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        動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)故障原因分析及措施

        2020-12-09 08:29:26秦建勇
        工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2020年22期
        關(guān)鍵詞:動葉齒條輪轂

        秦建勇

        (中國電建集團(tuán)重慶工程有限公司,重慶400060)

        1 引言

        國家電投集團(tuán)重慶合川發(fā)電有限公司3#、4#機(jī)組2×660MW超超臨界機(jī)組,分別于2013年8月和2014年6月投產(chǎn),鍋爐型號DG2045/26.15-Ⅱ2變壓運(yùn)行直流爐,前后墻對沖燃燒,一次中間再熱,單爐膛,平衡通風(fēng),Π型布置。鍋爐一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)均為上海鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的TLT型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),其型號分別為PAF17.2-12.5-2、FAF21.1-10-1、SAF31.5-20-2。

        2018年4月至2020年5月期間,鍋爐風(fēng)機(jī)多次發(fā)生動葉調(diào)節(jié)故障,給機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行帶來了極大的影響。

        2 設(shè)備結(jié)構(gòu)及工作原理

        本文以TLT型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)為例,風(fēng)機(jī)主要結(jié)構(gòu)由進(jìn)口風(fēng)箱、機(jī)殼、轉(zhuǎn)子、擴(kuò)壓器、聯(lián)軸器、動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、潤滑供油裝置和測量儀表等組成。通過動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)來改變動葉片的安裝角,使風(fēng)機(jī)性能曲線移位,以產(chǎn)生一系列的工作點(diǎn),從而滿足系統(tǒng)流量和壓力的變化需求。

        TLT型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)其動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)是由一套安裝在轉(zhuǎn)子內(nèi)部的調(diào)節(jié)元件和一套單獨(dú)的液壓調(diào)節(jié)裝置組成,包括液壓油系統(tǒng)、電動執(zhí)行器、伺服機(jī)構(gòu)、液壓缸、推盤、滑塊、調(diào)節(jié)桿、反饋裝置、定位軸等。伺服機(jī)構(gòu)與液壓缸主軸通過軸承連接,用連接扁鐵固定于機(jī)殼,液壓缸隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,而伺服機(jī)構(gòu)不動;液壓缸的主軸上鉆有5個(gè)孔,中心孔是為了安裝位置反饋桿(也稱定位軸),此反饋桿一端固定于缸體上,另一端通過軸承與反饋齒條連接。這樣,位置反饋齒條做軸向往返移動,反饋齒條帶動輸出軸,輸出軸與一傳遞桿彈性連接在機(jī)殼上顯示出葉片角度的大小,同時(shí)又可轉(zhuǎn)換成電信號引到控制室作為葉片角度的開度指示。另一方面,反饋齒條又帶動傳動伺服閥(錯油門)齒條的齒輪,使伺服閥復(fù)位。而液壓缸中心周圍的4個(gè)孔是使缸體做軸向往返運(yùn)動的供油回路。

        其工作原理是電動執(zhí)行器通過操縱伺服機(jī)構(gòu),使伺服閥供油通道發(fā)生變化,從而使液壓油缸內(nèi)固定的差動活塞2個(gè)側(cè)面的油量油壓發(fā)生變化,推動液壓缸缸體軸向移動,液壓缸推盤帶動滑塊及調(diào)節(jié)桿,使與之相連的葉柄軸發(fā)生轉(zhuǎn)動,從而使葉片角度產(chǎn)生變化。當(dāng)外部執(zhí)行器處在一個(gè)給定的位置時(shí),液壓缸移動到差動活塞的2個(gè)側(cè)面上液壓油作用力相等,液壓缸將自動位于沒有擺動的平衡狀態(tài),此時(shí)動葉片的角度不再變化。

        3 故障分析及防范措施

        3.1 定位桿與反饋齒條連接軸承損壞

        故障現(xiàn)象:2018年4月15日,4#機(jī)組開機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)鍋爐A側(cè)一次風(fēng)機(jī)動葉調(diào)節(jié)故障,給出開度指令后,開度反饋無變化,就地開度指針也無變化,電機(jī)電流達(dá)到風(fēng)機(jī)動葉全開時(shí)出力狀態(tài),動葉調(diào)節(jié)不受控制。

        原因分析:檢查發(fā)現(xiàn),該風(fēng)機(jī)動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)伺服機(jī)構(gòu)定位桿定位軸承損壞,如圖1中定位桿與反饋齒條的連接軸承。該軸承型號為6200,風(fēng)機(jī)廠家使用維護(hù)說明書中未涉及該軸承的檢查維護(hù),故在設(shè)備日常檢修維護(hù)中將此忽略。由于該軸承為定位桿上的連接軸承,其軸承損壞后,液壓缸帶動定位桿軸向移動時(shí)反饋齒條將不再動作,導(dǎo)致反饋系統(tǒng)失效,將使液壓缸的行程變化無法傳遞,從而導(dǎo)致輸出軸不動作,當(dāng)進(jìn)行葉片開度調(diào)節(jié)時(shí),從外面看不到動葉開度是否發(fā)生變化;同時(shí),反饋齒條不能帶動傳動伺服閥(錯油門)齒條的齒輪,不能使伺服閥芯復(fù)位,液壓缸一側(cè)油室持續(xù)進(jìn)油致使葉片全開或全閉。更換該軸承后,重新啟動設(shè)備運(yùn)行正常。

