張曉峰,蘇曉軍,孫玉軍,李貴信
(青海黃河水電開發(fā)有限公司,青海 西寧 810001)
李家峽水電站于1987年7月開工建設(shè),1997年2月首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。電站大壩為混凝土雙曲拱壩。泄水建筑物分兩層三孔布置,壩身布置有一個(gè)底孔和兩個(gè)泄洪中孔,且在壩下游依兩岸地形與左右岸泄水道形成銜接,設(shè)計(jì)最大下泄流量為6 340 m3/s,各孔明渠段槽內(nèi)最大流速30~40 m/s。
李家峽水電站具有泄洪流量大、流速高、底孔兼顧排沙的特點(diǎn)。從泄水建筑物布置上,由于采用壩體孔口銜接斜坡道明槽形式,明槽內(nèi)流態(tài)復(fù)雜,摻氣減蝕困難[1]。電站泄水建筑物的這些特點(diǎn)注定后期維護(hù)工作量的增加。自1997年投入運(yùn)行以來(lái),先后經(jīng)歷了2006年、2012年、2018年和2019年4次大的維護(hù)和維修。
本文結(jié)合李家峽水電站泄水道2019年以來(lái)的維護(hù)維修,尤其是2018年和2019年兩次維護(hù)修復(fù),對(duì)不同修復(fù)材料及其存在的問(wèn)題與效果進(jìn)行了對(duì)比分析。重點(diǎn)探討分析了2019年采用的RG聚氨酯砂漿進(jìn)行的維護(hù)修復(fù),這種新的抗沖材料與以往水利水電工程常用的環(huán)氧砂漿以及聚脲材料相比,材料性能和修復(fù)效果均有較大程度地提高,具有很高的推廣應(yīng)用價(jià)值。
李家峽水電站1997年投產(chǎn),至2006年泄洪道從未進(jìn)行過(guò)泄水。2004年~2007年汛期檢查對(duì)泄水建筑物左底孔、右中孔底板進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)其抗沖蝕層表面有不同程度的龜裂、脫空、邊墻混凝土局部掉塊,溢流表面粗糙。
2004年~2007年陸續(xù)對(duì)右中孔5~9段以及左中孔、左底孔三孔泄水道底板抗沖耐磨層混凝土進(jìn)行了修復(fù)。
圖1 左中孔沖刷破壞情況
2007年修復(fù)后到2012年7月間沒(méi)有泄水,2012年7月開始到2012年8月底左底孔間斷泄水,泄水后對(duì)泄水道再次進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)泄水道邊墻存在嚴(yán)重空蝕和磨損破壞,混凝土粗骨料和鋼筋裸露,底板僅個(gè)別部位存在表面輕微剝蝕現(xiàn)象,弧形工作閘門密封被破壞,閘門漏水較嚴(yán)重現(xiàn)象。而右中孔、左中孔一直沒(méi)有參與泄水,在2012年年底檢查發(fā)現(xiàn)左中孔泄水道泄洪道底板均存在混凝土龜裂現(xiàn)象(見(jiàn)圖1a),5段底板裂縫聚脲涂刷層有局部鼓脹、開裂現(xiàn)象(見(jiàn)圖1b);5段左側(cè)邊墻有1處1.5 m×1.2 m的混凝土鼓脹、開裂(見(jiàn)圖1c)。
