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        鋼鐵企業(yè)含鋅除塵灰的降害處置及資源化利用

        2021-01-04 05:25:54石勤學(xué)
        中國(guó)金屬通報(bào) 2020年16期
        關(guān)鍵詞:工藝

        石勤學(xué)

        (河南安鋼澤眾冶金設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,河南 安陽(yáng) 455004)

        為了去除灰中的有害元素鉀、鈉,一般采用水洗工藝,即先將除塵灰與水充分?jǐn)嚢?,使得鉀、鈉元素溶解在水中,經(jīng)壓濾機(jī)對(duì)漿液壓濾進(jìn)行固液分離,壓濾渣經(jīng)干燥后返回?zé)Y(jié)工序循環(huán)利用,濾液經(jīng)蒸餾結(jié)晶獲得氯化鉀、氯化鈉晶體作為產(chǎn)品外銷。而為了去除除塵灰中的有害元素鋅,一般采用轉(zhuǎn)底爐工藝或回轉(zhuǎn)窯工藝,將除塵灰加熱到1000-1200℃高溫,其中的鋅呈氣態(tài)隨煙氣排出過(guò)程中慢慢冷卻,生成氧化鋅,經(jīng)回收后作為產(chǎn)品外銷,而轉(zhuǎn)底爐的金屬化球團(tuán)或回轉(zhuǎn)窯尾渣則返回?zé)掍摖t或高爐循環(huán)利用。

        1 除塵灰化學(xué)成分組成

        下表為某800萬(wàn)噸/年生產(chǎn)規(guī)模鋼鐵企業(yè)部分除塵灰的產(chǎn)生量和化學(xué)成分組成。

        對(duì)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可以看出,需要進(jìn)行降害處理的除塵灰可以分以下三種,一是單純高鋅灰,包括電爐灰1000噸/月,精煉爐和三次除塵灰850噸/月,合計(jì)1850噸/月。二是高鋅、高鉀、鈉灰,高爐干法除塵灰4500噸/月,三是單純高鉀、鈉灰,即燒結(jié)機(jī)頭灰1800噸/月,所有需要降害處置的除塵灰約占鋼產(chǎn)量的1.2%。

        2 轉(zhuǎn)底爐脫鋅工藝

        轉(zhuǎn)底爐技術(shù)屬于煤基直接還原工藝中發(fā)展較快的一種,目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)轉(zhuǎn)底爐用于處理鋼鐵廠含鋅粉塵。鋼鐵公司的含鋅塵泥經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)底爐處理,得到潔凈的高爐或煉鋼爐料,返回高爐或煉鋼作為金屬化爐料,同時(shí)回收了其中的鋅金屬,脫除了大部分的鉛、鉀、鈉等有害元素。文獻(xiàn)表明,國(guó)內(nèi)某廠轉(zhuǎn)底爐的球團(tuán)金屬化率達(dá)到70%-88%,脫鋅率高于90%,鉛、鉀、鈉的脫除率也在80%以上。

        表1 鋼鐵企業(yè)除塵灰生產(chǎn)及化學(xué)成分

        轉(zhuǎn)底爐脫鋅工藝流程如圖1所示。首先將粉塵配加還原劑(煤粉)、黏結(jié)劑等進(jìn)行造球,造好的具有一定強(qiáng)度的生球經(jīng)烘干機(jī)烘干后生球的水分降低至3%以下,然后將烘干的生球通過(guò)振動(dòng)布料機(jī)均勻布置在轉(zhuǎn)底爐內(nèi),轉(zhuǎn)底爐爐內(nèi)溫度控制在1100℃~1300℃,球團(tuán)在爐內(nèi)發(fā)生直接還原反應(yīng),70%以上的鐵氧化物還原為金屬鐵保留在金屬化球團(tuán)中,而同時(shí)球團(tuán)中的鋅、鉛、鉀和鈉還原或揮發(fā)后進(jìn)入轉(zhuǎn)底爐煙氣系統(tǒng)排出,最終實(shí)現(xiàn)球團(tuán)中鐵與鋅、鉀、鈉的分離,從而實(shí)現(xiàn)鐵回收利用、鋅及鉀和鈉的分離。

        圖1 轉(zhuǎn)底爐工藝流程圖

        3 回轉(zhuǎn)窯脫鋅工藝

        回轉(zhuǎn)窯法脫鋅工藝來(lái)源于濕法煉鋅工藝中浸出渣提煉鋅工藝,是將鋼鐵固廢塵泥預(yù)處理后同還原劑混合,一同送入回轉(zhuǎn)窯,在窯內(nèi)加熱,使固廢塵泥中的氧化鋅被還原成鋅金屬,在高溫下蒸發(fā)并與排出的煙氣一起離開(kāi)回轉(zhuǎn)窯,經(jīng)過(guò)沉降室、表冷器、除塵器等裝置氧化鋅沉降后收集氧化鋅粉塵,含鐵尾渣冷卻后送往高爐或燒結(jié)廠作為原料。其工藝流程見(jiàn)圖2。

        圖2 回轉(zhuǎn)窯工藝流程圖

        4 轉(zhuǎn)底爐脫鋅生產(chǎn)實(shí)例

        馬鋼轉(zhuǎn)底爐是國(guó)內(nèi)第一條轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線,轉(zhuǎn)底爐直徑為30m,設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年,實(shí)際產(chǎn)能12~13萬(wàn)噸/年。主要原料為高爐環(huán)境除塵灰、高爐瓦斯泥等,配加少部分的電爐灰(配加電爐灰多了會(huì)影響機(jī)組正常生產(chǎn))。脫鋅率約為80-85%,氧化鋅顆粒的品位在60%左右,直接外銷。金屬化成品球返回?zé)掍撌褂谩?/p>

