周正平
(江蘇核電有限公司,江蘇 連云港 222042)
汽輪發(fā)電機(jī)在運(yùn)行過程中,定子將受到轉(zhuǎn)子磁拉力作用,產(chǎn)生兩倍系統(tǒng)頻率的交變力而形成強(qiáng)迫振動(dòng)。對(duì)于全速汽輪發(fā)電機(jī)組,其所受的交變力為100 Hz,倘若發(fā)電機(jī)定子橢圓模態(tài)或引線的固有頻率等于或接近100 Hz,就可能發(fā)生共振,即產(chǎn)生很大的振動(dòng),影響機(jī)組的正常運(yùn)行,甚至發(fā)生事故。隨著發(fā)電機(jī)單機(jī)容量的增大,定子繞組的電路增大,線棒及端部繞組所受的交變力也將隨之增大,若發(fā)電機(jī)端部設(shè)計(jì)不合理,則共振問題更加突出[1][2]。
由于端部設(shè)計(jì)不合理造成發(fā)電機(jī)定子端部振動(dòng)大,在機(jī)組檢修期間很難能從根本上進(jìn)行解決,僅能進(jìn)行局部改善,另外需要機(jī)組停機(jī)才能進(jìn)行處理。為降低引線振動(dòng),避免停機(jī),本文總結(jié)了機(jī)組功率運(yùn)行期間發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)緩解的試驗(yàn)和結(jié)論。
田灣核電站一期工程發(fā)電機(jī)是由俄羅斯電力聯(lián)合制造廠生產(chǎn)的TBB-1000-2у3型三相同步汽輪發(fā)電機(jī),有功功率為1060 MW,其轉(zhuǎn)子繞組和定子鐵芯采用氫氣冷卻,定子繞組采用水冷,勵(lì)磁系統(tǒng)采用無刷勵(lì)磁。
根據(jù)發(fā)電機(jī)端部歷次大修期間的檢查情況,以及國內(nèi)發(fā)電機(jī)制造廠及科研單位的分析,發(fā)電機(jī)端部繞組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在著薄弱環(huán)節(jié)。在發(fā)電機(jī)正常功率運(yùn)行期間,發(fā)電機(jī)端部引線存在振動(dòng)大缺陷,多次導(dǎo)致發(fā)電機(jī)端部引線出現(xiàn)裂紋、軟連接斷裂,從而引起機(jī)組停機(jī)進(jìn)行小修[3]。
為掌握運(yùn)行期間發(fā)電機(jī)端部引線的振動(dòng)狀態(tài),根據(jù)歷史缺陷信號(hào)和檢查結(jié)果和測(cè)量的固有頻率,獲取了發(fā)電機(jī)端部引線結(jié)構(gòu)的薄弱部位,并在薄弱部位安裝了振動(dòng)監(jiān)測(cè)傳感器,增加發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其監(jiān)測(cè)主界面如圖1所示:
圖1 田灣核電站發(fā)電機(jī)定子端部振動(dòng)監(jiān)測(cè)主界面Fig.1 The generator stator vibration monitoring interface of Tianwan NPP
機(jī)組功率運(yùn)行期間,根據(jù)發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)C6出線的振動(dòng)值最大,均值達(dá)到600 μm左右。
為此,機(jī)組運(yùn)行期間開展了2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)C6引線振動(dòng)的緩解工作,在發(fā)電機(jī)正常功率運(yùn)行期間(維持有功功率不變),通過工藝參數(shù)的綜合控制,來緩解發(fā)電機(jī)端部C6引線的振動(dòng)狀態(tài),避免端部引線出現(xiàn)疲勞裂紋或斷裂等故障。
在機(jī)組功率過程運(yùn)行過程中,通過調(diào)整發(fā)電機(jī)的工藝參數(shù)來緩解端部引線振動(dòng),存在一定的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槿魠?shù)調(diào)整不當(dāng),工藝參數(shù)突變,則可能導(dǎo)致聯(lián)鎖保護(hù)導(dǎo)致機(jī)組跳機(jī);同時(shí)若調(diào)整不合理,端部引線振動(dòng)有可能增大,導(dǎo)致端部引線出現(xiàn)故障,這對(duì)于振動(dòng)大的端部引線尤為重要。
為保證工藝參數(shù)調(diào)整后的效果,工藝參數(shù)調(diào)整前,開展了一系列相關(guān)分析工作,包括:
1)在機(jī)組運(yùn)行期間觀察發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)和相關(guān)運(yùn)行參數(shù)變化間的關(guān)系,采集數(shù)據(jù),通過統(tǒng)計(jì)分析,初步判斷影響發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)的相關(guān)因素;
2)根據(jù)判斷影響發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)的相關(guān)因素的結(jié)果,制定相應(yīng)的運(yùn)行控制方案,并編制現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)操作單。
根據(jù)發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù),初步篩選出影響C6引線振動(dòng)的影響因素,包括無功功率、發(fā)電機(jī)膛內(nèi)氫氣溫度、發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度。
根據(jù)作業(yè)操作單,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)工藝參數(shù)的運(yùn)行控制,驗(yàn)證工藝參數(shù)變化過程中端部引線的振動(dòng)變化。田灣核電站依據(jù)制定的操作單,于2012年6月至2013年3月對(duì)2號(hào)發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)實(shí)施了緩解控制,具體包括:
1)進(jìn)行了5次發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度的調(diào)整;
2)進(jìn)行了5次發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫溫度的調(diào)整;
