王啟均,王昇樂,黃 海,李 斌,張旺勝
(萍鄉(xiāng)萍鋼安源煉鋼有限公司安源煉鋼廠,江西 萍鄉(xiāng) 337000)
煉鋼系統(tǒng)溫降是煉鋼經(jīng)濟(jì)技術(shù)的重要技術(shù)指標(biāo),高熱系統(tǒng)不僅對爐襯的侵蝕度和后道工序澆鑄產(chǎn)生較大的影響,而過度低熱系統(tǒng)不僅對生產(chǎn)組織產(chǎn)生不利影響,而且對氬站吹氣均勻成分和溫度產(chǎn)生不利影響,而導(dǎo)致對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利因素。因此,煉鋼系統(tǒng)溫降的控制其實(shí)質(zhì)是降低出鋼溫度且滿足后道工序溫度控制要求,有必要對煉鋼系統(tǒng)溫降進(jìn)行必要的分析和研究,以此降低鐵耗控制。
由以上工藝流程可以得出,煉鋼系統(tǒng)溫降的控制既涉及到煉鋼物質(zhì)流的控制,同時(shí)與能量流相關(guān)聯(lián),即系統(tǒng)溫降的控制存在一個(gè)最優(yōu)的函數(shù)關(guān)系式(1):
式(1)中f(X1,X2,…)物質(zhì)流方程中,當(dāng)輸入項(xiàng)在客觀條件一定的情況下,如鐵水質(zhì)量、廢鋼質(zhì)量、輔料單耗等一定的情況,物質(zhì)流方程將取決于能量流方程,如熱量不足將影響鐵質(zhì)流損以及轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制水平,從而影響鋼鐵料消耗、合金消耗水平以及爐型的波動(dòng),因此在煉鋼系統(tǒng)溫降控制中應(yīng)遵循能量流控制為原則,則在靜態(tài)能量平衡方程中(如下式(2)),與出鋼溫度直接相關(guān),與生產(chǎn)節(jié)奏、爐型控制等直接相關(guān),因此在無廢鋼加熱裝置的條件下,系統(tǒng)溫降控制中以熱量控制為中心,降低出鋼溫度、提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏、穩(wěn)定的爐型控制是其控制的重要環(huán)節(jié)。
萍安鋼安源煉鋼廠采取一罐到底工藝,且采取鐵水線加廢鋼工藝,鐵水裝入量及其成分、溫度波動(dòng)較大,就必須采取動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)廢鋼裝入量來適應(yīng)熱量的需求。實(shí)際操作中因鐵水線空罐加廢鋼量不均衡性以及加罐率的影響,導(dǎo)致入爐鐵水溫度的極大波動(dòng),最直接有效的方式在于注重入爐鐵水測溫工作,測溫率達(dá)到70%以上,同時(shí)建立鐵水信息溝通渠道,確保爐長及值班長圍繞倒?fàn)t溫度1610-1650℃進(jìn)行開展工作,依據(jù)鐵水Si、S以及煉鐵出鐵溫度(入爐測定溫度)、當(dāng)班爐型控制和鐵水線廢鋼加入量進(jìn)行入爐廢鋼量的調(diào)整。
而在碳飽和鐵水中,對熱量影響最大因素在于鐵水Si及入爐鐵水溫度,靜態(tài)模型中確定了1噸廢鋼的理論降溫效果為26℃,0.1%Si升溫效果為16℃,入爐鐵水溫度10℃影響終點(diǎn)溫度10℃,而噸鐵對溫度的影響采取當(dāng)期鐵耗對應(yīng)廢鋼單耗來計(jì)算對溫度的影響,有助于熱量的適當(dāng)富余,并采取上下爐對比參考的方式解決爐型及其他散熱對靜態(tài)模型中計(jì)算廢鋼裝入量的影響。
