壽建祥
(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315207)
中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司(簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)海煉化)是國內(nèi)大型煉化一體化企業(yè),目前具有2 300萬t/a原油綜合加工能力,規(guī)模在國內(nèi)煉油企業(yè)中多年居于前列,芳烴產(chǎn)量超過100萬t/a。結(jié)合鎮(zhèn)海煉化芳烴生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)和實(shí)際情況,對(duì)芳烴裝置生產(chǎn)優(yōu)化進(jìn)行分析,以期更好地指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。
鎮(zhèn)海煉化的芳烴生產(chǎn)由兩套生產(chǎn)能力分別為100萬t/a和120萬t/a的連續(xù)重整裝置提供基本芳烴原料,以120萬t/a歧化與烷基轉(zhuǎn)移裝置、初始設(shè)計(jì)45萬t/a對(duì)二甲苯分離裝置為芳烴生產(chǎn)核心裝置、輔以64萬t/a芳烴抽提裝置與45萬t/a苯抽提裝置,構(gòu)成了鎮(zhèn)海煉化煉油芳烴生產(chǎn)鏈,見圖1。
由圖1 可知,鎮(zhèn)海煉化分公司芳烴生產(chǎn)鏈以重整裝置為龍頭,芳烴分餾為紐帶,芳烴抽提和苯抽提主要用于分離苯和甲苯,歧化和異構(gòu)化提高吸附分離進(jìn)料量和PX產(chǎn)量,高純度PX產(chǎn)品是整個(gè)生產(chǎn)鏈的關(guān)鍵目標(biāo)產(chǎn)品,同時(shí)輔產(chǎn)苯、甲苯等。
鎮(zhèn)海煉化芳烴生產(chǎn)原料以一次加工石腦油為主,輔以加氫裂化重石腦油,在一次加工裝置的石腦油資源不足時(shí),為拓寬重整料資源,將柴油加氫粗汽油也作為重整料,保證重整裝置的高負(fù)荷運(yùn)行。
雖然鎮(zhèn)海煉化原油一次加工量超過2 100萬t/a,但是由于石腦油除了供應(yīng)兩套重整裝置外,還需要部分供應(yīng)100萬t/a乙烯裝置以及每年外供兄弟單位百萬噸乙烯原料,所以整個(gè)公司石腦油資源相對(duì)緊張。為向芳烴生產(chǎn)裝置提供充足的石腦油資源,120萬t/a(擴(kuò)能改造后)高壓加氫裂化裝置以及150萬t/a輕油型中壓加氫裂化裝置先后完成了多產(chǎn)化工原料改造。
2.1.1 優(yōu)化原油采購,確保重整裝置原料芳潛
圖1 鎮(zhèn)海煉化煉油芳烴生產(chǎn)鏈
近年來國際原油價(jià)格波動(dòng)幅度較大,為了進(jìn)一步降低原油采購成本,鎮(zhèn)海煉化采購的含硫、高酸、重質(zhì)原油量大幅上升。為了增產(chǎn)芳烴,在原油資源的選擇上,盡可能照顧到重整裝置的需要,選擇一些芳潛含量高的原油資源,保證重整裝置原料,增產(chǎn)芳烴。如伊輕油的石腦油芳潛較高,該公司在原油資源的組織上,盡量保證伊輕油的供應(yīng),滿足重整料的需要。另外,為了保證重整裝置原料的高負(fù)荷運(yùn)行,該公司還選擇性地外購部分高芳潛的重整料,并將低芳潛的石腦油置換出來,保證了重整裝置進(jìn)料的芳潛。
2.1.2 強(qiáng)化管理,避免重整料污染