        沙鋼轉(zhuǎn)底爐車間于2010年10月投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理能力為30萬(wàn)噸/年,實(shí)際產(chǎn)能為18萬(wàn)噸/年。主要原料為環(huán)境除塵灰、煉鋼污泥、電爐灰,其中,電爐灰占比20%。脫鋅率約為80-85%,氧化鋅品位60%,金屬化球團(tuán)返轉(zhuǎn)爐、電爐使用。

        5 回轉(zhuǎn)窯脫鋅生產(chǎn)實(shí)例

        南京盛昌再生資源有限公司采用回轉(zhuǎn)窯工藝處理南鋼的高爐干法灰和電爐除塵灰,其中高爐灰的鋅含量為3%~4%,電爐灰鋅含量為10%~12%。投產(chǎn)于2012年,設(shè)計(jì)能力10萬(wàn)噸/年,回轉(zhuǎn)窯主體設(shè)備尺寸Φ3.2m×45m。處理后尾渣中含鋅量為0.5%,尾渣鐵品位54%以上,回收氧化鋅品位30%。該生產(chǎn)線投產(chǎn)初期效果差、生產(chǎn)間斷,后通過(guò)控制窯溫在950℃~1000℃范圍內(nèi),在有效提取鋅的基礎(chǔ)上,盡可能降低鐵元素還原,所以生產(chǎn)中很少有結(jié)圈現(xiàn)象。而利用高爐干法灰中的碳元素實(shí)現(xiàn)自生發(fā)熱,基本不需要再添加其他燃料的使用,生產(chǎn)成本非常低,噸灰處理成本約200元。

        馬鞍山利民冶金固體廢物綜合利用科技有限公司回轉(zhuǎn)窯主體設(shè)備尺寸Φ4m×65m,總投資8000多萬(wàn)元,設(shè)計(jì)能力20萬(wàn)噸/年。主要原料為高爐干法灰和電爐灰,添加燃料為煤,煅燒溫度在1200℃左右,工藝運(yùn)行過(guò)程中有結(jié)圈現(xiàn)象,需定期清理。處理后尾渣中鋅含量<1%,尾渣水淬后返回?zé)Y(jié)配料。

        日鋼回轉(zhuǎn)窯除塵灰提鋅生產(chǎn)線歸屬于日鋼循環(huán)經(jīng)濟(jì)部轉(zhuǎn)底爐工場(chǎng),原有設(shè)計(jì)能力為2×20萬(wàn)噸/年的轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線,因多種原因停用。2019年4月投資2.2億元,建設(shè)設(shè)計(jì)能力為2×25萬(wàn)噸/年的兩條回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線。原料為高爐布袋除塵灰、轉(zhuǎn)爐一次灰,其中高爐布袋灰先經(jīng)水洗預(yù)處理。由于主生產(chǎn)工藝添加輕薄廢鋼較多,除塵灰中鋅含量都比較高,轉(zhuǎn)爐除塵灰鋅含量4%~8%,高爐布袋灰鋅含量6%~8%?;剞D(zhuǎn)窯生產(chǎn)線投產(chǎn)后整體生產(chǎn)運(yùn)行比較平穩(wěn),達(dá)到設(shè)計(jì)效果,脫鋅率達(dá)到90%以上,回收鋅含量60%~70%,尾渣鋅含量≤0.6%,TFe>50%,生產(chǎn)過(guò)程溫度控制在1100℃,結(jié)圈現(xiàn)象較少。

        6 轉(zhuǎn)底爐工藝與回轉(zhuǎn)窯工藝比較

        回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)工藝環(huán)節(jié)少,占地面積小,工程投資少,設(shè)備組成簡(jiǎn)單,操作穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)成本低,且脫鋅率可達(dá)90%以上。但尾渣采用水淬冷卻,一方面大量的熱量無(wú)法回收,同時(shí)大量水蒸汽外冒,對(duì)周圍環(huán)境造成影響。

        轉(zhuǎn)底爐工藝近年來(lái)推廣力度較大,我國(guó)也有多套轉(zhuǎn)底爐投入運(yùn)行,從投產(chǎn)的轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)業(yè)績(jī)看,轉(zhuǎn)底爐投資大,運(yùn)行部件多,控制要求高,設(shè)備穩(wěn)定性和產(chǎn)品穩(wěn)定性都需要進(jìn)一步改善。

        另外,回轉(zhuǎn)窯脫鋅工藝對(duì)原料中含鋅量沒(méi)有限制,原料中含鋅越高企業(yè)效益更好。而轉(zhuǎn)底爐脫鋅工藝對(duì)原料中的鋅含量需要一定的控制,高于5%時(shí)煙氣系統(tǒng)容易發(fā)生堵塞,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研沙鋼、馬鋼等單位時(shí),都明確指出轉(zhuǎn)底爐不能配加過(guò)多的含鋅高的電爐灰。

        7 結(jié)語(yǔ)

        對(duì)除塵灰的脫鋅降害處理是鋼鐵企業(yè)固廢循環(huán)利用的必須途徑,兩種生產(chǎn)工藝都能達(dá)到90%以上的脫鋅率,可以滿足高爐對(duì)原料的要求,企業(yè)選擇哪種工藝,需要與自身?xiàng)l件相結(jié)合,處理含鋅高的電爐除塵灰應(yīng)該盡量避免選擇轉(zhuǎn)底爐工藝,對(duì)于環(huán)保要求高的地區(qū),應(yīng)盡量避免選擇回轉(zhuǎn)窯工藝。

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