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        褐煤在殼牌氣化工藝下行水激冷氣化裝置中的應(yīng)用

        2020-12-24 03:11:16汪云川葛方秋
        鹽科學(xué)與化工 2020年12期
        關(guān)鍵詞:干燥機(jī)褐煤煤質(zhì)

        鄢 僖,汪云川,唐 博,葛方秋

        (呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021500)

        1 前言

        呼倫貝爾金新化工有限公司(以下簡稱“金新化工”)殼牌下行激冷煤氣化裝置始建于2014-05, 2016-06-18試車投產(chǎn)。煤氣化裝置采用荷蘭殼牌下行激冷粉煤加壓氣化技術(shù),設(shè)計(jì)生產(chǎn)粗合成氣中有效氣體(CO+H2)為60 000 m3/h,為下游裝置補(bǔ)充合成氣。該裝置主要包括以下工藝單元及過程:原料煤預(yù)干燥、磨煤與干燥、粉煤加壓輸送、煤氣化與合成氣冷卻、除渣、濕洗、灰水處理、公用工程。

        煤氣化裝置開車過程中使用N2進(jìn)行粉煤加壓輸送,待負(fù)荷提高低溫甲醇洗有充足CO2產(chǎn)品氣時(shí),將CO2產(chǎn)品氣回收代替N2來進(jìn)行粉煤加壓輸送,此過程將大幅降低粗合成氣中N2含量。

        2019-09起金新化工8 000 m3/h空分并氧后SHELL下行激冷煤氣化裝置氧負(fù)荷為設(shè)計(jì)負(fù)荷的93.4%(包含停車期間在內(nèi))運(yùn)轉(zhuǎn)率為94.6%。

        Shell下行水激冷氣化工藝以干煤粉為原料、純氧氣作為氧化劑,液態(tài)排渣,屬加壓氣流床氣化。煤粉、氧氣在氣化爐高溫加壓條件下發(fā)生碳的氧化及各種轉(zhuǎn)化反應(yīng)。氣化爐溫度約1 300 ℃~1 500 ℃,爐內(nèi)的高溫粗煤氣與渣一同從氣化爐底部出來,粗煤氣和渣在下降管處利用循環(huán)的高壓灰水對其進(jìn)行激冷和洗滌,粗煤氣在氣化爐渣池浸沒洗滌后,經(jīng)管道輸送至濕洗系統(tǒng),處理后的合成氣送后續(xù)工序。

        2 東明礦業(yè)煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)

        為精確調(diào)整金新化工SHELL下行水激冷裝置工況,呼倫貝爾東明煤礦的原料褐煤自2019-08起每天進(jìn)行煤質(zhì)分析,其中截取2020-03分析數(shù)據(jù)如表1。

        表1 東明煤礦褐煤分析數(shù)據(jù)Tab.1 Analysis data of lignite in Dongming Coal Mine

        從表1可以看出,雖然原料均來自東明礦的露天褐煤,但仍存在較大的煤質(zhì)波動(dòng)。其中對氣化爐運(yùn)行影響較大的組分單周波動(dòng)CaO為3.96%、Fe2O3為11.34%、Al2O3為7.31%、SiO2為9.16%、灰分為7.66%。因此,要保證氣化裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運(yùn)行,必須保持對煤質(zhì)的高度關(guān)注并及時(shí)調(diào)整優(yōu)化操作控制及石灰石配比。

        3 煤質(zhì)波動(dòng)

        原料褐煤煤質(zhì)波動(dòng)對SHELL下行水激冷裝置的影響較大,一旦發(fā)生煤質(zhì)波動(dòng)時(shí)應(yīng)如何調(diào)整降低因煤質(zhì)波動(dòng)而對設(shè)備造成的損害。

