魏邦貴,殷嶺,沈文豪
(1.蘇州中恒通路橋股份有限公司;江蘇省城市基礎(chǔ)設(shè)施綠色建造工程技術(shù)研究中心,江蘇 蘇州215000;2.蘇州市高新工程建設(shè)管理有限公司,江蘇 蘇州 215000;3.蘇州高新有軌電車集團(tuán)有限公司,江蘇 蘇州 215000)
在公共交通領(lǐng)域,現(xiàn)代有軌電車以其建設(shè)投資低、環(huán)保綠色等優(yōu)勢(shì),深受一些不具備地鐵建設(shè)條件的大中城市青睞[1]?,F(xiàn)代有軌電車以地面線路為主,路權(quán)形式普遍采用混合路權(quán)。其與城鎮(zhèn)道路的交叉口、共線段等部位的路面結(jié)構(gòu)大部分都采用瀝青路面結(jié)構(gòu)類型。一是使得有軌電車交叉口軌行區(qū)路面與周邊道路的外觀協(xié)調(diào)一致,二是可以提高機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車通過交叉口的行車舒適性。
蘇州時(shí)候國(guó)內(nèi)較早進(jìn)行有軌電車建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的地區(qū)之一,已通車的有軌電車1號(hào)線、2號(hào)線與公路、城鎮(zhèn)道路的平交口都是采用瀝青路面結(jié)構(gòu),典型的路面結(jié)構(gòu)見圖1。
有軌電車交叉口開放交通以后,在有軌電車和社會(huì)車輛雙向荷載作用下,平交口范圍內(nèi)的瀝青路面短期內(nèi)就出現(xiàn)龜裂、坑槽、擁包等病害,特別是在重載交通流量大的國(guó)省道主干線交叉口,坑槽現(xiàn)象更嚴(yán)重,對(duì)社會(huì)車輛、非機(jī)動(dòng)車的安全通行非常不利,同時(shí)坑坑洼洼的路面對(duì)城市形象有所損害,典型的交叉口病害見圖2、圖3。
針對(duì)上述病害,采用常規(guī)的維修養(yǎng)護(hù),通常1-3個(gè)月后又出現(xiàn)同樣的問題,反反復(fù)復(fù)維修產(chǎn)生大量的粉塵、建筑垃圾等污染物,不利于環(huán)境保護(hù),造成資源浪費(fèi),也會(huì)導(dǎo)致周邊居民投訴增多,不符合現(xiàn)代城市管理理念。
因此,蘇州中恒通路橋股份有限公司作為江蘇省城市基礎(chǔ)設(shè)施綠色建造工程技術(shù)研究中心承擔(dān)單位,聯(lián)合蘇州高新有軌電車集團(tuán)有限公司成立專項(xiàng)課題研究小組,共同承擔(dān)了蘇州市科技局2018年民生科技項(xiàng)目《有軌電車鋼軌與路面銜接部位病害處治綠色施工關(guān)鍵技術(shù)研究》 (項(xiàng)目編號(hào)SS201824),對(duì)有軌電車交叉口路面結(jié)構(gòu)進(jìn)行力學(xué)分析研究、交通流量調(diào)查、長(zhǎng)壽命路面結(jié)構(gòu)類型選用與工程實(shí)踐等方面開展研究,同時(shí)研究基于有軌電車夜間停運(yùn)窗口期(夜間23:30~次日3:30)短時(shí)間內(nèi)快速施工的安全措施。
課題組通過網(wǎng)絡(luò)檢索和實(shí)地調(diào)查等多種方式,對(duì)國(guó)內(nèi)外的有軌電車交叉口路面結(jié)構(gòu)形式、運(yùn)營(yíng)狀況等進(jìn)行了分析研究。
法國(guó)、捷克、日本等國(guó)家的有軌電車上下行軌道之間及軌道外側(cè)一定范圍內(nèi)采用道板磚或石材的形式進(jìn)行鋪裝,然后再與瀝青混凝土路面相連接,也是采取更換道板磚或石材的方式進(jìn)行修補(bǔ)。但是,這種有軌電車交叉口鋼軌與路面銜接部位的路面結(jié)構(gòu)不適用于國(guó)內(nèi)的重載甚至超載交通流量,不符合“綠色、舒適、高品質(zhì)”的城市建設(shè)理念。
