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        連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降下降的原因

        2021-01-08 17:58:24翁明杰中海石油寧波大榭石化有限公司浙江寧波315812
        化工管理 2021年13期
        關(guān)鍵詞:催化劑檢測

        翁明杰(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

        0 引言

        在石油化工行業(yè)中,催化重整屬于重要的工藝過程,其原理為通過對重整催化劑的使用,促進(jìn)環(huán)烷烴和環(huán)烴轉(zhuǎn)化為芳烴,并在此基礎(chǔ)上,完成重整生成油和氫氣的生產(chǎn),這里所說的環(huán)烷烴和環(huán)烴主要存在于石油原料中。將催化劑再生方式的差異作為依據(jù),可以將這個工藝分為三個不同的種類,分別是連續(xù)、循環(huán)再生和半再生重整。但無論選擇哪種工藝,如果重整裝置反應(yīng)溫降下降,生產(chǎn)效率和質(zhì)量必然會受到影響。因此對此項課題進(jìn)行研究,具有十分重要的意義。

        1 導(dǎo)致反應(yīng)溫降下降的因素

        1.1 金屬毒物中毒

        在重整催化劑中砷、鐵、鋅屬于常見的金屬毒物,這些金屬毒物可以與活性金屬Pt 相結(jié)合,并生成化合物,這種化合物的性質(zhì)非常穩(wěn)定,催化劑也會在這些毒物的影響下而中毒。這種情況的出現(xiàn),會導(dǎo)致催化劑的脫氫和脫氧環(huán)化的活性下降,反應(yīng)溫降也會隨之下降,最終使生成油的品質(zhì)受到影響。

        1.2 硫中毒

        硫?qū)τ谥卣呋瘎┒裕瑯訉儆诙拘晕镔|(zhì),造成催化去的活性喪失,是其主要影響。在重整反應(yīng)條件下,絕大多數(shù)含硫化合物都會生成硫化氫,這些物質(zhì)會在金屬表面吸附,即使其濃度不高,同樣會影響催化劑的活性。通常情況下,硫中毒可以被逆轉(zhuǎn),需要使用有效的技術(shù)措施,將催化劑中的硫釋放出去,在消除硫的影響后,催化劑會重新具備金屬活性。以某企業(yè)連續(xù)重整裝置為例,在該裝置出現(xiàn)溫降下降問題后,技術(shù)人員檢測了循環(huán)氫中水含量和催化劑中的氯含量,檢測結(jié)果如下所述:(1) 2019 年6 月1 日檢測結(jié)果表明,重裝進(jìn)料的含水量為11 mg/kg,循環(huán)氫中的含水量為55.5 mg/kg,催化劑中的氯含量為0.67%;(2) 2019 年6 月2 日檢測結(jié)果表明,重裝進(jìn)料的含水量為12 mg/kg,循環(huán)氫中的含水量為64.5 mg/kg,催化劑的氯含量為0.68%;(3) 2019 年6 月3 日檢測結(jié)果表明,重裝進(jìn)料的含水量為8.6 mg/kg,循環(huán)氫中的含水量為43.65 mg/kg,催化劑中的氯含量為0.75%;(4) 2019 年6 月4 日檢測結(jié)果表明,重裝進(jìn)料的含水量為6.0 mg/kg,循環(huán)氫中的含水量為35.9 mg/kg;(5)正常情況下,重裝進(jìn)料的含水量為5 mg/kg,循環(huán)氫中的含水量為15~30 mg/kg 催化劑中的氯含量為0.9%~1.0%。

        依據(jù)上述結(jié)果得出了下述結(jié)論:脫氫及環(huán)化性能弱于加氫裂解性能是重裝催化劑金屬活性降低的主要表現(xiàn),其具體表現(xiàn)為:(1)硫的穿透能力非常強(qiáng),各反應(yīng)器的溫降呈下降趨勢,總溫降也隨之下降;(2)加氫裂解性能顯著增強(qiáng),C3和C4的產(chǎn)量持續(xù)增加;(3)氫氣產(chǎn)量下降,導(dǎo)致燃料氣產(chǎn)量增加;催化劑積碳速率加快,導(dǎo)致反應(yīng)溫降下降[1]。

