師彥俊
(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司煉油二部,浙江寧波 315207)
延遲焦化裝置加熱爐能量消耗約占整個(gè)裝置能耗的1/3,同時(shí)也是NOx、SO2等污染物排放的主要設(shè)備,在提高加熱爐熱效率,降低能耗,降低污染物排放方面,業(yè)內(nèi)做了很多研究并開展了工業(yè)應(yīng)用,如采用高效、低NOx燃燒器,降低過??諝庀禂?shù);采用分段空預(yù)器,提高材質(zhì),降低排煙溫度;采用新材料襯里以及爐管噴涂材料等,這些措施都取得了一定的效果,整體來看目前國內(nèi)焦化加熱爐的氧含量多數(shù)控制在3%以上,較高的氧含量會(huì)導(dǎo)致過多的熱損失,降低加熱爐熱效率,同時(shí)空氣中的氮?dú)庠诟邷貭顟B(tài)下會(huì)生成過多的NOx[1],增加了污染物的排放量,過剩空氣中的氧氣也會(huì)促進(jìn)SO3的轉(zhuǎn)化率,加劇低溫露點(diǎn)腐蝕和爐管結(jié)垢[2]。
鎮(zhèn)海煉化某焦化裝置加熱爐熱效率在92%以上,為了進(jìn)一步挖潛增效,2017年3月對該加熱爐進(jìn)行在線技術(shù)改造,采用了基于CO 分析控制的加熱爐燃燒技術(shù),在降低過剩空氣量、提高加熱爐熱效率、減少NOx排放量和降低能耗等方面都取到了明顯效果,同時(shí)還使得加熱爐的運(yùn)行在翻四通、預(yù)熱等操作時(shí)更加安全平穩(wěn)。
瓦斯與空氣在加熱爐內(nèi)燃燒,加大并超過燃燒所需的空氣當(dāng)量配比時(shí)CO 濃度較低,并幾乎維持不變,但由空氣過剩導(dǎo)致煙氣散熱損失會(huì)進(jìn)一步增加;相反當(dāng)供風(fēng)量減少,直到接近沒有足夠的氧氣完全燃燒時(shí),CO 濃度會(huì)有一個(gè)快速上升階段,并且瓦斯消耗也會(huì)快速增加,煙氣的熱損失將明顯增大。所以通過調(diào)節(jié)供氧量,使CO 濃度保持在略高于最低值時(shí),此時(shí)加熱爐的煙氣熱損失最低,熱效率相應(yīng)也最佳[3]。
圖1 更加量化地顯示了燃燒過程中加熱爐煙氣氧含量和CO、NOx含量三者之間的關(guān)系[4]。
圖1 CO/O2/NOx關(guān)系及CO建議控制區(qū)域
由圖1 可知,當(dāng)O2含量在1%以上時(shí),隨著O2含量的增加并沒有生成過多的CO,基本維持在50μg/g以下,此時(shí)由過剩空氣帶走的熱損失會(huì)處于較高水平。當(dāng)O2含量在0.5%以下時(shí),隨著O2含量的進(jìn)一步減少,CO 含量會(huì)快速增加,此時(shí)由不完全燃燒導(dǎo)致的熱損失也會(huì)迅速增加。如果O2含量在0.5%~1%之間,CO含量在50~150μg/g范圍之內(nèi),能很好地平衡空氣過剩引起的熱損失和不完全燃燒引起的熱損失,此時(shí)處于略高于理論配比燃燒狀態(tài),加熱爐的熱效率也最高。同時(shí)會(huì)使得NOx排放量快速下降,基本控制在10μg/g以下,相比基于O2分析控制的加熱爐燃燒技術(shù)降低40%以上,因此采用CO 分析控制的加熱爐燃燒技術(shù)還可以大大降低污染物NOx的排放量。
目前國內(nèi)延遲焦化加熱爐普遍采用的是基于O2含量控制的加熱爐燃燒技術(shù),此技術(shù)通常利用氧化鋯在輻射室頂部定點(diǎn)測量煙氣中的氧含量,監(jiān)測控制加熱爐的燃燒,氧含量一般控制在3%以上,很難接近加熱爐的理論配比燃燒,主要存在以下不足:
1)受瓦斯組分影響較大
在煉廠實(shí)際生產(chǎn)中不可避免地會(huì)發(fā)生燃料氣組分變化、熱值波動(dòng)等導(dǎo)致火焰不穩(wěn)、撲爐管或墻磚等燃燒工況,這種不完全燃燒造成CO含量和O2含量同步升高,給操作帶來難度。
2)不能準(zhǔn)確反映加熱爐燃燒狀況
