熊前山,劉一博,賀小明,張高劍,陶子航,秦 驥
(1.中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司,湖北 武漢 430223;2.核動(dòng)力運(yùn)行研究所,湖北 武漢 430223)
核電站運(yùn)行過程中,蒸汽發(fā)生器(SG)一回路的熱量傳遞給二回路工質(zhì)使之產(chǎn)生滿足要求的蒸汽。與此同時(shí),二回路系統(tǒng)水介質(zhì)中有固態(tài)的腐蝕產(chǎn)物雜質(zhì)和離子(如Cl-,SO42-,Ca2+,Mg2+,Al3+等),隨介質(zhì)進(jìn)入蒸汽發(fā)生器二次側(cè)后,經(jīng)過蒸發(fā)、濃縮匯聚沉積在蒸汽發(fā)生器二次側(cè)管板表面、流量分配板和支撐板表面以及傳熱管外表面等位置[1]。隨著核電站運(yùn)行時(shí)間的增加,泥渣沉積可能導(dǎo)致管材腐蝕,蒸汽壓力下降,梅花孔堵塞與水位不穩(wěn)等問題,影響蒸汽發(fā)生器安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。
為較好地解決泥渣沉積的問題,需要定期進(jìn)行泥渣沖洗。蒸汽發(fā)生器二次側(cè)泥渣沖洗技術(shù)是利用高壓水射流將管束內(nèi)的沉積物打碎并沖至外環(huán)廊,通過環(huán)流驅(qū)趕到抽吸系統(tǒng)的吸入口,將其吸出,以達(dá)到去除蒸汽發(fā)生器二次側(cè)管板上沉積物的目的[2]。
隨著清洗技術(shù)的發(fā)展或原有清洗技術(shù)使用環(huán)境發(fā)生變化,新的清洗技術(shù)不斷被開發(fā)出來。根據(jù)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于蒸汽發(fā)生器沖洗工作的要求,新開發(fā)的清洗技術(shù)或已有技術(shù)的使用環(huán)境發(fā)生變化時(shí),應(yīng)用前應(yīng)開展安全性試驗(yàn)和清洗效果試驗(yàn)[3]。本文介紹了針對(duì)新研制的導(dǎo)軌式泥渣沖洗槍的安全性和功能性試驗(yàn)驗(yàn)證的情況。
由于國(guó)內(nèi)蒸汽發(fā)生器類型眾多,本試驗(yàn)以M310機(jī)組的55/19B型蒸汽發(fā)生器為例進(jìn)行分析和試驗(yàn)研究,國(guó)內(nèi)其他立式蒸汽發(fā)生器的主要參數(shù)均與之近似,本試驗(yàn)同樣具有參考意義。
在正常水力沖洗過程中,高壓水射流正對(duì)傳熱管管間進(jìn)行泥渣沖洗工作,在槍體步進(jìn)過程中高壓泵泄壓,無水射流射出,因此在泥渣沖洗全程高壓水射流均不會(huì)正對(duì)傳熱管進(jìn)行沖洗??紤]多重失效疊加的極端情況下,水射流存在沖射傳熱管管壁的可能性。由于傳熱管是核電廠一、二回路的壓力邊界,因此必須驗(yàn)證高壓水射流正對(duì)傳熱管沖洗的極端情況下的安全性。
1.1.1 沖洗時(shí)間分析
蒸汽發(fā)生器二次側(cè)水力沖洗的最大時(shí)間H小時(shí),其中共需步進(jìn)的管間數(shù)m排,沖洗槍的噴嘴數(shù)n排,每排管間槍體從冷側(cè)外環(huán)廊擺動(dòng)至熱側(cè)外環(huán)廊的擺動(dòng)角度D,水射流至中心管廊兩側(cè)第一排管間的散射角d。
考慮到管板中心區(qū)域可能比兩側(cè)區(qū)域沖洗時(shí)間更長(zhǎng),同時(shí)考慮較大的安全裕量,本次安全性試驗(yàn)正對(duì)傳熱管沖洗的時(shí)間定為30 min,其中每10 min測(cè)量并記錄一次。
1.1.2 對(duì)沖壓力分析
在使用剛性沖洗槍進(jìn)行泥渣沖洗時(shí),沖洗壓力一般為8 MPa至20 MPa,因此本試驗(yàn)選用上限值20 MPa進(jìn)行測(cè)試。