        3.1 煤質(zhì)波動(dòng)對SHELL下行水激冷氣化裝置影響

        以2020-04第三周波動(dòng)情況為例。由于原料煤倒堆,導(dǎo)致至殼牌裝置的原料煤煤質(zhì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。這次造成殼牌裝置工況大幅波動(dòng)的原因是原料煤灰分大幅上漲。具體反映到工藝參數(shù)中的表現(xiàn)是當(dāng)高灰分煤入爐后,產(chǎn)生渣量急劇增加,致使氣化爐壁掛渣增厚,反應(yīng)到水汽系統(tǒng)參數(shù)變化為熱負(fù)荷快速下降,為維持渣池厚度必須增加氧煤比,因此氧煤比快速增加約16%,此時(shí)CO2上漲至13% CH4下降至140 mg/kg,通過合成氣組分作為佐證說明氣化爐溫度反應(yīng)已經(jīng)開始上漲并且溫度處于偏高狀態(tài),但熱負(fù)荷上漲并不明顯。直至某一刻水汽系統(tǒng)熱負(fù)荷快速上漲,這說明掛在爐壁上過厚的掛渣瞬間垮落。后因爐壁垮渣熱負(fù)荷過于高又快速下調(diào)氧煤比,直至熱負(fù)荷穩(wěn)定,波動(dòng)期間趨勢見圖1。

        圖1 煤質(zhì)波動(dòng)期間氣化爐工況趨勢Fig.1 Working condition trend of gasifer during coal quality fluctuation

        此類波動(dòng)如不及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)整極有可能因掛渣過厚造成其沒過燒嘴罩導(dǎo)流槽,最終產(chǎn)生翻渣燒損燒嘴罩導(dǎo)致停車。此次波動(dòng)過程操作存在較大缺陷,氧煤比調(diào)整較晚,后期調(diào)整幅度過快最終導(dǎo)致氣化爐壁垮渣熱負(fù)荷飆升,這種氣化爐垮渣對于SHELL廢鍋流程氣化裝置會造成嚴(yán)重影響,對于SHELL下行水激冷氣化裝置影響相對較小但也存在風(fēng)險(xiǎn),在垮渣過程中若有大量渣流流經(jīng)燒嘴罩導(dǎo)流槽同樣會造成翻渣燒壞燒嘴罩。

        3.2 原煤波動(dòng)時(shí)調(diào)整方式

        最根本且有效的解決辦法是控制褐煤源頭,使其在開采倒運(yùn)過程中保證煤質(zhì)相對穩(wěn)定。減少換坑、倒堆次數(shù),每天對原料煤進(jìn)行煤質(zhì)分析,做到煤質(zhì)變化早發(fā)現(xiàn)、早調(diào)整。

        3.2.1 石灰石配比調(diào)整

        東明煤礦輸送原料煤的在煤質(zhì)變化中,灰分、SiO2、CaO的變化對SHELL下行水激冷裝置的影響最大,根據(jù)殼牌要求雖然灰分含量控制在8%~35%之間均可以適用于SHELL下行水激冷裝置,灰分含量大或小對于殼牌氣化爐都可安全穩(wěn)定運(yùn)行,但更關(guān)鍵的是入爐煤灰分含量要相對穩(wěn)定,當(dāng)灰分含量波動(dòng)大,氣化爐在運(yùn)行過程中不做調(diào)整將非常危險(xiǎn)?;曳趾慨惓W兇笕菀追⒁缭鼰龘p燒嘴罩,嚴(yán)重甚至堵塞渣口,灰分含量異常變小又會燒損水冷壁。所以要做到裝置安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行,就要對煤質(zhì)進(jìn)行有效監(jiān)控,并及時(shí)調(diào)整石灰石添加比例。

        自2019-08起對于東明礦業(yè)輸送進(jìn)廠的原料褐煤進(jìn)行每日煤質(zhì)分析。并根據(jù)每日的原煤分析數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整石灰石添加量。石灰石添加量按照該公式進(jìn)行計(jì)算。

        DSP=((2.05+(Aad-11) ×0.1)-0.05)×2.1Hz

        式中:DSP——石灰石添加量,%;Aad——原煤分析的灰含量,%;Hz——X1106輸入頻率。

        同時(shí)從管理上提高重視,將石灰石添加納入勞動(dòng)競賽嚴(yán)格按比例要求添加,確保渣分析中CaO在15%~23%之間。

        3.2.2 氧煤比調(diào)整

        對于原料煤質(zhì)波動(dòng),氧煤比的調(diào)整是最后一道關(guān)口,當(dāng)煤質(zhì)、石灰石配比發(fā)生變化后最終進(jìn)入氣化爐反應(yīng)時(shí)影響到氣化爐的操作窗口,會使操作窗口改變、操作范圍變窄、容錯(cuò)率降低。此時(shí)精準(zhǔn)地調(diào)節(jié)氧煤比尤為關(guān)鍵。

