姜曉春
(寧波浙鐵江寧化工有限公司,浙江寧波 315200)
某企業(yè)鍋爐給水系統(tǒng)脫鹽水約100 t/h 和系統(tǒng)回收的蒸汽冷凝水約50 t/h 分別通過不同管線進入除氧器內(nèi),為達到鍋爐給水除氧效果,除氧器內(nèi)通0.6 MPa、5~15 t/h低壓蒸汽進行熱力除氧,并將鍋爐給水溫度控制在105℃。
鍋爐給水泵從除氧器底部抽出除氧水后分兩路:一路30 m3/h作為焚燒爐余熱鍋爐給水產(chǎn)蒸汽;另一路約120 m3/h輸送到工藝裝置反應(yīng)器換熱。單臺鍋爐給水泵的額定流量為140 m3/h,由于1 臺給水泵不能滿足生產(chǎn)用水需求,目前2 臺鍋爐給水泵同時運行,導(dǎo)致每1臺泵的供水量均較?。?5 m3/h),泵出口壓力實際達8.0 MPa,與給水泵出口管線的設(shè)計壓力持平。一般工藝介質(zhì)的操作參數(shù)不應(yīng)超過設(shè)計參數(shù),否則長期運行會給設(shè)備及管線帶來安全隱患。因此,2 臺泵運行操作時,需人為控制一定的回流量,降低泵出口壓力至7.2 MPa 左右,電機運行功率400 ~420 kW(額定功率560 kW),泵一部分功率用于循環(huán)回流,運行很不經(jīng)濟。
進焚燒爐的除氧水首先進入鍋爐省煤器換熱,吸收煙氣部分熱量,使煙氣溫度降至165℃后經(jīng)煙囪排放。
在上述給水工藝流程中,主要存在問題是2 臺給水泵同時運行導(dǎo)致泵效率低,存在大馬拉小車現(xiàn)象;煙氣排煙溫度較高,帶走了大量的熱量,還有進一步回收煙氣余熱的空間。
當(dāng)前3臺額定功率560 kW的給水泵以兩開一備的方式運行,總的實際運行功率約為800 kW。為解決大馬拉小車問題,新上1 臺小流量的鍋爐給水泵專供余熱鍋爐,另外只需開1 臺大泵供工藝裝置使用。
從鍋爐運行來講,降低給水進省煤器的溫度,有利于給水進一步吸收煙氣排放的熱量,降低鍋爐煙氣溫度,提高鍋爐熱利用率[1]。理論上,每降低進省煤器給水溫度20℃,可以提升鍋爐熱利用率1%[2-3]。由于設(shè)備是燃氣鍋爐,煙氣中的硫含量比較低,適當(dāng)再降低經(jīng)過省煤器后的煙氣排放溫度不存在露點腐蝕等問題。
由于除鹽水與回收凝結(jié)水需要經(jīng)過除氧器進行熱力除氧后才能達到鍋爐水質(zhì)要求。在保證除氧器前的原工藝不變的情況下,可新增1 臺進焚燒爐給水與進除氧器除鹽水換熱設(shè)備。通過換熱,即能降低鍋爐給水進省煤器的溫度,又能提高進除氧器除鹽水溫度,回收煙氣余熱并減少除氧器蒸汽用量[4]。
綜合以上思路,工藝流程改造為:在不影響焚燒爐正常運行的工況下,通過新增除鹽水預(yù)換熱器,將鍋爐給水溫度降低;新增1 臺小功率鍋爐給水泵將這部分鍋爐給水輸送到鍋爐系統(tǒng)省煤器,達到即提高鍋爐熱利用率,又降低鍋爐給水泵電耗的目的。鍋爐給水節(jié)能優(yōu)化改造后流程見圖1。
圖1 鍋爐給水節(jié)能優(yōu)化改造后流程
3.1.1 鍋爐給水泵系統(tǒng)
新增1臺鍋爐給水小泵[5],流量35 m3/h,揚程700 m,配套電機功率200 kW,正常運行耗電約為160 kW·h。通過該泵將從除氧器出來的除氧水單獨輸送到鍋爐省煤器。為防止該泵故障以及保證檢修狀態(tài)時的鍋爐正常供水,新增小泵出口管線與原大泵出口管線連通并增設(shè)閥門,互為備用。
3.1.2 鍋爐給水換熱系統(tǒng)
在鍋爐給水小泵后新增1 臺除鹽水預(yù)熱器,將由除氧器輸送去鍋爐的給水與進除氧器的除鹽水進行換熱,以減少蒸汽用量。通過核算,省煤器煙氣出口溫度降至155℃左右不會影響鍋爐運行,而且節(jié)省的熱量可滿足鍋爐給水約30℃的能量供應(yīng),即鍋爐給水溫度可以控制在75℃。通過換熱器設(shè)計軟件核算[6],除鹽水預(yù)熱器參數(shù)見表1。
表1 除鹽水預(yù)熱器工藝參數(shù)
該節(jié)能改造投資包括除鹽水預(yù)熱器和鍋爐給水泵設(shè)備費用21萬元,相關(guān)的自動控制系統(tǒng)14萬元,包括其他材料及安裝施工費用項目最終工程投資約為55萬元。
項目改造完成后,經(jīng)過對給水泵用電量、除氧器消耗蒸汽量監(jiān)測并進行能耗統(tǒng)計,節(jié)能效益如下:
1)鍋爐給水泵改小后節(jié)省電費。根據(jù)實測的設(shè)備電流、電壓等數(shù)據(jù),小泵運行后功率比改造前降低了約240 kW,設(shè)備年運行時間以8 000 h計算,則年節(jié)省電量192 萬kW·h,按上網(wǎng)電價0.75 元計算,每年節(jié)電效益達到144萬元。
2)除氧器節(jié)省蒸汽費。除鹽水預(yù)熱器投用后,除氧器0.6 MPa蒸汽消耗量平均降低了約1 t/h,年降低蒸汽消耗8 000 t,0.6 MPa 飽和蒸汽按80 元/t計算,則年節(jié)省蒸汽費用64萬元。
綜合上述兩個方面,每年可節(jié)省生產(chǎn)運行費用208萬元,約一個季度就收回了改造投資費用。
企業(yè)通過增加性能匹配的給水泵,并通過換熱器回收煙氣多余熱量,降低了電耗和熱量損失,從而達到了降本增效的目的。改造后鍋爐給水泵運行穩(wěn)定,項目改造投資小收益大。