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        新一代媒介式煙氣—煙氣換熱器在小型機(jī)組系統(tǒng)布置方案研究

        2021-01-08 10:06:26潘志越
        電力與能源 2020年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        潘志越

        (福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司,福建 福州 350108)

        煙氣—煙氣換熱器(Gas-Gas Heater,簡(jiǎn)稱GGH)作為燃煤電站煙氣處理設(shè)備,具有消除煙囪“白煙”、改善煙氣排放等優(yōu)點(diǎn)。由于初投資大、系統(tǒng)復(fù)雜等原因,GGH的研究與應(yīng)用主要集中于各大發(fā)電集團(tuán)的大中型機(jī)組[1-2],而在小型機(jī)組中還較少。特別是在福建省內(nèi),GGH系統(tǒng)在熱電聯(lián)產(chǎn)小型機(jī)組中尚無(wú)應(yīng)用先例。鑒于此,以省重點(diǎn)項(xiàng)目福鼎熱電廠工程為例,結(jié)合實(shí)際工程條件與環(huán)保政策,對(duì)不同布置方案進(jìn)行對(duì)比分析,確定技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)的方案,為類似工程提供借鑒與參考。

        1 GGH系統(tǒng)概述

        1.1 GGH應(yīng)用背景

        火電行業(yè)燃煤機(jī)組煙氣脫硫工藝以石灰石-石膏濕法為主,該工藝更是燃煤電廠煙氣脫硫的首選工藝。如果脫硫后的煙氣不經(jīng)加熱直接排放,則煙囪出口溫度在45~55℃之間,屬于攜帶有飽和水的濕煙氣,導(dǎo)致煙囪出口形成白色的“煙柱”。電廠“冒白煙”的現(xiàn)象普遍受到公眾的質(zhì)疑和誤解,給電廠生產(chǎn)帶來(lái)了很大壓力。

        脫硫后的凈煙氣由于排放溫度較低,密度較大,自煙囪排出后,不能迅速抬升并擴(kuò)散到大氣中。煙氣中攜帶的微小石膏漿液滴聚集在煙囪附近并落到地面,形成“石膏雨”現(xiàn)象。沉降的微小液滴呈酸性,會(huì)對(duì)沉降區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和建筑物造成損害,也會(huì)對(duì)周邊地區(qū)的生產(chǎn)和生活帶來(lái)不良影響。

        1.2 GGH裝置

        GGH裝置的基本原理如圖1所示,其通過(guò)轉(zhuǎn)子中的數(shù)萬(wàn)個(gè)換熱元件持續(xù)不斷地交替從脫硫前原煙氣側(cè)吸熱并向脫硫后凈煙氣側(cè)放熱,以提高排放煙氣溫度。其原理類似于回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,因此又稱為回轉(zhuǎn)式或再生式GGH (Regenerative Gas-Gas Heater,簡(jiǎn)稱RGGH)。

        GGH裝置通過(guò)從脫硫前原煙氣吸熱,降低了進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度,可減少脫硫系統(tǒng)耗水量,相對(duì)的低溫可降低塔內(nèi)對(duì)防腐的工藝技術(shù)要求;另一方面,GGH加熱脫硫后凈煙氣,減少煙氣冷凝結(jié)霧,有效緩解煙囪“冒白煙”現(xiàn)象;促進(jìn)煙囪排煙擴(kuò)散,解決了“石膏雨”問(wèn)題。同時(shí),加熱后的煙氣對(duì)GGH出口煙道和煙囪的腐蝕減輕,降低煙囪防腐維護(hù)成本,提高設(shè)備安全性。

        1.3 MGGH系統(tǒng)

        在日本的火電廠,為了增強(qiáng)煙氣的擴(kuò)散能力,減輕對(duì)本土的污染,幾乎所有的濕法煙氣脫硫系統(tǒng)后均設(shè)置了GGH裝置。GGH的大規(guī)模應(yīng)用,加上地方環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格,促進(jìn)了GGH技術(shù)的迅速發(fā)展。