2013年4月~6月對(duì)右中孔泄水道底板抗沖耐磨層混凝土脫空部位鑿除、澆筑特種混凝土,底板裂縫、底板及邊墻伸縮縫、水面線以下邊墻進(jìn)行了處理,局部破壞區(qū)采用M40聚合物水泥砂漿修補(bǔ),閘室段、10段和挑流鼻坎段涂刮SK手刮聚脲修復(fù),修復(fù)后的效果如圖2a所示。對(duì)左底孔兩側(cè)邊墻閘室段、1~3段邊墻沖蝕破壞區(qū)松動(dòng)混凝土鑿除、打插筋、補(bǔ)焊鋼筋網(wǎng)、澆筑C40硅粉混凝土、結(jié)構(gòu)縫處理、4~8段局部破壞區(qū)聚合物砂漿修補(bǔ),水面線以下邊墻打磨處理,涂刷界面劑,涂刮SK手刮聚脲;邊墻外露鋼筋頭處理;底板混凝土表面裂縫處理,涂刮SK手刮聚脲修復(fù),修復(fù)后效果如圖2b所示。
圖2 手刮聚脲修復(fù)效果
李家峽水電站泄水道2013年修復(fù)后,直到2018年7月一直沒(méi)有泄水。2018年7月12日~10月11日泄洪,左中孔、左底孔、右中孔三孔泄水道分3個(gè)時(shí)段進(jìn)行了泄洪,總歷時(shí)1 149 h 28 min,總泄水量33.41億m3。其中,左中孔閘門最大開度9.7 m,最大泄量2 100 m3/s,泄洪歷時(shí)744 h 23 min;泄洪水量20.90億m3,汛期平均流量555 m3/s;右中孔閘門最大開度8.7 m,最大泄量1 700 m3/s,汛期平均流量831 m3/s,泄洪歷時(shí)316 h 14 min;泄洪水量9.46億m3;左底孔閘門最大開度6.5 m,最大泄量1 007 m3/s,汛期平均流量699 m3/s,泄洪歷時(shí)88 h 51 min;泄洪水量3.05億m3。
2018年8月汛期及汛后檢查發(fā)現(xiàn),電站左右中孔邊墻、底板聚脲材料修復(fù)部位出現(xiàn)大面積撕裂、脫落;邊墻及底板混凝土出現(xiàn)沖坑(或沖槽)、鋼筋外露,混凝土沖坑深度最大18 cm;邊墻伸縮縫銅止水外露破損;通用底座附近局部混凝土沖蝕破壞,泄洪道底板均存在混凝土龜裂等。
針對(duì)2018年汛期和汛后出現(xiàn)的問(wèn)題,青海黃河水電開發(fā)有限公司于2019年汛前組織開展了維護(hù)修復(fù),2019年汛前維護(hù)修復(fù)的基本情況為:
(1)對(duì)過(guò)流面邊墻、底板永久伸縮縫破壞及較深(鋼筋外露)的沖坑、沖槽,鑿除已破損的混凝土,鑿除至較高強(qiáng)度混凝土面。打插筋并布設(shè)加強(qiáng)鋼筋網(wǎng)片、重新澆筑C40W8F300硅粉微膨脹防裂混凝土、采用PTN密封膠處理伸縮縫、新澆筑混凝土面涂刷增強(qiáng)劑及新老混凝土接縫處涂刷接縫劑。
(2)對(duì)邊墻、底板聚脲鼓包破壞部位的處理。將以前施工的聚脲材料全部人工鏟除,并根據(jù)混凝土面缺陷情況填抹環(huán)氧砂漿,或打磨混凝土面并涂刷界面劑填充封閉細(xì)小裂縫,或涂刷環(huán)氧膠泥填補(bǔ)混凝土表面麻面、氣孔的方法進(jìn)行表面加固處理。
(3)對(duì)過(guò)流面混凝土骨料外露,深度5 cm以下局部小沖坑(槽),采取鑿除破損混凝土、結(jié)合面涂刷環(huán)氧界面劑、環(huán)氧砂漿填補(bǔ)找平、接縫處(環(huán)氧砂漿與老混凝土面結(jié)合處)涂刷接縫劑等措施。
(4)對(duì)于混凝土裂縫裂縫寬度小于2 mm時(shí),清除縫內(nèi)雜質(zhì)并在裂縫表面采用涂刷表面接縫劑進(jìn)行填縫和封閉裂縫;裂縫寬度超過(guò)2 mm時(shí),按裂縫軸線走向鑿除一定寬度,然后清基、涂刷環(huán)氧底層基液并填抹環(huán)氧砂漿進(jìn)行找平。