含硫、高酸、重質(zhì)原油的加工,容易引起常減壓常頂換熱器腐蝕泄漏導(dǎo)致重整料受污染。一方面優(yōu)選常減壓裝置的破乳劑、緩蝕劑注入方案,保證電脫鹽裝置的脫鹽效果,另一方面加強(qiáng)對(duì)常頂換熱器泄漏情況監(jiān)控,并增加在線監(jiān)測(cè)比色等指標(biāo)設(shè)施,一旦發(fā)現(xiàn)重整料外觀異常及時(shí)安排切出處理,確保重整原料不受原油或黑色顆粒的影響,從而保證了重整裝置的長(zhǎng)周期、高苛刻度運(yùn)行。
2.1.3 拓寬重整原料資源,增加芳烴產(chǎn)量
加氫裂化重石腦油芳烴潛含量高、雜質(zhì)含量低,是優(yōu)質(zhì)的重整原料。為了增加加氫裂化重石產(chǎn)量,通過實(shí)施加氫裂化裝置生產(chǎn)方案的優(yōu)化,盡可能將輕石腦油中C6、C7 組分分離出來,避免C6N和C7N從輕石中流失,增加了重石腦油的產(chǎn)量。僅此一項(xiàng),公司先后增產(chǎn)重石腦油超過20萬噸,為重整裝置提供了優(yōu)質(zhì)的石腦油資源。
2.1.4 加強(qiáng)重整原料組分切割控制,充分發(fā)揮重整裝置有效能力
增加重整進(jìn)料中生成芳烴的有效組分,盡量避免低芳潛的石腦油調(diào)入重整料,是重整裝置原料管理中必須重視的課題,也是增產(chǎn)芳烴的關(guān)鍵。
為了實(shí)現(xiàn)芳烴產(chǎn)量最大化,在常減壓裝置允許的條件下,盡量調(diào)低重整料干點(diǎn);重整裝置初餾點(diǎn)也盡量控制在C6N不流失的水平,以提高重整生成油中C6~C9芳烴量。在操作控制上,強(qiáng)調(diào)精細(xì)化,將傳統(tǒng)的重整進(jìn)料初餾點(diǎn)控制方法逐步按組成分析數(shù)據(jù)去控制,確保重整進(jìn)料的有效組分增加,避免芳潛低的原料進(jìn)重整裝置;在石腦油資源充足的情況下,嚴(yán)格控制進(jìn)重整裝置的增產(chǎn)芳烴的有效組分,這樣做,既使得重整料的芳潛增加,又騰出裝置的有效處理能力,使重整裝置現(xiàn)有能力得到有效的發(fā)揮。
為解決重整裝置因提高反應(yīng)苛刻度加熱爐出現(xiàn)的瓶頸問題,在重整裝置反應(yīng)加熱爐試用新型火嘴?;鹱旄鼡Q后,各反應(yīng)爐爐膛溫度趨于均衡,可調(diào)節(jié)能力增強(qiáng),為提高重整反應(yīng)苛刻度創(chuàng)造了條件。加權(quán)平均入口溫度由530.5℃提高到533℃。提溫后,穩(wěn)定塔底重整汽油中芳烴含量由70.4%提高到72.8%,辛烷值約增加0.3,芳烴產(chǎn)率由63.2%提高到65.5%,效果較明顯。重整裝置加熱爐火嘴改造后,重整反應(yīng)苛刻度提高,改造前后各項(xiàng)指標(biāo)變化情況見表1。
從表1 可以看出,提溫前后重整進(jìn)料量和反應(yīng)壓力維持不變,將重整反應(yīng)溫度從530℃提高到
表1 重整裝置加熱爐火嘴改造前后各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
533℃后,重整汽油辛烷值提高0.3個(gè)單位,重整汽油芳烴產(chǎn)率增加約1.3%。
重整裝置在保持高負(fù)荷高苛刻度平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,千方百計(jì)提高重整裝置重整進(jìn)料,Ⅲ套重整裝置由115 t/h提到124 t/h(107%設(shè)計(jì)負(fù)荷),反應(yīng)溫度最終提到533℃;Ⅳ套重整裝置重整進(jìn)料165 t/h(110%設(shè)計(jì)負(fù)荷),反應(yīng)溫度控制在532℃。兩套重整裝置的高負(fù)荷高苛刻度平穩(wěn)運(yùn)行,為下游芳烴回收裝置的優(yōu)化增產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。