        但在實(shí)際運(yùn)行中,RGGH換熱元件易腐蝕、堵塞等固有缺陷也逐漸凸顯。針對(duì)傳統(tǒng)RGGH的缺點(diǎn),日本三菱公司于1997年研發(fā)了取代傳統(tǒng)RGGH的新一代媒介式煙氣-煙氣換熱器(Medium Gas-Gas Heater, 簡(jiǎn)稱MGGH),并成功應(yīng)用于工程實(shí)踐[3]。

        典型的MGGH系統(tǒng)流程如圖2所示。MGGH系統(tǒng)由煙氣冷卻器,煙氣加熱器、熱媒平衡罐、輔助加熱器、循環(huán)泵及電控裝置等組成?;驹硎抢迷瓱煔獾臒崃客ㄟ^(guò)煙氣冷卻器的換熱管加熱熱媒介質(zhì)(一般采用水),再利用加熱后的熱媒介質(zhì)循環(huán)至煙氣加熱器的換熱管以加熱凈煙氣。熱媒水在管路中形成閉式循環(huán)。在鍋爐低負(fù)荷時(shí),采用熱助加熱系統(tǒng)對(duì)熱媒水進(jìn)行加熱,以保證煙氣加熱器出口煙氣溫度。熱媒水補(bǔ)充系統(tǒng)的作用是在系統(tǒng)啟動(dòng)前注水以及運(yùn)行中補(bǔ)水。

        與傳統(tǒng)RGGH系統(tǒng)對(duì)比,MGGH具有以下優(yōu)點(diǎn)。

        (1)無(wú)泄漏。在RGGH中,由于原煙氣與凈煙氣側(cè)存在壓差,不可避免產(chǎn)生煙氣泄露。而MGGH的煙氣冷卻器和煙氣加熱器獨(dú)立布置,降溫側(cè)和升溫側(cè)完全分開,保證了在熱煙氣和冷煙氣之間無(wú)煙氣和飛灰泄漏。

        (2)布置靈活。由于煙氣與煙氣之間換熱系數(shù)低,RGGH中布置數(shù)萬(wàn)個(gè)傳熱元件,外形笨重,占地面積大。而MGGH的煙氣冷卻器和煙氣加熱器布置可根據(jù)工藝流程優(yōu)化,特別是對(duì)于改造工程,可因地制宜優(yōu)化布置設(shè)備及煙道,節(jié)約投資成本。

        (3)避免腐蝕。MGGH在運(yùn)行中可通過(guò)控制循環(huán)熱煤水的流量來(lái)調(diào)節(jié)換熱量,保持煙氣側(cè)溫度始終高于酸露點(diǎn),以防止SO2腐蝕。

        (4)可靠性高。RGGH中容易造成煙塵的沉積和結(jié)垢,影響換熱效果;在鍋爐低負(fù)荷工況下,RGGH也缺乏提高煙氣溫度的手段。而MGGH中無(wú)易堵塞的換熱原件,也可通過(guò)控制熱煤水的循環(huán)流量和溫度保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        (5)熱經(jīng)濟(jì)性高。熱媒水在煙氣冷卻器中吸收的熱量除了用于加熱凈煙氣,也可用于加熱凝結(jié)水系統(tǒng),提高熱循環(huán)效率。

        1.4 GGH在我國(guó)的發(fā)展與應(yīng)用

        我國(guó)火電行業(yè)在GGH的認(rèn)識(shí)與應(yīng)用上經(jīng)歷過(guò)曲折與反復(fù)。在1979年,南京下關(guān)電廠安裝了國(guó)內(nèi)首套GGH裝置[4]。隨著濕法脫硫的大規(guī)模運(yùn)用,GGH也開始大量推廣。據(jù)統(tǒng)計(jì),到2004年國(guó)內(nèi)火電廠中采用GGH的約占80%以上,其中基本是RGGH。

        根據(jù)行業(yè)對(duì)FGD的運(yùn)行跟蹤,幾乎所有的GGH在運(yùn)行過(guò)程中都出現(xiàn)了故障。GGH的投資約占濕法脫硫的15%左右,但其引發(fā)的問(wèn)題已經(jīng)成為制約脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸。當(dāng)時(shí)流行的觀點(diǎn)是:取消GGH可簡(jiǎn)化煙氣系統(tǒng),提高FGD系統(tǒng)可靠性[5-6]。因此,此后部分新建機(jī)組不再要求安裝GGH,部分已安裝的機(jī)組開始拆除。