另外,2019年汛前還對(duì)混凝土麻面蜂窩、邊墻拉桿頭、錯(cuò)臺(tái)及不平整面等進(jìn)行了修復(fù)。
李家峽水電站泄水道2012年修復(fù)后主要破壞的特點(diǎn):①閘室、挑流鼻坎邊墻聚脲、環(huán)氧砂漿出現(xiàn)較大面積沖蝕,大面積聚脲中反復(fù)出現(xiàn)聚脲鼓包引起的破壞。②伸縮縫處采用聚脲處理的部位反復(fù)快速破壞,易出現(xiàn)大塊整體剝落結(jié)構(gòu)破壞。③伸縮縫處汛期采用硅粉微膨脹混凝土C40W8F300方案的部位總體表現(xiàn)較好,個(gè)別出現(xiàn)表面淺層空蝕破壞。④個(gè)別部位邊墻出現(xiàn)大面積深坑淘蝕結(jié)構(gòu)破壞。
為了檢驗(yàn)2018年修復(fù)效果,并保證汛期泄水安全,2019年汛期泄水期間,通過(guò)交替泄洪,對(duì)李家峽水電站泄水道進(jìn)行了抗沖耐磨檢查和搶險(xiǎn)修復(fù),從檢查結(jié)果來(lái)看,經(jīng)歷了2019年汛前的歷次維護(hù)修復(fù),李家峽水電站泄水流道總體表現(xiàn)良好,但也出現(xiàn)了一些水毀部位,這些水毀部位有汛前修復(fù)的部位,也有原混凝土新增的破壞部位。其特點(diǎn)可歸結(jié)為:①伸縮縫硅粉微膨脹混凝土C40W8F300表面局部水毀沖蝕,粗骨料外露、伸縮縫表面增強(qiáng)劑局部水毀脫落,上次泄洪未出現(xiàn)破壞的C40混凝土又出現(xiàn)新的破壞,但沒(méi)有出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性深層破壞。②汛期采用環(huán)氧砂漿修補(bǔ)后的部位,再過(guò)水后環(huán)氧砂漿完好。③部分段墻面出現(xiàn)大面積環(huán)氧膠泥沖蝕脫落。④伸縮縫修復(fù)后仍有少量表面沖蝕,以摻氣坎下游第一道縫較為典型。⑤2018年未出現(xiàn)破壞的底板在伸縮縫下游發(fā)生了3處小面積破壞。
泄洪建筑物沖刷、空蝕破壞是目前水利工程界普遍存在且未徹底解決的難題??傮w而言,泄洪道破壞程度、部位以及發(fā)生概率與泄洪道的水流特征、泄洪道材料的抗沖耐磨特性以及抗沖耐磨部位施工質(zhì)量等有關(guān)。針對(duì)李家峽水電站泄洪道而言,總結(jié)歷次維護(hù)維修后出現(xiàn)沖刷、空蝕等破壞情況,其原因可以歸結(jié)為:
(1)李家峽水電站泄水道結(jié)構(gòu)布置上的特點(diǎn)決定了該泄水道泄洪期間流態(tài)復(fù)雜,加之流道摻氣坎的補(bǔ)氣效果達(dá)不到要求,極易造成摻氣坎附近墻面及邊墻伸縮縫破壞。
(2)李家峽水電站投產(chǎn)后到2019年底前,幾次泄洪間隔時(shí)間均較長(zhǎng),加之工程位于高寒地區(qū),建筑物經(jīng)受較為惡劣的自然環(huán)境后,抗沖耐磨材料出現(xiàn)一定程度老化,也是泄洪過(guò)程中發(fā)生某些類型破壞的原因之一;尤其是界面混凝土,材料性能弱化后,受強(qiáng)水流沖刷易產(chǎn)生裂縫或?qū)е铝芽p發(fā)展迅速[2-3]。
(3)泄水道的施工質(zhì)量也是影響泄水道破壞的重要因素之一,泄水道流態(tài)越復(fù)雜,它對(duì)過(guò)流面的抗沖耐磨和耐久性、平整度、糙率等要求越高,李家峽水電站泄洪道由于受到當(dāng)時(shí)電站建設(shè)時(shí)施工質(zhì)量和技術(shù)水平的限制,混凝土平整度、錯(cuò)臺(tái)和混凝土密實(shí)度均存在一定的問(wèn)題,這也是造成局部沖蝕、空蝕破壞的主要原因之一,經(jīng)過(guò)歷次維護(hù)維修后這種狀況得到一定程度的改善。