1.1.3 模擬傳熱管分析
蒸汽發(fā)生器的傳熱管為經(jīng)過特殊熱處理的Inconel-690管材,管材外徑為19 mm,厚度為1 mm??紤]到經(jīng)濟(jì)性,本次試驗(yàn)中傳熱管采用304不銹鋼材質(zhì),該材質(zhì)的硬度和實(shí)際傳熱管較為接近,加工外徑及厚度與實(shí)際傳熱管的尺寸相同。
蒸汽發(fā)生器泥渣沖洗的安全性試驗(yàn)步驟如下:
1)將導(dǎo)軌安裝在SG模擬體流量分配板上,并完成對(duì)心操作;
2)按照正確的順序連接管線;
3)檢查氣缸及電機(jī)動(dòng)作是否正常;
4)調(diào)整位置,使水射流對(duì)準(zhǔn)傳熱管,如圖1所示;
5)沖洗開始前對(duì)水射流正對(duì)的傳熱管區(qū)域測(cè)量直徑,并在傳熱管上標(biāo)記測(cè)量位置,同時(shí)對(duì)測(cè)量區(qū)域的表面狀況進(jìn)行目視檢查;
6)微調(diào)槍體,使水射流正對(duì)傳熱管上標(biāo)記的位置(見圖1);
7)緩慢升壓至20 MPa,槍體不擺動(dòng),使高壓水射流正對(duì)傳熱管持續(xù)沖洗,如圖2所示;
8)在升壓前及升壓后每隔10 min泄壓、停泵一次,對(duì)n排傳熱管的標(biāo)記位置測(cè)量直徑,同時(shí)目視檢查對(duì)沖區(qū)域及附近的表面狀況;
9)拆除設(shè)備,清理現(xiàn)場(chǎng)。
圖1 水射流正對(duì)傳熱管Fig.1 Jet water sprayed onto the heat exchanger tube
圖2 壓力達(dá)到20 MPa時(shí)對(duì)沖效果Fig.2 Hedging effect when the pressure reaches 20 MPa
導(dǎo)軌式泥渣槍沖洗安全性試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在表1中。
通過沖洗前后對(duì)比發(fā)現(xiàn),傳熱管直徑未發(fā)生可測(cè)量變化,傳熱管未觀測(cè)到形變。水射流對(duì)沖區(qū)域傳熱管表面未發(fā)現(xiàn)裂紋、凹陷等現(xiàn)象,但水射流對(duì)沖區(qū)域較其他區(qū)域更為光亮,如圖3所示。
表1 安全性試驗(yàn)記錄表
圖3 經(jīng)過30 min對(duì)沖后,對(duì)沖點(diǎn)更為光亮Fig.3 The opposite flushing point is smootherand more shining after flushing for 30 min
本試驗(yàn)用于測(cè)試水力沖洗設(shè)備是否能對(duì)管板上的泥渣進(jìn)行有效的清除。
2.1.1 模擬泥渣分析
模擬泥渣采用四氧化三鐵粉末、水泥、細(xì)沙和水按照一定的體積比例混合,混合后的泥渣均勻涂抹于模擬體冷熱側(cè)各5×5的管間區(qū)域內(nèi)(在模擬體上可涂抹多個(gè)5×5的管間區(qū)域,用于不同參數(shù)的試驗(yàn)),涂抹完成后讓其自然干燥,即完成模擬泥渣的放置。
2.1.2 沖洗壓力分析
本次導(dǎo)軌槍試驗(yàn)壓力按照設(shè)計(jì)沖洗壓力15 MPa進(jìn)行試驗(yàn)。
2.1.3 沖洗時(shí)間分析
本套導(dǎo)軌槍在自動(dòng)沖洗模式下每擺用時(shí)40 s,槍體共需步進(jìn)104步,因此每一步擺動(dòng)一擺共需用時(shí)69.3 min,按照沖洗程序中總時(shí)間26 h計(jì)算,每一步應(yīng)沖洗14.7 min。由于槍體有4排噴嘴,因此每排管間實(shí)際接收水射流清洗的時(shí)間應(yīng)乘以4。本次試驗(yàn)中沖洗1臺(tái)蒸汽發(fā)生器用時(shí)的對(duì)照表2如所示。