澳大利亞是本課題組進(jìn)行實(shí)地調(diào)查研究的國(guó)家之一。通過對(duì)悉尼和阿德萊德的實(shí)地調(diào)查,兩城市的有軌電車與道路交叉口路面結(jié)構(gòu)采用高模量瀝青路面,緊鄰鋼軌邊上采用剛性材料處理,效果較為顯著,值得借鑒。
在國(guó)內(nèi),課題組實(shí)地調(diào)查了北京、上海、廣州、深圳、南京、大連、淮安等城市的有軌電車交叉口和共線段的路面結(jié)構(gòu)形式和運(yùn)營(yíng)狀況。結(jié)果表明,國(guó)內(nèi)大部分城市為了使得有軌電車交叉口路面結(jié)構(gòu)與周圍道路路面結(jié)構(gòu)外觀色澤一致,都采用瀝青路面結(jié)構(gòu)。鋼軌與路面銜接部位都不同程度的出現(xiàn)啃邊、開裂、松散等質(zhì)量通病。
綜上所述,國(guó)內(nèi)在根治有軌電車和道路交叉口瀝青路面質(zhì)量通病方面存在技術(shù)空白。
通過對(duì)有軌電車與城鎮(zhèn)道路交叉口軌行區(qū)路面結(jié)構(gòu)進(jìn)行荷載分析,此范圍的路面結(jié)構(gòu)沿鋼軌縱向要承受有軌電車行駛時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)荷載及可能產(chǎn)生的共振作用力,垂直于鋼軌方向需要承受社會(huì)車輛動(dòng)荷載、剪切應(yīng)力。由于氣溫變化,路面結(jié)構(gòu)本身在熱脹冷縮的條件下產(chǎn)生應(yīng)力應(yīng)變。由于鋼軌的熱脹冷縮系數(shù)比水泥混凝土、瀝青混凝土的都大的多,因此,與鋼軌緊密銜接部位的路面結(jié)構(gòu)材料由于熱脹冷縮系數(shù)不一致易導(dǎo)致開裂。
在有限元軟件ABAQUS中建立模型三維實(shí)體有限元模型,在分析填充材料線性本構(gòu)模型時(shí),軌道兩側(cè)路面結(jié)構(gòu)汽車輪壓荷載按照軸重?fù)Q算為262.5kPa的作用力。
由計(jì)算云圖可知,有軌電車交叉口路面結(jié)構(gòu)主要的破壞應(yīng)力是垂直于鋼軌方向的汽車加速、減速產(chǎn)生的水平剪應(yīng)力,鋼軌最大應(yīng)力為3.26MPa,彈縮體應(yīng)力為0.485MPa且在路表面4-5cm以內(nèi)應(yīng)力最大,隨著深度逐漸遞減,鋼軌左側(cè)彈縮體頂部接觸面積小,局部應(yīng)力集中效應(yīng)明顯,是造成軌道邊緣瀝青路面啃邊、剝離、坑槽等破壞的主要原因。有軌電車的荷載作用主要在鋼軌上,對(duì)軌行區(qū)路面影響較小,可忽略不計(jì)。
由前述可知,有軌電車與城鎮(zhèn)道路交叉口路面結(jié)構(gòu)的受力情況較為復(fù)雜。因此,在交叉口路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)既要考慮按重載交通下的水泥混凝土路面的荷載組合進(jìn)行路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),同時(shí)也要考慮有軌電車動(dòng)荷載的驗(yàn)算、不同熱脹冷縮系數(shù)材料之間產(chǎn)生應(yīng)力破壞的驗(yàn)算。
本項(xiàng)目是既有有軌電車和城鎮(zhèn)道路交叉口路面結(jié)構(gòu)的維修處治,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上比正常新建稍有難度。課題組根據(jù)被交道路的交通等級(jí),不擾動(dòng)有軌電車路床、軌枕基礎(chǔ)為前提,設(shè)計(jì)了兩種剛性結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)路比較。