        在氣化爐工況正常期間,氧煤比調(diào)整按照每10 min 2%進(jìn)行調(diào)節(jié)。同時(shí)參考CO2含量,應(yīng)控制在9.5%~10.5%。當(dāng)CO2含量在9.5%~10.5%范圍內(nèi)時(shí)按照每10 min 1%進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        當(dāng)氣化爐煤質(zhì)發(fā)生變化引起波動(dòng)時(shí),應(yīng)在熱負(fù)荷偏離初期及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,在判斷氣化爐工況確實(shí)發(fā)生變化熱負(fù)荷顯示為“真值”時(shí)應(yīng)適當(dāng)加快氧煤比調(diào)節(jié)速度(但是氧煤比調(diào)整每小時(shí)調(diào)整不得超過±0.02)同時(shí)參考合成氣組分,重點(diǎn)參考CO2與CH4通過合成氣組分判斷氣化爐內(nèi)溫度已發(fā)生明顯變化而熱負(fù)荷變化不大時(shí),應(yīng)適當(dāng)放緩氧煤比調(diào)整速度,因氣化爐內(nèi)渣層變化需要一個(gè)過程,這導(dǎo)致熱負(fù)荷根據(jù)渣層厚度的不同存在一定程度的滯后性。調(diào)整時(shí)需給渣層變化過程預(yù)留些時(shí)間,避免過度調(diào)整。

        4 褐煤在裝置制粉加工、儲存過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)及優(yōu)化改進(jìn)

        由于褐煤高揮發(fā)份、高水含量、活性高、易自燃的特點(diǎn),在應(yīng)用過程中存在較高的安全風(fēng)險(xiǎn),尤其在預(yù)干燥單元存在的風(fēng)險(xiǎn)更高。由于預(yù)干燥單元的先天工藝問題在褐煤干燥過程中無法使用大量氮?dú)膺M(jìn)行保護(hù),預(yù)干燥單元在運(yùn)行過程中只能依靠褐煤中蒸發(fā)出的水汽對系統(tǒng)中的空氣進(jìn)行稀釋從而實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行的目的,這對操作順序提出了一定要求,若在操作過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤極易發(fā)生重大安全事故。預(yù)干燥單元的風(fēng)險(xiǎn)控制在整個(gè)氣化過程中非常關(guān)鍵。

        4.1 褐煤自燃條件

        通過德國澤馬格對公司褐煤的研究,在空氣中,也就是氧含量為21%的氣氛中,金新褐煤的自燃溫度約為100 ℃;而在氧含量為13%,金新褐煤的燃點(diǎn)溫度至少要在330 ℃以上才自燃。并且褐煤自燃溫度其粒徑越細(xì),自燃風(fēng)險(xiǎn)越高。氧含量越高,褐煤越容易自燃。溫度越高褐煤越容易自燃。

        由于預(yù)干燥單元運(yùn)行過程中只能通過褐煤蒸發(fā)的水氣對氧氣進(jìn)行稀釋,在控制措施上可監(jiān)控系統(tǒng)露點(diǎn),露點(diǎn)與系統(tǒng)氧含量的對應(yīng)關(guān)系如表2。

        表2 露點(diǎn)與氧含量對應(yīng)表Tab.2 Corresponding table of dew point and oxygen content

        4.2 控制措施

        從表2可以看出,露點(diǎn)越高,預(yù)干燥濕氣中氧含量越低,系統(tǒng)越安全;但過高的露點(diǎn),對應(yīng)的濕氣溫度也越高,需要預(yù)干燥出口溫度越也高。這就形成了一個(gè)矛盾統(tǒng)一體;從已有的經(jīng)驗(yàn)表明,在110 ℃,氧含量只要不高于16%,褐煤自燃風(fēng)險(xiǎn)是可控的??紤]到特殊情況以及開停車波動(dòng),預(yù)干燥出口溫度按100 ℃±3 ℃控制,露點(diǎn)控制70 ℃~76 ℃,對應(yīng)的氧含量在14.4%~12.5%之間。

        當(dāng)露點(diǎn)低于65 ℃時(shí),濕氣氧含量理論達(dá)到15.7%,接近16%,此時(shí)須打開阻燃氮?dú)?,降低氧含量,確保系統(tǒng)安全。