3)進(jìn)行了1次無功功率的調(diào)整。
在機(jī)組功率運(yùn)行期間,通過調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)換熱器的冷源閥門開度,從而控制發(fā)電機(jī)定子冷卻水的入口溫度,觀察發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)值變化。共進(jìn)行了5次發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度調(diào)整試驗(yàn),其中一次調(diào)整過程中冷卻水溫度和C6引線振動(dòng)值的關(guān)系曲線如圖2:
圖2 升高定冷水溫度期間C6引線振動(dòng)變化趨勢(shì)Fig.2 The vibration change trend of C6 wire when the cooling water temperature rises
通過多次發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度調(diào)整試驗(yàn),得出如下關(guān)系:
提高發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度,發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)值下降,且提高發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度1度,C6引線振動(dòng)下降5~7 μm左右。
機(jī)組功率運(yùn)行期間,通過手動(dòng)調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器入口冷卻水閥門的開度,控制冷卻水流量,從而控制發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫的溫度,觀察發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)值變化。共進(jìn)行了5次發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫氣溫度的調(diào)整試驗(yàn),其中一次調(diào)整過程中發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫溫度和C6引線振動(dòng)值的關(guān)系曲線如圖3:
圖3 氫冷器流量調(diào)整前后C6振動(dòng)變化情況Fig.3 C6 vibration changes duringadjustment of the hydrogen cooler flow
通過多次發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫氣溫度的調(diào)整試驗(yàn),得出如下關(guān)系:
提高發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫溫度,發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)值下降,且提高發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫溫度1 ℃,C6引線振動(dòng)下降15~18 μm左右。
機(jī)組功率運(yùn)行期間,在允許的范圍內(nèi),通過手動(dòng)調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)無功功率,觀察發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)值變化。共進(jìn)行了1次發(fā)電機(jī)無功功率的調(diào)整試驗(yàn),調(diào)整過程中無功功率和C6引線振動(dòng)值的關(guān)系曲線如圖4。
圖4 調(diào)整前后無功功率和C6引線振動(dòng)趨勢(shì)圖Fig.4 C6 vibration changes during reactive power adjustment
從圖4可以看出,無功功率和C6引線的振動(dòng)趨勢(shì)一致,具體為:降低發(fā)電機(jī)無功功率,發(fā)電機(jī)端部C6引線振動(dòng)值下降,且降低發(fā)電機(jī)無功功率10 MV,C6引線振動(dòng)下降6 μm左右。
在機(jī)組滿功率運(yùn)行期間,根據(jù)多次試驗(yàn)結(jié)果的實(shí)施,得出了相關(guān)工藝參數(shù)和C6引線振動(dòng)值的關(guān)系。為控制發(fā)電機(jī)C6引線的振動(dòng)值,根據(jù)以上結(jié)論,在機(jī)組功率運(yùn)行過程中對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,具體包括:
1)手動(dòng)控制無功功率在允許的最低值;
2)在保證發(fā)電機(jī)定子繞組、鐵芯溫度要求下,提高發(fā)電機(jī)膛內(nèi)熱氫溫度;
3)在保證發(fā)電機(jī)定子線棒出水溫度的要求下,提高發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度。
針對(duì)俄供發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)缺陷,開展了端部引線振動(dòng)監(jiān)測(cè)和緩解的研究工作,提出了整個(gè)工作過程中的工作流程,統(tǒng)計(jì)出影響發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)的相關(guān)工藝參數(shù),并在運(yùn)行機(jī)組上進(jìn)行了實(shí)施驗(yàn)證,得出了不同工藝參數(shù)變化后對(duì)端部引線振動(dòng)的影響程度。
今后在面對(duì)發(fā)電機(jī)端部引線振動(dòng)缺陷后,可依據(jù)該試驗(yàn)的相關(guān)成果,在維持發(fā)電機(jī)有功功率不變的情況下,通過工藝參數(shù)的調(diào)整,來緩解端部引線的振動(dòng)狀態(tài),從而保障機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,創(chuàng)造相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益。