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        己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置蒸汽系統(tǒng)節(jié)能措施分析

        2020-12-11 03:06:06馬奎楊惠姣
        石油石化綠色低碳 2020年3期
        關(guān)鍵詞:凝液己內(nèi)酰胺除氧器

        馬奎,楊惠姣

        (中國(guó)石化石家莊煉化分公司,河北 石家莊050030)

        隨著化工生產(chǎn)工藝和技術(shù)的不斷進(jìn)步,己內(nèi)酰胺企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)也相應(yīng)加劇,因此節(jié)能降耗工作也顯得尤為重要。蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)一般包含蒸汽來(lái)源、輸送管道系統(tǒng)、用汽設(shè)備、冷凝水回收系統(tǒng)。實(shí)際生產(chǎn)中蒸汽系統(tǒng)的能源效率普遍偏低,節(jié)能降耗潛力較大,通過(guò)對(duì)蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造和合理利用,能源效率可明顯提升。

        1 某己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置用能分析

        1)蒸汽系統(tǒng)狀況

        某己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置界區(qū)外高高壓蒸汽(HHPS,3.5 MPa)進(jìn)入該裝置后,一部分被送往汽輪機(jī)組作動(dòng)力帶動(dòng)相關(guān)的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)行并產(chǎn)生中壓蒸汽(MPS,0.6 MPa);另一部分則通過(guò)減溫減壓器逐級(jí)減壓,供各個(gè)用戶使用。減溫減壓后的蒸汽等級(jí)有高壓蒸汽(HPS,1.7 MPa)、中高壓蒸汽(IPS,1.0 MPa)、中壓蒸汽(MPS,0.6 MPa)、低壓蒸汽(LPS,0.3 MPa)。

        另外己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置內(nèi)的余熱鍋爐可以產(chǎn)生蒸汽,鍋爐水來(lái)自于除氧器。除氧器用于接收蒸汽凝液和除鹽水,在除氧器的除氣室利用低壓蒸汽將凝液和除鹽水加熱至飽和狀態(tài)蒸出不凝氣,不凝氣和少量低壓蒸汽通過(guò)放空線連續(xù)排至大氣,鍋爐水通過(guò)高、中壓鍋爐水泵分別送往高、中壓鍋爐水管網(wǎng)。

        當(dāng)系統(tǒng)中各級(jí)蒸汽壓力難以調(diào)節(jié)時(shí),蒸汽的平衡通過(guò)不同壓力等級(jí)的蒸汽管網(wǎng)之間的相互排放來(lái)保證。為了防止由于不正常的操作造成低壓蒸汽管網(wǎng)壓力增高,設(shè)置了低壓蒸汽放空管線,必要時(shí)可直接排大氣。

        全廠回收的蒸汽冷凝水,一部分送到除氧器生產(chǎn)鍋爐水,另一部分送到界區(qū)外進(jìn)行處理。

        2)用能分析

        己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過(guò)程所消耗的各種能源介質(zhì)中蒸汽消耗所占比例最大,詳見(jiàn)表1,因此做好蒸汽系統(tǒng)的節(jié)能更為重要。

        蒸汽系統(tǒng)存在問(wèn)題主要有:①兩臺(tái)鍋爐水泵同時(shí)運(yùn)行,水泵功率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際所需功率,浪費(fèi)了電能。②循環(huán)水透平操作彈性小,不利于節(jié)能。③蒸汽管網(wǎng)在結(jié)構(gòu)上成多級(jí)、多環(huán)的復(fù)雜結(jié)構(gòu),蒸汽等級(jí)較多,存在減溫減壓和放空現(xiàn)象,用能結(jié)構(gòu)不合理。④凝液低溫?zé)峄厥绽寐实停斐闪溯^多的低溫?zé)崮軗p失。

        表1 生產(chǎn)噸產(chǎn)品消耗的能量

        2 節(jié)能優(yōu)化措施

        1)鍋爐水系統(tǒng)優(yōu)化

        前期高壓鍋爐水和中壓鍋爐水分別配備了機(jī)泵,通過(guò)改造,在高壓鍋爐水泵出口閥后引出一條管線經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥減壓后并至中壓鍋爐水泵出口,并在中壓鍋爐水系統(tǒng)上增加安全閥,安全閥出口接至中壓鍋爐水回流管道。如圖1 所示,通過(guò)增加跨線,可以將中壓鍋爐水泵停運(yùn),提高用能效率。

        中壓鍋爐水泵額定功率為90 kW,額定流量為33 m3/h,而實(shí)際中壓鍋爐水用量?jī)H為7~10 t/h,經(jīng)過(guò)對(duì)機(jī)泵停運(yùn)前后的耗電統(tǒng)計(jì),鍋爐水泵耗電總功率可降低45 kW。

