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        多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料加氫裂化技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

        2020-12-02 07:39:12武寶平莫昌藝黎臣麟蔣學(xué)章
        石油煉制與化工 2020年12期
        關(guān)鍵詞:尾油加氫裂化石腦油

        武寶平,莫昌藝,黎臣麟,蔣學(xué)章,童 軍

        (1.中國石油四川石化有限責(zé)任公司,成都 611930;2.中國石化石油化工科學(xué)研究院)

        近年來,我國成品油市場需求逐步分化,其中車用柴油市場需求進(jìn)入負(fù)增長區(qū),車用汽油市場需求增速減緩,而與此同時受民航運輸業(yè)發(fā)展的影響,噴氣燃料市場需求快速增長[1];與成品油市場不同的是,我國烯烴和芳烴等化工原料對外依存度較高,市場需求旺盛且以較快的速率逐年增長[2-3]。

        為應(yīng)對市場需求變化,降低全廠柴汽比、增產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料,同時改善用作蒸汽裂解制乙烯原料的加氫裂化尾油的質(zhì)量,中國石油四川石化有限責(zé)任公司(簡稱四川石化)采用中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)開發(fā)的多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料加氫裂化技術(shù)對2.7 Mta蠟油加氫裂化裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,并在裝置改造后的新運行周期中采用了與該技術(shù)配伍的加氫精制催化劑(簡稱精制劑)RN-410和加氫裂化催化劑(簡稱裂化劑)RHC-210、RHC-220[4]。以下主要介紹該技術(shù)在四川石化的工業(yè)應(yīng)用情況。

        1 裝置及催化劑

        裝置原設(shè)計采用雙器串聯(lián)一次通過加氫裂化工藝流程,加工蠟油和催化裂化柴油的混合原料,生產(chǎn)輕石腦油、重石腦油、噴氣燃料、柴油和尾油。2018年對裝置分餾系統(tǒng)進(jìn)行了適應(yīng)性改造,并更換采用多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料的加氫裂化技術(shù)及其配伍催化劑。

        尾油質(zhì)量改善的關(guān)鍵在于催化劑載體分子篩的選擇,故多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料加氫裂化技術(shù)中采用B酸量更高的分子篩以提高催化劑的開環(huán)選擇性,使得鏈烷烴更容易保留在尾油餾分中[5];同時,由于含Y分子篩的加氫裂化催化劑具有活性好、開環(huán)性能高、對富含環(huán)狀烴的重組分裂解選擇性高等優(yōu)點,因此該技術(shù)所采用的加氫裂化催化劑以含改性Y分子篩的裂化劑RHC-210為主,其具有開環(huán)選擇性好、B酸酸量高的特點,此外RHC-220催化劑具有活性適中,重石腦油和噴氣燃料選擇性好、尾油質(zhì)量相對較高的特點[4-6]。本周期裝置在部分精制劑和裂化劑利舊的情況下,精制劑采用RN-410,裂化劑采用級配裝填的RHC-210和RHC-220。裝置于2018年5月完成催化劑裝填工作,裝填情況如表1所示。

        表1 本周期催化劑裝填情況

        2 運行初期標(biāo)定結(jié)果

        2018年7月裝置改造后開車一次成功,截至2019年10月12日,裝置已運行滿14個月。2019年10月12日完成運行初期催化劑性能標(biāo)定。

        2.1 原料油性質(zhì)

        標(biāo)定期間裝置的濾后混合原料油(簡稱混合原料)為蠟油摻混質(zhì)量比例為12%的催化裂化輕循環(huán)油(簡稱催化柴油),其性質(zhì)如表2所示。由表2可知:混合原料的密度(20 ℃)為894.9 kgm3,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8 860 μgg,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為836 μgg,BMCI為42.3,為典型的加氫裂化裝置進(jìn)料;受上游常減壓蒸餾裝置分離效果影響,混合原料終餾點較高,為551 ℃,使得混合原料中金屬Fe和Na的質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高,分別為2.04 μgg和6.58 μgg。

        表2 裝置標(biāo)定期間的混合原料性質(zhì)

        2.2 主要工藝條件

        標(biāo)定期間裝置的主要工藝條件列于表3。由表3可知,標(biāo)定期間精制反應(yīng)器第一床層壓降、精制反應(yīng)器總壓降和裂化反應(yīng)器總壓降均較低,且精制和裂化反應(yīng)器操作溫度匹配合理。

        表3 標(biāo)定期間裝置的主要工藝條件

        2.3 物料平衡

        標(biāo)定期間裝置的物料平衡數(shù)據(jù)列于表4。由表4可知,標(biāo)定期間控制尾油收率為18.86%時,產(chǎn)品重石腦油收率為29.47%,噴氣燃料收率為36.24%,表明該技術(shù)的產(chǎn)品選擇性較好。計算得到標(biāo)定期間反應(yīng)化學(xué)氫耗為2.45%,低于設(shè)計值(2.82%),符合預(yù)期。

