于英利,戴瑩瑩,韓 元,李壽軍,黃振軍
(1.內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020;2. 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010;3.內(nèi)蒙古京能雙欣發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016100)
電站鍋爐基建安裝過程中,由于鍋爐過熱器、再熱器及其蒸汽管道等設(shè)備內(nèi)部,不可避免存有焊渣、銹垢和其他雜物。在鍋爐正式向汽輪機(jī)輸送蒸汽前,必須將這些雜物盡可能吹洗干凈,以確保機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,這就是機(jī)組基建過程中的一項重要節(jié)點(diǎn)工作——鍋爐蒸汽吹管。
關(guān)于蒸汽吹管技術(shù),有大量的學(xué)者和工程科技人員從吹管綜合節(jié)能、吹管工藝、吹管參數(shù)控制、吹管方式選擇、吹管質(zhì)量保障等不同方面進(jìn)行了許多深入的研究。然而在吹管階段對吹管用水控制、用水消耗等方面,針對性開展吹管用水節(jié)能的系統(tǒng)性探索研究還相對較少[1]。
本文針對內(nèi)蒙古某發(fā)電廠新建350 MW等級超臨界循環(huán)流化床鍋爐基建蒸汽吹管調(diào)試工作為研究對象,結(jié)合大量200、300 MW等級鍋爐蒸汽吹管調(diào)試工作經(jīng)驗,開展鍋爐吹管用水的節(jié)能研究,并闡述實踐操作過程和效果,期望對相關(guān)人員起到借鑒參考作用。
內(nèi)蒙古某發(fā)電廠350 MW等級超臨界循環(huán)流化床鍋爐,為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐、循環(huán)流化床燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,采用高溫汽冷式旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣—固分離,水冷滾筒式冷渣器排渣方式,M型布置,鍋爐采用緊身封閉布置、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。
超臨界循環(huán)流化床鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的DG1241/25.49-Ⅱ1型鍋爐,配有過熱器、再熱器等蒸汽管道系統(tǒng)和汽冷式旋風(fēng)分離器,汽水循環(huán)系統(tǒng)由啟動分離器、儲水罐、水冷壁上升管及汽水連接管等組成。
鍋爐主要性能參數(shù)與設(shè)計燃煤參數(shù)如表1和表2所示。
研究對象350 MW等級超臨界循環(huán)流化床鍋爐,根據(jù)施工現(xiàn)場技術(shù)條件與建設(shè)方管理制度要求,確定采用“串聯(lián)吹掃+三階段穩(wěn)壓降壓聯(lián)合”的吹掃方案[2-3]。
具體方案為:將鍋爐一次汽系統(tǒng)和二次汽系統(tǒng)管道串聯(lián)連接,中間設(shè)置臨時吹掃控制閥門和靶板裝置。三階段穩(wěn)壓降壓聯(lián)合吹掃:第一吹掃階段采用降壓蒸汽吹管方法,計劃吹管不少于50次;停爐放水冷卻12 h后,第二吹掃階段采用穩(wěn)壓蒸汽吹管法且正式穩(wěn)壓有效吹掃時間計劃不少于4 h;再次冷卻間隔12 h后,進(jìn)入第三吹掃階段的降壓蒸汽吹管方式,直到吹管質(zhì)量驗收要求合格。推薦吹管管路連接示意圖如圖1所示。
超臨界循環(huán)流化床鍋爐在蒸汽吹管階段,節(jié)水直接方式是減少水量消耗,節(jié)水間接方式是優(yōu)化吹管工期、加強(qiáng)設(shè)備管理與儲水充足。
超臨界循環(huán)流化床鍋爐蒸汽吹管,涉及冷態(tài)沖洗、熱態(tài)沖洗以及穩(wěn)壓吹掃等大量消耗除鹽水的工作,因此合理籌劃吹管用水,評估各階段耗水情況與制水補(bǔ)充情況,是保證吹管工作有序開展的必備條件,也是吹管期間實現(xiàn)用水節(jié)能最為行之有效的手段。
2.1.1 盈余評估模型