表2 沖洗一臺(tái)蒸汽發(fā)生器用時(shí)對(duì)照表Table 2 Time table for the sludge lancing ofsteam generator secondary side
蒸汽發(fā)生器泥渣沖洗的有效性試驗(yàn)步驟如下:
1)在蒸汽發(fā)生器模擬體上涂抹模擬泥渣,并讓其自然干燥;
2)在沖洗工作開始前對(duì)泥渣區(qū)域進(jìn)行視頻檢查并錄像,如圖4所示;
3)進(jìn)行槍體的安裝,檢查連接處是否可靠、有無漏水現(xiàn)象,若有問題及時(shí)排除;
4)緩慢升壓至15 MPa,操作槍體步進(jìn),使水射流對(duì)準(zhǔn)涂抹泥渣的四排傳熱管管間,沖洗37.3 min,如圖5所示;
5)槍體擺動(dòng)結(jié)束后,對(duì)沖洗后的管間區(qū)域進(jìn)行視頻檢查,觀察管板清潔度狀況,如圖6所示;
6)將沖洗時(shí)間分別改為48 min和58.7 min,再次試驗(yàn)(為簡(jiǎn)化步驟,也可在原涂抹泥渣管間通過增加擺數(shù)實(shí)現(xiàn)該步驟);
7)拆除設(shè)備,清理現(xiàn)場(chǎng)。
圖4 沖洗前管間泥渣分布狀態(tài)Fig.4 Distribution of sludge betweentubes before flushing
圖5 15 MPa壓力下的泥渣沖洗Fig.5 Sludge flushing under 15 MPa pressure
圖6 沖洗后管間泥渣已沖洗干凈Fig.6 The mud between tubes has beenrinsed clean after flushing
導(dǎo)軌式泥渣槍沖洗有效性試驗(yàn)的數(shù)據(jù)記錄在表3中。
表3 功能性試驗(yàn)記錄表
對(duì)于模擬試驗(yàn)?zāi)嘣?,平行于射流的管間方向,設(shè)定的沖洗時(shí)間均可將泥渣沖洗干凈。垂直于射流的管間方向,由于為沖洗的陰影區(qū)域,沖洗58.7 min后仍有少量模擬泥渣未被沖走。
在蒸汽發(fā)生器模擬體上試驗(yàn)過程中,涂了模擬泥渣的一邊在試驗(yàn)結(jié)束后,模擬體的油漆被部分沖掉,露出光亮的金屬基體,而在未涂泥渣的另一邊,管板底部的油漆涂層完整,分析認(rèn)為,模擬泥渣在被高壓水射流破碎沖出模擬體的過程中,攜帶的細(xì)小磨削對(duì)管板底部油漆涂層不斷切削摩擦,造成油漆涂層破壞,從而呈現(xiàn)出光亮的金屬基體,這也驗(yàn)證了水射流中關(guān)于“磨料流”的相關(guān)理論分析,如圖7所示。
圖7 沖洗后的管間區(qū)域外觀形態(tài)Fig.7 Appearance of the zone between tubes after flushing
本文蒸汽發(fā)生器泥渣沖洗工藝的安全性和有效性進(jìn)行了較為系統(tǒng)的試驗(yàn)驗(yàn)證。通過試驗(yàn)證明本次研制的導(dǎo)軌式?jīng)_洗槍在20 MPa的沖洗壓力下對(duì)蒸汽發(fā)生器特別是傳熱管是安全的,即使的在極端情況下也不會(huì)造成傳熱管的損傷。該套設(shè)備在15 MPa的沖洗工作壓力下可以有效的清除管板上沉積的泥渣,但對(duì)于垂直中心管廊的陰影區(qū)域的泥渣清洗效果不理想,需要輔助使用眼孔沖洗槍或柔性沖洗槍達(dá)到更好的沖洗效果。
我國(guó)核電事業(yè)正處在蓬勃發(fā)展期,新的蒸汽發(fā)生器結(jié)構(gòu)和新的清洗工藝不斷被開發(fā)出來。新工藝在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用前必須進(jìn)行安全性和有效性的試驗(yàn)驗(yàn)證,通過文本所介紹的工作,可以為后續(xù)相關(guān)驗(yàn)證工作提供有益的參考。