蔡 晉,單 露,王志寧,張 縵,金 燕,蔡新春,王鵬程,楊海瑞
(1.清華大學(xué)山西清潔能源研究院,山西 太原 030032;2.清華大學(xué)能源與動力工程系,北京 100084;3.太原理工大學(xué)電氣與動力工程學(xué)院,山西 太原 030024;4.山西國際能源集團(tuán)(格盟國際)有限公司,山西 太原 030001;5.山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
循環(huán)流化床(CFB)燃燒技術(shù)具有燃料適應(yīng)性廣,操作彈性大以及污染物控制成本低等優(yōu)點(diǎn)[1-2],是當(dāng)前商業(yè)化程度最好的清潔煤燃燒技術(shù)之一[3]。超臨界機(jī)組發(fā)電效率比亞臨界機(jī)組有大幅提高,同等發(fā)電量下,發(fā)電煤耗低,污染物排放低[4],因此發(fā)展超臨界參數(shù)的CFB燃燒技術(shù)是CFB鍋爐發(fā)展的必由之路。自白馬超臨界600 MW機(jī)組CFB鍋爐2013年4月14日投運(yùn)以來,超臨界CFB鍋爐技術(shù)在我國快速發(fā)展。2015年9月18日,中國第一臺超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐在山西晉能國金電廠投產(chǎn)。截至2019年底,我國已有超過40臺超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐投運(yùn)。
近年來,一方面火電機(jī)組的增長與電力需求的持續(xù)放緩,煤電投資規(guī)模大幅下降,為近十年來最低水平,國內(nèi)電力市場正處于供大于求的狀態(tài);另一方面在能源電力低碳發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)下,我國新能源裝機(jī)容量和發(fā)電量都保持著較高的增速。截至2018年底,新能源裝機(jī)容量占比18.9%,相較2017年風(fēng)電裝機(jī)容量增加12.4%,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增加33.7%,而火電裝機(jī)容量僅增加3.1%,火電發(fā)電量比重已從2011年的82.5%持續(xù)下降到2018年的70.4%[5]。新能源天然具有隨機(jī)間歇的特點(diǎn)。為充分優(yōu)先消耗新能源發(fā)電量,越來越多的火電機(jī)組頻繁參與調(diào)峰任務(wù),這就要求機(jī)組在大幅度變負(fù)荷過程中,不僅負(fù)荷響應(yīng)速率要快,還要控制各運(yùn)行參數(shù)在合理范圍內(nèi),確保機(jī)組安全運(yùn)行,最大程度降低對機(jī)組的損害。
目前大部分關(guān)于火電機(jī)組變負(fù)荷的研究集中于煤粉鍋爐[6-9],對CFB鍋爐變負(fù)荷的研究較少,僅有模型預(yù)測分析和小部分實(shí)際鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)[10-12],而超臨界CFB鍋爐的變負(fù)荷特性報道更是鮮見。我國現(xiàn)役超臨界CFB鍋爐以350 MW機(jī)組為主。本文以河坡電廠超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐為研究對象,變負(fù)荷范圍為50%THA~100%THA,分析升降負(fù)荷的運(yùn)行數(shù)據(jù),獲得變負(fù)荷過程中床溫、汽溫和排煙參數(shù)的變化曲線,并對比煤粉鍋爐來探究超臨界循環(huán)CFB在變負(fù)荷運(yùn)行中的特點(diǎn)與優(yōu)勢。
河坡電廠超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐燃料參數(shù)見表1,燃用煤種為高灰、低硫貧煤(設(shè)計(jì)煤種為當(dāng)?shù)責(zé)嶂递^高的無煙煤)。最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)和額定蒸發(fā)量(BRL)的條件下,鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表1 鍋爐燃料參數(shù)Tab.1 The fuel quality of the boiler