對鍋爐的設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行儲水與制水能力評估,基于盈余法則采用“盈余模型”來進(jìn)行分析:
My=MC+t總·Qz-∑Mh
(1)
∑Mh=nMb+tLQL+twQw+…+tiQi
(2)
t總=tb+mtT+tL+tw+tR+…+ti
(3)
式中My,Mc,∑Mh,Mb——盈余水量、原始儲存水量、各工作階段消耗水量、鍋爐上水水量,t;Qz,QL,QW,Qi——化學(xué)實際制水出力、冷態(tài)開式?jīng)_洗流量、穩(wěn)壓吹管蒸汽流量、某吹管階段的耗水流量,t/h;t總,tb,tL,tR,tw,tT,ti——吹管總時間、鍋爐上水放水時間、冷態(tài)沖洗時間、熱態(tài)沖洗時間、穩(wěn)壓吹管時間、階段中間停爐時間、某吹管階段的工作時間,h;m——中間停爐次數(shù);n——鍋爐上水次數(shù)。
模型計算結(jié)論為通過設(shè)定盈余水量來推算某一階段的有效工作時間,并進(jìn)而判斷這一階段有效工作時間是否滿足吹管工期與質(zhì)量要求。
經(jīng)驗顯示,通過盈余模型得出的盈余水量值,宜高于鍋爐設(shè)計工況下的單位小時30%鍋爐最大出力值。
2.1.2 儲水用水能力評估
針對研究對象分析:該廠設(shè)計2個除鹽水箱,可用于蒸汽吹管工作使用的有效總儲水量可達(dá)3 600 t;附加可使用的儲水設(shè)備諸如除氧器和凝汽器汽側(cè)容積等儲水約600 t;化學(xué)制水能力設(shè)計出力210 t/h,但受限原水輸送能力,導(dǎo)致吹管期間化學(xué)制水能力僅能達(dá)到150 t/h。冷態(tài)沖洗平均流量約380 t/h;熱態(tài)沖洗一般采用閉式循環(huán)方式,耗水相對較??;穩(wěn)壓吹管有效吹掃流量500 t/h,平均耗水流量約400 t/h;降壓吹管平均每小時吹4~5次,每次耗水15~25 t。
使用盈余模型分析可知,化學(xué)制水能力能夠滿足熱態(tài)沖洗和降壓吹管的單位小時耗水量,熱態(tài)沖洗與降壓吹管階段,用水盈余量均滿足要求。
僅需要使用盈余模型單獨(dú)分析兩階段冷態(tài)沖洗時間與穩(wěn)壓吹管時間的關(guān)系,即可判斷用水盈余情況。通過式(1)~式(3),帶入相關(guān)數(shù)據(jù),可初步得到:
My=MC+t總Qz-∑Mh
(4)
(5)
t總=t0+tL1+tR1++tT+tb+tL2+tR2+tW
(6)
進(jìn)一步的得出:
(tL1+tL2)+1.09tw≤27.04
(7)
工程經(jīng)驗可知,穩(wěn)壓吹管工期總耗時至少需要8~10 h,如要滿足式(7)的條件,那么冷態(tài)沖洗時間需要控制在16~20 h,甚至更短。
這給出一個冷態(tài)沖洗和穩(wěn)壓吹掃的工作時間預(yù)判,超過這個時間,可能面臨斷水缺水的情況。雖然,可通過延長停爐冷卻時間、增加初期儲水能力等手段,提高冷態(tài)沖洗工作時間。這僅是一個初步估算,如果工作過程中水流量等因素出現(xiàn)變動,工作時間也會有所變化。
鍋爐沖洗流量遠(yuǎn)高于鍋爐日常運(yùn)行排污水量,鍋爐運(yùn)行排水系統(tǒng)無法滿足吹管期間鍋爐沖洗排水要求,因此需要對鍋爐排污水系統(tǒng)進(jìn)行分析評估并提出應(yīng)對措施。
研究對象機(jī)組:排水槽容積500 m3,設(shè)計2臺排水泵出力均為200 t/h,化學(xué)工業(yè)廢水池1 500 m3,排污泵出力100 t/h。
排污系統(tǒng)示意圖如圖2所示。
通過分析可知,排水泵全負(fù)荷運(yùn)行出力與冷態(tài)沖洗流量相當(dāng),并且排水槽容量有限,運(yùn)行過程中容易出現(xiàn)滿水問題;而化學(xué)工業(yè)廢水池經(jīng)排污泵排放到廠外沉水池,100 t/h的出力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足鍋爐冷態(tài)沖洗與吹管要求。因此,應(yīng)準(zhǔn)備大容量水泵做臨時排水排污使用,且系統(tǒng)中每一段排水能力應(yīng)大于600 t/h。另外,廠外沉水池應(yīng)做擴(kuò)容處理,滿足儲水容積在8 000 m3以上。