        近年來(lái),濕煙囪排放帶來(lái)的“冒白煙”、石膏雨等問(wèn)題又逐漸引起社會(huì)關(guān)注。有研究甚至認(rèn)為,溫度低、濕度大的電廠排煙是形成霧霾的根本原因[7]。2014年至今,隨著“超凈排放”標(biāo)準(zhǔn)的提出,MGGH、低溫省煤器、低低溫電除塵器、電袋除塵器、濕式除塵器等新型煙氣凈化裝置百花齊放。曾經(jīng)僅是脫硫系統(tǒng)中附屬設(shè)備的GGH,已發(fā)展為協(xié)同煙氣凈化技術(shù)中的重要一環(huán)。

        2 工程條件

        2.1 工程概況

        福能集團(tuán)晉南熱電廠工程為福建省2017—2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目位于晉江市深滬灣東海垵工業(yè)區(qū),新建3×300 t/h循環(huán)流化床鍋爐,配套新建2×30 MW抽汽背壓汽輪機(jī)組。以熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的方式替代園區(qū)內(nèi)67臺(tái)企業(yè)自備燃煤工業(yè)蒸汽/導(dǎo)熱油鍋爐和17根煙囪,具有顯著環(huán)保和社會(huì)效益。

        2.2 鍋爐參數(shù)

        鍋爐為杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司設(shè)計(jì)制造的NG-300/13.7/540-M型單循環(huán)流化床、高溫超高壓自然循環(huán)鍋爐。BMCR工況主要參數(shù)如表1所示。

        表1 鍋爐主要參數(shù)

        2.3 煤質(zhì)條件

        本工程設(shè)計(jì)煤種為神華煙煤,校核煤種為神華煙煤與天湖山無(wú)煙煤混煤。煤質(zhì)資料詳見表2。

        表2 本工程煤質(zhì)資料

        3 MGGH系統(tǒng)技術(shù)方案

        本項(xiàng)目為小型熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,能源綜合利用效率很高??紤]到煙氣側(cè)的控制難度、熱力系統(tǒng)簡(jiǎn)化、系統(tǒng)可靠性以及投資性價(jià)比等因素,選用簡(jiǎn)單MGGH系統(tǒng),即熱媒水僅在煙氣冷卻器與煙氣加熱器之間循環(huán)流動(dòng)傳熱,而不參與機(jī)組熱力循環(huán)。

        3.1 比選技術(shù)方案

        MGGH系統(tǒng)的核心設(shè)備——煙氣冷卻器與煙氣加熱器,可在FGD前后分別獨(dú)立靈活布置。對(duì)于本工程,根據(jù)煙氣冷卻器與除塵器、引風(fēng)機(jī)相對(duì)位置的不同,有3種布置方案,如圖3所示。

        3種工藝方案各有利弊,初步對(duì)比3種方案的優(yōu)缺點(diǎn)如表2所示。

        表3 3種煙氣冷卻器布置方案初步對(duì)比

        3.2 對(duì)比分析

        3.2.1 方案一

        從本項(xiàng)目煤質(zhì)與飛灰成分分析,根據(jù)相關(guān)選型標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)煤種與校核煤種均滿足電除塵器除塵指標(biāo),可以選用靜電除塵器或電袋除塵器。

        方案一在工程實(shí)際中大多與低低溫靜電除塵器配套采用。實(shí)際上,換熱器(低低溫省煤器或MGGH或二者聯(lián)合)+低低溫除塵器的系統(tǒng)配置,也是目前燃煤電站“超凈排放”的典型方案之一[8]。低低溫除塵器的理論依據(jù)與SO3煙氣調(diào)質(zhì)(FGC)相類似。飛灰溫度在225℃以上時(shí),體積導(dǎo)電占主導(dǎo)作用;而在143℃以下時(shí),表面導(dǎo)電占主導(dǎo)作用。表面導(dǎo)電性主要取決于煙氣中SO3含量。溫度低于酸露點(diǎn)時(shí),SO3冷凝成硫酸霧滴,吸附在飛灰顆粒表面,其表面電導(dǎo)率增大,容易被除塵器捕捉。

