楊德濟
(廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 福建 廈門 361022)
隨著國家強制性標準GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等級》[1]的頒布實施,節(jié)能節(jié)水成為坐便器必備的性能。而時代進步,生活審美的發(fā)展,純平外觀的坐便器在市場上深受消費者喜愛,所以節(jié)水型純平坐便器是我們的產(chǎn)品發(fā)展趨勢。
常規(guī)坐便器需要重力勢能,無法做到純平。市場上現(xiàn)有的純平坐便器是將儲存水箱放置在坐便器內部,利用電泵技術、壓力蓄能技術或射流技術實現(xiàn)沖刷功能。電泵技術,依賴電力,密封要求高,出水流量要足夠大,造價最高,難以普及;壓力蓄能技術成本相比略低,沖刷力度大,可滿足一級水效標準;射流技術是利用射流原理對坐便器洗圈沖刷,靠重力勢能主沖輔助虹吸,雖然成本最低,但因勢能較低,無法滿足一級水效標準。其中,廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司生產(chǎn)的蓄能水箱坐便器[2]利用進水管道的水壓壓縮彈簧,把水儲存在壓力水箱內,壓縮彈簧蓄積能量實現(xiàn)有壓沖刷,產(chǎn)品用水量3.8 L,符合國家一級水效標準。考慮安全因素,水箱產(chǎn)品要求較高強度以及嚴格的密封要求,構造復雜,工藝要求高,成本較貴。
在彈簧蓄能坐便器中,因坐便器空間結構限制,采用兩個水箱布局。兩個水箱分別放置于坐便器虹吸管道與側壁之間,以減小坐便器尺寸。一個水箱提供洗圈水,一個水箱接主沖噴口輔助虹吸。水箱容積1.5 L,加上補水0.8 L,總用水量3.8 L。根據(jù)過往研發(fā)經(jīng)驗以及現(xiàn)有的射流技術應用經(jīng)驗,對于雙壓力水箱系統(tǒng)來說,洗圈的水量及壓力不是必須的,存在著浪費水現(xiàn)象。坐便器的洗圈水箱可降低壓力及更少的水即可完成洗圈功能。這樣就確立了研發(fā)目標:研制一個自成系統(tǒng),可取代洗圈壓力水箱的常壓水箱;該水箱需要自動完成按壓沖洗排水、水箱補水等工作循環(huán),重點為它是非重力排水的常壓水箱。
根據(jù)過往研發(fā)經(jīng)驗,可定義常壓水箱系統(tǒng)的基本要求:
(1)在性能及安全性上超過或滿足國家標準要求[3];
(2)減少動密封結構,提高產(chǎn)品良品率與可靠性;
(3)成本要大幅度降低;
(4)產(chǎn)品在使用中可能遇到的一些異常情況處理考量,如耐壓或水壓過低時,不能漏水,如關鍵零部件止水失效,水要流到坐便器里,而不是漏在地板上等。
分析確認原壓力水箱布置空間對比已有射流洗圈坐便器發(fā)現(xiàn)工況不佳,工作水位到出水口距離要比舊射流系統(tǒng)低8 cm,應用原有射流組件初步測試,洗圈效果極差,需重新調定射流結構尺寸參數(shù)。引用陸宏圻《射流泵技術的理論及應用》[4]中噴嘴的計算公式:
其中,μ1為噴嘴流量系數(shù);α為喉管進口函數(shù);Δp0泵的工作壓力(MPa);Qn為動力液流量(m3/min);γ0為動力液重度(N/m3)。
擬定射流泵壓差△P0為0.08~0.015 MPa,進水流量Qn取值0.2~0.3 m3/H,流量系數(shù)μ1取1,喉管函數(shù)取1.05,動力液為水,代入計算得:
噴口直徑d徑取值范圍2.6~4.2 mm;
根據(jù)手冊查射流泵曲線表[5]:
表1 射流泵曲線
結合工況,要求最大流量,非最高效率,故取值流量比q=4,面積比m=24,根據(jù)相關經(jīng)驗公式確定射流喉管直徑與長度[6],然后確定擴散管出口直徑。按不同結構尺寸配置制作簡單模型分別測試,選取最優(yōu)參數(shù)系統(tǒng)。測試結果見表2。
表2 簡易射流匹配壓力水箱系統(tǒng)與雙壓力水箱系統(tǒng)坐便器沖刷性能對比測試[5]
從表2可以看出,新系統(tǒng)性能接近,省水10.5%。小顆粒項目略差,貼壁紙巾項目比較好。初步分析原因,原壓力水箱流速高,紙巾未打濕就結束沖刷,而新系統(tǒng)流速適中,故而提升。
在新水箱系統(tǒng)的構建設計中,系統(tǒng)動作邏輯是開啟-排水-到位切換-補水-進滿停止等一系列動作的自動執(zhí)行及結構性能優(yōu)化,需要機械結構在運行中自我判斷執(zhí)行。圖1是定型產(chǎn)品透視圖。在設計階段遇到一些難點,對比較典型的問題以下予以著重說明。