鍋爐吹管工作不同于機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài),有一些設(shè)備系統(tǒng)需要做隔離,因此需要連接一些臨時管道和閥門,而這些臨時管道和閥門也會參與整個吹管工作。因此,臨時管道的初始清潔狀態(tài)、臨時閥門的工作穩(wěn)定性、吹管靶板裝置安裝位置等都將對吹管工作的有序推進(jìn)起著非常重要的作用,間接影響著耗水節(jié)能效果[4]。
為了實現(xiàn)良好的吹管節(jié)能控制、提高吹管工作效率和縮減吹管整體工作時間,宜使用高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的臨時管道閥門;靶板裝置應(yīng)在便于安裝更換和易操作且盡可能臨近正式管道的位置,這樣有利于吹管質(zhì)量驗收評價。另外,在吹管臨時管道安裝過程前,需要對臨時管道進(jìn)行清潔處理,保證臨時管道的原始清潔度。臨時管道與閥門的安裝工藝必須按照正式管道安裝工藝要求來進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)施工,這樣可以加速滿足吹管質(zhì)量驗收工作。
在系統(tǒng)功能設(shè)計上,也需要有針對性地提前考慮和部署。對于穩(wěn)壓吹管可能引起的再熱器出口蒸汽溫度超出管材許用溫度的情況,應(yīng)考慮在再熱器熱段出口管道上加裝臨時噴水減溫器。對于臨時吹掃門,在開關(guān)控制上可增加設(shè)置“中?!惫δ?。這些都是保障吹管工作有序推進(jìn)的措施,間接利于吹管用水節(jié)能[5]。
鍋爐沖洗質(zhì)量評價參數(shù)非常嚴(yán)格,沖洗耗水量非常巨大,能否快速實現(xiàn)沖洗質(zhì)量要求,減少沖洗時間降低沖洗耗水是沖洗階段最為核心的節(jié)水宗旨。吹管階段的節(jié)能控制措施將結(jié)合實際工作情況與經(jīng)驗數(shù)據(jù)相結(jié)合的模式,實現(xiàn)節(jié)能優(yōu)化控制。
鍋爐冷態(tài)沖洗有具體參數(shù)和條件要求,冷態(tài)沖洗流量不低于鍋爐BMCR出力的30%,冷態(tài)沖洗要實時檢測爐水品質(zhì),尤其是總鐵離子含量低于500 μg/L,才允許投入凝給水系統(tǒng)進(jìn)入閉式循環(huán)沖洗方式;當(dāng)爐水總鐵離子濃度逐漸降低到100 μg/L以下且數(shù)值相對穩(wěn)定,冷態(tài)沖洗才算合格。鐵離子濃度隨沖洗時間變化趨勢如圖3所示。由工程經(jīng)驗數(shù)據(jù)可知,超臨界循環(huán)流化床鍋爐冷態(tài)沖洗總鐵離子濃度變化速率在50~80 μg/(L·h)區(qū)間范圍。
對于冷態(tài)沖洗前的第一次鍋爐上水,爐水品質(zhì)都比較差,爐水初始鐵離子濃度居高不下,常規(guī)在10 000 μg/L,甚至有高于20 000 μg/L以上的情況。
為了更好實現(xiàn)水資源的利用,冷態(tài)沖洗的總鐵離子濃度初始值盡量控制在8 000~10 000 μg/L范圍區(qū)間。如果鍋爐上水初期檢測到鐵離子濃度高于這個區(qū)間段數(shù)值,應(yīng)采取整爐放水的洗爐方式,放掉爐水重新上水,這樣會大大降低爐內(nèi)鐵離子濃度。當(dāng)然,視鐵離子濃度值可適當(dāng)采用多次洗爐方式。一方面可以快速提高爐水品質(zhì),另一方面利用上水放水的時間段給化學(xué)制水爭取更多制水時間,可謂一舉多得。
冷態(tài)開式?jīng)_洗,選擇持續(xù)大流量沖洗模式以提高沖洗效果,對于出現(xiàn)短期儲水量不足的情況,采用變流量沖洗方式也是一種非常好的沖洗方法。即沖洗初期采用標(biāo)準(zhǔn)大流量沖洗模式,2~4 h后,通過改變沖洗流量從200~400 t/h的流量變化區(qū)間變動的方法,以20 min變動一次沖洗流量50 t/h值的方式。這樣循環(huán)往復(fù)的增減流量,實現(xiàn)變流量沖洗,可以大大提高管道的沖洗效果[6]。
在冷態(tài)開式循環(huán)沖洗向冷態(tài)閉式循環(huán)沖洗的轉(zhuǎn)換期間,如果凝結(jié)水系統(tǒng)投入閉式循環(huán)沖洗的條件不完全具備的條件下,可以延長開式冷態(tài)沖洗,使?fàn)t水鐵離子濃度遠(yuǎn)低于500 μg/L以下,再投入閉式循環(huán)沖洗模式,可以避免嚴(yán)重污染凝結(jié)水和給水系統(tǒng)管道,加快達(dá)到良好沖洗質(zhì)量的效果。