        圖1定位桿與反饋齒條連接軸承

        防范措施:利用停機(jī)機(jī)會,對3#、4#鍋爐所有TLT型風(fēng)機(jī)的服務(wù)器定位桿的定位軸承全部更換,并根據(jù)損壞軸承的運(yùn)行時(shí)長,確定該軸承更換周期,并加強(qiáng)日常檢查維護(hù)保養(yǎng)。自更換軸承后,未發(fā)生過該類故障。

        3.2 葉片座與輪轂孔咬合導(dǎo)致卡澀

        故障現(xiàn)象:2019年12月28日,3#機(jī)組開機(jī)前,A側(cè)引風(fēng)機(jī)動葉開度調(diào)試,給定開度指令后,所有葉片均不動作,檢查發(fā)現(xiàn)葉片座與輪轂孔配合間隙處發(fā)生咬合,如圖2所示位置。處理過程:對葉片進(jìn)行編號,將所有葉片從輪轂中拆卸,調(diào)試動葉開度無卡澀現(xiàn)象,排除輪轂內(nèi)部故障;打磨干凈葉片底座和葉片安裝孔,根據(jù)原葉片編號將葉片安裝原位置,再次校對葉片開度,再次調(diào)試無卡澀現(xiàn)象。

        圖2動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)

        原因分析:引風(fēng)機(jī)長時(shí)間高速運(yùn)行,運(yùn)行環(huán)境惡劣,運(yùn)行工質(zhì)為煙氣,動葉片產(chǎn)生磨損、灰塵沉淀過多;以及鍋爐燃燒后煙氣脫硝處理后生成的硫酸氫氨流經(jīng)引風(fēng)機(jī)時(shí),在低溫下,硫酸氫氨液態(tài)化附著在風(fēng)機(jī)葉片根部,再經(jīng)過長時(shí)間停運(yùn),造成葉片根部與輪轂結(jié)合部位發(fā)生咬合,摩擦力增加,扭矩增大,導(dǎo)致葉片卡澀。

        防范措施:為避免風(fēng)機(jī)停機(jī)后葉片根部發(fā)生咬合或旋轉(zhuǎn)不靈活,要求在機(jī)組停機(jī)期間,每日將風(fēng)機(jī)葉片調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)操作運(yùn)轉(zhuǎn)一次(在葉片角度全行程范圍)。

        3.3 葉柄軸與輪轂孔銹蝕導(dǎo)致卡澀

        故障現(xiàn)象:2020年5月18日,3#機(jī)組開機(jī)第二天,發(fā)生3#爐B側(cè)一次風(fēng)機(jī)動葉調(diào)節(jié)故障,增大動葉開度,風(fēng)壓變化小,電流小,風(fēng)機(jī)不出力,導(dǎo)致3#機(jī)組一直維持在約250MW運(yùn)行,停運(yùn)風(fēng)機(jī)檢查后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有部分葉片不動作。處理過程:揭蓋吊轉(zhuǎn)子解體檢查,發(fā)現(xiàn)第一級葉片有連續(xù)7塊葉片存在卡澀現(xiàn)象,其中一塊卡死,拆除所有卡澀葉片和輪轂端蓋,發(fā)現(xiàn)葉柄軸依然卡澀,葉柄頭部發(fā)現(xiàn)大量銹蝕現(xiàn)象,故判斷為葉柄軸與輪轂孔配合處(見圖2)因銹蝕而發(fā)生卡澀,后采取從輪轂孔內(nèi)外側(cè)噴入松動劑進(jìn)行沖洗,沖洗過程中有大量銹渣流出,將卡澀的葉柄軸全部處理靈活,后續(xù)恢復(fù)完成后,投運(yùn)正常。

        原因分析:開機(jī)前,3#爐B側(cè)一次風(fēng)機(jī)開展過設(shè)備檢修作業(yè),其檢修內(nèi)容將風(fēng)機(jī)葉片全部拆除打磨進(jìn)行著色探傷。由于工期長,葉片探傷后未能及時(shí)回裝,而整個(gè)輪轂在沒有采取有效的保護(hù)措施,長時(shí)間暴露在外,其間雨水滲入葉柄軸與輪轂孔位置而產(chǎn)生銹蝕,致使葉片軸與輪轂孔摩擦力增大造成卡澀。

