陳子祥(中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南 東方 572600)
在對凝結(jié)水精系統(tǒng)調(diào)試的深化過程中,我們發(fā)現(xiàn)整個系統(tǒng)在設(shè)計和運(yùn)行中存在一些問題。 電廠冷凝精處理最大的問題是設(shè)備調(diào)試處理時出現(xiàn)的操作次序問題,設(shè)備調(diào)試人員技術(shù)水平較低。電廠凝析油精煉工藝要求設(shè)備調(diào)試人員具備較高的專業(yè)素質(zhì)。電廠凝結(jié)水精處理工藝不能保證設(shè)備質(zhì)量,造成設(shè)備不能穩(wěn)定運(yùn)行,特別是對再生樹脂不達(dá)標(biāo),造成樹脂損失嚴(yán)重。另外,電廠凝析油精化過程監(jiān)控系統(tǒng)不完善,調(diào)試過程中出現(xiàn)問題不能及時解決,問題十分嚴(yán)重?;齑菜幚硪恢笔请姀S凝析油精制的核心問題,由于無法保證水質(zhì)和出量,失去了初始處理效果。針對電廠凝析水處理中存在的問題,電廠應(yīng)注重有效解決。
根據(jù)DL/T 912—2005《超臨界火力發(fā)電機(jī)組水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)可滿足機(jī)組正常運(yùn)行和異常運(yùn)行的需要[1]。
研究表明單位負(fù)荷與凝結(jié)水流量成正比.在啟動階段,能量從0% 升到100% 需要很長時間,據(jù)說需要很長時間才能從0% 升到30% 到50%。在功率從0 提高到50%(甚至30%)之前,停車過程中產(chǎn)生的雜質(zhì)將由蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)進(jìn)行凈化。二次系統(tǒng)補(bǔ)給水為脫鹽水,水質(zhì)優(yōu)于二次給水,給水中不帶雜質(zhì),30%以上流量的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)應(yīng)完全滿足啟動運(yùn)行條件。在正常運(yùn)行條件下,凝結(jié)水的 pH 值較高,即二次系統(tǒng)中的氨濃度較高(約為燃料電廠的10倍),運(yùn)行凝結(jié)水拋光機(jī)不僅沒有帶來任何效益,而且隨著 pH 調(diào)節(jié)器的去除,二次系統(tǒng)中加入的氨也會增加,化學(xué)費(fèi)用也會大大增加,而且精處理系統(tǒng)排污產(chǎn)生的大量氨濃度也會增加。 但由于樹脂泄漏會導(dǎo)致凝結(jié)水中硫酸鹽含量升高,因此凝結(jié)水拋光機(jī)在正常運(yùn)行過程中不工作,只能進(jìn)行熱備。在冷凝器泄漏等異常情況下,凝結(jié)水和給水惡化,所有凝結(jié)水拋光機(jī)應(yīng)盡快運(yùn)行,凝結(jié)水拋光機(jī)從熱備機(jī)到運(yùn)行的間隔時間約為5 min。
對于淡水冷卻的內(nèi)陸核電站,當(dāng)連接器泄漏量小于256 L/h,凝結(jié)水繞過50% 流量,即冷卻水漏入凝結(jié)水量小于128 L/h,凝結(jié)水中硫酸鹽含量小于3.04 μg/L,大于0.61 μg /L 時,實(shí)施動作水平2,直至凝汽器管修復(fù)。凝結(jié)水拋光機(jī)從熱備用到運(yùn)行的間隔時間約為5 min,在此期間成為凝結(jié)水的硫酸鹽濃度大于0.61 μg/L,因此即使提供了全流量凝結(jié)水拋光系統(tǒng),也不可避免地要進(jìn)行動作級別2。對于淡水冷卻的核電站,30% 流量的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)風(fēng)險太大,建議采用50% 流量的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)。
對于海水冷卻的核電站,只要2.7 L/h 凝汽器泄漏就會引起機(jī)組停機(jī),運(yùn)行時間為5 min,凝結(jié)水泄漏不少于2.7 L/h,凝結(jié)水中鈉濃度仍高于3.09 μg/L,機(jī)組應(yīng)立即停機(jī)。因此,對于海水冷卻的核電站,在正常運(yùn)行時,一臺或兩臺系列凝結(jié)水拋光機(jī)應(yīng)運(yùn)行,另一臺則處于待機(jī)狀態(tài)。
綜上,對于海水冷卻的核電站,應(yīng)提供全流量凝結(jié)水精處理系統(tǒng)。 在正常運(yùn)行過程中,凝結(jié)水處于熱備用狀態(tài)。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)在啟動、停機(jī)、凝汽器泄漏或其他二次水質(zhì)惡化時,應(yīng)投入運(yùn)行。
在對每個冷凝水精系統(tǒng)的儲罐內(nèi)部進(jìn)行全面檢查并徹底清洗之后,對所有管道和設(shè)備進(jìn)行的液壓測試非常重要和必要。 通常,水壓試驗(yàn)的壓力是是工作壓力的1.25 倍。對于超臨界裝置,混合床水壓試驗(yàn)的壓力大于或等于4.0 MPa,并且壓力至少保持30 min。在正常情況下,電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)600 MW 機(jī)組前濾池和混合床的設(shè)計壓力為4.0~4.4 MPa,水壓試驗(yàn)壓力為5.0~5.5 MPa。 裝滿水后,用壓力試驗(yàn)泵對儲罐和管路進(jìn)行試驗(yàn),符合設(shè)計要求。 但在實(shí)際操作中,安裝承包商使用凝結(jié)水泵對混合床進(jìn)行測試,凝結(jié)水泵的最大壓力僅為3.0 MPa,無法滿足水壓試驗(yàn)壓力的要求。液壓試驗(yàn)結(jié)束后,混合床進(jìn)入調(diào)試階段。 當(dāng)混合床運(yùn)行時,由于不適當(dāng)?shù)乃畨涸囼?yàn),如:孔門、觀察窗、閥門法蘭等,出現(xiàn)了許多泄漏點(diǎn),這增加了操作員的巡邏時間,并無形地消除了安裝承包商的缺陷。 樂隊開始演奏時,必須放下混床,這會影響整個裝置的水質(zhì)并延誤調(diào)試時間[2]。