方案一:當(dāng)BZZ-100累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸次Ne小于1.2×107次/車道、大客車及中型以上各種貨車交通小于1500輛/(d·車道)時(shí),設(shè)計(jì)為單層鋼筋骨架鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)。
方案二:當(dāng)BZZ-100累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸次Ne大于1.2×107次/車道、大客車及中型以上各種貨車交通大于1500輛/(d·車道)時(shí),設(shè)計(jì)為雙層鋼筋骨架鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)。
根據(jù)課題組在有軌2號(hào)線和金沙江路交叉口交通流量調(diào)查,此交叉口的BZZ-100累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸次Ne為9000次/車道,大客車主要為公交車約500輛/(d·車道),屬于輕交通,故選擇方案一。具體試驗(yàn)方案如下:
1)先將有軌電車上下行鋼軌范圍內(nèi)的原有12cm厚的瀝青路面挖除,然后植筋、綁扎單層網(wǎng)片、澆筑C40鋼纖維混凝土。
2)植筋采用用φ16的HRB400鋼筋彎曲成倒U字型,用沖擊鉆打孔進(jìn)行植筋。實(shí)踐表明,倒U字型鋼筋植筋工藝存在人工鉆孔垂直精度、橫向偏位精度難以控制,U字型鋼筋難以對(duì)準(zhǔn)植筋孔,最終導(dǎo)致植筋深度達(dá)不到預(yù)設(shè)的8cm以上。后期采用豎向植筋,橫向鋼筋點(diǎn)焊到豎向鋼筋上。
3)橫向筋設(shè)置:垂直于鋼軌方向,距離鋼軌5cm。選用HRB400螺紋鋼筋,鋼筋直徑φ16。植入道床鋼筋砼板8cm。間距15cm。
4)縱向筋設(shè)置:平行于鋼軌方向,選用HRB400螺紋鋼筋,鋼筋直徑φ12,間距12.8cm。縱筋沿板長(zhǎng)方向連續(xù)布設(shè),其搭接長(zhǎng)度至少0.5m,見圖7、圖8。
因該方案施工時(shí)有軌電車2號(hào)線未開放交通運(yùn)營(yíng),從原路面鑿除、清運(yùn)、鋼筋綁扎到混凝土澆筑,干擾因素較少,試驗(yàn)路的施工過程較為順利。
施工結(jié)束后,課題組定期進(jìn)行外觀觀測(cè),該交叉口車流量不大,但是一年后試驗(yàn)路垂直于鋼軌方向出現(xiàn)橫向裂紋,個(gè)別也有平行于鋼軌方向的縱向裂紋。
經(jīng)分析,造成這種裂紋的主要原因是:①鋼纖維混凝土路面結(jié)構(gòu)層厚度只有12cm左右,中間只有一層鋼筋網(wǎng)片;②鋼纖維混凝土的強(qiáng)度等級(jí)較高,鋼纖維拌和不均勻,夏季高溫季節(jié)施工。
課題組在有軌1號(hào)線和S230省道交叉口交通流量調(diào)查,此交叉口的BZZ-100累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸次Ne為1.253×107次/車道,大客車及中型以上貨車約2860輛/(d□車道),且有超載車輛通行,屬于重載交通,故選擇方案二即雙層鋼筋骨架鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)。具體的做法為:
1)處理范圍:垂直于軌道方向,自有軌電車上下行線最外側(cè)鋼軌3.5m范圍內(nèi)(含軌道間、上下行線之間)全部鑿除進(jìn)行剛性結(jié)構(gòu)處理。平行于軌道方向,自兩側(cè)的人行道斑馬線為起訖點(diǎn)。
2)將需要處理的范圍分為兩部分,一半全封閉圍擋施工,另一半保證社會(huì)車輛通行。為保證混凝土路面板厚大于20cm,將12cm厚的瀝青路面和10cm水泥混凝土底板全部鑿除,見圖6。
