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        LCO選擇性加氫-催化裂化組合生產(chǎn)輕質(zhì)芳烴(LTA)技術(shù)工業(yè)實踐

        2020-12-02 07:17:08袁起民毛安國龔劍洪秦煜棟洪先榮
        石油煉制與化工 2020年12期
        關(guān)鍵詞:單環(huán)油漿催化裂化

        袁起民,毛安國,龔劍洪,秦煜棟,陳 陽,洪先榮

        (1.中國石化石油化工科學研究院,北京 100083;2.中國石化揚子石油化工有限公司)

        催化裂化輕循環(huán)油(LCO)是催化裂化過程的重要副產(chǎn)物,數(shù)量大,富含芳烴尤其是多環(huán)芳烴,十六烷值低,屬于劣質(zhì)柴油餾分[1]。近年來,隨著我國環(huán)保法規(guī)日趨嚴格,車用燃料油質(zhì)量標準不斷提高,如自2019年1月1日起全國范圍內(nèi)實施國Ⅵ車用柴油標準,要求車用柴油中多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)不大于7%,十六烷值不小于51,LCO作為柴油調(diào)合組分受到明顯限制,迫切需要尋求新的加工利用途徑。另一方面,輕質(zhì)芳烴苯(B)、甲苯(T)和二甲苯(X)等作為重要的有機化工基本原料,目前在國內(nèi)市場上仍有較大的供應缺口,但國內(nèi)芳烴生產(chǎn)原料長期緊缺,亟待拓寬原料來源,突破芳烴生產(chǎn)過程中石腦油原料的限制[2]。因此,開發(fā)利用LCO增產(chǎn)輕質(zhì)芳烴技術(shù)備受國內(nèi)外關(guān)注[3-7]。

        為緩解國內(nèi)芳烴供求矛盾,充分利用LCO中的芳烴資源,中國石化石油化工科學研究院(以下簡稱石科院)在LTAG技術(shù)開發(fā)基礎(chǔ)上,從LCO生產(chǎn)芳烴分子水平研究出發(fā),通過加氫專用催化劑和工藝技術(shù)開發(fā),催化裂化專用催化劑研制及工藝優(yōu)化等大量試驗研究,開發(fā)了LCO選擇性加氫-催化裂化組合生產(chǎn)輕質(zhì)芳烴(LTA)技術(shù)。LTA技術(shù)主要通過加氫和催化裂化組合,將劣質(zhì)LCO中的多環(huán)芳烴先選擇性加氫飽和為氫化單環(huán)芳烴,再在催化裂化條件下進行選擇性強化開環(huán)和側(cè)鏈斷裂反應,從而實現(xiàn)最大化生產(chǎn)輕質(zhì)芳烴。

        為考察及驗證LTA技術(shù)生產(chǎn)芳烴的效果,中國石化揚子石油化工有限公司(以下簡稱揚子石化)在705 kta柴油加氫裝置和700 kta催化裂化裝置上進行了LCO選擇性加氫-催化裂化組合生產(chǎn)輕質(zhì)芳烴技術(shù)——LTA的工業(yè)試驗。裝置改造后于2018年9月29日首次投料試車成功并長期平穩(wěn)運行。

        1 技術(shù)開發(fā)思路

        LCO富含芳烴,尤其是多環(huán)芳烴,是生產(chǎn)輕質(zhì)芳烴潛在且廉價的資源。LCO中的單環(huán)芳烴具有可裂化性,可直接催化裂化生成輕質(zhì)芳烴。LCO中的多環(huán)芳烴可經(jīng)加氫處理先選擇性飽和為單環(huán)烷基苯和環(huán)烷基苯等重質(zhì)單環(huán)芳烴[1,8],此類重質(zhì)單環(huán)芳烴再催化裂化生成輕質(zhì)芳烴。因此,LTA技術(shù)開發(fā)的基本思路是通過加氫處理和催化裂化優(yōu)化組合,將LCO中的芳烴高效轉(zhuǎn)化為BTX等輕質(zhì)芳烴,并實現(xiàn)輕質(zhì)芳烴的有效分離。

        基于LCO烴類組分分子水平認識和加氫關(guān)鍵組分及催化裂化關(guān)鍵組分的反應化學認識,LTA技術(shù)在加氫單元,通過開發(fā)LCO加氫處理專用催化劑及選擇性加氫脫芳技術(shù),實現(xiàn)多環(huán)芳烴的定向加氫飽和及單環(huán)芳烴選擇性的最大化;在催化裂化單元,通過加氫LCO催化裂化專用催化劑研制及工藝優(yōu)化控制設(shè)計,強化開環(huán)裂化、抑制氫轉(zhuǎn)移反應發(fā)生,實現(xiàn)最大限度將加氫LCO中重質(zhì)單環(huán)芳烴轉(zhuǎn)化為輕質(zhì)芳烴。此外,為實現(xiàn)目標產(chǎn)品的“豐產(chǎn)豐收”,還開發(fā)了LTA汽油加氫精制和芳烴抽提分離技術(shù)。LTA技術(shù)原則工藝路線如圖1所示。

