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        軸流壓縮機(jī)軸承箱振動(dòng)大原因排查與處理

        2021-01-04 03:12:46葉宗春何世文陳道海
        冶金動(dòng)力 2020年12期
        關(guān)鍵詞:軸流烈度膜片

        葉宗春,何世文,陳道海

        (馬鞍山鋼鐵股份有限公司能源管控中心,安徽馬鞍山 243000)

        1 軸流壓縮機(jī)軸系統(tǒng)概況

        馬鋼2 500 m3高爐風(fēng)機(jī)房2004 年引入一臺陜鼓制造的AV80-15 軸流壓縮機(jī)組,轉(zhuǎn)速4 257 r/min,配套了1 500 r/min 的西門子同步電機(jī)和MAAG 增速齒輪箱。該機(jī)組軸系如圖1所示,共有8只徑向滑動(dòng)軸承(1~8)和3副推力軸承(9~11),增速齒輪箱與同步電動(dòng)機(jī)及軸流壓縮機(jī)的聯(lián)接均采用膜片聯(lián)軸器(12、13)。

        圖1 軸流壓縮機(jī)軸系示意圖

        2 軸承箱振動(dòng)大現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)與初步處理

        2.1 機(jī)械振動(dòng)—振動(dòng)烈度的現(xiàn)場測量與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

        軸流壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行對高爐生產(chǎn)十分重要,而振動(dòng)是反應(yīng)壓縮機(jī)運(yùn)行狀況的重要參數(shù)。振動(dòng)如果超過允許范圍,設(shè)備將產(chǎn)生較大的動(dòng)載荷和噪聲,從而影響其工作性能和使用壽命,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致零部件的早期失效。為此,該軸流壓縮機(jī)配置了Bently 3500 系統(tǒng),在線實(shí)時(shí)監(jiān)測轉(zhuǎn)軸振動(dòng)位移量,同時(shí)定期人工檢測軸承箱體的振動(dòng)速度值。根據(jù)《機(jī)械振動(dòng)—振動(dòng)烈度的現(xiàn)場測量與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(ISO394-1985)中規(guī)定的,轉(zhuǎn)速范圍為10~200 r/s的大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)烈度的評定等級(見表1),振動(dòng)烈度在B 級以上的機(jī)器可長期運(yùn)行,其中剛性支承軸承振動(dòng)烈度速度值在4.6 mm/s以下。

        表1 大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)烈度的評定等級

        2.2 機(jī)組軸承的異?,F(xiàn)象與故障

        2011 年底該機(jī)組壓縮機(jī)傳動(dòng)端軸承箱體軸向振動(dòng)速度偏大,達(dá)到7 mm/s。2012 年9 月檢查軸承時(shí)發(fā)現(xiàn)軸瓦緊力不足,處理后軸承箱的軸向振動(dòng)速度降到3 mm/s 左右,之后又逐漸增大到7 mm/s 左右。根據(jù)表1,該機(jī)組振動(dòng)烈度評定等級為C 級(4.6~11.2 mm/s),尚可短期運(yùn)行,但必須采取補(bǔ)救措施。由于該機(jī)組實(shí)時(shí)監(jiān)測的各軸振動(dòng)數(shù)值一直穩(wěn)定在正常范圍內(nèi),對機(jī)組其他部位振動(dòng)速度檢測未發(fā)現(xiàn)明顯異常,未能查明軸承箱體軸向振動(dòng)速度偏大的原因。

        2016年1月該機(jī)組因推力軸承副推面溫度探頭及備用探頭均故障而停機(jī)檢修,檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)該推力軸承副推面瓦塊的下平衡塊開口定位銷斷裂13根,更換定位銷后投入僅3天再次出現(xiàn)推力軸承副推面溫度探頭故障,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)又有4根定位銷斷裂。由于連續(xù)出現(xiàn)了相同的故障,已影響到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,必須查明故障原因。

        2.3 軸承箱振動(dòng)大的原因分析與初步處理

        初步分析,推力軸承的故障與軸承箱軸向振動(dòng)速度大的現(xiàn)象有關(guān)聯(lián)性,壓縮機(jī)軸系應(yīng)該有交變的軸向力。判斷軸承箱軸向振動(dòng)速度大的原因可能有:

        (1)軸承座剛性不足或基礎(chǔ)螺栓緊力不足;

        (2)軸瓦間隙或瓦與殼接觸不良;

        (3)軸系對中不良;

        (4)膜片聯(lián)軸器因膜片失效導(dǎo)致性能不穩(wěn)定等。

        針對這些可能的原因先后進(jìn)行了多次檢修,2016年2月對軸承箱、高速軸聯(lián)軸器檢查,調(diào)整軸承的軸瓦間隙及軸承緊力,加固軸承箱底腳螺栓,調(diào)整聯(lián)軸器墊片增加檔距;2017 年8 月調(diào)整軸流壓縮機(jī)軸系對中,更換了膜片聯(lián)軸器,檢查軸承底座基礎(chǔ)貫穿螺桿。每次檢查均未發(fā)現(xiàn)明顯問題,在調(diào)整回裝后該點(diǎn)振動(dòng)有所好轉(zhuǎn),但是投運(yùn)一段時(shí)間振動(dòng)再次增大,軸向振動(dòng)速度最大時(shí)達(dá)到11.5 mm/s。2005 年到2017 年軸承箱軸向振動(dòng)速度有效值趨勢如圖2所示,振動(dòng)大問題未能得到根本解決。