圖1 定型產(chǎn)品透視圖
2.2.1 射流系統(tǒng)在低壓時長排水
在水壓0.045 MPa以下時(非工作水壓范圍),水箱偶爾在某個水位高度時進、排水流量平衡的現(xiàn)象。產(chǎn)品異常表現(xiàn)是低壓長流水,無法完成工作循環(huán)。
分析原因:異常時水位高度正好處于切換水位和進水閥開啟水位之間,因進、排水流量一致,水箱水位不再變化,無法到達切換水位,故系統(tǒng)狀態(tài)維持在長排水狀態(tài)。
問題改進:設計改進用倒置的切換浮力平衡系統(tǒng)(圖2)。與常規(guī)的帶配重水切換類浮筒不同,采用上方浮力,下方配重的方式,與帶小孔的外浮筒實現(xiàn)延時切換功能。
圖2 倒置的切換浮力平衡系統(tǒng)
工作機理:當水箱在低壓狀態(tài)開啟后到達于平衡水位時,外浮筒的里的水由于小孔原因延遲10 s左右流空,進而使平衡浮筒失去浮力,轉為重力效果,和切換平衡配重浮筒一起作用下推動切換掛鉤裝置,提前產(chǎn)生切換動作,使水箱停止排水,只能進水,繼而到達工作水位后停止,水箱不會再長排水,而是進入下一個工作循環(huán),問題得到徹底解決。
2.2.2 進水閥的快速復位無法系統(tǒng)開啟問題
產(chǎn)品異?,F(xiàn)象描述:低壓(非工作水壓范圍)時水箱即按即停,按壓開關后,水箱排水;松手后水箱即停止排水,坐便器沒有完成沖刷功能。
原因分析:水箱中使用的進水閥是背壓腔式止水方式,需要背壓腔室的泄壓口完全打開才可正常進水,而當開關通過聯(lián)動機構把進水閥浮筒按下去后,低壓排速低,水箱內的水尚未排出到可以完全打開進水閥泄壓口的位置時,短時間內松手進水閥浮筒會自動浮起,關閉進水,造成系統(tǒng)不工作。
解決辦法:在驅動浮筒的聯(lián)動機構處(圖3)設計增加延時復位功能,在啟動拉桿與箱體配合處用小間隙配合過水(圖4),延時復位。
圖3 驅動浮筒的聯(lián)動機構處
圖4 拉桿與箱體配合處用小間隙配合過水
工作原理:當開關按壓后,外部水壓進入開啟拉桿的薄膜與箱體之間,產(chǎn)生拉力帶動聯(lián)動結構轉動,同時使浮筒下壓及切換結構啟動,因開啟拉桿與箱體之間的小間隙排水延時復位,使開啟拉桿在約5秒左右復位(相當于按住開關5 s),此過程中一直通過聯(lián)動結構拉住進水閥浮筒,使其不能快速復位,讓水箱一直排水直至進水閥完全開啟水位,以便水箱排水動作繼續(xù)完成。由此問題點關閉。
在多次調試測試中發(fā)現(xiàn),如果坐便器洗凈面的洗凈水(常壓水箱內的水)和壓力水箱如果能夠分別先后開啟,坐便器的沖刷的效果更好(其它系統(tǒng)都是同時開啟)。如能在洗凈面清洗水流到水封表面時開啟主沖壓力水箱,這樣沖刷效果又有所提升。這種類似電子編程式的順序開啟要用機械結構實現(xiàn)是比較困難的。
本設計方案重大的技術突破點在于:用常壓水箱的液位高度控制實現(xiàn)順序開啟兩個水箱,提升系統(tǒng)沖刷性能。
工作原理:壓力水箱是通過泄壓控制水路內水壓方法啟動工作的,本案在常壓水箱內設計了一處配重浮筒,通過杠桿增力后控制單向閥開啟閉合,使壓力水箱控制水路泄壓(圖5)。這樣通過改變配重浮筒開啟時的水位高度,即可調節(jié)壓力水箱的開啟時間。通過多個不同的尺寸模型測試系統(tǒng)沖刷性能,得到最理想的壓力水箱開啟水位高度,達成最優(yōu)效果。實現(xiàn)先洗圈,后噴射的坐便器沖刷模式,在坐便器沖刷效果提升時亦可減少水量。測試數(shù)據(jù)見附表3。
圖5 壓力水箱控制水路泄壓
從表3可以看出,優(yōu)化后的沖刷系統(tǒng)性能得到進一步提升,且用水量比原雙壓力水箱系統(tǒng)節(jié)省15.7%的用水量。
表3 優(yōu)化后模型與舊模型坐便器沖刷系統(tǒng)性能對比測試
通過此項目研究開發(fā),確認在彈簧蓄能沖刷系統(tǒng)中,產(chǎn)品可更高效節(jié)水,節(jié)省15.7%的用水量,同時沖刷性能略有提升。產(chǎn)品成本核算常壓水箱是壓力水箱的五分之一左右,大大降低了成本。由此可見優(yōu)化后射流系統(tǒng)在純平節(jié)水坐便器中應用有很大的優(yōu)勢,無需動密封結構,提高產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性,延長產(chǎn)品使用壽命,更好的滿足產(chǎn)品使用需求。