        圖1 LTA技術(shù)原則工藝流程示意

        2 工業(yè)試驗標定結(jié)果及分析

        2.1 原 料

        LTA工業(yè)試驗標定期間,催化裂化裝置原料為加氫LCO,性質(zhì)見表1。由表1可以看出,加氫LCO的密度(20 ℃)為921.0 kgm3,氫質(zhì)量分數(shù)為10.92%,芳烴質(zhì)量分數(shù)為69.0%,其中單環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)為50.3%,多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)為18.7%。

        表1 催化裂化原料主要性質(zhì)

        LTA工業(yè)試驗標定期間,加氫單元混合LCO進料的單環(huán)和多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)分別為18.0%和72.7%。結(jié)合加氫LCO的烴類組成分析結(jié)果進一步計算不難發(fā)現(xiàn),LCO中多環(huán)芳烴飽和率約為74.3%,單環(huán)芳烴選擇性約為59.8%,均低于設(shè)計值。造成LCO加氫深度不足的主要原因:一是因重油催化裂化裝置采取高苛刻度操作,來自該裝置的LCO性質(zhì)明顯較差,導致加氫裝置的原料性質(zhì)整體變差;二是受加氫單元氫分壓限制,LCO加氫深度難以進一步提高,加氫效果本身受限。

        LCO加氫深度不足,一方面將導致加氫LCO的可裂化性能降低,影響加氫LCO的裂化轉(zhuǎn)化率;另一方面將對其催化裂化生成芳烴,尤其是輕質(zhì)芳烴,產(chǎn)生不利影響。因此,對于進一步提高加氫LCO轉(zhuǎn)化率和增產(chǎn)芳烴,從原料角度來看仍有潛力可挖。

        2.2 催化劑

        LTA工業(yè)試驗標定時催化裂化裝置使用的催化劑為石科院專門開發(fā)的SLA-1催化劑,由中國石化齊魯催化劑分公司生產(chǎn),平衡催化劑主要性質(zhì)見表2。由表2可見,由于催化裂化裝置原料是加氫LCO,平衡催化劑上金屬含量明顯較低,催化劑微反活性很高,維持在76%左右。高的催化劑微反活性通常意味著高的裂化活性和高的氫轉(zhuǎn)移活性,而較高的氫轉(zhuǎn)移活性對促進加氫LCO中氫化單環(huán)芳烴的開環(huán)反應不利[3,9]。換言之,若能通過調(diào)整操作或催化劑配方來控制適當?shù)钠胶獯呋瘎┗钚?,將會進一步提高汽油的芳烴選擇性和產(chǎn)率。另外,從表2還可以看出,平衡催化劑的碳含量很低,質(zhì)量分數(shù)僅為0.05%,表明裝置再生燒焦效果良好。

        表2 平衡催化劑主要性質(zhì)

        2.3 主要操作參數(shù)和產(chǎn)物分布

        LTA工業(yè)試驗標定期間,操作參數(shù)控制穩(wěn)定,可實現(xiàn)反應-再生自身熱平衡操作,分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)操作穩(wěn)定。主要操作參數(shù)、單程和全循環(huán)回煉操作的產(chǎn)物分布結(jié)果列于表3。

        表3 催化裂化單元主要操作參數(shù)和產(chǎn)物分布

        由表3可以看出:加氫 LCO 的單程轉(zhuǎn)化率為70.90%,汽油收率為45.75%,液化氣收率為11.64%,油漿產(chǎn)率為4.53%,干氣和焦炭產(chǎn)率分別為2.59%和6.04%;按照全循環(huán)回煉操作計算,汽油收率為64.53%,C6~C8芳烴收率為23.91%,C6~C10烷基苯芳烴收率為35.53%。

        LTA工業(yè)試驗標定過程中,由于重油催化裂化裝置進LTA催化裂化單元分餾塔塔底油漿管線關(guān)停,為保證分餾塔塔底液位和油漿外甩線路穩(wěn)定操作,在操作上將部分LCO餾分壓入到了分餾塔塔底油漿中,以保證裝置安全平穩(wěn)運行。這也是造成工業(yè)試驗標定油漿產(chǎn)率明顯偏高的主要原因,實驗室研究結(jié)果中油漿產(chǎn)率通常小于2%。另外,工業(yè)試驗標定期間,裝置平衡催化劑活性偏高,導致反應過程中縮合反應發(fā)生比例明顯增加,也是造成油漿和焦炭產(chǎn)率偏高的原因之一??梢?,若對再生器按照焦炭產(chǎn)率和分餾塔塔底按照油漿產(chǎn)率進行適當改造,優(yōu)化催化劑活性,均能降低油漿和焦炭產(chǎn)率,改善產(chǎn)物分布,降低裝置能耗。

