熱量2 605.5 TJ,其中乏汽余熱供熱量為816.0 TJ,抽汽供熱量為1 789.5 TJ。#2機(jī)組實(shí)施低壓缸零功率改造后,可通過低壓缸零功率方式實(shí)現(xiàn)熱電解耦來調(diào)節(jié)供熱負(fù)荷,在30%~100%額定電負(fù)荷范圍內(nèi)與#1 機(jī)組配合在最經(jīng)濟(jì)狀態(tài)運(yùn)行,滿足全年4 565.1 TJ供熱量需求和安全要求。

        表1 汽輪機(jī)參數(shù)Tab.1 Steam turbine Parameters

        3 低壓缸零功率改造方案

        3.1 熱力系統(tǒng)主要改造內(nèi)容

        低壓缸零功率改造方案中,熱力系統(tǒng)主要改造內(nèi)容包括:在原有中、低壓缸連通管上加裝液控蝶閥;增加低壓缸冷卻蒸汽旁路系統(tǒng);配套汽輪機(jī)本體運(yùn)行監(jiān)視測點(diǎn)改造;低壓缸末級葉片進(jìn)行抗水蝕金屬耐磨層噴涂處理;低壓次末級、末級葉片運(yùn)行安全性校核;中、低壓缸之間的連通管上引出抽汽供熱管道;配套供熱系統(tǒng)改造;疏水系統(tǒng)及凝結(jié)水系統(tǒng)改造。

        3.2 自動控制系統(tǒng)主要改造內(nèi)容

        梳理原控制系統(tǒng)中與供熱抽汽相關(guān)的控制邏輯,取消或修改與低壓缸零功率供熱有沖突的相關(guān)控制邏輯。梳理原控制系統(tǒng)中與低壓缸運(yùn)行相關(guān)的保護(hù)定值設(shè)置,確認(rèn)各控制邏輯與低壓缸零功率運(yùn)行要求一致。增加低壓缸零功率供熱投入∕切除控制邏輯。增加低壓缸溫度監(jiān)控系統(tǒng)接入分散控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)。

        4 安全性分析

        4.1 低壓缸零功率運(yùn)行動葉水蝕分析

        機(jī)組切除低壓缸進(jìn)汽運(yùn)行期間,極小流量的蒸汽在低壓缸內(nèi)勢必會沿著葉片發(fā)生流動分離,末級、次末級葉頂部位在小容積流量下被蒸汽長期沖刷可能會導(dǎo)致水蝕[7];同時(shí),末級葉片根部出現(xiàn)倒渦流區(qū),甚至?xí)U(kuò)大到整個(gè)低壓缸。此時(shí)噴水裝置處于運(yùn)行狀態(tài),如果噴水霧化效果不好,會隨著回流汽流沖刷葉根。但由于此時(shí)的蒸汽數(shù)量級很小(相比于常規(guī)低負(fù)荷運(yùn)行),同時(shí)由于末級處的蒸汽是經(jīng)過前幾級鼓風(fēng)加熱的過熱蒸汽,研究認(rèn)為其自身夾帶水滴的能力有限,在長期切除低壓缸進(jìn)汽運(yùn)行期間存在的水蝕危害要小于機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行(末級葉片長期處于濕蒸汽區(qū))時(shí)的水蝕危害。由此得出結(jié)論:切除低壓缸進(jìn)汽運(yùn)行期間,葉片水蝕問題較長期低負(fù)荷運(yùn)行更不明顯,此次低壓缸零功率改造,機(jī)組開缸后葉片僅做常規(guī)維護(hù)即可[8]。為防止次級、末級葉片水蝕,本項(xiàng)目對葉片表面采取噴涂強(qiáng)化處理,葉片噴涂的整體和局部效果如圖2—3所示。

        圖2 葉片噴涂整體效果Fig.2 Overall painting effect of the blade

        圖3 葉片噴涂局部效果Fig.3 Local painting effect of the blade

        可以根據(jù)機(jī)組停運(yùn)后對次級、末級葉片的檢查結(jié)果,進(jìn)一步判斷水蝕對次級、末級葉片的影響程度,從而采取更加有效的預(yù)防措施。