根據(jù)設(shè)計,樹脂再生采用低于大氣壓的模式已被廣泛使用。該模式的重點(diǎn)和難點(diǎn)在于酸堿再生液位始終比樹脂界面高20 cm,因此再生塔的液位在再生前已進(jìn)行了調(diào)整,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在樹脂再生的整個過程中,再生液位在樹脂界面的開始就高于樹脂界面,這可能會使樹脂浸入再生液中。但隨著再生時間的增加,其含量逐漸降低,最終含量低于樹脂高度,采用全水再生模式能夠有效解決該問題,已廣泛應(yīng)用于新型高參數(shù),大容量發(fā)電機(jī)組?;谌偕乃釅A消耗略高于其他方式,但在全水條件下沒有調(diào)節(jié)液位的問題,對各種樹脂用量都有很好的適應(yīng)性。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行意義重大。由于設(shè)備龐大而復(fù)雜,閥門龐大,運(yùn)行和再生操作都很復(fù)雜。 作為一種實(shí)用的自動控制系統(tǒng),DCS 可以實(shí)現(xiàn)全面,集中的控制,大大提高了整個系統(tǒng)的自動化水平,實(shí)現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。在調(diào)試過程中,我們發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的程序控制聯(lián)鎖保護(hù)并不完善。程控聯(lián)鎖保護(hù)是確保凝結(jié)水精處理系統(tǒng)和設(shè)備安全運(yùn)行的重要措施之一。由于新建機(jī)組,大多數(shù)操作人員都是新生。另外,整個系統(tǒng)處于調(diào)試狀態(tài),操作員無法熟練地操作系統(tǒng)。最初的DCS 制造商僅提供基本的操作步驟邏輯和程序控制互鎖保護(hù),這影響了設(shè)備的安全性和整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性。為了確保運(yùn)行安全穩(wěn)定,提出了避免“誤操作”的強(qiáng)制邏輯和完善的程序控制聯(lián)鎖保護(hù)措施,并進(jìn)行了凝結(jié)水精處理DCS 的聯(lián)鎖保護(hù)實(shí)驗(yàn),其建立有效地避免了誤操作,保證了凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
高蒸汽參數(shù)的空冷機(jī)組需要高質(zhì)量的供水。拋光過濾器性能的好壞直接關(guān)系到水蒸氣的質(zhì)量??绽錂C(jī)組的拋光過濾材料中含有離子交換樹脂顆粒、樹脂粉末和纖維粉末,高的冷凝溫度會影響陰離子交換樹脂的生命,加速樹脂降解產(chǎn)物和濾料的釋放。因此,有必要研究過濾水濾物的溶解特性。對于超臨界機(jī)組的冷凝水精處理系統(tǒng),在運(yùn)行過程中,要有良好的密封性能,良好的密封性能可以保證設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,提高系統(tǒng)的運(yùn)行效果。目前在實(shí)際開發(fā)中,由于設(shè)備密封不合格,導(dǎo)致樹脂泄漏的現(xiàn)象比較普遍。具體分析了凝結(jié)水凈化系統(tǒng)的氣密缺陷,其主要表現(xiàn)為樹脂收集器存在較大的氣隙現(xiàn)象,其存在的原因是樹脂收集器在運(yùn)行過程中發(fā)生泄漏[3]。
機(jī)組是電廠冷凝水精處理的關(guān)鍵設(shè)備,機(jī)組運(yùn)行質(zhì)量的好壞直接影響機(jī)組運(yùn)行質(zhì)量。因此,電廠要組織設(shè)備巡檢小組,對設(shè)備進(jìn)行巡檢,對存在安全隱患的設(shè)備要做好記錄并進(jìn)行有效處理,巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障或不足時,要及時進(jìn)行維修,以免影響設(shè)備的巡檢工作。另外,設(shè)備巡檢的主要目的是在凝結(jié)水提純之前,對設(shè)備進(jìn)行巡檢,以便及時發(fā)現(xiàn)并處理存在的問題,保證提純的效率和進(jìn)度。設(shè)備巡檢是電廠凝結(jié)水精化處理的重要環(huán)節(jié),應(yīng)予以重視和落實(shí)。
綜上,調(diào)試新機(jī)組的凝結(jié)水精系統(tǒng)是必不可少的,混合床的出水水質(zhì)直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的水和蒸汽質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問題并提出合理有效的處理措施,可以通過調(diào)試提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和操作的簡便性,為以后的調(diào)試工作提供一定的參考。