        圖1 鍋爐水系統(tǒng)改造后工藝流程

        2)透平機(jī)泵改造,減少蒸汽減溫減壓量

        循環(huán)水總用量約1萬(wàn)t/h,而循環(huán)水泵單臺(tái)均為0.4萬(wàn)t/h,目前運(yùn)行1臺(tái)工頻電泵,1臺(tái)變頻電泵以及1臺(tái)背壓為1.0 MPa的透平機(jī)組。一方面變頻輸出很低,不節(jié)能;另一方面大透平機(jī)組(17 t蒸汽/h)又因?yàn)榈推肺徽羝昧康蜔o(wú)法運(yùn)行,所以能源損耗較大。

        鑒于以上情況將一臺(tái)透平機(jī)組改小,經(jīng)過(guò)計(jì)算確定流量能夠達(dá)到2 000 t/h、蒸汽用量8 t/h比較合理。改造后運(yùn)轉(zhuǎn)1 臺(tái)大透平、1 臺(tái)小透平以及1 臺(tái)變頻電機(jī),用量和負(fù)荷基本匹配,達(dá)到最佳節(jié)能效果。經(jīng)過(guò)論證確定最終改造1 臺(tái)透平機(jī)組蒸汽背壓仍為0.6 MPa,核定蒸汽用量8 t/h,泵體方面按照揚(yáng)程46 m、流量2 000 t/h進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        改造后工頻電泵停運(yùn),投用改造后的透平,由于蒸汽耗量隨季節(jié)性波動(dòng),按每年9 個(gè)月計(jì)算,年可節(jié)電90多萬(wàn)kW·h,直接經(jīng)濟(jì)效益40余萬(wàn)元。

        3)低壓蒸汽管網(wǎng)改造

        化工裝置低壓蒸汽系統(tǒng)目前蒸汽用量小于25 t/h,蒸汽主管管徑600 mm,蒸汽流速低于10 m/s,遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)流速,而且管網(wǎng)較大,固定用戶少,管網(wǎng)損失較大,不利于節(jié)能降耗。

        改造方案為:儲(chǔ)運(yùn)裝置將蒸汽總管切斷,自產(chǎn)低壓蒸汽用于除氧器、伴熱、主控室空調(diào),保留低壓蒸汽放空泄壓功能;將PV-4519 用于IPS 減壓至MPS 系統(tǒng),提高中高壓蒸汽向中壓蒸汽減壓能力;其他低壓蒸汽用戶增加減壓閥,自行從中壓蒸汽管網(wǎng)減壓。改造后流程見(jiàn)圖2。

        如圖2 所示,取消了流程較長(zhǎng)的原低壓蒸汽管網(wǎng)(LPS),虛線部分為新增管線。PV-45611和PV-4519 共同調(diào)節(jié)中壓蒸汽。開(kāi)工初期,儲(chǔ)運(yùn)單獨(dú)用PV-4519控制中壓,系統(tǒng)波動(dòng)較大,之后PV-45601和PV-4519 一起控制,增加了系統(tǒng)穩(wěn)定性。對(duì)于原低壓蒸汽用戶,在裝置內(nèi)自行將中壓蒸汽減壓后使用。目前蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行較為穩(wěn)定,運(yùn)行情況良好。

        圖2 蒸汽管網(wǎng)改造后流程

        表2 改造前后蒸汽消耗對(duì)比

        相近負(fù)荷下改造前后蒸汽消耗對(duì)比見(jiàn)表2。由表2 可以看出,總的蒸汽耗量改造后比改造前減少了1.23 t/h,從長(zhǎng)期的運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,管網(wǎng)損失卻有降低,更為重要的是避免了因低壓蒸汽壓力高放空造成的浪費(fèi)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在冬季節(jié)能效果會(huì)更加明顯,根據(jù)該公司的蒸汽單價(jià)折算,年減少的蒸汽損耗價(jià)值近百萬(wàn)元。

        4)除氧器的節(jié)能

        提高余熱鍋爐的給水溫度是產(chǎn)汽階段節(jié)能最現(xiàn)實(shí)的辦法。用回收余熱的方法提高鍋爐的給水溫度,一般說(shuō)來(lái),給水溫度每增加6℃,鍋爐使用的燃料減少1%。

        鍋爐水除氧器需要消耗一定的低壓蒸汽,工藝用蒸汽凝液如果先去凝液回收系統(tǒng)收集后再送至除氧器,中間會(huì)有熱量損失。將加熱設(shè)備的蒸汽凝液直接改進(jìn)除氧器可以減少除氧器的低壓蒸汽消耗量。該項(xiàng)改造應(yīng)注意的是,由于除氧器內(nèi)有一定壓力,對(duì)于凝液背壓有要求的蒸汽用戶則不能并入其中。改造后,鍋爐水除氧器節(jié)約加熱蒸汽0.5 t/h,年減少蒸汽費(fèi)用48萬(wàn)元。