(4)能保持結(jié)構(gòu)的完整和耐久性的抗沖耐磨修復(fù)材料是混凝土修復(fù)技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[4]??箾_磨問(wèn)題不能一味追求高強(qiáng)度,而應(yīng)提高材料韌性,提高對(duì)溫度、濕度變化的調(diào)節(jié)能力,提高其對(duì)基層混凝土的粘接力等[5]。在這方面,李家峽泄水道2012年采用涂刮聚脲材料修復(fù),截至2018年汛后檢查來(lái)看,出現(xiàn)大面積起鼓、剝落,導(dǎo)致最后鏟除。長(zhǎng)時(shí)間縫內(nèi)口水凍融作用下,聚脲材料不可避免會(huì)出現(xiàn)局部與基面粘接不牢等現(xiàn)象,在泄水運(yùn)行時(shí)容易出現(xiàn)鼓包造成聚脲材料脫落、撕裂,而聚脲具有一定的柔韌性,破壞后張裂或粘接拉壞原混凝土后易造成該處形成空蝕,從而進(jìn)一步引起混凝土的空蝕破壞;至于環(huán)氧砂漿,是水工建筑物修復(fù)常用材料。從李家峽泄水道歷次維護(hù)修復(fù)情況來(lái)看,施工質(zhì)量好的情況下,環(huán)氧砂漿修復(fù)部位一般不會(huì)出現(xiàn)太大問(wèn)題,但由于其對(duì)施工面的濕度和環(huán)境溫度比較敏感,基面潮濕和外界溫度較低會(huì)影響粘結(jié)面和砂漿的強(qiáng)度增長(zhǎng)速度。尤其在汛期搶修時(shí),在雨霧區(qū)作業(yè)時(shí)存在一定的問(wèn)題。這也是李家峽泄水道部分環(huán)氧砂漿修復(fù)出現(xiàn)破壞的重要原因。
李家峽水電站2019年汛期經(jīng)歷了比2018年泄水歷時(shí)更長(zhǎng)、閘門開度更大的泄水檢驗(yàn),對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表1。從表1可以看出,2018年以來(lái)的修復(fù)工作效果顯著,工藝選擇基本合理,有針對(duì)性;但汛期修復(fù)的部分部位又出現(xiàn)了破壞點(diǎn),汛前未處理的部位也出現(xiàn)了新的破壞,說(shuō)明2018年汛期泄水道存在的問(wèn)題沒(méi)有完全暴露,選用的技術(shù)方案、工藝和材料還有不足。
表1 2018年和2019年破壞面積、具體情況對(duì)比
2019年汛期利用短暫的停止泄洪時(shí)機(jī),對(duì)中孔進(jìn)行了三次搶修,2019年6月對(duì)整個(gè)右中孔用環(huán)氧砂漿修復(fù),泄水后發(fā)現(xiàn)有沖毀,2019年7月進(jìn)行了第二次修復(fù),其中4個(gè)壩段采用RG聚氨脂砂漿,其他壩段仍采用環(huán)氧砂漿修復(fù),后經(jīng)過(guò)泄水檢查,RG聚氨酯砂漿修復(fù)壩段未出現(xiàn)沖刷破壞,而其他壩段仍有一定的沖刷破壞;對(duì)這些壩段繼續(xù)采用環(huán)氧砂漿修復(fù),汛后檢查RG聚氨酯砂漿修復(fù)壩段仍未出現(xiàn)沖刷破壞,而其他壩段仍有一定的沖刷破壞。
