張繼榮
(晉能電力集團有限公司,山西太原030002)
我國北方某火電廠建有2×600 MW直接空冷機組,兩臺機組分別于2007年底和2008年初投產,機組空冷系統采用機械通風直接空冷系統(ACC)。為節(jié)約用地,主變壓器、廠用高壓變壓器、啟動備用變壓器與升壓站的架空引線均露天布置在空冷島下方。主變壓器、主變壓器高壓套管生產廠家均為ABB,主變壓器為500 kV單相變,型號為DFP-240 MVA/500 kV,電壓等級為550/20 kV。主變壓器高壓側套管為油浸式套管,型號為XKC460312-KMK,爬電距離為17 700 mm。空冷島下方懸垂絕緣子、耐張絕緣子、支柱絕緣子、變壓器高壓套管均加裝有防污閃增爬輔助傘裙,材質為硅橡膠(RTV)。
發(fā)電機組運行中空冷散熱器受周邊環(huán)境的影響,空冷散熱器表面有大量泥土、昆蟲、花絮、浮塵等雜物,直接影響空冷散熱器的散熱效果,使機組真空度降低,特別是在夏季環(huán)境溫度高時,會出現機組帶不滿負荷現象。因此,夏季對空冷系統的空冷散熱器進行水沖洗成為火電廠的常態(tài)工作,一年中會根據機組氣溫及機組運行負荷進行多次沖洗??绽鋶u設備露天布置,當機組運行中對空冷散熱器進行沖洗時,沖洗留下的污水或泥塊會對下方運行的電氣設備帶來一些不良影響,因此對電氣設備的運行及防護工作提出了新的要求。
2011年3月9日—12日,北方某火電廠連續(xù)4天氣溫大幅回升,12日的最高溫度達到19 ℃。該火電廠2011年3月的環(huán)境溫度曲線如圖1所示。
根據氣溫回升情況和機組運行情況,設備部安排機務專業(yè)人員從13日開始進行空冷島空冷散熱片沖洗工作,沖洗時間從08:30—18:00,并安排電氣專業(yè)人員對主變區(qū)域電氣設備進行臨時包裹等防護措施。13日上午,沖洗工作開始,機務專業(yè)及電氣專業(yè)分別安排人員在主變區(qū)域進行監(jiān)護,重點對帶泥土的大水流可能引起的套管及引線污閃放電現象進行監(jiān)護,要求發(fā)現帶泥塊的大水流時,通知沖洗人員停止沖洗或降低沖洗水流力度。
2011-03-14T18:00:49,#2發(fā)變組差動保護動作,5002開關(主變高壓側)、滅磁開關、10 kV廠用開關跳閘,主汽門關閉,#2發(fā)變組全停,廠用電切換正常。
設備跳閘后,相關專業(yè)人員到達現場,對#2主變區(qū)域設備進行檢查;空冷沖洗工作已停止,空冷島上還有積水在向下流淌,電氣設備上水汽較重。#2主變A相升高座上有一處被擊穿出線孔洞(孔洞直徑3~5 mm),變壓器油向外噴射。繞組溫度、油面溫度正常,未發(fā)現異常升高情況。專業(yè)人員通知運行人員密切監(jiān)視繞組溫度、油面溫度。
圖1 火電廠2011年3月的環(huán)境溫度曲線
專業(yè)人員在辦好臨時搶修票,做好電氣措施(合上主變高壓側地刀)及安全措施(搭設腳手架)后,先關閉油枕與升高座之間油管路上的蝶閥,切斷油路,然后采取了臨時措施將噴油孔洞堵好,避免變壓器油繼續(xù)向外泄漏。
隨后專業(yè)人員開始對現場電氣設備進行仔細檢查,發(fā)現主變A相高壓引線表面、高壓套管表面、中性點套管表面有沖洗后的泥水結冰現象,高壓套管表面有明顯電弧使局部過熱炭化的痕跡,并且炭化痕跡存在不連通的現象,主變A相高壓套管頂部油室外殼有多處灼燒痕跡,升高座上有一處被擊穿出線孔洞(孔洞直徑3~5 mm),向外噴油。故障情況如圖2、圖3、圖4、圖5所示。
圖2 高壓套管表面放電痕跡
圖3 高壓套管頂部油室外殼放電痕跡
圖4 頂部油室與扇裙連接處放電痕跡
圖5 升高座漏點臨時處理
事故發(fā)生后,火電廠組織電科院電氣專家、變壓器廠技術人員及電廠技術人員召開專題分析會。首先對高低壓繞組的絕緣電阻、變壓器油及高壓套管油樣色譜、高壓側CT做了伏安特性試驗,數據全部合格。隨后主要問題集中在討論主變壓器內部是否存在故障,是否需要排油進行內部檢查。根據設備現場痕跡、套管升高座上擊穿孔洞的特點(臨時處理漏點時,發(fā)現孔洞內小外大)、先期進行的試驗數據分析,基本判斷故障發(fā)生在變壓器外部,認定故障原因為現場環(huán)境溫度較低,套管結冰引起閃絡放電,絕緣擊穿在升高座上擊出一個小孔,發(fā)生漏油現象,引起接地故障。
經過討論,并征求變壓器廠本部專家的意見,決定對變壓器做全部常規(guī)試驗及局部放電試驗,合格后即可投運。按照《華北電網有限公司電力設備交接和預防性試驗規(guī)程(2008版)》要求,對主變A相進行繞組絕緣及吸收比、繞組變比、繞組直流電阻、繞組介質損耗、繞組泄漏電流、變壓器繞組變形試驗以及變壓器局部放電試驗,對主變壓器套管的介質損耗、電容、絕緣電阻等項目進行了試驗。主變A相各項指標試驗全部合格。同時,對主變A相升高座擊穿孔洞進行封堵,打開油枕與升高座之間油管路上的蝶閥,對主變A相本體及油枕進行排氣處理。2011年3月18日,主變恢復正常運行。
針對本次事故發(fā)生的原因,該火電廠組織編制了《空冷島水沖洗電氣預防措施》,重點對以下方面進行了規(guī)范:
(1)每年5月份以后,環(huán)境溫度回升,連續(xù)5天平均氣溫穩(wěn)定超過10 ℃時,安排機務專業(yè)開始空冷散熱器沖洗工作。
(2)空冷散熱器沖洗時,電氣設備區(qū)域設專人進行監(jiān)護,發(fā)現早晚溫度較低時,立即通知停止沖洗工作。同時,人員應注意氣候及風向變化,防止大量泥水直接沖刷高壓套管及瓷瓶。
(3)電氣監(jiān)護人員發(fā)現架空線及瓷瓶有放電現象時,立即通知停止空冷散熱器沖洗工作。
該火電廠通過以上措施的編制及執(zhí)行,杜絕了空冷島沖洗時變壓器發(fā)生污閃跳機事故。