表2 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Main design parameters of the boiler
該超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐為單爐膛、單布風(fēng)板結(jié)構(gòu),采用高溫汽冷旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣固分離,二次風(fēng)分兩層送入爐膛以實(shí)現(xiàn)分級燃燒。鍋爐采用前墻給煤后墻排渣方式,前墻共布置10個給煤口,后墻水冷壁下部布置6個排渣口。一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)形式為風(fēng)室左右兩側(cè)進(jìn)風(fēng),有利于布風(fēng)均勻。NOx采用分離器進(jìn)口處布置的選擇性非催化還原(SNCR)脫硝裝置脫除,而SO2采用爐內(nèi)石灰石和爐外脫硫塔協(xié)同脫除。
爐膛內(nèi)前墻布置6片二級中溫過熱器管屏、6片高溫過熱器管屏、6片高溫再熱器管屏,在前墻還布置有5片隔墻水冷壁,有利于橫截面的物料均勻分布。爐膛與尾部豎井之間布置3臺旋風(fēng)分離器,下部各布置1臺U閥回料器,回料器為一分為二結(jié)構(gòu),保證了回料的均勻性。尾部采用雙煙道結(jié)構(gòu),前煙道布置3組低溫再熱器,后煙道布置2組低溫過熱器和2組一級中溫過熱器,之后前后煙道合成一個。鍋爐示意如圖1所示。
圖1 超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐示意Fig.1 Schematic diagram of the supercritical 350 MW CFB boiler
床溫是CFB鍋爐運(yùn)行的關(guān)鍵參數(shù)。實(shí)際運(yùn)行中,通常將床溫控制在850~950 ℃,在保證燃燒效率的同時提高脫硫脫硝效果。圖2—圖5分別為60%~90%負(fù)荷和40%~60%負(fù)荷的床溫分布,以及2種負(fù)荷范圍下的鍋爐風(fēng)量、給煤量和排渣量變化情況。圖2、圖3中,虛線左右為2個時段的負(fù)荷曲線,左側(cè)為降負(fù)荷,右側(cè)為升負(fù)荷。
由圖2可以看出:床溫與負(fù)荷成正相關(guān),當(dāng)負(fù)荷提高時,床溫呈上升的趨勢;前后位置床溫的差值相對較大,升負(fù)荷時在5~30 ℃范圍波動,降負(fù)荷波動范圍為4~21 ℃,這與前墻集中給煤和后墻排渣的固有結(jié)構(gòu)有關(guān)。在升負(fù)荷過程中,由于增大給煤量并減少排渣量,前床中新給入的煤顆粒吸收了前床的熱量,后床中排渣量減少保存了大量熱量,使得后床溫高于前床溫;而降負(fù)荷過程中,由于排渣量基本不變,因此降負(fù)荷過程中前后位置床溫的差值比升負(fù)荷過程中前后位置床溫的差值小。同時床溫也和不同負(fù)荷時具體的返料灰溫有關(guān),因此對于較大爐膛截面的超臨界機(jī)組鍋爐而言,該溫度偏差范圍可以忽略不計(jì),在變負(fù)荷過程中認(rèn)為床溫分布是均勻的。此外,變負(fù)荷時,為防止床溫波動較大而脫離最佳溫度窗口,需要調(diào)整燃料量、風(fēng)量和排渣量等控制床溫,這是運(yùn)行中控制床溫的常用手段之一。
圖2 60%~90%負(fù)荷的床溫分布Fig.2 The bed temperature variation at 60%~90% load
圖3 60%~90%負(fù)荷,鍋爐風(fēng)量、給煤量和排渣量Fig.3 The airflow rate, coal feeding rate and ash discharged rate at 60%~90% load
結(jié)合圖2和圖3可以看出,在實(shí)際運(yùn)行過程中,升負(fù)荷時,50~60 min期間的床溫迅速升高,后墻床溫最大變化由893 ℃升至930 ℃,給煤量曲線從50 min起由快速上升立刻放緩,排渣量的控制也由25.9 t迅速降為0。由此可看出:床溫過高時,減緩給煤,適當(dāng)增加一次風(fēng)增長速率,同時減小排渣量,可使床溫增長放緩;降負(fù)荷時,床溫相對較低,尤其是負(fù)荷低于50%負(fù)荷時,某些測點(diǎn)床溫已低于850 ℃,此時主要通過適當(dāng)增大排渣量使得床溫回升。27 min起,通過增加右側(cè)某臺冷渣器的開度,排渣量增加約1 t,相應(yīng)的右側(cè)床溫明顯回升。