        防范措施:對風(fēng)機(jī)開展解體檢修作業(yè)時(shí),需采取防雨措施。轉(zhuǎn)子拆下后,盡量將轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到室內(nèi)開展檢修,避免露天作業(yè)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動部分受潮或雨淋。若轉(zhuǎn)子不拆卸,只拆除葉片檢查,則在葉片拆除后用塑料布包裹輪轂,并在上方搭設(shè)防雨棚[1]。

        3.4 執(zhí)行器故障

        故障現(xiàn)象:2020年1月31日,4#爐B引風(fēng)機(jī)動葉遠(yuǎn)方不能動作,就地正常,經(jīng)檢查確認(rèn)為動葉執(zhí)行器控制板故障,因暫無備件不能處理,加減負(fù)荷時(shí)就地手動操作,造成潛在風(fēng)險(xiǎn):如發(fā)生另一側(cè)A引風(fēng)機(jī)跳閘,B引風(fēng)機(jī)無法及時(shí)自動調(diào)節(jié),可能會引起爐膛壓力保護(hù)動作。后續(xù)控制板備件到場后及時(shí)進(jìn)行了更換。

        2020年4月22日,4#爐B引風(fēng)機(jī)動葉遠(yuǎn)方不能動作,就地正常,經(jīng)檢查確認(rèn)為執(zhí)行器控制線路接線松動造成,經(jīng)緊固后動作正常。

        原因分析:2起執(zhí)行器故障引起的動葉無法遠(yuǎn)方調(diào)節(jié)發(fā)生在同一設(shè)備上,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),該電動執(zhí)行器固定在風(fēng)機(jī)機(jī)殼上,運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)振動通過機(jī)殼傳遞給執(zhí)行器,引起執(zhí)行器振動而產(chǎn)生相關(guān)故障。

        防范措施:保持執(zhí)行器控制板等關(guān)鍵備件充足,出現(xiàn)故障及時(shí)更換,降低潛在風(fēng)險(xiǎn);對執(zhí)行器基座進(jìn)行加固,減少機(jī)殼振動對執(zhí)行器的干擾;將一體式電動執(zhí)行器改成分體式,執(zhí)行器的機(jī)械部分和控制部分分開,控制部分通過連線安裝獨(dú)立支架生根于地面,從而消除機(jī)殼振動的影響。

        3.5 調(diào)節(jié)故障其他原因

        3.5.1 油壓偏低導(dǎo)致調(diào)節(jié)困難

        原因分析:液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)為調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)液壓缸提供動壓能,通過安全閥調(diào)壓母管油壓為3.5MPa,高于的油壓由安全閥溢流回油箱,管路油壓必須大于2.5MPa。系統(tǒng)油壓偏低(小于2.5MPa),將引起動葉調(diào)節(jié)動力小而調(diào)節(jié)困難。影響系統(tǒng)油壓因素有:油系統(tǒng)母管安全閥誤調(diào)或誤動;油過濾器阻塞造成壓力損耗;油管路接頭漏油泄壓。

        解決措施:出現(xiàn)油壓低引起的調(diào)節(jié)困難時(shí),檢查安全閥確認(rèn)完好,調(diào)節(jié)安全閥將泵出力壓力至最高的允許油壓;出現(xiàn)油過濾器前后壓差大于0.05MPa時(shí),及時(shí)切換并清洗或更換油濾芯;高壓油軟管接頭出現(xiàn)漏油時(shí),及時(shí)更換接頭密封膠墊并緊固[2]。

        3.5.2 傳動連接桿故障

        傳動連接件故障常常為電動執(zhí)行器與控制頭之間連接桿夾緊裝置松動打滑,導(dǎo)致執(zhí)行器動作,而動葉無動作。

        原因分析:電動執(zhí)行器通過連接桿與伺服機(jī)構(gòu)相連,其中間接頭采用夾緊裝置連接而傳遞扭矩。風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中由于振動或因葉片卡澀導(dǎo)致扭矩過大,從而造成夾緊裝置松脫打滑無法傳遞扭矩。

        解決措施:對加緊裝置緊固螺栓采用高強(qiáng)度螺栓,檢修時(shí)注意檢查緊固螺栓的磨損變形情況,不符合要求時(shí)及時(shí)更換;恢復(fù)加緊裝置時(shí)必須保證緊固螺栓擰緊力滿足要求。

        4 結(jié)語

        風(fēng)機(jī)動葉調(diào)節(jié)故障嚴(yán)重影響風(fēng)機(jī)和機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,如不及時(shí)找到原因處理,可能會導(dǎo)致更嚴(yán)重的風(fēng)機(jī)故障、機(jī)組降負(fù)荷甚至停機(jī)。本文從工程實(shí)例中總結(jié)了動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)動葉調(diào)節(jié)故障現(xiàn)象,從設(shè)備結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)原理2個(gè)方面對故障原因進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的防范措施,旨在能夠從多方面多角度及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,準(zhǔn)確地判斷故障,提高對設(shè)備缺陷的分析能力和解決能力,增強(qiáng)設(shè)備的可靠性,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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