        4.2 葉片顫振分析

        有研究表明:流體自激振動中的失速顫振是引起汽輪機(jī)葉片在小容積流工況下動應(yīng)力突增的直接原因[9]。失速汽流對葉片所做的正功小于機(jī)械阻尼所消耗的能量時(shí),葉片從汽流獲得的能量不斷被機(jī)械阻尼所消耗,葉片振動的振幅逐漸衰減,振動趨于消失。反之,葉片從汽流獲得的能量不斷增加,葉片振動的振幅逐步加大,于是發(fā)生顫振。

        根據(jù)研究機(jī)構(gòu)基于多物理場耦合計(jì)算的低壓缸極小流量計(jì)算模型[10],可以通過有限元分析獲得低壓缸零出力狀態(tài)下的流動特性,掌握葉片動應(yīng)力的分布規(guī)律,確定極小流量的安全范圍。針對本研究對象,研究結(jié)論是機(jī)組切除低壓缸供熱運(yùn)行期間,低壓轉(zhuǎn)子在高真空條件下“空轉(zhuǎn)”;10 t∕h 左右的進(jìn)汽流量已經(jīng)不在動應(yīng)力臨界區(qū)域內(nèi),此時(shí)失速汽流對葉片的激振力已經(jīng)非常微弱,其對葉片所做的正功完全能夠被機(jī)械阻尼所消耗,不會引起葉片顫振。

        4.3 鼓風(fēng)發(fā)熱減弱措施

        汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子在“高真空”條件下空轉(zhuǎn)運(yùn)行,微量的漏汽在缸內(nèi)會被鼓風(fēng)加熱。由于其本身流動性能較差,如不將鼓風(fēng)所產(chǎn)生的熱量帶走,勢必會引起鼓風(fēng)超溫的危險(xiǎn)??諝馊缛舯欢虝r(shí)間鼓風(fēng)后導(dǎo)致缸內(nèi)金屬零部件出現(xiàn)較大溫差,溫差所導(dǎo)致的過大熱應(yīng)力會引起機(jī)組金屬零部件的熱疲勞損傷。同時(shí),溫度一旦超出材料的正常承受范圍,金屬零部件的機(jī)械性能就會大幅下降,如蠕變強(qiáng)度和持久強(qiáng)度都會降低。因此,必須采用相應(yīng)的措施有效降低鼓風(fēng)發(fā)熱。本項(xiàng)目設(shè)置了低壓缸冷卻蒸汽管道系統(tǒng),保證缸內(nèi)合理的流動性,將鼓風(fēng)所產(chǎn)生的熱量帶走。同時(shí),開啟排汽缸噴水降溫系統(tǒng),降低缸溫防止因超溫膨脹發(fā)生脹差超限、不平衡振動以及密封性能降低等危險(xiǎn)。

        4.4 空冷島系統(tǒng)防凍分析

        低壓缸零功率改造后,進(jìn)入空冷島的低壓缸排汽大幅減少,每小時(shí)僅有10多t的冷卻蒸汽,此時(shí)需考慮空冷島的防凍問題。本研究建議在機(jī)組每列空冷配汽管道上增加電動真空隔離閥及小凝汽器各1 臺。當(dāng)機(jī)組經(jīng)過低壓缸零功率改造后,關(guān)閉每列空冷配汽管道上的電動真空隔離閥,保證低壓缸的少量排汽不進(jìn)入空冷島,而是使其進(jìn)入新增的小凝汽器加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,疏水排入排汽裝置下部的凝結(jié)水箱;機(jī)組低壓缸零功率改造后空冷島的風(fēng)機(jī)全部停運(yùn),并將空冷島四周及頂部用棉簾等包裹覆蓋,減少受熱面的自然對流換熱;切除低壓缸進(jìn)汽運(yùn)行應(yīng)盡量安排在白天進(jìn)行,合理控制運(yùn)行時(shí)間,盡量在一天中氣溫比較高的時(shí)間段進(jìn)行。通過采取以上措施可有效避免空冷島發(fā)生凍損[11]。