基于靜態(tài)模型中大熱平衡控制受客觀影響較大,在操作過程中滿足基本渣系堿度及護(hù)爐的要求下,優(yōu)化了造渣制度,渣系堿度確保2.6~3.0,MgO含量6~8%。石灰單耗不允許低于30kg/t來調(diào)節(jié)熱量,確保爐型穩(wěn)定,當(dāng)熱量低時(shí),采取改質(zhì)劑替代輕燒白云石工藝減少渣料總投入對溫度的影響;當(dāng)熱量高時(shí),采取含鐵氧化物(燜罐C級料)平衡熱量,控制上噸鋼不超過3kg/t,否則調(diào)整大熱平衡中廢鋼裝槽量來調(diào)整熱量控制,最大限度的降低出鋼溫度。
穩(wěn)定爐型即確定合理的爐容比,減少溢渣、噴濺現(xiàn)象,減少爐況危機(jī)對生產(chǎn)的影響以及熱量的充分利用,在基本裝入制度52±2噸鐵水+13-14噸廢鋼的基礎(chǔ)上爐型參數(shù)設(shè)定為:6.3±0.1m、跺位可見、爐底梯度300mm,在確保渣系堿度及滿足熱量控制上實(shí)行動(dòng)態(tài)護(hù)爐措施,以防止堿度過低引發(fā)爐型波動(dòng)過大或失控,微調(diào)方式主要在于輕燒白云石及改質(zhì)劑的使用上及濺渣模式進(jìn)行規(guī)范,濺渣調(diào)渣可采取雙項(xiàng)尋找:改質(zhì)劑200kg同時(shí)配加200kg輕燒白云石,不適宜過量調(diào)渣,防止渣系結(jié)坨、濺渣不起所導(dǎo)致的濺渣效果差。
鐵合金烘烤效果對于出鋼溫降影響較大,一般均采取在線烘烤,但由于空間限制,安源煉鋼采取異地烘烤再拖運(yùn)配加的方式,且原砌筑耐材式合金烘烤爐合金烘烤溫度在100~200℃,導(dǎo)致配加合金對鋼水的溫降較大,經(jīng)過改造,采取較為流行的烘烤節(jié)能裝置,合金烘烤能達(dá)到400℃及其以上,并采取單爐對單倉,規(guī)范拖合金時(shí)間節(jié)點(diǎn)在下槍冶煉時(shí)間6分鐘~7分鐘,促進(jìn)合金烘烤的有效時(shí)間,提升合金烘烤溫度,降低合金對出鋼溫度的影響。
表1 安源煉鋼廠全年出鋼溫度結(jié)果
紅包出鋼是減少系統(tǒng)溫降的重要舉措,鋼包上線溫度以及正常周轉(zhuǎn)溫度一直偏低:600~700℃(出鋼前測定),加快鋼包周轉(zhuǎn)上采取三爐對三機(jī)九個(gè)鋼包周轉(zhuǎn),烘烤器全面優(yōu)化革新,因鋼包采取完全澆注料澆注無保溫層,鋼包上線溫度不理想,通過考察,采取插齒式鋼包全自動(dòng)加蓋裝置,全面提升保溫性能,投入運(yùn)行后,鋼包上線溫度達(dá)到1000℃以上,出鋼溫度下降較為明顯,下降值達(dá)到10℃。
鋼水出站加覆蓋劑和炭化稻殼、大包執(zhí)行保護(hù)澆鑄、中包液面投擲覆蓋劑或炭化稻殼、中包保護(hù)澆鑄及中包完全密封,全流程實(shí)現(xiàn)高位黑面操作,鋼水出站至連鑄中包中期溫降控制在35℃以下,全流程溫降控制在100℃左右。
5.1.1 優(yōu)化出鋼口參數(shù)
60噸轉(zhuǎn)爐原出鋼口內(nèi)套管為¢140,使用前期出鋼時(shí)間在4′30″,嚴(yán)重阻礙了生產(chǎn)節(jié)奏,且出鋼溫降大,需要提高出鋼溫度10-20℃,經(jīng)過不斷的優(yōu)化,在保證使用壽命的前提下,對出鋼口內(nèi)套管進(jìn)行改進(jìn),外徑由¢280提升至¢300,內(nèi)徑由¢140提升至¢170,使用前期出鋼時(shí)間縮減至3′內(nèi),無需提高出鋼溫度來滿足出鋼溫降大的損失。