李家峽汛期搶修及修復(fù)情況表明:
(1)聚脲彈性體強(qiáng)度高、韌性好、耐化學(xué)腐蝕、耐老化、抗沖磨性能優(yōu)良,新一代聚脲彈性體施工性能優(yōu)異,既可以噴涂施工,也可以手刮施工[6-7]。但無(wú)論是手刮施工工藝還是噴涂施工工藝都需要復(fù)雜的基面處理和性能優(yōu)良的界面劑。
(2)環(huán)氧砂漿是目前水工建筑物抗沖磨中應(yīng)用最廣泛的有機(jī)材料,其具有抗壓強(qiáng)度高,與基層的粘結(jié)強(qiáng)度強(qiáng),抗沖磨性能好等特點(diǎn),但本身并沒(méi)有很高的抗沖磨能力,但因其粘結(jié)力極強(qiáng),因此當(dāng)環(huán)氧樹脂與耐磨沙粒結(jié)合后,含砂水流便很難剝離耐磨沙粒[6]。由于高性能混凝土常常有干縮大、裂縫多等問(wèn)題,其后期在水工建筑物中的耐久性往往不盡如人意。
(3)RG聚氨酯砂漿與基層的粘結(jié)強(qiáng)度高于混凝土本身的抗拉強(qiáng)度,不易脫層;施工48 h即完全固化,可快速交付使用,節(jié)省工期;國(guó)際HACCP認(rèn)證其可與飲用水及食品接觸,芬蘭M1環(huán)境認(rèn)證其環(huán)保無(wú)毒,不影響水源質(zhì)量。缺點(diǎn)為抗壓強(qiáng)度略低。
本文結(jié)合李家峽水電站泄洪道抗沖耐磨維護(hù)修復(fù),在深入分析2006年以來(lái)的歷次維護(hù)修復(fù)破壞情況以及原因基礎(chǔ)上,重點(diǎn)對(duì)2018年、2019年兩次修復(fù)狀況進(jìn)行了對(duì)比分析,探討了環(huán)氧砂漿、RG聚氨酯砂漿在泄水道維護(hù)修復(fù)中性能、效果方面的差異。
從李家峽嘗修復(fù)試驗(yàn)結(jié)果看,經(jīng)RG聚氨酯砂漿修復(fù)過(guò)的工程部位經(jīng)兩次較長(zhǎng)時(shí)段泄水后沒(méi)有出現(xiàn)空鼓和脫落現(xiàn)象。RG修復(fù)部位外觀堅(jiān)實(shí)、致密、完整,固化時(shí)間、粘結(jié)性能、抗沖磨性能以及施工性能等控制指標(biāo)符合項(xiàng)目要求。與環(huán)氧砂漿相比,RG聚氨酯砂漿具有以下優(yōu)勢(shì):①施工環(huán)境適應(yīng)性好,環(huán)氧砂漿須在混凝土面干燥無(wú)水情況下施工,而該材料在一定濕度情況下就能施工;②在施工環(huán)境溫度要求方面,環(huán)氧砂漿低溫施工時(shí)材料需加熱,并另行加工配比,而該材料不需加溫,只需保證施工環(huán)境處于正常溫度即可;③固定配比,可以減少工人現(xiàn)場(chǎng)稱重配制的誤差,確保材料質(zhì)量穩(wěn)定、均一;④抗沖耐磨性能高,該材料72 h試驗(yàn)抗沖強(qiáng)度達(dá)到1 908.5 h/(kg/m2),而環(huán)氧砂漿為80 h/(kg/m2);⑤抵抗變形能力方面,環(huán)氧砂漿彈性模量約為2 000 N/mm2,RG聚氨酯砂漿彈性模量不小于50 000 N/mm2。⑥綠色環(huán)保方面也具有優(yōu)勢(shì)。
RG聚氨酯砂漿首次在李家峽泄水建筑物中應(yīng)用,其耐久性、穩(wěn)定性仍需要大量長(zhǎng)期應(yīng)用及試驗(yàn)檢驗(yàn)和驗(yàn)證。