        1.3 水氯平衡

        催化劑中的氯,會為重整催化劑提供酸性。氯作為一種損耗物質(zhì),在整個催化劑的使用階段,會不斷流失和補(bǔ)充,但其總量基本保持不變。在使用催化劑時,循環(huán)氫中的水含量應(yīng)該與標(biāo)準(zhǔn)相符,以確保催化劑中氯的分散性良好,同時,還能保證反應(yīng)器中催化劑氯含量分布的均勻性。如果水在循環(huán)氫中的占比增加,氯的流失率會加大,其含量也會隨之降低。在氯含量低于標(biāo)準(zhǔn)時,催化劑的活性會受到不利影響,反應(yīng)溫降也會隨之下降。測試結(jié)果表明,氯含量降低0.1%,會導(dǎo)致反應(yīng)溫降下降3 ℃左右。

        1.4 催化劑鉑凝聚

        在催化劑載體發(fā)生相變后,就容易引發(fā)此類現(xiàn)象,鉑凝聚現(xiàn)象的出現(xiàn),會導(dǎo)致催化劑的持氯能力降低,侏儒球也會在催化劑中出現(xiàn)。催化劑床層局部超溫,是引發(fā)該現(xiàn)象的原因。在判斷時,技術(shù)人員可以將一個催化劑顆粒切開,如果其邊沿或內(nèi)部存在裂紋,則表明催化劑出現(xiàn)了鉑凝聚現(xiàn)象。

        2 連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降下降的原因-以某重整連續(xù)裝置為例

        某石油化工企業(yè)工作人員6 月22 日巡檢發(fā)現(xiàn)150 萬重整氫增壓機(jī)一段出口空冷A202 附近存在油氣味,用氫氣報警儀、VOCs 檢測儀、噴壺等,對A202、A203、A204 出入口法蘭、管箱法蘭等進(jìn)行檢測排查,未發(fā)現(xiàn)泄漏點,A202 空冷3#風(fēng)機(jī)處VOCs 含量60.0×10-6、CO 含量40.0×10-6,氣袋采樣組成分析無異常,班組加強(qiáng)檢測監(jiān)控運(yùn)行。

        針對此類情況,有關(guān)部門在6 月24 日對A202 管束進(jìn)行分析討論,確定管束彎頭處最有可能泄漏,由于彎頭結(jié)垢不易排查,安排清洗廠家對A202 管束彎頭高壓水清洗除垢,在氣密檢測后發(fā)現(xiàn)4 號風(fēng)機(jī)管束存在5 處漏點。7 月13 日重整空冷管束,找出了4 處新漏點[2]。

        2.1 原因分析

        目前共查出3 組模塊和9 處漏點,其中擋水板下方管束彎頭部位存在5 處漏點,位于擋水板下方直管段,漏點附近管束存在嚴(yán)重的積鹽,均設(shè)有擋水板結(jié)構(gòu),機(jī)動部于是同空冷制造廠家共同分析了漏點的原因,最終確定的原因為擋水板結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷,具體表現(xiàn)為擋水板下方部分管束沒有持續(xù)性的淋水,始終保持在干濕交替的狀態(tài),此處的積鹽已經(jīng)對設(shè)備產(chǎn)生了腐蝕作用。

        2.2 采取措施

        (1) 6 月30 日組織A202 管束堵漏專題會,機(jī)動部、生產(chǎn)技術(shù)部、HSE 部針對堵漏方案進(jìn)行討論,確定打卡堵漏可行性,并落實施工安全措施要求。7 月2 日重整空冷A202 管束4 處打卡注膠,剩余1 處空間受限無法打卡注膠,7 月3 日空冷制造廠家洛陽隆華到廠配合,采用鋼帶、四氟墊緊固,期間兩處打卡微漏已于7月4日重新注膠,檢測VOCs含量 100.0×10-6左右。7 月13 日重整空冷A202 管束查出4 處新漏點,機(jī)動部已聯(lián)系專業(yè)堵漏廠家于7 月14 日下午到廠,采用管箍臨時堵漏,后續(xù)安排打卡注膠處理。

        (2)重整空冷A202 管束泄漏的主要原因為擋水板結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷,采用水力切割掉擋水板。

        (3)重整空冷A202 蒸發(fā)段共8 組模塊,已有3 組模塊出現(xiàn)泄漏,其余蒸發(fā)段管束均存在結(jié)垢腐蝕情況,鑒于此緊急采購8 臺蒸發(fā)段管束,新管束彎頭部位進(jìn)行防腐處理。