        4.5 缸內(nèi)流場實(shí)時(shí)監(jiān)測

        機(jī)組經(jīng)過低壓缸零功率改造之后,在背壓運(yùn)行期間,低壓缸內(nèi)的溫度場將發(fā)生變化[12]。為了更準(zhǔn)確地跟蹤缸內(nèi)汽流溫度、壓力等數(shù)據(jù)的分布情況,需要補(bǔ)充加裝原DCS 和汽輪機(jī)數(shù)字電液控制(Digital Electro-Hydraulic Control,DEH)系統(tǒng)沒有的監(jiān)測點(diǎn)。其中,溫度監(jiān)測點(diǎn)采用高精度熱電偶,壓力監(jiān)測點(diǎn)要求采用絕壓變送器,如圖4—5所示。新增加的監(jiān)測點(diǎn)同原有監(jiān)測點(diǎn)一并納入DCS,實(shí)現(xiàn)自動化監(jiān)測及數(shù)據(jù)記錄。

        圖4 中、低壓缸溫度監(jiān)測點(diǎn)布置Fig.4 Arrangement of temperature measuring points of the medium and low-pressure cylinders

        圖5 汽輪機(jī)本體保護(hù)監(jiān)視系統(tǒng)(TSI)監(jiān)測Fig.5 Turbine supervisory instrumentation(TSI)monitoring on the turbine body

        5 低壓缸零功率改造方案優(yōu)勢分析

        就目前國內(nèi)已經(jīng)實(shí)施及運(yùn)行的改造案例,純凝或抽凝機(jī)組大容量供熱改造可供選擇的技術(shù)方案主要有光軸改造方案和低壓缸零功率改造方案2種。下面以本研究對象#1 機(jī)組高背壓+#2 機(jī)組分別采用光軸改造和低壓缸零功率改造為例,對這2 種改造方案進(jìn)行對比分析。

        5.1 供需平衡分析

        低壓缸零功率改造和光軸改造只是改造的內(nèi)容和方式不同,其本質(zhì)都是切斷低壓缸的進(jìn)汽、減少機(jī)組做功,最大程度增加供熱蒸汽量,以滿足外界熱負(fù)荷需求[13]。對同一臺機(jī)組來說,2 種改造方式所實(shí)現(xiàn)的供熱能力基本相同。

        5.2 投資比較

        5.2.1 光軸改造

        (1)汽輪機(jī)改造。主要包括中低壓聯(lián)通管改造、低壓缸光軸、低壓缸內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式、低壓隔板套及隔板拆除等。

        (2)工藝系統(tǒng)改造。主要包括凝結(jié)水系統(tǒng)、汽封系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)等。

        5.2.2 低壓缸零功率改造

        (1)中低壓聯(lián)通管改造。主要包括加裝蝶閥、適當(dāng)抬高聯(lián)通管標(biāo)高,并進(jìn)行打孔抽汽。

        (2)增加低壓缸冷卻系統(tǒng)。主要包括加裝冷卻蒸汽管道系統(tǒng)。

        (3)控制系統(tǒng)改造。主要包括低壓缸新增監(jiān)視、控制、保護(hù)系統(tǒng)。

        光軸改造方案投資估算為1 350 萬元,低壓缸零功率改造方案投資估算為1 295 萬元。在達(dá)到同樣供熱能力的條件下,后者可節(jié)約投資55 萬元。

        5.3 改造內(nèi)容及維護(hù)比較

        光軸改造的核心是用一根光軸替代原有的低壓轉(zhuǎn)子,使汽輪機(jī)低壓缸完全失去做功能力,從而實(shí)現(xiàn)低壓缸零功率運(yùn)行[14]。同時(shí),為保證機(jī)組安全運(yùn)行,還需要進(jìn)行相應(yīng)的配套改造。改造工程需要對汽輪機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行“手術(shù)”,可謂“傷筋動骨”,同時(shí)每年還要進(jìn)行2 次揭缸更換轉(zhuǎn)子的作業(yè),改造和運(yùn)行維護(hù)任務(wù)都很繁重。

