陳長(zhǎng)和,張大壯,郭 勇,翁獻(xiàn)進(jìn),張海衛(wèi),陳榮義
(浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 325600)
某發(fā)電廠#7 機(jī)組是600MW 超臨界燃煤機(jī)組,采取單軸四缸四排汽再熱凝汽式汽輪機(jī),其高加采用臥式U 型管結(jié)構(gòu),分水側(cè)和汽側(cè)。每臺(tái)高加配置一臺(tái)磁性翻板水位計(jì),3 臺(tái)高液位開(kāi)關(guān),1 臺(tái)低液位開(kāi)關(guān)和3 臺(tái)差壓變送器。其中,磁性翻板水位計(jì)用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際水位觀察,高、低液位開(kāi)關(guān)用于高加報(bào)警,差壓式水位變送器用于顯示器上模擬量顯示以及高加水位控制和聯(lián)鎖保護(hù)。機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行后,基建遺留高加水位開(kāi)關(guān)量、模擬量、電接點(diǎn)、就地翻板測(cè)量偏差大問(wèn)題以及高負(fù)荷下,高加端差大問(wèn)題,一直未能得到很好解決。
圖1 平衡容器液位測(cè)量原理圖Fig.1 Schematic diagram of liquid level measurement of balance vessel
高加做為電廠熱力系統(tǒng)的重要輔助設(shè)備,其運(yùn)行狀況的優(yōu)劣不僅影響機(jī)組的安全性,同時(shí)對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性也有較大的影響[2]。要使高壓加熱器安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,應(yīng)確保高加疏水水位控制在零水位附近。但由于設(shè)計(jì)、安裝和調(diào)試上的不完善,某發(fā)電廠#7 機(jī)組的3 臺(tái)高加水位開(kāi)關(guān)量、模擬量、電接點(diǎn)、就地翻板測(cè)量偏差較大,同時(shí)端差偏大,熱交換效率低[3]。本文對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析和處理措施探討,并進(jìn)行歸納總結(jié),為其它火電機(jī)組提供參考。
差壓式液位計(jì)是利用容器內(nèi)的液位改變時(shí),液柱產(chǎn)生的靜壓也相應(yīng)變化的原理而工作的。其測(cè)量過(guò)程是將容器內(nèi)的液位信號(hào)通過(guò)平衡容器轉(zhuǎn)換為相應(yīng)差壓信號(hào),經(jīng)差壓變送器和二次儀表來(lái)測(cè)量液位的高低[4]。如圖1 所示,當(dāng)導(dǎo)壓管一端接液相,另一端接汽相時(shí),根據(jù)流體靜力學(xué)原理,可得容器內(nèi)液位差壓ΔP 為:
式中:ρ″——被測(cè)介質(zhì)密度。
ρ'——飽和蒸汽密度。
ρ——平衡容器內(nèi)水的密度。
h0——最低水位為基準(zhǔn)的水位高度。
h——容器內(nèi)水位最大測(cè)量范圍。
g——被測(cè)當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣萚5]。
以某發(fā)電廠#7 機(jī)組#2 高加為例,對(duì)高加各液位開(kāi)關(guān)動(dòng)作值進(jìn)行檢查。
圖2 高加本體上正常水位刻度線Fig.2 Normal water level mark on high pressure heater
比對(duì)標(biāo)準(zhǔn):高加本體上正常水位刻度線(既零水位線)、水位低報(bào)警刻度線[6]。
檢查方法:先通過(guò)灌滿水的透明皮管,利用連通器原理在測(cè)量筒上做出相對(duì)于高加本體上正常水位刻度線,再利用虹吸原理通過(guò)透明皮管從測(cè)量筒底部排污閥灌水至測(cè)量筒,緩慢灌水至#2 高加水位低開(kāi)關(guān)恢復(fù),恢復(fù)值為正常水位刻度線以下18mm 左右,再緩慢放水至#2 高加水位低開(kāi)關(guān)動(dòng)作,動(dòng)作值為正常水位刻度線以下38mm 左右,與高加本體上水位低報(bào)警刻度線基本一致。以上試驗(yàn)說(shuō)明,#2 高加水位開(kāi)關(guān)動(dòng)作值和恢復(fù)值是正確的(相對(duì)于高加本體上的水位刻度線來(lái)說(shuō)),同時(shí)檢查其他幾個(gè)液位開(kāi)關(guān)(高、高高、高高高),開(kāi)關(guān)動(dòng)作均正常。