        表4 標(biāo)定期間裝置的物料平衡數(shù)據(jù)

        2.4 產(chǎn)品性質(zhì)

        標(biāo)定期間各產(chǎn)品的性質(zhì)分別列于表5~表8。由表5可知,輕石腦油產(chǎn)品硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)很低,分別為0.1 μgg和0.2 μgg,可作為蒸汽裂解制乙烯原料或低硫、低芳烴汽油調(diào)合組分。由表6可知,重石腦油產(chǎn)品的硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.3 μgg和0.2 μgg,芳烴潛含量(w)為55.8%,可作為優(yōu)質(zhì)的重整進(jìn)料。由表7可知,噴氣燃料產(chǎn)品的密度(20 ℃)為801.0 kgm3,煙點為27 mm,冰點為-55.4 ℃,閃點(閉口)為45 ℃,滿足3號噴氣燃料指標(biāo)要求。由表8可知,尾油產(chǎn)品的BMCI為7.8,可作為優(yōu)質(zhì)的蒸汽裂解制乙烯原料。

        表5 標(biāo)定期間輕石腦油產(chǎn)品性質(zhì)

        表6 標(biāo)定期間重石腦油產(chǎn)品性質(zhì)

        表7 標(biāo)定期間噴氣燃料產(chǎn)品性質(zhì)

        表8 標(biāo)定期間尾油產(chǎn)品性質(zhì)

        2.5 裝置改造前后的產(chǎn)品分布對比

        表9為該裝置上周期(技術(shù)改造前)與本周期(技術(shù)改造后)的產(chǎn)品分布。由表9可知,與上周期相比,相近轉(zhuǎn)化率下本周期噴氣燃料收率增加11.48百分點,柴油收率由11.52%降低至0,實現(xiàn)了柴油零產(chǎn)出。以上結(jié)果表明,裝置采用多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料加氫裂化技術(shù)改造后,達(dá)到了在壓減柴油的同時增產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料、改善化工原料質(zhì)量的預(yù)期目標(biāo)。

        表9 裝置上周期與本周期的產(chǎn)品分布 w,%

        3 多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料加氫裂化技術(shù)的運行分析

        在處理量接近滿負(fù)荷的情況下,裝置運行期間精制和裂化反應(yīng)器平均反應(yīng)溫度變化趨勢如圖1所示,重石腦油、噴氣燃料和尾油收率變化趨勢如圖2所示,噴氣燃料產(chǎn)品煙點變化趨勢如圖3所示,尾油產(chǎn)品BMCI變化趨勢如圖4所示。

        圖1 精制和裂化反應(yīng)器平均反應(yīng)溫度變化趨勢■—精制反應(yīng)器; ◆—裂化反應(yīng)器

        圖2 重石腦油、噴氣燃料和尾油收率的變化趨勢◆—重石腦油; ■—噴氣燃料; ●—尾油

        圖3 噴氣燃料產(chǎn)品煙點變化趨勢

        圖4 尾油產(chǎn)品BMCI變化趨勢

        由圖1可知,在裝置處理量接近滿負(fù)荷的情況下,精制和裂化反應(yīng)器平均溫度變化趨勢較為平穩(wěn),精制和裂化催化劑的失活速率均不大于84 ℃a。由圖2可知:控制尾油收率為15%~30%的情況下,裝置的重石腦油收率為25%~35%,噴氣燃料收率為30%~40%;控制尾油收率約為15%的情況下,裝置的重石腦油收率不小于34%,噴氣燃料收率為30%~35%,滿足裝置改造預(yù)期目標(biāo)。由圖3可知,噴氣燃料產(chǎn)品的煙點為26.5~30.0 mm,滿足3號噴氣燃料指標(biāo)要求。由圖4可知,尾油產(chǎn)品的BMCI總體不大于10,最低約為3.4,可作為優(yōu)質(zhì)的蒸汽裂解裝置原料。

        4 結(jié) 論

        四川石化采用多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料加氫裂化技術(shù)對2.7 Mta加氫裂化裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,并在改造后的新操作周期中應(yīng)用了與該技術(shù)配伍的精制劑RN-410和裂化劑RHC-210、RHC-220。裝置改造后運行滿14個月時進(jìn)行了初期標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果表明:在尾油收率為18.86%的情況下,重石腦油收率為29.47%,噴氣燃料收率為36.24%;與上周期相比,在相近轉(zhuǎn)化深度下,噴氣燃料收率增加11.48百分點,柴油零產(chǎn)出;重石腦油產(chǎn)品的芳烴潛含量(w)為55.8%,噴氣燃料產(chǎn)品的煙點為27.0 mm,尾油產(chǎn)品的BMCI為7.8;裝置運行期間催化劑的活性、裝置產(chǎn)品分布和產(chǎn)品性質(zhì)較為穩(wěn)定,實現(xiàn)了在壓減柴油的同時多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料、改善化工原料質(zhì)量的預(yù)期目標(biāo)。

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