從實際沖洗耗水看,本機(jī)組第一階段的冷態(tài)沖洗用時13 h,第二階段和第三階段分別用時8 h和10 h,與同等級機(jī)組沖洗水平相比,沖洗時間有效縮短,節(jié)水效果明顯。
冷態(tài)沖洗合格后,鍋爐具備點(diǎn)火和熱態(tài)沖洗的條件。鑒于受熱面壁溫限制,熱態(tài)沖洗常常采用閉式循環(huán)沖洗方式,而這樣的沖洗方式,水質(zhì)指標(biāo)除鐵凈化工作幾乎全部落入凝結(jié)水系統(tǒng)的精處理裝置和其他一些凈化處理系統(tǒng)上,因此保持機(jī)組精處理設(shè)備與系統(tǒng)健康有效運(yùn)行是這個階段的首要節(jié)水策略。
精處理系統(tǒng)的設(shè)備性能、除鐵效率、工作出力等都是影響吹管節(jié)水節(jié)能效果的關(guān)鍵點(diǎn)。
吹管工作分三階段進(jìn)行,第一階段為降壓吹管,第二階段穩(wěn)壓吹管,第三階段繼續(xù)降壓吹管。對于吹掃過程,實現(xiàn)精細(xì)化參數(shù)控制,有效縮短吹管工期,這就是最好的節(jié)水方式。
為保持吹掃效果,降壓吹管參數(shù)應(yīng)采用高參數(shù)控制模式,吹掃開門壓力不低于6 MPa,蒸汽溫度不低于400 ℃。關(guān)門壓力根據(jù)對應(yīng)壓力下飽和溫度變化不高于40℃的原則來確定,一般選擇4.0~4.5 MPa。通過燃油與燃煤雙燃料投入方式,控制燃煤量25~30 t/h,兩個階段有效吹管次數(shù)105次,吹掃耗水量約1 500 t,耗煤量約900 t[7]。
穩(wěn)壓吹管節(jié)水更為重要,尤其在啟動、升壓、吹掃、降壓停爐等過程,都需要對穩(wěn)壓吹管參數(shù)實施精準(zhǔn)控制??刂撇呗詾椋浩蛛x器出口壓力4.5~5.5 MPa,蒸汽溫度400~450 ℃,吹掃流量400~550 t/h,有效吹掃時間不少于5 h。采用燃油與燃煤雙燃料投入方式,控制燃煤量110~130 t/h,穩(wěn)壓吹管階段吹掃耗水量約4 100 t,耗煤量約1 400t。
穩(wěn)壓吹管的燃燒控制,有幾個關(guān)鍵點(diǎn)要明確:①點(diǎn)火期,應(yīng)合理控制床壓和風(fēng)室壓力不高于11 kPa;②控制爐膛中部床溫不高于600 ℃,否則會出現(xiàn)受熱面超溫問題;③給煤初期,應(yīng)控制給煤機(jī)投煤順序和煤量控制,堅持有中間向兩邊交錯對稱點(diǎn)動投運(yùn)方式,10臺給煤機(jī)(編號順序依次由1到10)推薦啟動順序為(4號、7號)——(2號、9號)——(3號、8號)——(1號、10號)——(5號、6號);④合理調(diào)控下二次風(fēng)門,維持床溫左右平衡,調(diào)整好返料器的運(yùn)行性能,加強(qiáng)左右側(cè)爐膛負(fù)壓與氧量的監(jiān)測;⑤一、二次汽系統(tǒng)串聯(lián)+穩(wěn)壓吹管方式,減溫水必須投運(yùn),且嚴(yán)格控制蒸汽出口溫度不超450℃。
通過對350 MW等級超臨界循環(huán)流化床鍋爐蒸汽吹管工作的節(jié)水策略研究與操作實施,結(jié)果顯示,節(jié)水效果顯著。
(1)根據(jù)吹管盈余模型分析,基于盈余水量應(yīng)不少于單位小時鍋爐最大出力的30%的盈余法則進(jìn)行估算,穩(wěn)壓吹管總時間與冷態(tài)沖洗總時間存在關(guān)聯(lián);由于穩(wěn)壓吹管總耗時需要8~10 h,因此冷態(tài)沖洗時間要控制在16~20 h以內(nèi),機(jī)組設(shè)備儲水能力才能滿足吹管不缺水、不斷水的要求。
(2)對排水系統(tǒng)進(jìn)行評估,提出增加臨時大流量排水泵,以解決排水問題。
(3)吹管臨時管道要做清潔工藝處理,臨時吹掃門設(shè)置“中?!惫δ堋?/p>
(4)在吹掃階段的鍋爐上水期間,改善爐水品質(zhì)可采用多次整爐放水沖洗方式,快速降低爐水總鐵離子濃度。冷態(tài)沖洗可采用持續(xù)大流量沖洗模式和變流量沖洗模式相結(jié)合,提高了沖洗效果。
(5)對吹掃階段節(jié)水控制策略,建議優(yōu)化參數(shù)控制,落實好關(guān)鍵控制措施,精細(xì)化操作。
(6)吹管結(jié)束,經(jīng)過能源消耗統(tǒng)計計算,耗水量均低于同等級鍋爐耗水平均水平,節(jié)水效果顯著。