比對(duì)標(biāo)準(zhǔn):高加本體上正常水位刻度線(既零水位線),如圖2 所示。
檢查方法:①關(guān)閉#1 水位變送器的低壓側(cè)隔離閥;②拆開(kāi)變送器校驗(yàn)用接口悶頭;③利用虹吸原理將透明皮管灌滿水(確保無(wú)氣泡);④將透明皮管連接到水位變送器上校驗(yàn)接口上;⑤將透明皮管的另一頭拉到高加本體上正常水位刻度牌處,并調(diào)整皮管高度使皮管內(nèi)水位高加正常水位刻度線一致,查看CRT 上#1 水位模擬量顯示數(shù)值為135mm;⑥將皮管拉到變送器高壓側(cè)冷凝筒處(高加頂部),并調(diào)整皮管高度,使皮管內(nèi)水位與冷凝筒處導(dǎo)汽管底部一致,查看CRT 上#1 水位模擬量顯示數(shù)值為2215mm。
同樣方法檢查#2 高加#2、#3 水位信號(hào)和#3 高加#1水位,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
從表1 可以看出:① 變送器高壓側(cè)冷凝筒內(nèi)凝結(jié)水基本是滿水的,采用低壓側(cè)灌水檢查水位的方法是可信的;② 3 個(gè)水位信號(hào)在高加本體正常水位刻度線(既零水位線)時(shí),CRT 顯示數(shù)值都偏高100mm 以上;③ 3 個(gè)冷凝筒安裝高度存在微小偏差;④ #3 高加零位基準(zhǔn)高度比#2 高加要高。
表1 高加水位信號(hào)統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of water level signal of high pressure heater
經(jīng)檢查:① 3 個(gè)變送器量程為0Kp ~29.5Kp;② 高加水位信號(hào)采用高加壓力進(jìn)行水位補(bǔ)償;③ 高加水位的模擬量零位的確定是通過(guò)壓力補(bǔ)償后的水位減去高加本體正常水位刻度線到低壓側(cè)取樣口的高度,但是#1、#2、#3高加的高加本體正常水位刻度線到低壓側(cè)取樣口的高度各不同(#1 高加為690mm,#2 高加為620mm,#3 高加為815mm),偏差較大。
通過(guò)和運(yùn)行人員的溝通以及對(duì)歷史數(shù)據(jù)曲線的調(diào)用,分析得出以下結(jié)果:
① 2018 年9 月18 日,要求運(yùn)行人員將#2 高加水位設(shè)定值從0mm 設(shè)到40mm,水位低報(bào)開(kāi)關(guān)還是不能恢復(fù);②查看最近一次停機(jī)后#1、#2、#3 高加水位低開(kāi)關(guān)動(dòng)作情況如下:#1 高加水位低在-200mm 動(dòng)作;#2 高加水位低開(kāi)關(guān)機(jī)組運(yùn)行以來(lái)一直沒(méi)有恢復(fù)過(guò),一直處于工作狀態(tài);#3 高加水位低在-50mm 動(dòng)作。
#2 高加就地實(shí)際相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)果如圖3 所示。
圖2 中正常水位線(紅線)到高加底部的高度為機(jī)務(wù)圖紙上給出的,其它數(shù)據(jù)為實(shí)地測(cè)量所得。
從圖2 可以看出:① DCS 系統(tǒng)量程設(shè)置為2950mm,是根據(jù)高加上下取樣水平管的高度差來(lái)設(shè)置的,這與就地實(shí)際測(cè)量值一致;② 本體上正常水位線與下取樣水平管的距離=820mm-120mm=700mm,而DCS 系統(tǒng)模擬量零水位偏置設(shè)置為620mm,存在偏差。
通過(guò)以上各項(xiàng)檢查以及交流討論得到以下結(jié)論:
圖3 #2高加就地實(shí)際相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)果圖Fig.3 Measurement results of local actual data of#2 high pressure heater
1)在停機(jī)狀態(tài)下,#2 高加水位低開(kāi)關(guān)相對(duì)于正常水位刻度線來(lái)說(shuō)動(dòng)作正常,定值也是對(duì)的。