圖4 40%~60%負(fù)荷的床溫分布Fig.4 The bed temperature variation at 40%~60% load
圖5 40%~60%負(fù)荷,鍋爐風(fēng)量、給煤量和排渣量Fig.5 The airflow rate, coal feeding rate and ash discharged rate at 40%~60% load
結(jié)合圖4和圖5可以看出,給煤量上升,風(fēng)量基本不變,排渣量在2.3 h時由15.6 t增加為20.5 t,此時右側(cè)床溫明顯回升而左側(cè)變化很小,且右后床溫回升幅度最大。通過實(shí)時運(yùn)行數(shù)據(jù)可以得知,左右側(cè)給煤量基本相同,而2.3 h起通過開啟右側(cè)的1臺冷渣器來增加排渣量。由此可確定,相同條件下通過控制排渣量可顯著調(diào)節(jié)床溫。
排渣對床溫的影響主要體現(xiàn)在3個方面:1)在相同給煤放熱量的條件下,當(dāng)排渣量減小時,床料量相對增大,等效于床料的熱容相應(yīng)增大,則床溫變化程度就會減小,同理排渣量增大時,床料量相對減小,床溫變化程度就會相應(yīng)增大;2)通過冷渣器排走的物料本身會帶走部分熱量,增大排渣量就意味著帶走更多的熱量;3)排渣會使得床內(nèi)粗顆粒比例降低,細(xì)顆粒比例增高,由于細(xì)顆粒在流化風(fēng)作用下離開密相區(qū),使得熱量無法積聚在床層,從而床溫降低。3種作用的影響程度視排渣量不同而不同,排渣對床溫的影響由上述3種作用共同作用。此外,由于排渣口全部布置后墻,排渣量變化時,后墻位置的床溫測點(diǎn)變化更加明顯。同時后墻排渣有利于大渣在爐內(nèi)的停留時間,使得大渣含碳量較低。
圖6和圖7分別為在60%~90%負(fù)荷和40%~60%負(fù)荷變負(fù)荷時的汽溫變化曲線。
圖6 60%~90%負(fù)荷的汽溫變化特性Fig.6 The change performance of steam temperature at 60%~90% load
圖7 40%~60%負(fù)荷的汽溫變化特性Fig.7 The change performance of steam temperature at 40%~60% load
由圖6可以看出:隨著負(fù)荷變化(負(fù)荷變化率大約為4~5 MW/min),高溫過熱器出口蒸汽與高溫再熱器出口蒸汽的溫度基本穩(wěn)定,略低于設(shè)計(jì)值;升負(fù)荷時,過熱汽溫和再熱汽溫先降低,這與其受熱面裕度不足有關(guān)。當(dāng)負(fù)荷快速升高時,汽輪機(jī)的主汽閥和調(diào)節(jié)汽閥會快速打開來響應(yīng)負(fù)荷的增長,這會使鍋爐側(cè)主蒸汽管道內(nèi)的蒸汽量大大減少,主蒸汽壓力降低,需要更多的給水變成蒸汽以維持主蒸汽壓力;加入的煤加熱了給水,而燃料的響應(yīng)速度較為遲緩,給水量增加較快,所以主蒸汽溫度會先降低;當(dāng)升負(fù)荷新加入的煤徹底轉(zhuǎn)換為熱能后,燃料的放熱和給水及蒸汽的吸熱達(dá)到新的平衡。鍋爐受熱面一定,不考慮減溫水因素,負(fù)荷越高,過熱汽溫和再熱汽溫穩(wěn)定值相對越高。
由圖7可以看出:隨著負(fù)荷變化,汽溫瞬間變化率很小,整體平穩(wěn),波動小,高溫過熱器出口蒸汽溫度曲線有一個明顯的波谷,這與煙氣擋板的調(diào)節(jié)有關(guān)。
圖8—圖10為鍋爐在升降負(fù)荷時NOx原始排放質(zhì)量濃度(SNCR設(shè)備之前)、排煙溫度及爐膛出口煙氣含氧量(體積分?jǐn)?shù))的變化趨勢。由圖8可以看出,升負(fù)荷過程中,排煙溫度從106 ℃升為119 ℃。這是因?yàn)槿剂狭?、風(fēng)量、蒸汽流量均相應(yīng)增加,各級受熱面處的工質(zhì)和煙氣溫度升高,導(dǎo)致爐膛排煙溫度隨之升高。煙氣含氧量基本穩(wěn)定在2%~3%,說明變負(fù)荷過程中過量空氣系數(shù)的調(diào)整很及時。如前所述,當(dāng)負(fù)荷增加時,床溫呈現(xiàn)升高的趨勢,而NOx的排放直接與床溫有關(guān)。此外研究表明,隨著升負(fù)荷過程中給煤量的增加,SO2的生成量也增大,爐內(nèi)投入的石灰石量增多,而CaO顆粒對NH3的氧化具有強(qiáng)烈的催化作用[13],這也是導(dǎo)致NOx排放升高的原因。由于運(yùn)行床溫和二次風(fēng)配比比較合理,升負(fù)荷時NOx排放質(zhì)量濃度的變化范圍為30~70 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同),降負(fù)荷時的變化范圍為20~50 mg/m3,小于GB 13223—2011要求的100 mg/m3(均已折算到氧體積分?jǐn)?shù)為6%)。