加熱爐氧含量測量常利用氧化鋯元件,由于氧化鋯對測量溫度的要求,通常安裝在輻射室煙道中進(jìn)行定點(diǎn)測量。煙氣的偏流以及煙氣的混合均勻性都會(huì)直接影響測量的準(zhǔn)確度,氧化鋯的測量值不能充分反映加熱爐燃燒器的燃燒情況。
3)不能及時(shí)調(diào)整加熱爐燃燒工況
由于氧化鋯基于電化學(xué)原理,測量過程緩慢,監(jiān)測相對滯后,加熱爐的控制策略無法對照加熱爐監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整。
4)加熱爐漏風(fēng)對氧氣測量的影響
空氣通過看窗、安全門等部位泄漏進(jìn)負(fù)壓加熱爐也會(huì)導(dǎo)致加熱爐氧含量偏高,誤導(dǎo)操作人員逆向調(diào)節(jié)。因此,使用基于O2含量分析控制的加熱爐燃燒技術(shù)調(diào)節(jié)加熱爐燃燒時(shí)都會(huì)留有一定的安全余量,這也就使氧含量偏高,加熱爐熱效率相應(yīng)偏低,進(jìn)一步加劇污染物排放和露點(diǎn)腐蝕等負(fù)面影響。
1)該技術(shù)直接測量的是CO 濃度,CO 是燃燒的直接產(chǎn)物,而加熱爐的燃燒波動(dòng),通過CO 含量的變化可以迅速直觀地察覺,數(shù)據(jù)更加直觀。
2)CO濃度的監(jiān)測采用量子串級激光技術(shù),不受溫度條件的限制,測量點(diǎn)設(shè)在對流段或在引風(fēng)機(jī)入口上,監(jiān)測的中紅外光束直接橫穿煙道,確保檢測值不留死角實(shí)時(shí)覆蓋煙氣中全部CO,而且利用分析儀中的濾光器可以消除其他無關(guān)氣體的干擾,操作針對性更強(qiáng),安全性更高。
3)由于空氣中沒有CO,所以加熱爐漏風(fēng)對CO濃度的測量不會(huì)帶來影響,可以使操作調(diào)節(jié)更積極主動(dòng)。
4)量子串級激光技術(shù)1 s 可以測量7 次,信號傳輸速度快、準(zhǔn)確率高。在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)改變鼓風(fēng)機(jī)變頻時(shí),CO 濃度的測量比O2含量的測量反應(yīng)速度快15 s左右,使得操作調(diào)節(jié)更及時(shí)快速。
該焦化裝置加熱爐共有6 個(gè)爐膛,每2 個(gè)爐膛共用一個(gè)對流室,每個(gè)爐膛有兩排共計(jì)28 個(gè)燃燒器。爐膛風(fēng)道的設(shè)計(jì)是從爐膛靠近鼓風(fēng)機(jī)的一端通向另外一端,而爐膛燃料氣設(shè)計(jì)方向與風(fēng)道的流向相反,所以沿著風(fēng)道方向風(fēng)壓逐漸減小,而燃料氣的壓力卻逐漸增大,為確保每個(gè)燃燒器最大可能接近燃燒配比,風(fēng)壓較小位置燃燒器風(fēng)量控制在接近理論配比,最大程度的減少不完全燃燒的火嘴,那么風(fēng)壓大的燃燒器不可避免導(dǎo)致處于空氣過剩狀態(tài),這導(dǎo)致爐膛的整體氧含量會(huì)控制在較高水平。
基于CO 分析控制的加熱爐燃燒技術(shù)擺脫了以氧含量為控制指標(biāo)的理念,直接控制燃燒過程產(chǎn)生的CO濃度,CO僅僅是烴類不完全燃燒的直接產(chǎn)物,不受其他因素干擾,通過在加熱爐引風(fēng)機(jī)入口安裝CO分析儀進(jìn)行監(jiān)控。
通過監(jiān)控CO分析儀數(shù)值同時(shí)觀察爐膛氧含量,判斷出配比不理想的燃燒器,并通過現(xiàn)場的二次風(fēng)門進(jìn)行調(diào)整,通過調(diào)整每個(gè)燃燒器的配比,使所有的燃燒器風(fēng)量處于理論配比狀態(tài),降低整個(gè)爐膛的過??諝庀禂?shù),提高加熱爐整體熱效率。