        5)凝液低溫?zé)崂?/p>

        結(jié)晶裝置母液加熱器目前使用0.3 MPa 蒸汽,受負(fù)荷或其他裝置影響,當(dāng)系統(tǒng)液位高時(shí)需開(kāi)此加熱器加快系統(tǒng)水蒸發(fā)。加熱器蒸汽耗量較大,全開(kāi)時(shí)蒸汽耗量可達(dá)5 t/h。而化工凝液系統(tǒng)余熱富裕,約90 ~100℃的凝液送煉廠再處理,存在較大的熱量損失,且現(xiàn)場(chǎng)凝液罐因溫度較高乏汽排放問(wèn)題突出,造成了環(huán)境的熱污染。

        將母液加熱器熱源由低壓蒸汽改為熱水加熱,減少裝置蒸汽消耗,同時(shí)降低凝液溫度,消除現(xiàn)場(chǎng)乏汽放空問(wèn)題。根據(jù)前期蒸汽實(shí)際消耗數(shù)據(jù),年可減少蒸汽消耗費(fèi)用70余萬(wàn)元。

        3 效果分析

        由于該企業(yè)蒸汽外購(gòu),加之凝液低溫?zé)峄厥赵O(shè)施少,裝置建成初期能耗偏高。通過(guò)逐年不斷的開(kāi)展節(jié)能工作,己內(nèi)酰胺綜合能耗逐年下降,詳見(jiàn)圖3。

        圖3 近幾年己內(nèi)酰胺綜合能耗情況

        4 后續(xù)節(jié)能優(yōu)化方向

        1)優(yōu)化蒸汽供給方式

        通過(guò)對(duì)企業(yè)進(jìn)行低溫?zé)嵴{(diào)查發(fā)現(xiàn),低溫余熱存量較大,低溫余熱回收和利用的好壞標(biāo)志著其用能水平高低。

        從蒸汽供給側(cè)入手,化工裝置蒸汽來(lái)源壓力為3.5 MPa,化工內(nèi)部存在著較多的減溫減壓器,如果能夠?qū)崿F(xiàn)直接向化工裝置供給較低壓力等級(jí)的蒸汽,使3.5 MPa 蒸汽在供給源頭實(shí)現(xiàn)做功降壓等方式降低壓力,用能將更加合理。通過(guò)綜合分析可知,經(jīng)過(guò)改造現(xiàn)有舊管線,上游裝置可輸送給己內(nèi)酰胺裝置7~8 t/h低壓蒸汽,如果能夠?qū)崿F(xiàn)直接輸送低壓蒸汽,則將能夠使兩套裝置用能均更合理。

        2)提高低溫?zé)崂眯?/p>

        蒸汽經(jīng)熱用戶換熱后形成的冷凝水,尤其是高溫高壓的冷凝水仍具有一定的熱量。當(dāng)熱的冷凝水壓力降低,且溫度高于低壓對(duì)應(yīng)的飽和溫度時(shí),就會(huì)釋放出閃蒸汽。目前凝液蒸汽放空較多,熱量無(wú)法利用。而凝液輸送至凝液回收點(diǎn)后熱量已經(jīng)損耗大部分。目前主要矛盾是低溫?zé)嵩椿厥针y、效率低、用戶少,且季節(jié)周期性較大。

        目前凝液中低溫?zé)崛匀粺o(wú)法全部回用,因此在后續(xù)措施中應(yīng)加大回收低溫?zé)崂玫墓ぷ鳎瑥脑搭^、輸送、回收各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理。

        3)蒸汽管網(wǎng)優(yōu)化

        因生產(chǎn)裝置蒸汽使用結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,目前蒸汽管網(wǎng)與現(xiàn)有用戶用量不匹配,下一步將通過(guò)蒸汽管網(wǎng)核算、減少蒸汽等級(jí)入手,使用能方式更加合理。

        5 結(jié)論

        該化工裝置蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)較小,開(kāi)展大規(guī)模的蒸汽動(dòng)力平衡以及系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能的措施受到限制,因此節(jié)能的重點(diǎn)放在了節(jié)能管理、工藝技術(shù)改造和系統(tǒng)優(yōu)化方面,從蒸汽的產(chǎn)生、輸送、使用、閃蒸汽利用和冷凝水回收各個(gè)環(huán)節(jié)綜合考慮,通過(guò)對(duì)用能不合理的地方進(jìn)行了改造,從而實(shí)現(xiàn)了節(jié)能。

        蒸汽節(jié)能是節(jié)能工作的重要部分,在對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)逐漸優(yōu)化整合過(guò)程中,對(duì)蒸汽總體用量及特點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,做好蒸汽系統(tǒng)利用研究,保證蒸汽管網(wǎng)產(chǎn)汽、用汽、低溫?zé)崂玫钠胶?,同時(shí)做好日常管理,減少外部損失,將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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