運(yùn)行床溫較低、合理二次風(fēng)配比造成缺氧環(huán)境和入爐燃料所含有機(jī)氮化物較少等是該廠NOx原始排放偏低的重要原因。而對于中低負(fù)荷區(qū)間的變負(fù)荷工況,由于需維持最低流化風(fēng)速,隨著負(fù)荷降低,一次風(fēng)量逐漸降低至最低流化風(fēng)量,不能發(fā)揮分級配風(fēng)的優(yōu)勢,密相區(qū)的還原性氣氛相對中高負(fù)荷時差,致使NOx的原始排放質(zhì)量濃度顯著大于中高負(fù)荷時的量。
圖8 升負(fù)荷時(60%~90%負(fù)荷)NOx原始排放質(zhì)量濃度及排煙溫度、煙氣含氧量Fig.8 The NOx mass concentration emission in front of the SNCR, and the flue gas temperature and O2 content during load ascending (60%~90% load)
圖9 降負(fù)荷時(60%~90%負(fù)荷)NOx原始排放質(zhì)量濃度及排煙溫度、煙氣含氧量Fig.9 The NOx mass concentration emission in front of the SNCR, and the flue gas temperature and O2 content during load descending (60%~90% load)
圖10 變負(fù)荷(40%~60%)NOx原始排放質(zhì)量濃度及排煙溫度、煙氣含氧量Fig.10 The NOx mass concentration emission in front of the SNCR, and the flue gas temperature and O2 content at variable load (40%~60%)
煤粉爐的煤粉主要靠與高溫?zé)煔鈴?qiáng)烈混合的對流換熱來達(dá)到著火溫度,進(jìn)入的煤可以迅速燃燒,負(fù)荷能在短時間響應(yīng)來達(dá)到目標(biāo)負(fù)荷,自動發(fā)電控制(AGC)方式控制升降負(fù)荷速率能達(dá)到10 MW/min,甚至更高。對于CFB鍋爐而言,其鍋爐結(jié)構(gòu)和燃燒方式與煤粉爐不同,存在著蓄熱慣性大、燃燒緩慢和負(fù)荷響應(yīng)速率相對較慢等缺點(diǎn)[14-16]。但CFB鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大,可在低負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,且隨著對CFB鍋爐的認(rèn)識和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累,負(fù)荷響應(yīng)速率也大大提升。
由上述負(fù)荷隨時間的變化曲線可知:該CFB鍋爐升負(fù)荷初期,負(fù)荷率緩慢上升,當(dāng)加入的煤開始著火后,負(fù)荷會迅速上升,升負(fù)荷速率為6 MW/min(1.71%/min),但同時會受到床溫不能過高的限制;降負(fù)荷時,由于爐內(nèi)有大量的床料,因此負(fù)荷下降速率較慢,降負(fù)荷速率為4 MW/min(1.14%/min)。另外,CFB鍋爐快速變負(fù)荷時,污染物排放瞬時值容易超限,這也制約了鍋爐響應(yīng)速率。
通過對超臨界350 MW機(jī)組CFB鍋爐變負(fù)荷時各參數(shù)的變化趨勢分析,可知CFB鍋爐具有負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍廣,變負(fù)荷速率比較快的特點(diǎn),在參與深度調(diào)峰上具有較大優(yōu)勢。負(fù)荷調(diào)節(jié)通過控制給煤量、風(fēng)量等外部操作條件來實(shí)現(xiàn)。在變負(fù)荷過程中通過控制排渣量可以調(diào)節(jié)床溫,在床溫過高時需適當(dāng)減小排渣量,從而保證鍋爐運(yùn)行安全。汽溫在變負(fù)荷過程中,整體平穩(wěn)波動小。合理控制床溫和風(fēng)煤比,可以使NOx原始排放質(zhì)量濃度較低,采用少量尿素脫硝即可達(dá)到超低排放。CFB鍋爐能快速響應(yīng)AGC指令,并保證安全穩(wěn)定和低排放運(yùn)行。