        預(yù)干燥單元需嚴(yán)格進(jìn)行過程控制,嚴(yán)格按照先進(jìn)煤再投蒸汽,先退蒸汽再退煤的順序進(jìn)行調(diào)整。

        預(yù)干燥的開車過程相較于停車相對安全,但涉及到的相關(guān)重要步驟亦應(yīng)嚴(yán)格按照操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,開車預(yù)熱時(shí),干燥機(jī)列管是空的,大量的空氣從干燥機(jī)吸入,此時(shí)干燥機(jī)出口溫度控制在50 ℃±5 ℃,等待進(jìn)料,此種情況,稱為熱備。一旦確定干燥機(jī)要進(jìn)行開車進(jìn)料,逐步提高干燥機(jī)出口溫度,一旦干燥機(jī)出口達(dá)到75 ℃,就必須進(jìn)行進(jìn)料。如果干燥機(jī)出口達(dá)到80 ℃,仍不能進(jìn)料,須立即切斷蒸汽,盡快降低干燥機(jī)出口溫度,視情況確定是否投用蒸汽進(jìn)料還是控制50 ℃±5 ℃進(jìn)行熱備。預(yù)干燥投料后,預(yù)干燥出口溫度將會下降,此時(shí),應(yīng)持續(xù)增加蒸汽加入,引風(fēng)機(jī)K2002仍維持最低頻率運(yùn)行,露點(diǎn)將會持續(xù)升高。

        當(dāng)露點(diǎn)溫度達(dá)到70 ℃~76 ℃或者預(yù)干燥機(jī)進(jìn)口有大量蒸汽冒出時(shí),方可增加引風(fēng)機(jī)頻率,引風(fēng)機(jī)頻率的增加,要確保露點(diǎn)在要求范圍內(nèi)或者預(yù)干燥機(jī)入口端有微量蒸汽外溢為最大允許的頻率。

        投料后,視預(yù)干燥出口溫度下降情況增加蒸汽加入量,如果干燥機(jī)出口溫度上升較快,應(yīng)增加預(yù)干燥的進(jìn)煤量或者降低蒸汽加入量,逐漸將干燥機(jī)出口溫度控制在100 ℃±3 ℃,干燥機(jī)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。此時(shí),露點(diǎn)及干燥機(jī)出口溫度都在要求范圍時(shí),可關(guān)閉防爆氮?dú)狻?/p>

        4.3 褐煤的儲存

        通過殼牌裝置多次的褐煤自燃火災(zāi)教訓(xùn)中了解到,只要是褐煤煤粉暴露在空氣中,且堆積的煤粉存在一定厚度時(shí)幾乎必然會發(fā)生自燃。所以在殼牌裝置內(nèi)褐煤的儲存,在各個(gè)煤倉、煤粉倉內(nèi),需始終保持其惰性化。

        因計(jì)劃停車、或公用系統(tǒng)異常等原因不能保證惰性化時(shí),應(yīng)提前將煤倉、煤粉倉使用惰性氣體保壓或排空。

        因惰性氣體緊急中斷且煤倉、煤粉倉無條件排空時(shí),至少要保證其封閉,確保其無新鮮空氣進(jìn)入、確保其相關(guān)伴熱全部關(guān)閉,待惰性氣體恢復(fù)后應(yīng)第一時(shí)間建立惰性化狀態(tài)。

        因檢修期間或平時(shí)泄漏在設(shè)備外的煤粉必須立即清理,不得存留使其暴露在空氣中。

        5 結(jié)論

        從目前煤質(zhì)狀況看對于SHELL下行水激冷裝置來講東明礦輸送的褐煤煤質(zhì)變化均在氣化工藝可以應(yīng)用的范圍內(nèi),但煤質(zhì)的頻繁變化、波動(dòng)會對工藝操作帶來巨大困難,若調(diào)整不及時(shí)甚至方向錯(cuò)誤會對設(shè)備造成極大損傷,因此,在穩(wěn)定原料煤煤質(zhì)變化、波動(dòng)的同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對煤質(zhì)的分析監(jiān)控,一旦發(fā)生變化應(yīng)做到早發(fā)現(xiàn)早調(diào)整將損失降到最低。

        褐煤具有易自燃的特性,因此在褐煤加工、儲存過程中的安全問題應(yīng)時(shí)刻保持警惕。在采取合理有效的防護(hù)手段后其安全性亦可得到良好保障。

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