3)植筋采用φ16的HRB400鋼筋,深度8cm,外露15cm,植筋間距縱橫方向均為20cm*20cm,局部加密。
4)垂直鋼軌方向橫向鋼筋布設(shè):采用φ16的HRB400鋼筋,兩側(cè)距鋼軌邊緣各為4-5cm,豎直方向第一層距混凝土底面5cm,第二層距頂面5cm,橫向鋼筋和植入的豎向鋼筋采用點(diǎn)焊連接。
5)為加強(qiáng)對(duì)鋼軌及鋼軌邊緣混凝土的保護(hù),本方案在鋼軌兩側(cè)加設(shè)類似于橋梁型鋼伸縮縫的結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)先在距鋼軌10cm、30cm 處沿鋼軌側(cè)植筋,植筋鋼筋為φ16的HRB400鋼筋。然后縱向?qū)ⅵ?6的HRB400鋼筋點(diǎn)焊到已植好的豎向鋼筋上,靠鋼軌側(cè)縱向筋為雙層,橫截面呈直角梯形。再講C80型鋼焊接到梯形鋼筋骨架上,C80型鋼與鋼軌平齊,平面誤差控制在2mm以內(nèi),距鋼軌4cm±5mm,施工后的成品見圖9。
6)沿鋼軌方向布置縱向鋼筋布設(shè),采用φ12的HRB400鋼筋,兩層均放置在橫向鋼筋下面,保證混凝土的保護(hù)層厚度大于4cm。綁扎完工后的雙層鋼筋骨架結(jié)構(gòu)見圖10。
7)鋼筋布設(shè)完成后,澆筑C35鋼纖維混凝土,養(yǎng)生至少14天,待混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)值的90%以上后方可開放交通。
為保證維修處治后的路面結(jié)構(gòu)使用壽命較常規(guī)瀝青路面大幅提高,并盡可能減少混凝土干縮裂縫產(chǎn)生,課題組按照不同抗壓強(qiáng)度等級(jí)、不同鋼纖維摻量、不同水膠比、不同砂率幾個(gè)方面進(jìn)行正交試驗(yàn),鋼纖維采用波紋型短纖維,纖維長(zhǎng)度5cm 左右,見圖11。水泥采用浙江湖州南方建材P.O42.5水泥,集料采用浙江長(zhǎng)興石灰?guī)r連續(xù)級(jí)配集料,見圖12。
通過混凝土抗彎拉強(qiáng)度的高低選擇適宜的混凝土強(qiáng)度等級(jí)、鋼纖維摻量、水膠比和砂率等參數(shù)。有關(guān)試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 不同抗壓強(qiáng)度、鋼纖維摻量、水膠比、砂率的混凝土試驗(yàn)結(jié)果
從表1可以得出結(jié)論,隨著鋼纖維摻量的增加、水膠比減小,混凝土的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度都有不同程度的提高,砂率對(duì)混凝土強(qiáng)度影響較小。
本項(xiàng)目方案一采用C40標(biāo)號(hào)的鋼纖維混凝土,鋼纖維摻配比例:50kg/m3,混凝土水膠比:0.45,砂率35.3%。試驗(yàn)段施工恰逢高溫天氣,盡管采取避開中午高溫時(shí)間段,確保氣溫在30℃以下時(shí)間段施工,但是后期對(duì)該路段混凝土表面觀測(cè)結(jié)果來(lái)看,收縮裂縫仍然較多。
根據(jù)方案一混凝土裂縫較多的情況,方案二采用C35鋼纖維混凝土,鋼纖維摻配比例50kg/m3,混凝土水膠比選用0.39,砂率40.5%。施工時(shí)間安排在10月~11月平均氣溫20±5℃的秋季。
第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)試驗(yàn)表明,混凝土28天抗壓強(qiáng)度達(dá)到44.7MPa,28天抗折強(qiáng)度達(dá)到5.0MPa,達(dá)到課題組預(yù)期設(shè)定的技術(shù)指標(biāo)要求。
方案二試驗(yàn)段經(jīng)過一年的通車運(yùn)營(yíng),未發(fā)生斷板或密集裂縫,大大減少了該交叉口的養(yǎng)護(hù)維修頻次,參見圖13、圖14。