2.3.1 提高歧化負(fù)荷,優(yōu)化PX 聯(lián)合裝置進(jìn)料組成
制約PX 聯(lián)合裝置增產(chǎn)的主要瓶頸為吸附劑處理量已達(dá)到飽和,吸附塔壓(流)控閥接近全開,要在這種狀況下增產(chǎn)PX 產(chǎn)品,必須優(yōu)化吸附分離裝置的進(jìn)料組成,提高進(jìn)料中的PX 含量,在保持吸附塔進(jìn)料量不變的情況下,達(dá)到增產(chǎn)PX 產(chǎn)品的目的。表2 列舉了歧化裝置開工前后吸附分離進(jìn)料組成的變化。從中可以看出,歧化裝置開工后,吸附分離進(jìn)料中EB含量大大減少,而PX含量增加許多,為增產(chǎn)PX產(chǎn)品創(chuàng)造了條件。
2.3.2 優(yōu)化歧化進(jìn)料組成,改善產(chǎn)品分布
歧化裝置具有利用C9A通過烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)生成二甲苯,并可改變進(jìn)料芳烴中C7A/C9A比例來調(diào)節(jié)產(chǎn)物中二甲苯與苯的分布的特點(diǎn),隨著新鮮進(jìn)料中C9A比例的上升,增加了C8A的收率而降低了苯的收率,同時(shí)為了保持相同的總轉(zhuǎn)化率就需要稍微提高反應(yīng)溫度,但必須考慮到對(duì)催化劑壽命的影響。
表2 歧化開工前后PX 裝置進(jìn)料組分變化
通過合理調(diào)配全廠的資源分配來提高歧化新鮮進(jìn)料中C9A 比例,一方面可以達(dá)到增產(chǎn)C8A 的目的,另一方面,因C9A的單程轉(zhuǎn)化率較C7A高,歧化總轉(zhuǎn)化率增加,循環(huán)量降低,從而可以減少操作費(fèi)用。
HAT-096 催化劑要求進(jìn)料中C7A/C9A 比例為1.22~4,反應(yīng)溫度350~430℃,而運(yùn)行中C7A/C9A達(dá)到1.25,溫度363℃,如果C7A/C9A按1.22控制,則可以多處理C9A 1.3 t/h,在增加重芳烴附加值的同時(shí)也提高了C8A的產(chǎn)量。
2.3.3 充分利用分餾系統(tǒng),提高OX產(chǎn)量
歧化裝置設(shè)計(jì)范圍較廣,除了甲苯歧化工藝單元,還包括完整的芳烴分餾系統(tǒng),即苯-甲苯分餾單元和二甲苯分餾單元,具體包括甲苯歧化反應(yīng)單元、汽提塔、苯塔、甲苯塔、二甲苯塔、鄰二甲苯塔和重芳烴塔。合理利用分餾系統(tǒng)的富裕負(fù)荷可達(dá)到降本增效的目的。
PX聯(lián)合裝置OX產(chǎn)品塔T403目前超負(fù)荷運(yùn)行,增產(chǎn)潛力不大,而歧化OX 產(chǎn)品塔T105 負(fù)荷只有90%,二甲苯分餾塔T104負(fù)荷83%左右,富含OX組分的異構(gòu)物料大量進(jìn)入PX 裝置二甲苯再蒸餾塔T401造成了OX的浪費(fèi),因此可以考慮在保證T401塔頂物料PX含量的前提下,減少進(jìn)入T401增加進(jìn)入T104的異構(gòu)物料,以生產(chǎn)更多的OX產(chǎn)品。
優(yōu)化歧化裝置二甲苯塔T104 及鄰二甲苯塔T105 的操作,通過塔頂回流及塔底氣化率的調(diào)整,盡量增大T104塔底OX組分的濃度,同時(shí)在操作中盡量減少T105塔底OX組分的損失,從而可以有效地增加OX回收率。
2.3.4 優(yōu)化汽提塔及苯塔操作,提高苯產(chǎn)品產(chǎn)量
