摘 要:通過流量式料位計的設(shè)計安裝和使用,基本證明流量式料位計用于測量粉倉料位切實可行,而且與使用量較大的浮筒法測量有明顯的優(yōu)點,經(jīng)濟、實用,維護量小,連續(xù)測量,實時顯示。為粉倉料位提供一種新的測量手段。
關(guān)鍵詞:粉倉料位;浮筒式料位計;流量式料位計;煤粉密度和重度不穩(wěn)定;測量誤差;標度變換
在火電廠中,由于中儲式制粉系統(tǒng)運行靈活,節(jié)能效果明顯而得到廣泛應(yīng)用。但由于受中儲式制粉系統(tǒng)的粉倉內(nèi)高溫、潮濕及粉塵的影響,輻射式、超聲波、電容式料位計在粉倉料位測量中難以適應(yīng),流量式料位計由于煤粉的塑性嚴重,易堵塞取樣管而不能使用,現(xiàn)在粉倉廣泛使用的是浮筒式(或稱重錘式)料位計。浮筒式料位計受粉倉的溫度、粉塵影響較小,但不論是手動驅(qū)動還是電動執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動的浮筒型料位計,都存在鋼絲繩與滑輪之間的機械摩擦,長時間在高粉塵環(huán)境中運行,其日常維護量大,不能連續(xù)測量的缺點便顯現(xiàn)無遺。對此,通過創(chuàng)新思路在這方面進行了有益的探索和實驗。成功設(shè)計、安裝并試運行了一種流量式料位計,解決了浮筒式料位計不能連續(xù)測量,維護量大的缺點。對提高鍋爐穩(wěn)定燃燒有重要的意義。
1 流量式料位計的工作原理及組成
1.1 流量式料位計的工作原理
根據(jù)流體力學(xué)的定義,流過一固定截面的流體流量Q=ρυS。其中Q為流量;ρ是流體密度;υ是流速;S是通過流體的面積。當(dāng)在一定溫度、壓力下,流體的密度ρ基本不變,如果保持流速υ也穩(wěn)定,則流體流量Q與其通流面積S成正比。
據(jù)此,我們按圖1設(shè)計,將在管壁上開有槽形孔7的取樣管6插入被測料位或液位中,被測料位或液位將淹沒或堵塞部分取樣管6的槽形孔,在保持槽形孔7孔口流速不變的情況下,其流量Q=ρυS=ρυK(h-h1)。于是在一定流速下,被堵塞的槽形孔7長度:也就是料位高度h1=h-(Q/ρυK),這樣就測量出料位或液位。
1.2 流量式料位計的組成
本流量式料位計由壓力變送器1、取樣管2、差壓變送器3、文丘里流量孔板4、電動調(diào)壓閥5、PID調(diào)節(jié)器7、風(fēng)機7組成。其中,由文丘里流量孔板4、流量變送器3組成本料位計的料位信號輸出核心部件。壓力變送器1、電動調(diào)壓閥5、PID調(diào)節(jié)器7組成取樣管噴口流速穩(wěn)定系統(tǒng),風(fēng)機6用于為測量系統(tǒng)提供被測介質(zhì)。
2 流量式料位計在實際應(yīng)用中存在的問題與解決
2.1 本流量式料位計在實際應(yīng)用中存在的問題
流量式料位計安裝在鍋爐一個粉倉上,安裝后通過觀察發(fā)現(xiàn),其與浮筒式粉位計測量數(shù)據(jù)相比,在本粉倉兩套制粉系統(tǒng)全停的情況下,測量數(shù)據(jù)與浮筒式料位計測量值趨勢一致,但當(dāng)啟動或停止制粉系統(tǒng)時,誤差達到±50cm,
對實用性影響較大。
2.2 產(chǎn)生較大測量誤差的原因分析
2.2.1 粉倉負壓對測量準確性的影響
υ2將減小,而根據(jù)流量式料位計的測量公式Q=ρ υS可知:在υ變化時,Q與S,也即流量Q與被測料位高度h1的對應(yīng)關(guān)系非單調(diào)函數(shù),所以導(dǎo)致料位測量時出現(xiàn)較大的誤差。
2.2.2 風(fēng)壓沿程損失hw對測量準確性的影響
由不可壓縮的連續(xù)流體的伯努利方程:
從中推導(dǎo),如果在Z1、Z2、p1、p2不變時,υ1增大,則hw增大,hw的增大勢必造成υ2沿取樣管開口各點不均和p2的不一致,從而使測量到的Q不完全符合ρυS的計算公式,產(chǎn)生一定的測量誤差。
2.2.3 標度變換引起的測量誤差
由于浮筒式粉位計測量的0m料位標定在在粉倉底部,而流量式料位計0位在取樣管出口,因本儀表取樣管出口并未到達粉倉底部,其與粉倉底部有數(shù)米的差距h1。當(dāng)用粉倉底部為本儀表的0位時便出現(xiàn)了較大的測量誤差。
2.3 降低測量誤差采取的技術(shù)措施
①對于粉倉負壓所產(chǎn)生的測量誤差,從穩(wěn)定p2的角度出發(fā),將壓力變送器1改為差壓變送器,并在PID調(diào)節(jié)器7和電動調(diào)門5的控制下使風(fēng)的噴口處壓力p2穩(wěn)定,從而減小由于粉倉負壓變化造成的測量誤差;
②對于由于流量變化時沿程損失hw造成的測量誤差,采用實測插值補償法,即:h1=h-(Q/ρυK)+h插值,從而消除此項測量影響因素;
③對于標度變換引起的誤差,通過DCS組態(tài),將粉倉料位計算公式修改為h=h1+h安裝高差。即可解決由標度變換引起的誤差。
2.4 改進后的料位計使用效果
經(jīng)改進后,實際使用對比觀察,本料位計測量值與浮筒式粉位測量值基本一致,兩測量值差小于儀表量程的10%。基本滿足了現(xiàn)場實際使用的最低要求。
3 結(jié)論
①流量法測量粉倉粉位原理可行,經(jīng)濟實用;
②流量法測量粉倉料位對使用系統(tǒng)要求高,必須有DCS系統(tǒng)進行多參數(shù)運算補償;
③流量式料位計優(yōu)點明顯,無機械摩擦、磨損,維護量小,維護方便簡單。連續(xù)測量,實時顯示。
參考文獻:
[1]孫文策,劉宏升.工程流體力學(xué)[M].大連:大連理工大學(xué)出版社,2012.
作者簡介:
肖軍飛(1971- ),男,漢族,湖南新田人,大學(xué)本科,工程師,目前在發(fā)電廠從事人力資源管理工作。