        圖2 軸向振動(dòng)速度有效值趨勢圖

        3 振動(dòng)大原因的進(jìn)一步排查分析

        3.1 軸承箱振動(dòng)變化規(guī)律總結(jié)與分析

        因軸承箱振動(dòng)大問題一直未能根除,對此進(jìn)行了長時(shí)間的跟蹤觀測,根據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)總結(jié)出該點(diǎn)振動(dòng)的一些規(guī)律。

        規(guī)律一:機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)投運(yùn)后該點(diǎn)軸向振動(dòng)速度在3 mm/s以內(nèi),但在運(yùn)行一天以上后該點(diǎn)軸向振動(dòng)速度逐漸上升至5~9 mm/s。

        規(guī)律二:該點(diǎn)軸向振動(dòng)速度夏季比冬季高,夏季在8 mm/s左右,冬季在5 mm/s左右。

        規(guī)律三:該點(diǎn)軸向振動(dòng)速度對進(jìn)氣溫度比較敏感,氣溫急速下降或脫濕投運(yùn)時(shí),振動(dòng)速度會(huì)明顯上升,甚至到10 mm/s以上。

        從以上規(guī)律分析該點(diǎn)的軸向振動(dòng)速度偏大與溫度有關(guān),進(jìn)一步推斷應(yīng)該是溫度引起的轉(zhuǎn)軸熱膨脹導(dǎo)致軸向振動(dòng)加劇。壓縮機(jī)與增速箱小齒輪軸系上兩端各有一副推力軸承,限制了轉(zhuǎn)軸的軸向位置,壓縮機(jī)冷態(tài)與熱態(tài)溫差約200 ℃,由此產(chǎn)生的軸向膨脹量由壓縮機(jī)與增速齒輪箱之間的膜片聯(lián)軸器吸收,轉(zhuǎn)軸的膨脹量可能會(huì)使膜片聯(lián)軸器軸向壓縮量過大導(dǎo)致失穩(wěn)。

        3.2 膜片聯(lián)軸器參數(shù)驗(yàn)證

        為驗(yàn)證以上判斷,2017 年底對聯(lián)軸器參數(shù)進(jìn)行檢查復(fù)核。在壓縮機(jī)剛停機(jī)熱態(tài)情況下聯(lián)軸器的檔距為1 435 mm,冷態(tài)下聯(lián)軸器的檔距為1 439.5 mm。查看聯(lián)軸器圖紙,其軸向尺寸為1 440.5 mm;查看壓縮機(jī)安裝圖紙,聯(lián)軸器的安裝檔距為(1 440.5+8)mm,其中8 mm 是膜片聯(lián)軸器的預(yù)拉伸量。預(yù)拉伸是指在膜片聯(lián)軸器冷態(tài)安裝時(shí)軸向預(yù)先拉伸一定的量,使聯(lián)軸器膜片在軸系熱態(tài)膨脹后軸向變形減小,延長膜片的使用壽命。由檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)在安裝中忽略了聯(lián)軸器的預(yù)拉伸量,且在膜片聯(lián)軸器兩側(cè)還各加了1.6 mm 的墊片,使膜片聯(lián)軸器在冷態(tài)時(shí)就有了3.2 mm 的壓縮量,在轉(zhuǎn)軸熱態(tài)膨脹后壓縮量更大,承受較大的軸向壓縮力。

        4 膜片聯(lián)軸器預(yù)拉伸量不足問題處理

        4.1 處理方案分析

        針對聯(lián)軸器安裝檔距不夠的問題,與陜鼓及聯(lián)軸器廠家人員共同分析協(xié)商處理方案。

        方案一:壓縮機(jī)的整體移動(dòng)讓出8 mm,難度大,基本不可能;

        方案二:聯(lián)軸器中間段切斷縮8 mm 再重新焊,對施工精度要求高,存在較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),且今后的聯(lián)軸器備件申報(bào)也比較困難;

        方案三:重新制作聯(lián)軸器的過渡法蘭(圖3中部件2),軸向尺寸縮短8 mm,較為簡單,成本低,且對今后的檢修和聯(lián)軸器備件沒有影響。

        圖3 膜片聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)尺寸圖

        4.2 方案實(shí)施與效果檢驗(yàn)

        經(jīng)過分析討論,決定采用方案三,委托廠家重新制作聯(lián)軸器靠增速齒輪箱側(cè)的過渡法蘭,將過渡法蘭軸向尺寸由55 mm 降為47 mm,縮短8 mm,其他尺寸不變。

        2018年4月新的過渡法蘭制作完成后更換下原過渡法蘭,滿足了膜片聯(lián)軸器的預(yù)拉伸要求。隨后該機(jī)組投入運(yùn)行,經(jīng)2年多的跟蹤觀測,壓縮機(jī)傳動(dòng)端軸承箱軸向振動(dòng)速度值穩(wěn)定在3.5 mm/s 左右,溫度變化對振動(dòng)影響很小,壓縮機(jī)推力軸承溫度及平衡塊定位銷未出現(xiàn)異常故障。該機(jī)組的振動(dòng)烈度評定等級為B級,可以長期運(yùn)行。

        5 結(jié)束語

        通過對軸流壓縮機(jī)軸承箱振動(dòng)速度大的原因排查與處理,解決了生產(chǎn)難題,確保軸流壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),對膜片聯(lián)軸器的使用與維護(hù)有了更深的理解,特別是在同一軸系中有兩個(gè)推力軸承的情況下如何設(shè)置膜片聯(lián)軸器的預(yù)拉伸量,提高了處理類似問題的能力。

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