對(duì)于新建有軌電車與城鎮(zhèn)道路的交叉口路面結(jié)構(gòu)施工按照正常的工藝流程即可完成。但是,對(duì)于已經(jīng)通車運(yùn)營(yíng)的有軌電車,在保證電車運(yùn)營(yíng)不停止、社會(huì)車輛交通不中斷的施工工況下進(jìn)行交叉口的改造維修,施工難度非常大。
在蘇州高新有軌電車集團(tuán)有限公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,課題組和有軌電車建設(shè)管理部門、運(yùn)營(yíng)部門、養(yǎng)護(hù)維修部門通力協(xié)作,制定詳細(xì)的施工方案。由于該試驗(yàn)段的S230省道交叉路口的部分產(chǎn)權(quán)屬于蘇州市公路運(yùn)管處,在編制施工方案時(shí)還要報(bào)請(qǐng)運(yùn)管處、交警中隊(duì)等相關(guān)管理部門審批。
本項(xiàng)目施工最關(guān)鍵的還是確保有軌電車安全準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)的前提下,利用有軌電車夜間停止運(yùn)營(yíng)的窗口期即23:30~次日3:30共計(jì)4個(gè)小時(shí)進(jìn)行老路挖除、植筋、鋼筋綁扎、混凝土澆筑等全部工藝流程的施工作業(yè)。
因此,課題組研究制定了“白天充分準(zhǔn)備、提前1小時(shí)場(chǎng)外等候、電車一停立即開工、提前30分鐘收工、工完場(chǎng)清三方檢查”的制度。
在施工工藝流程方面,課題組制定了“挖除一段、清運(yùn)一段、植筋一段、鋼筋綁扎完成一段、澆筑一段”的流水作業(yè)方案,確保每個(gè)工序在3小時(shí)內(nèi)完成,提前30分鐘將現(xiàn)場(chǎng)的人員、機(jī)械設(shè)備、建筑材料全部撤出現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)課題組、有軌電車建設(shè)方、有軌電車運(yùn)營(yíng)管理方三方驗(yàn)收,確保無(wú)任何影響電車運(yùn)行安全的危險(xiǎn)源之后方可撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí),課題組安排2名專職安全人員在非施工時(shí)間段指揮社會(huì)車輛按序通行。
經(jīng)過方案二試驗(yàn)段的工程實(shí)踐,嚴(yán)格按施工方案組織施工,并進(jìn)行多方交叉檢查,安全管理、質(zhì)量管理都得到了有效保證。
現(xiàn)階段大部分有軌電車與城鎮(zhèn)道路交叉口采用瀝青路面結(jié)構(gòu)難以保證路面不開裂、不出現(xiàn)坑槽等質(zhì)量通病。對(duì)于已出現(xiàn)的坑槽等病害,采用一般的瀝青路面修補(bǔ)方法不能從根本上解決問題。必須因地制宜,根據(jù)被交道路的等級(jí)、交通流量選擇合適的維修方案。雙層鋼筋骨架鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)是一種長(zhǎng)壽命路面結(jié)構(gòu),可以有效解決有軌電車與城鎮(zhèn)道路交叉口路面結(jié)構(gòu)的質(zhì)量通病。
但是在社會(huì)交通不中斷、電車不停運(yùn)的條件下,施工雙層鋼筋骨架鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)需要特別注意施工安全,應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行施工方案,并實(shí)行“施工、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)”三方安全檢查制度