        2.4 主要產(chǎn)物性質(zhì)

        穩(wěn)定汽油的主要性質(zhì)列于表4。由表4可見,穩(wěn)定汽油的烯烴含量很低,質(zhì)量分數(shù)僅為2.51%,芳烴含量較高,質(zhì)量分數(shù)達到了60.45%,其中C6~C8芳烴質(zhì)量分數(shù)為37.06%,C6~C10烷基苯型單環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)為55.06%。穩(wěn)定汽油烯烴含量很低、芳烴含量較高的烴類組成特點相應導致其密度明顯較高,氫含量明顯偏低,且辛烷值較高,RON和MON分別高達98.4和86.6。

        表4 穩(wěn)定汽油的主要性質(zhì)

        產(chǎn)物LCO性質(zhì)列于表5。由表5可以看出:產(chǎn)物LCO明顯重質(zhì)化,密度(20 ℃)達到995.4 kgm3;氫含量低,質(zhì)量分數(shù)為7.86%;芳烴含量高,質(zhì)量分數(shù)為98.4%,且其中主要為雙環(huán)以上芳烴。產(chǎn)物LCO性質(zhì)明顯較差,說明加氫LCO中的烴類分子因催化劑活性較高,氫轉(zhuǎn)移和縮合類反應較嚴重。另外,如上所述,為維持裝置分餾塔塔底液位及正常的油漿外甩量,產(chǎn)物LCO 的95%餾出溫度和終餾點均控制相對偏低,分別為324 ℃和338 ℃。說明部分LCO重餾分已被壓入塔底油漿中。

        表5 產(chǎn)物LCO的主要性質(zhì)

        油漿性質(zhì)列于表6。由表6可以看出:油漿性質(zhì)明顯較差,表現(xiàn)為密度(20 ℃)較高,達到1 141 kgm3;殘?zhí)恳草^高,為8.52%;飽和分含量低,質(zhì)量分數(shù)僅為0.40%,芳香分、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量較高,質(zhì)量分數(shù)分別達到85.35%,10.40%,3.85%;同時油漿的氫含量很低,質(zhì)量分數(shù)僅為6.17%。

        表6 油漿的主要性質(zhì)

        2.5 氫平衡

        表7給出了LTA工業(yè)試驗標定的氫平衡(以單程轉(zhuǎn)化產(chǎn)物分布為基礎(chǔ))計算結(jié)果。從表7發(fā)現(xiàn),原料加氫LCO的氫質(zhì)量分數(shù)為10.92%,產(chǎn)物的氫質(zhì)量分數(shù)之和為10.83%,產(chǎn)物與原料的氫平衡相對誤差為-0.82%,因此認為標定的物料平衡數(shù)據(jù)是可靠的。

        表7 工業(yè)試驗標定期間氫平衡數(shù)據(jù)

        表7的氫平衡數(shù)據(jù)同時表明:LTA產(chǎn)物中干氣、液化氣和汽油的氫含量均大于原料氫含量,它們是氫轉(zhuǎn)移的得益者;而LCO、油漿和焦炭的氫含量均小于原料氫含量,它們則是供氫者。另外,液化氣、汽油、LCO三者的總氫分布為87.92%,即氫有效利用率為87.92%。整體上來說,目的產(chǎn)物氫利用率較高。

        4 結(jié) 論

        (1)LTA加氫單元加工的混合LCO原料性質(zhì)比設(shè)計進料性質(zhì)明顯變差,加之加氫單元氫分壓受限,導致LCO加氫深度不足;加氫LCO密度(20 ℃)為921.0 kgm3,氫質(zhì)量分數(shù)為10.92%,多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)為18.7%,相應多環(huán)芳烴飽和率和單環(huán)芳烴選擇性較低,分別約為74.3%和59.8%。

        (2)采用LTA技術(shù),催化裂化單元加氫LCO的單程轉(zhuǎn)化率為70.90%,汽油收率為45.75%,RON超過98;催化裂化單元全循環(huán)操作時,汽油收率達到64.53%,C6~C8芳烴收率為23.91%,C6~C10烷基苯收率達到35.53%。

        (3)采用LTA技術(shù),在工業(yè)試驗標定操作條件下,加氫LCO單獨催化裂化能夠?qū)崿F(xiàn)反應-再生自身熱平衡操作,分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)操作穩(wěn)定。

        (4)在提高LTA技術(shù)汽油芳烴收率、改善產(chǎn)物分布方面,LCO加氫裝置和LTA催化裂化裝置均有較大優(yōu)化調(diào)整空間。

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