將基于CO 分析控制的加熱爐燃燒技術(shù)引入原有控制系統(tǒng)中,可以進(jìn)行無擾動(dòng)切換(切換主要用于爐膛在線清焦工況時(shí)),通過CO在線分析儀測量加熱爐三個(gè)爐膛混合后煙氣中的CO 濃度,并控制在50~150μg/g之間,DCS系統(tǒng)根據(jù)CO濃度的控制值與實(shí)際測量值之差輸出信號給鼓風(fēng)機(jī)變頻器,以達(dá)到控制鼓風(fēng)機(jī)變頻開度的目的。當(dāng)CO 濃度高則需要提高鼓風(fēng)機(jī)變頻則加大供風(fēng)量,當(dāng)CO 濃度低則減少鼓風(fēng)機(jī)變頻降低供風(fēng)量。該系統(tǒng)可以與已有的O2含量控制系統(tǒng)整合,當(dāng)CO分析儀故障時(shí)可以無擾動(dòng)地切換到O2含量控制系統(tǒng)。
表1 為該系統(tǒng)投用后的標(biāo)定數(shù)據(jù),不難看出基于CO 分析控制的加熱爐燃燒技術(shù)投用后加熱爐熱效率提高了0.68百分點(diǎn)達(dá)到92.89%,加熱爐燃料節(jié)省53.88 m3/h,鼓風(fēng)機(jī)變頻由35%降低至20%,用電量節(jié)省36.11 kW·h/h,加熱爐中CO平均濃度控制在45μg/g以下,NOx濃度由40.1 mg/m3降至26.8 mg/m3,一年內(nèi)可能減排NOx14 t,減排量達(dá)47%以上,加熱爐排煙量降低6 500 m3/h。
為了提高焦化裝置周期性波動(dòng)較大(翻四通和焦炭塔預(yù)熱等)的操作平穩(wěn)性,在加熱爐DCS 優(yōu)化控制上采取了CO 輸出控制鼓風(fēng)機(jī)變頻,同步鼓風(fēng)機(jī)比值前饋輸出和爐膛負(fù)壓(取各分爐膛負(fù)壓最高值)反饋相結(jié)合的調(diào)節(jié)輸出對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行綜合變頻控制,同步兼顧加熱爐的快速控制和精細(xì)調(diào)節(jié)。基于CO 分析技術(shù)控制加熱爐負(fù)壓自動(dòng)控制邏輯見圖2。
表1 CO 分析控制加熱爐燃燒技術(shù)投用前后關(guān)鍵參數(shù)變化對比
這使得周期性波動(dòng)操作的平穩(wěn)性更強(qiáng),在該工況下O2含量短時(shí)間會(huì)升高至1.0%~1.7%,相比CO分析控制投用之前大幅度下降,操作人員的工作量明顯降低。
圖2 基于CO分析技術(shù)控制加熱爐負(fù)壓自動(dòng)控制邏輯
自2017 年3 月以來CO 分析控制的加熱爐已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行了35個(gè)月,整體運(yùn)行平穩(wěn),僅在加熱爐在線清焦時(shí)需要切換至氧含量控制系統(tǒng)。該焦化加熱爐O2含量基本控制在0.5%~1.2%,隨著氧含量的降低,加熱爐熱效率總體提高至92.8%~93.5%,每年可節(jié)省燃料費(fèi)用130萬元,降低電費(fèi)20萬元,約20個(gè)月可以收回投資成本。
另外,在運(yùn)行中裝置負(fù)荷變化對該系統(tǒng)的影響較小,加熱爐氧含量總體比較平穩(wěn),具體見表2。
表2 CO 分析控制加熱爐燃燒技術(shù)對裝置負(fù)荷變化的適應(yīng)性
基于CO 分析控制的加熱爐投用后,加熱爐的燃燒接近理論燃燒狀態(tài),基本實(shí)現(xiàn)空氣與燃料的最佳燃燒配比,爐膛氧含量由原來的3.33%降低至0.75%,平均熱效率可以穩(wěn)定在93%以上。燃料可節(jié)省53.88 m3/h,鼓風(fēng)機(jī)變頻由35%降低至20%,用電量降低36.11 kW·h/h,節(jié)能效果明顯,一年內(nèi)約減少NOx排放14 t,排煙量降低6 500 m3/h,環(huán)保效益也十分明顯。該技術(shù)的應(yīng)用使焦化加熱爐的運(yùn)行也更加穩(wěn)定。