2)就地3 個(gè)水位變送器的量程為0 ~29.50,單位為KPa,而DCS 系統(tǒng)中單位為mm,兩者不一致,需統(tǒng)一單位。就地變送器需改為毫米水柱為單位,避免變送器自身單位換算引起測(cè)量誤差(0kpa ~29.5kpa 對(duì)應(yīng)的是0mm ~3008mm H2O)。
3)模擬量零位基準(zhǔn)(620mm)和高加廠家給出正常水位刻度線高度(700mm)不一致,偏差較大,差80mm。這樣在機(jī)組正常運(yùn)行中,如果運(yùn)行將模擬量水位控制在0mm的話,實(shí)際高加內(nèi)部液位在正常水位刻度線以下80mm 處,而水位低開(kāi)關(guān)是按照正常水位刻度線的基準(zhǔn)來(lái)確定動(dòng)作值的,這樣在機(jī)組運(yùn)行時(shí),高加水位運(yùn)行水位在相對(duì)于正常水位刻度線以下80mm,也就是-80mm,而水位開(kāi)關(guān)動(dòng)作值為-38mm,所以機(jī)組運(yùn)行就一直水位低報(bào)警,不能復(fù)位;同時(shí),#3 高加水模擬量零位基準(zhǔn)為815mm,這樣在模擬量為0mm 時(shí),使得在實(shí)際運(yùn)行中#3 高實(shí)際水位要比#2 高加高95mm,所以水位低開(kāi)關(guān)是會(huì)恢復(fù)的,這也間接說(shuō)明#2高加的模擬量水位基準(zhǔn)設(shè)置存在問(wèn)題。
4)按照目前的設(shè)置,#2 高加在高加內(nèi)部實(shí)際水位88mm 時(shí)就會(huì)解列。
5)以上檢查都是在機(jī)組停運(yùn)時(shí)進(jìn)行,實(shí)際運(yùn)行中的可能由于高加自身熱膨脹、疏水流動(dòng)等原因會(huì)有所差別。
根據(jù)以上#7 機(jī)#2 高加水位零位位置檢查情況,需汽機(jī)專業(yè)確定零水位基準(zhǔn)點(diǎn),儀控人員根據(jù)新基準(zhǔn)點(diǎn),需對(duì)變送器零水位進(jìn)行遷移,因高加液位保護(hù)以開(kāi)關(guān)量、模擬量共同參與,此次水位修正不宜過(guò)多,以開(kāi)關(guān)量正常范圍為準(zhǔn),液位開(kāi)關(guān)物理位置待停機(jī)后進(jìn)行調(diào)整。具體執(zhí)行情況如下:
1)熱工強(qiáng)制#7 機(jī)#2 高加模擬量保護(hù)信號(hào)。
圖4 高加水位測(cè)量示意圖Fig.4 Water level measurement diagram of high pressure heater
2)運(yùn)行緩慢抬高水位至50mm ~100mm,點(diǎn)檢現(xiàn)場(chǎng)查看就地液位變化情況。接下來(lái)再根據(jù)就地水位及水位開(kāi)關(guān)量和報(bào)警情況決定是否繼續(xù)抬高水位,若出現(xiàn)水位高一值報(bào)警的,則記錄當(dāng)時(shí)模擬量水位數(shù)值,再將水位調(diào)低50mm作為運(yùn)行的0 位數(shù)值。
3)在水位上升的過(guò)程中,若就地翻板液位計(jì)顯示大于80mm 的,液位就不再抬高。
4)運(yùn)行人員監(jiān)視#2 高加進(jìn)汽溫度,若出現(xiàn)突降20℃的,馬上開(kāi)啟事故疏水降低水位;若過(guò)程中高加保護(hù)動(dòng)作解列的,做好高加解列后的檢查操作。
5)熱工將高加水位0 位重新標(biāo)定后,將強(qiáng)制的模擬量信號(hào)恢復(fù)。
高加水位測(cè)量如圖4 所示。向下距管束中心線距離774mm+70mm=844mm,在翻板液位計(jì)的實(shí)際位置如圖5所示。
通過(guò)對(duì)某發(fā)電廠液位開(kāi)關(guān)、差壓式變送器、DCS 組態(tài)、歷史數(shù)據(jù)的檢查和對(duì)高加就地實(shí)際相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)量,指出了高加水位測(cè)量中存在的問(wèn)題以及導(dǎo)致偏差的原因,給出了問(wèn)題的處理建議和方法。通過(guò)改進(jìn)措施,基本已經(jīng)消除了高加水位測(cè)量偏差大和高加端差大的問(wèn)題。改進(jìn)成功后,機(jī)組可靠性提高了,機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行也得到了保證。