        影響靜電除塵效率的最大的因素是飛灰比電阻。在1010~1011Ω·cm數(shù)量級(jí)時(shí),為靜電除塵器最佳運(yùn)行范圍。從本項(xiàng)目飛灰數(shù)據(jù)分析,校核煤種飛灰的低溫特性適宜采用低低溫除塵器;對(duì)于設(shè)計(jì)煤種,雖然在低低溫下降低了一個(gè)數(shù)量級(jí),但仍處于高比電阻區(qū)間,不利于靜電除塵。

        從低低溫除塵器的協(xié)同脫硫效果分析。低低溫靜電除塵器脫硫的基本判據(jù)是灰硫比[9],對(duì)中低硫分煤種,一般要求灰硫比大于100。本工程脫硝出口的SO3的轉(zhuǎn)化率按照2.5%(原始SO3轉(zhuǎn)化率取1.5%,脫硝SO3轉(zhuǎn)化率取1%)計(jì)算,除塵器進(jìn)口的灰硫比分別為179/297(設(shè)計(jì)/校核煤種),滿足除塵器脫硫條件。

        因此,本工程采用低低溫除塵器是基本合適的。設(shè)計(jì)煤種飛灰比電阻偏高的問(wèn)題,可進(jìn)一步采用高頻電源的手段加以彌補(bǔ)。本工程采用五電場(chǎng)低低溫靜電除塵器(一、二電場(chǎng)配高頻電源)+高效濕法脫硫配高效除霧器的聯(lián)合除塵工藝。除塵器除塵效率不低于99.925%,可滿足重點(diǎn)地區(qū)新建燃煤機(jī)組10 mg/m3的最新排放標(biāo)準(zhǔn)。

        對(duì)于受熱面易磨損的問(wèn)題,在設(shè)計(jì)上應(yīng)采取加裝防磨瓦、分組分區(qū)布置受熱面等措施,運(yùn)行中也需及時(shí)吹灰、更換磨損管子等。因此MGGH制造、運(yùn)維費(fèi)用均高于方案二。另外,低低溫引風(fēng)機(jī)需采取防腐措施,如鎳基自熔合金噴涂葉片等。

        3.2.2 方案二

        方案二的最大優(yōu)勢(shì)在于煙氣冷卻器運(yùn)行條件好。受熱面處于除塵器后的低塵環(huán)境,換熱管束磨損強(qiáng)度大大降低,設(shè)計(jì)中無(wú)需考慮特殊防磨措施,節(jié)約了MGGH設(shè)備造價(jià);同時(shí),也能緩解受熱面積灰造成換熱系數(shù)下降的問(wèn)題,因此換熱器運(yùn)行可靠性很高,維護(hù)費(fèi)用低廉。

        從對(duì)應(yīng)除塵器配置來(lái)看,方案二如果選用普通五電場(chǎng)靜電除塵器無(wú)法滿足所需除塵效率,而換熱器后置又不滿足采用低低溫靜電除塵器的先決條件,因此只能選用電袋除塵器。與靜電除塵器相比,電袋除塵器具有煤種適應(yīng)性強(qiáng)、除塵效率高、單位容量造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)與相關(guān)廠家溝通咨詢,本工程如選用電袋除塵器(二電場(chǎng)二袋區(qū),相同保證效率),較方案一節(jié)約造價(jià)約50萬(wàn)元。

        但另一方面,電袋除塵器也存在運(yùn)行阻力大的顯著缺點(diǎn)。如選用電袋除塵器,煙風(fēng)系統(tǒng)阻力較方案一增加600 Pa左右;而且電袋除塵器存在濾袋成本高、壽命有限(一般不超過(guò)5年)、更換濾袋工作量較大等問(wèn)題,造成其維護(hù)費(fèi)用高于靜電除塵器。

        從對(duì)引風(fēng)機(jī)影響方面,電袋除塵器增加的額外壓損導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)運(yùn)行壓頭、選型壓頭均高于方案一,而且同樣運(yùn)行于低低溫環(huán)境,必須考慮防腐手段。因此引風(fēng)機(jī)投資、運(yùn)行費(fèi)用均高于方案一。