5.1.2 優(yōu)化轉(zhuǎn)爐供氧技術(shù),縮短供氧時(shí)間
采取大喉口低壓供氧技術(shù),增大氧槍噴頭喉口直徑,氧槍喉口由原31.5mm逐漸優(yōu)化至33mm,并對槍身進(jìn)行了優(yōu)化,將¢194mm優(yōu)化為¢219mm,配置大喉口噴頭34.3mm,來提升供氧強(qiáng)度,縮短供氧時(shí)間30″以上。
5.1.3 優(yōu)化爐口直徑和爐口管理,減少廢鋼卡槽現(xiàn)象
爐口水箱尺寸由原2.1米擴(kuò)展至2.3米,減少低鐵耗下廢鋼裝入量大易引發(fā)廢鋼卡堵爐口,不僅影響生產(chǎn)節(jié)奏,同時(shí)影響鐵耗控制,管理上確保爐口寬展,利用爐口挖機(jī)和富氧燒爐口技術(shù)控制爐口結(jié)渣程度。
鋼水澆鑄周期對溫度影響較大,減少澆鑄周期有利于最大限度的降低出鋼溫度,安源煉鋼廠三臺(tái)六流六機(jī)連鑄機(jī)拉速一般在2.0~2.2m/min,澆鑄周期為22~24min,周期較長,降溫速率在1.5℃/min,優(yōu)化連鑄機(jī)拉速至3~3.5m/min,澆鑄周期可降低至12分鐘,可降低出鋼溫度18℃,可實(shí)現(xiàn)降低鐵耗約10kg/t,實(shí)際運(yùn)行中已實(shí)現(xiàn)拉速2.8~2.9m/min,采取爐后配加爐鋼或鋼包中加入廢坯進(jìn)行降溫模式,吹氣后溫度可降低至1545℃,相比較而言,出鋼溫度降低15℃,為降低鐵耗控制奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(1)強(qiáng)化生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理,縮短鋼水鎮(zhèn)時(shí),鋼水鎮(zhèn)時(shí)是指在正常情況下,鋼水到回轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)間與上一爐鋼停澆時(shí)間,確保鎮(zhèn)靜時(shí)間在0~6分鐘內(nèi),若有其他事故類原因影響,僅允許3爐次鎮(zhèn)時(shí)超標(biāo)。
(2)加強(qiáng)鋼包周轉(zhuǎn)管理,正常情況下三爐三機(jī)只允許≤9個(gè)鋼包進(jìn)行周轉(zhuǎn),兩爐兩機(jī)只允許使用≤6個(gè)鋼包進(jìn)行周轉(zhuǎn)。
由表1可知:出鋼溫度逐漸降低,全年平均出鋼溫度為1640.8℃
安源煉鋼廠通過以熱量控制為中心,動(dòng)態(tài)控制入爐廢鋼量,建立爐型基準(zhǔn)機(jī)制,爐型可控,并采取降低出鋼溫度及減少系統(tǒng)溫降損失,提升后道工序保溫及其加熱效果,積極開展生產(chǎn)組織優(yōu)化,提升生產(chǎn)節(jié)奏控制水平,各項(xiàng)技術(shù)小指標(biāo)得到改善,下一步降低系統(tǒng)溫降的關(guān)鍵點(diǎn)在于:全面使用¢219型氧槍供氧技術(shù)、鋼包全程加蓋技術(shù)、連鑄機(jī)高拉速適應(yīng)三爐對二機(jī)運(yùn)行技術(shù)。