        低壓缸零功率改造的主要內(nèi)容是在中、低壓缸連通管上增加液控蝶閥,以確保不會有蒸汽進(jìn)入低壓缸,從而實(shí)現(xiàn)低壓缸零功率運(yùn)行目的。同時(shí)為保證機(jī)組安全運(yùn)行,還要針對末兩級葉片進(jìn)行相應(yīng)的配套改造。這樣的改造基本屬于“外部手術(shù)”,并不涉及機(jī)組內(nèi)部結(jié)構(gòu),也不需要每年專門進(jìn)行揭缸作業(yè)。

        對上述2 種改造方案實(shí)施及運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行比較,低壓缸零功率改造方案更簡便易操作,也更易于維護(hù)。

        5.4 運(yùn)行合理性分析

        2 種改造方案的供熱抽汽、排汽平均流量及總供熱量見表2。由表2 可見,高背壓+光軸改造方案中,#1 機(jī)組采暖季抽汽平均流量僅為33 t∕h,抽汽總供熱量342.0 TJ,顯然沒有最大限度地發(fā)揮#1 機(jī)組的應(yīng)有效能。而在#2 機(jī)組低壓缸零功率改造配合#1機(jī)組高背壓改造的方案中,#1 機(jī)組采暖季平均抽汽流量為175 t∕h,抽汽總供熱量1 831.0 TJ,機(jī)組供熱能力得到了充分發(fā)揮。

        表2 供熱抽汽、排汽平均流量及總供熱量Tab.2 Average flow of extraction and exhaust steam and total heat supply

        另一方面,根據(jù)侯曉寧等人[15-16]的研究,由于#1機(jī)組改為高背壓供熱,而僅依靠乏汽參數(shù)又不能達(dá)到供熱熱網(wǎng)供水溫度需要,必須與較高參數(shù)抽汽配合,所以限制了#1機(jī)組運(yùn)行的靈活性。如果#2機(jī)組采用光軸改造方案,便成為一臺純背壓機(jī)式汽輪機(jī),其發(fā)電能力完全處于“熱控制”狀態(tài)。這樣一來,即使外界存在進(jìn)一步的用電負(fù)荷需求,也完全沒有能力去滿足。

        如果#2 機(jī)組采用用低壓缸零功率改造方案,據(jù)測算,可以讓#1 機(jī)組優(yōu)先承擔(dān)熱負(fù)荷,以充分發(fā)揮#1 機(jī)組最佳經(jīng)濟(jì)性下的供熱能力(能耗性能優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果為3 156.0 TJ;抽汽供熱量1 831.0 TJ+乏汽1 325.0 TJ)。而當(dāng)外界存在用電負(fù)荷需求的條件下,#2 機(jī)組可以通過低壓缸做功,實(shí)現(xiàn)熱電解耦,保證#2機(jī)組的靈活運(yùn)行,達(dá)到最大運(yùn)行效益。

        5.5 發(fā)電量及能耗分析

        采暖季平均發(fā)電負(fù)荷按額定功率的65%計(jì)算(近5年采暖季平均發(fā)電負(fù)荷率為68.6%),2個(gè)方案采暖季耗煤量分別見表3。由表3可見,#2機(jī)組采用光軸改造方案,采暖期平均主蒸汽流量為694 t∕h;#2機(jī)組采用低壓缸零功率改造方案,采暖期平均主蒸汽流量為771 t∕h,說明后者的設(shè)備供熱能力、經(jīng)濟(jì)性得到了更有效的發(fā)揮。

        2 個(gè)方案采暖季發(fā)電量比較見表4。由表4 可見,采用#1機(jī)組高背壓+#2機(jī)組光軸的改造方案,采暖季總供熱量為4 567.0 TJ,發(fā)電量為507.778 GW·h;而采用#1機(jī)組高背壓+#2機(jī)組低壓缸零功率改造方案,采暖季總供熱量為4 567.0 TJ,發(fā)電量為720.619 GW·h。同時(shí),前者的發(fā)電綜合煤耗為246.2 g(∕kW·h),而后者的發(fā)電綜合煤耗為206.8 g∕(kW·h)。對比可見,#2 機(jī)組采用低壓缸零功率方案進(jìn)行改造,運(yùn)行更加節(jié)能、經(jīng)濟(jì)。

