袁振 趙光年 李海 江修林
摘要:循環(huán)流化床鍋爐在運行時,如果入爐煤種與設(shè)計煤種存在差異,特別是入爐煤種熱值、揮發(fā)份等差異過大時,易造成飛灰中含碳量高,鍋爐效率低下,帶負荷不足。通過實施鍋爐飛灰再循環(huán)節(jié)能技術(shù)改造項目,可以有效提高爐膛內(nèi)飛灰濃度,提高飛灰傳熱系數(shù),從而提高鍋爐效率。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;飛灰再循環(huán);含碳量;鍋爐效率
1、 前言
上世紀五十年代末,中科院最早開始研究循環(huán)流化床技術(shù),到八十年代國內(nèi)逐步形成循環(huán)流化床技術(shù)研究的高峰期,如何實現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐運行清潔高效、大幅降低成本成為當時研究的關(guān)鍵技術(shù)。經(jīng)過國內(nèi)外科研工作者的共同努力,循環(huán)流化床鍋爐終于在八十年代初真正開始應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),由于循環(huán)流化床鍋爐具有使用燃料范圍廣、燃燒效率高、負荷調(diào)節(jié)范圍寬、燃燒過程中直接脫硫、NOX排放濃度低,灰渣易于綜合利用等特點,因此在國內(nèi)外得到了迅速推廣。循環(huán)流化床鍋爐相比其他爐型的鍋爐是有很多優(yōu)點,但是循環(huán)流化床鍋爐燃燒機理復(fù)雜,且循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)不斷朝著大型化和高參數(shù)方向發(fā)展,其復(fù)雜的過程特性、運行安全特性和經(jīng)濟特性均需提高或強化[1],國內(nèi)外研究者在此方面也做了大量的研究工作。
根據(jù)理論分析,煤的性質(zhì)直接影響著飛灰含碳量的高低。如果以干燥無灰基揮發(fā)份與發(fā)熱量的比值作為煤質(zhì)的一個指標,即定義煤指數(shù)I為單位熱值中揮發(fā)份的質(zhì)量[2]:I=Vdaf/Qar.net式中:I—煤指數(shù),g/MJ; Vdaf—煤的揮發(fā)份,g; Qar.net—煤的發(fā)熱量,MJ。根據(jù)以上理論分析,循環(huán)流化床鍋爐在實際運行過程中,由于設(shè)計入爐煤種與實際入爐煤種總是存在差異,如果入爐煤是低熱值、高灰分燃料時,那么飛灰中含碳量就會升高且易造成鍋爐效率有所降低,這是循環(huán)流化床鍋爐飛灰含碳量高的根本原因,除此以外,入爐煤粒徑、燃燒溫度、入爐風量等因素也是造成飛灰含碳量高的原因。
循環(huán)流化床鍋爐飛灰含碳量高會造成燃料使用效率降低,鍋爐效率下降,生產(chǎn)成本升高,飛灰再循環(huán)技術(shù)可以有效延長灰粒燃燒時間,提高爐膛內(nèi)部飛灰顆粒濃度,強化對流和輻射換熱效果,對于飛灰含碳量高的循環(huán)流化床鍋爐來說是一種有效的解決方案。
2、 改造前現(xiàn)狀分析
山東?;瘓F熱電公司6#循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計負荷220t/h,根據(jù)鍋爐運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,改造前鍋爐平均負荷145t/h,只有設(shè)計負荷的66.4%,鍋爐效率相對比較低。經(jīng)過公司技術(shù)人員分析對比,結(jié)合6#循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計特點,由于燃燒目前煤種與設(shè)計入爐煤種差異較大,導(dǎo)致鍋爐飛灰含碳量高,而且爐膛內(nèi)循環(huán)灰量少,爐膛溫度偏低,造成鍋爐效率低。
3、改造方案確定及實施
根據(jù)6#循環(huán)流化床鍋爐的運行現(xiàn)狀和現(xiàn)場布置情況,通過論證可以采用飛灰再循環(huán)技術(shù)來提高6#循環(huán)流化床鍋爐的運行負荷。該技術(shù)是把鍋爐除塵器分離下來的細灰有選擇性的再輸送至爐膛內(nèi)部,根據(jù)鍋爐壓差來控制爐膛內(nèi)飛灰的合理濃度,提高爐膛內(nèi)飛灰的傳熱系數(shù),以達到提高鍋爐熱效率的目的。
鍋爐飛灰再循環(huán)節(jié)能裝置示意圖如下:
具體改造方案:在6#循環(huán)流化床鍋爐安裝兩組輸灰系統(tǒng)。兩組輸灰系統(tǒng)分別從1#、2#、3#布袋除塵器灰斗下部收口處接出DN200管道并分別設(shè)置安裝一個DN200閥門控制下灰,煤灰經(jīng)1#、2#電動變頻供料器,進入氣固混合加速室,由壓縮空氣通過DN100無縫鋼管輸送到鍋爐下二次風口處進入爐膛內(nèi)。
按照確定的改造方案,6#循環(huán)流化床鍋爐飛灰再循環(huán)節(jié)能改造項目于2015年8月29日正式開工,2015年9月20日完成機械完工驗收并正式投入運行。
4、實施效果及經(jīng)濟效益分析
4.1 鍋爐負荷變化
6#循環(huán)流化床鍋爐飛灰再循環(huán)節(jié)能改造項目建成投運后,鍋爐負荷由145t/h提高到182/h。
4.2項目經(jīng)濟效益分析
(1)分析采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下表所示
(2)計算公式:根據(jù)經(jīng)驗公式Q=4.19×81×C%÷4.2進行計算[3](3)收益部分:每1kg灰中3%碳的熱值為:Q=4.19×81×3÷4.2=242.4kCal/kg,則每小時5t灰可再利用的發(fā)熱量為:5000kg×242.4kCal/kg=1212000kCal。相當于節(jié)標煤0.17t/h,按6#循環(huán)流化床鍋爐年有效運行時數(shù)5040 小時計算,年可節(jié)標煤856.8t,標煤單價按850元/噸計算,可節(jié)約燃煤成本72.8 萬元。(4)運行成本,新增羅茨風機及供料器全年耗電量為:(22+0.75)kw×2×5040h=22.9萬kwh
。折合運行成本費用:0.47 元/kwh×22.9萬kwh=10.8萬元;
(5)新增維護檢修費用按項目投資總額的3%計2.0 萬元;(6)折舊費6.5萬元。
(7)總體經(jīng)濟效益核算72.8-10.8-2.0-6.5=53.5萬元。通過計算,6#循環(huán)流化床鍋爐應(yīng)用飛灰復(fù)燃技術(shù)改造后,一年產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為53.5萬元。
參考文獻
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[2]呂俊復(fù),張守玉,劉青,張建勝,楊海瑞,岳光溪,等,循環(huán)流化床鍋爐的飛灰含碳量問題[J].動力工程,2004,02:171-172.
[3]柴濱林,蔣聯(lián)群,飛灰再循環(huán)燃燒系統(tǒng)在燃用無煙煤循環(huán)流化床鍋爐的應(yīng)用.
應(yīng)用能源技術(shù),2011,08:28-30.
作者簡介:趙光年(1968-),高級工程師,工學學士,從事裝置技術(shù)改造項目管理工作。