        3.2.3 方案三

        與方案二相比,方案三中的煙氣冷卻器運(yùn)行條件得到進(jìn)一步優(yōu)化。不但含塵量低,而且可利用引風(fēng)機(jī)對(duì)煙氣的溫升效應(yīng)。經(jīng)計(jì)算,本工程引風(fēng)機(jī)后煙氣溫度增加約為11.8℃,冷卻器中煙氣側(cè)與水側(cè)換熱溫差增大,在保證同等換熱效果的前提下,可減少受熱面數(shù)量,設(shè)備設(shè)計(jì)、制造更加緊湊,初投資費(fèi)用降低。經(jīng)相關(guān)廠家估算,可較方案一節(jié)約投資45.5萬(wàn)元,較為顯著。

        方案三中的引風(fēng)機(jī)運(yùn)行條件也最為優(yōu)越。其輸送介質(zhì)為高溫?zé)煔猓冀K運(yùn)行在酸露點(diǎn)以上,無(wú)低溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn),無(wú)需考慮葉片防腐等措施,制造成本、維護(hù)費(fèi)用均較低。但是,鑒于與方案二同樣的原因,方案三只能配套采用電袋除塵器,煙風(fēng)運(yùn)行阻力增加較多。而且引風(fēng)機(jī)實(shí)際煙氣量大,導(dǎo)致其運(yùn)行電耗較方案二進(jìn)一步增加。經(jīng)計(jì)算,方案三在BMCR工況下的運(yùn)行電耗分別較方案一、方案二增大了7.6%、16.9%。值得注意的是,方案三引風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)的工況參數(shù)與方案二相同,其能耗高的劣勢(shì)并不體現(xiàn)在造價(jià)中,而得益于無(wú)需防腐方面的成本投入,引風(fēng)機(jī)投資甚至還略低于方案二。

        3.2.4 綜合對(duì)比

        3種方案的經(jīng)濟(jì)性比較見表4(年運(yùn)行小時(shí)數(shù)按5 000 h,度電成本按上網(wǎng)電價(jià)0.393 2元/kWh考慮)??梢?,方案一的初投資最高,較方案二、方案三分別增加51萬(wàn)元、94.5萬(wàn)元,但后期運(yùn)行維護(hù)投入最低;方案三的情況正好與之相反,方案二則處于二者之間。

        表4 三種方案經(jīng)濟(jì)性對(duì)比

        方案一得益于靜電除塵器運(yùn)維費(fèi)用低、引風(fēng)機(jī)節(jié)能方面的優(yōu)點(diǎn),雖然初投資最高,但從投運(yùn)約3年起,其經(jīng)濟(jì)性最優(yōu),而且隨著投運(yùn)時(shí)間的增加,其優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。另外,方案一可利用低低溫除塵器協(xié)同脫硫,具有減少脫硫系統(tǒng)耗水的額外收益。方案三的優(yōu)勢(shì)在于初投資最低,但被引風(fēng)機(jī)耗電高的巨大劣勢(shì)完全抵消,故不推薦采用。綜合而言,方案一為本工程MGGH的系統(tǒng)最佳配置方案。

        3.3 運(yùn)行效果

        福鼎熱電廠已于2019年12月正式運(yùn)行。采用方案一配置的MGGH系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、效果良好,為打造“一流火電廠”、維護(hù)工業(yè)區(qū)良好形象起到關(guān)鍵作用。

        4 結(jié)語(yǔ)

        (1)MGGH系統(tǒng)消除煙囪“白煙”、改善煙氣排放、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),是今后“超凈排放”電廠的重要方向。

        (2)MGGH系統(tǒng)方案不可孤立分析,其最優(yōu)方案應(yīng)結(jié)合實(shí)際工程條件與除塵器、引風(fēng)機(jī)的配置綜合分析確定。

        (3)對(duì)于本項(xiàng)目,采用煙氣冷卻位于除塵器前的MGGH系統(tǒng)與低低溫靜電除塵器的布置方案有利于除塵器運(yùn)行、節(jié)約引風(fēng)機(jī)電耗、除塵器可協(xié)同脫硫,經(jīng)濟(jì)性也最優(yōu)。

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