        表3 采暖季耗煤量比較Tab.3 Coal consumption in a heating season

        表4 采暖季發(fā)電量比較Tab.4 Power generation in a heating season

        在采暖季供熱負(fù)荷發(fā)生變化情況下,供熱負(fù)荷未達(dá)到900 萬m2,采用光軸改造方案只能以“以熱定電”的方式運(yùn)行,當(dāng)調(diào)度負(fù)荷發(fā)生變化時(shí)無法進(jìn)行有效調(diào)整,造成調(diào)度考核、電量損失;加之2 臺機(jī)組在較低額定負(fù)荷下長期運(yùn)行效率降低、煤耗增加,整體經(jīng)濟(jì)效益并不理想。

        在采暖季供熱負(fù)荷發(fā)生變化情況下,供熱負(fù)荷未達(dá)到900 萬m2,采用低壓缸零功率改造方案能靈活調(diào)整運(yùn)行方式,滿足調(diào)度負(fù)荷變化,增發(fā)電量;同時(shí)由#1 高背壓機(jī)組在最佳效率滿足供熱負(fù)荷需求,#2 機(jī)組負(fù)責(zé)補(bǔ)充調(diào)整,2 臺機(jī)組均能在經(jīng)濟(jì)效率下運(yùn)行,有效降低煤耗;整體經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。

        因此,無論總的產(chǎn)能比較、產(chǎn)品單耗比較,還是從供熱發(fā)電調(diào)整靈活性、經(jīng)濟(jì)性來看,#2機(jī)組采用低壓缸零功率改造方案都要優(yōu)于光軸改造方案。

        6 結(jié)論

        本文通過對低壓缸零功率改造技術(shù)優(yōu)勢的分析,得出以下結(jié)論。

        (1)相較于其他供熱改造技術(shù),切缸改造技術(shù)更便于實(shí)施,對汽輪機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)影響小,而且改造后運(yùn)行維護(hù)更方便;實(shí)施低壓缸零功率改造后機(jī)組可以實(shí)現(xiàn)熱電解耦,可以使2 臺機(jī)組運(yùn)行方式更加靈活、合理和經(jīng)濟(jì)。

        (2)低壓缸零功率改造機(jī)組實(shí)現(xiàn)熱電解耦后,具有超出與供熱負(fù)荷相對應(yīng)的發(fā)電量的可能性。與光軸改造相比,采暖季可大幅提高發(fā)電量,增加發(fā)電收益。以本研究對象為例,1 個(gè)采暖季可增加發(fā)電量約212.840 GW·h,約占全年發(fā)電量的18.19%,增加發(fā)電收益7 023萬元(此預(yù)測未考慮光軸改造方案每年1 個(gè)月停機(jī)更換轉(zhuǎn)子所減少的發(fā)電量)。

        (3)300 MW 等級及以下中小機(jī)組實(shí)施低壓缸零功率改造后,機(jī)組在動葉水蝕、葉片顫振、鼓風(fēng)發(fā)熱、空冷島防凍等方面的風(fēng)險(xiǎn)均處于受控、可控狀態(tài),特別是采取末級及次末級葉片強(qiáng)化處理、增加缸內(nèi)流程實(shí)時(shí)監(jiān)控及空冷島采取防凍措施后,機(jī)組的安全性、可靠性得到進(jìn)一步保證。

        (4)低壓缸零功率改造技術(shù)在供需平衡、投資、改造內(nèi)容及維護(hù)、運(yùn)行合理性、發(fā)電量及能耗等方面均比傳統(tǒng)高背壓供熱改造技術(shù)具有明顯優(yōu)勢,且安全性、可靠性高??梢灶A(yù)見,該技術(shù)在300 MW 等級及以下中小型機(jī)組供熱改造領(lǐng)域具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。

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