歧化裝置汽提塔T101物料頂外排至輕烴系統(tǒng),塔頂組分中苯含量占到60%以上,因此可以對(duì)汽提塔以及苯塔進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整操作,以達(dá)到增產(chǎn)苯產(chǎn)品的目的。首先,通過穩(wěn)定操作盡量減少汽提塔T101頂物料的外排,有效減少塔頂苯組分的損失;其次通過優(yōu)化調(diào)整苯塔T102的操作,在保證塔底組分沒有苯的前提下,減少拔頂苯的采出,從而有效增加側(cè)線苯產(chǎn)品的產(chǎn)量。
2.3.5 依靠科技進(jìn)步,擴(kuò)大對(duì)二甲苯產(chǎn)能
近年來,隨著石油重質(zhì)化趨勢(shì)的加劇以及PX裝置擴(kuò)能需求的增加,最大化生產(chǎn)PX的需要對(duì)歧化裝置提出了更高的要求。因此,擴(kuò)大重芳烴的利用率來增加C8A 產(chǎn)率和PX 產(chǎn)能是歧化行業(yè)近期面臨的一個(gè)重大課題。
為了適應(yīng)這種挑戰(zhàn)且在芳烴裝置關(guān)鍵設(shè)備如反應(yīng)器和壓縮機(jī)不作改動(dòng)的情況下滿足擴(kuò)能改造的需要,上海石油化工研究院研究開發(fā)了新型的HAT-099系列甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移催化劑,表3列出了鎮(zhèn)海歧化裝置現(xiàn)有歧化催化劑HAT-096與新型的HAT-099的性能指標(biāo)。
通過比較可以發(fā)現(xiàn),HAT-099催化劑的處理能力得以大幅度提升,相同數(shù)量的HAT-099催化劑比HAT-096 有較高重芳烴處理能力,反應(yīng)進(jìn)料中C10含量最高可以達(dá)到15%,而氫烴比卻更低,完全可以滿足現(xiàn)有裝置在壓縮機(jī)不更換的條件下,僅通過更換催化劑,就實(shí)現(xiàn)擴(kuò)能改造的目的。同時(shí),由于HAT-099催化劑允許反應(yīng)進(jìn)料中的C10A含量更高,因此對(duì)原料的要求更低,可以加工更多的重芳烴,增加苯和混二甲苯的產(chǎn)量,提高裝置的經(jīng)濟(jì)效益。
表3 HAT-096 與HAT-099 催化劑的性能指標(biāo)對(duì)比
2.3.6 提高歧化反應(yīng)進(jìn)料溫度,消除F101瓶頸
將重芳烴塔頂170℃的C9A 不經(jīng)空冷冷卻直接改入進(jìn)料緩沖罐,可以將反應(yīng)進(jìn)料溫度提至123℃(泡點(diǎn)213℃),降低F101熱負(fù)荷2.42 GJ/h,通過該項(xiàng)優(yōu)化,歧化進(jìn)料負(fù)荷可以提高5.57 t/h,影響催化劑壽命2.9 個(gè)月;為保持目前的反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,還需提高反應(yīng)溫度2.5℃,影響催化劑壽命3個(gè)月;因此,該增效機(jī)會(huì)將使催化劑壽命總共減少5.9個(gè)月,但由于處理量的提高和能耗的降低,總共有259 萬美元/年的效益。
2.4.1 苯抽提裝置改造
苯抽提裝置完成抽提蒸餾塔改造后,一方面通過加強(qiáng)上游重整裝置脫己烷塔操作和質(zhì)量監(jiān)控,努力提高合格的C6 餾分原料產(chǎn)量;一方面加強(qiáng)芳烴抽提裝置生產(chǎn)優(yōu)化,逐步降低芳烴抽提裝置原料中C6 原料量,讓C6 餾分盡量進(jìn)苯抽提裝置,提高苯抽提進(jìn)料負(fù)荷;另外,調(diào)整優(yōu)化苯抽提裝置操作,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控,裝置苯產(chǎn)量穩(wěn)步上升,苯月產(chǎn)量由最初的8 000 t提高到9 500 t以上。