        (4)在此期間,編制重整空冷A202 管束泄漏應(yīng)急處置預(yù)案,加強(qiáng)空冷A202 檢測監(jiān)控運(yùn)行,并對洛陽隆華復(fù)合空冷進(jìn)行全面排查,檢查同類管束結(jié)垢腐蝕情況。

        由于擋水板結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷,擋水板下方部分管束無持續(xù)噴淋水,處于干濕交替狀態(tài),此處積鹽結(jié)垢形成垢下腐蝕,導(dǎo)致重整空冷A202 管束發(fā)生泄漏。

        3 控制連續(xù)重整裝置溫降下降的其他措施

        在明確連續(xù)重整裝置溫降下降的成因后,技術(shù)人員可以采取以下措施,使反應(yīng)溫降恢復(fù)到正常標(biāo)準(zhǔn)。

        3.1 金屬毒物中毒表現(xiàn)和控制措施

        技術(shù)人員可以對重整進(jìn)料組成進(jìn)行檢測,如果檢測結(jié)果表明,進(jìn)料組內(nèi)不存在金屬毒物,因此在分析原因時,可以對金屬毒物對催化劑的影響忽略不計,并得出結(jié)論:連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降下降與金屬毒物的關(guān)聯(lián)不密切[3]。

        針對此類原因,可以對注硫量進(jìn)行調(diào)整。如果監(jiān)測結(jié)果表明,硫化氫在反應(yīng)系統(tǒng)中的含量與標(biāo)準(zhǔn)值較為接近,則表示連續(xù)重整裝置不具備硫中毒的特征,因此,無需對反應(yīng)器的入口溫度進(jìn)行調(diào)整,僅需調(diào)整注硫量即可,簡言之,就是下調(diào)注硫量,等到硫化氫含量降低后,重新上調(diào)注硫量。

        3.2 水氯平衡

        技術(shù)人員如果在檢測進(jìn)料后發(fā)現(xiàn),硫含量和循環(huán)氫中的硫化氫含量偏高時,不能直接判定硫中毒是引起溫降下降的主要原因,因為這種因素只是眾多影響因素中的一種。此外,在通過監(jiān)測石腦油加氫裝置操作參數(shù)后可以對預(yù)加氫汽提塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行確定,如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)料溫度超過設(shè)計溫度,且因石腦油分餾塔脫水能力不佳,導(dǎo)致重整進(jìn)料水含量超過標(biāo)準(zhǔn),循環(huán)氫中水含量也因此而超標(biāo),最終引發(fā)了反應(yīng)溫降下降的問題時。需要對預(yù)加氫汽提塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行調(diào)整,使進(jìn)料溫度始終保持在合理的范圍內(nèi),同時對塔底溫度進(jìn)行控制,回流比保持不變,在此基礎(chǔ)上,使進(jìn)料含水量不超過標(biāo)準(zhǔn),在調(diào)整后,檢測反應(yīng)溫降的變化情況。從而使含水量被有效控制,確保溫降逐漸恢復(fù)到正常標(biāo)準(zhǔn)。

        3.3 催化劑鉑凝聚

        技術(shù)人員首先需要對再生催化劑試樣進(jìn)行觀測,結(jié)果表明,再生催化劑試樣中的侏儒球數(shù)量較少,然后選擇部分樣品切開,如果發(fā)現(xiàn)樣品邊沿和內(nèi)部沒有裂紋,由此可得出結(jié)論,連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降下降與鉑凝聚之間的關(guān)系不大。最后,技術(shù)人員還要對催化劑的再生階段進(jìn)行觀察,如果其依然處在黑燒階段,表明在催化劑中,鉑的分布并不均勻,針對此類現(xiàn)象,應(yīng)該對鉑分散進(jìn)行優(yōu)化。技術(shù)人員需要控制出口干燥氣的溫度,使其保持在設(shè)計溫度。在條件被滿足后,促使催化劑再生階段由黑燒進(jìn)入白燒階段,在白燒階段,需要使干燥氣溫度不低于標(biāo)準(zhǔn),在這種溫度條件下,催化劑金屬鉑才能有效分散。

        4 結(jié)語

        綜上所述,在詳細(xì)分析各種影響反應(yīng)溫降的因素后,發(fā)現(xiàn)石油化工企業(yè)連續(xù)重整裝置溫降下降的原因為擋水板結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷,在明確問題成因后,通過調(diào)整注硫量、優(yōu)化鉑分散以及保持水氯平衡等措施的運(yùn)用,使反應(yīng)溫降下降的問題得到了妥善解決。

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