2.4.2 芳烴抽提裝置改造
為克服芳烴抽提裝置換熱器結(jié)垢堵塞嚴(yán)重、貧溶劑入塔溫度高、富溶劑烴負(fù)荷高等困難,努力提高裝置負(fù)荷,芳烴抽提裝置處理量由61 t/h 提到65 t/h,通過進(jìn)一步提高芳烴抽提苯塔底粗甲苯去歧化甲苯塔量,芳烴抽提裝置苯、甲苯平均日產(chǎn)量約增加60 t。
另外通過完成芳烴抽提裝置改造,裝置的處理能力從50 萬t/a,提高到64 萬t/a,大大提高了芳烴回收裝置的能力,為煉廠芳烴資源的充分回收創(chuàng)造了良好的條件。
2.5.1 提高異構(gòu)化氫油比項(xiàng)目
將異構(gòu)化反應(yīng)系統(tǒng)氫油比從4.8提高到6.0,有利于減緩催化劑積碳失活速度,同時(shí)改善產(chǎn)品分布,異構(gòu)生成C8A 中PX 的平衡濃度將由22%增加到22.5%以上;提高氫油比后蒸汽消耗增加1.54 t/h,加熱爐負(fù)荷增加4.18 GJ/h。根據(jù)KBC模型計(jì)算,增加氫油比將PX/∑X 提高到22.5%、23%,可以增產(chǎn)PX產(chǎn)品9 000 t、18 800 t,效益分別為180萬美元/年和390萬美元/年。
PX 裝置異構(gòu)化反應(yīng)系統(tǒng)按KBC 提出的采用增加氫油比優(yōu)化異構(gòu)化反應(yīng)的增效機(jī)會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,該增效機(jī)會(huì)期望達(dá)到提高EB 轉(zhuǎn)化率,使反應(yīng)生成物中PX/∑X 更接近平衡的優(yōu)化目的。但從表4數(shù)據(jù)可以看出,僅在測(cè)試初始階段,反應(yīng)EB 轉(zhuǎn)化率伴隨C8A環(huán)損的增加有所上升,然后隨氫油比的提高反而回落,且整個(gè)測(cè)試過程中PX/∑X比例也無明顯改善。
表4 提高異構(gòu)化反應(yīng)氫油比增效機(jī)會(huì)測(cè)試情況
2.5.2 吸附分離系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目
當(dāng)PX裝置的負(fù)荷率大于100%時(shí),吸附分離進(jìn)料控制閥已接近全開。通常通過增加控制程序的步進(jìn)時(shí)間,提高裝置進(jìn)料量。然而事實(shí)上,通過進(jìn)一步分析純度、收率、能力三大性能指標(biāo)后發(fā)現(xiàn)(見圖2),這三個(gè)參數(shù)并沒有顯示出任何大的改進(jìn)。
圖2 純度、收率、負(fù)荷變化趨勢(shì)
專利商Axens認(rèn)為,根據(jù)鎮(zhèn)海煉化分公司的PX純度目標(biāo),在固定純度99.5%~99.6%、固定收率95.5%~96%、負(fù)荷率在109%~110%的情況下,區(qū)域流量和步進(jìn)時(shí)間已得到了充分的優(yōu)化。
芳烴生產(chǎn)可以通過優(yōu)化手段來提高產(chǎn)量,其中芳烴原料的優(yōu)化是提高芳烴產(chǎn)量的關(guān)鍵。煉廠典型的芳烴生產(chǎn)裝置包括石腦油加氫、重整,以及歧化、異構(gòu)化等芳烴轉(zhuǎn)化和芳烴吸附分離裝置。芳烴優(yōu)化不僅要從這些裝置本身的優(yōu)化入手,還需從這些裝置間以及裝置外部系統(tǒng)上進(jìn)行優(yōu)化。通過精細(xì)化管理、操作優(yōu)化和適當(dāng)?shù)膬?yōu)化改造,達(dá)到提高芳烴產(chǎn)量的目標(biāo)。通過優(yōu)化實(shí)踐案例分析表明,優(yōu)化項(xiàng)目需要經(jīng)過充分論證后再實(shí)施。