李永良,張偉,楊書全,秦慶理,陳林紅,沈永麟,文建輝,梁浩棟
(1.云南遠東水泥有限責任公司 云南 陸良 655600)
(2.云南省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 云南 昆明 650106)
(3.陸良縣工業(yè)信息化和商務科技局 云南 陸良 655600)
云南遠東3# 窯設計為2 500t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,位于云南省陸良縣,當?shù)睾0胃叨? 860m,該線窯設計為“帶加長鵝頸管的管道在線爐”(洪堡型)預熱器,2010 年1 月投產(chǎn)燒成系統(tǒng)不穩(wěn)定,產(chǎn)質(zhì)量低,窯實際產(chǎn)量約2 600t/d 左右,且燒成系統(tǒng)工藝、設備(篦冷機運行無問題)和經(jīng)濟運行指標問題突出,通過對燒成系統(tǒng)預熱器和煙室的不斷改進和優(yōu)化,使窯系統(tǒng)的產(chǎn)質(zhì)量、能耗有了明顯的改善。
表1 燒成系統(tǒng)主機性能參數(shù)
預熱器系統(tǒng)負壓整體偏高,窯產(chǎn)量在2 450t/d時,預熱器C1 出口負壓達到-6 350Pa 以上。經(jīng)比對相對于標準的2500t/d 生產(chǎn)線,預熱器各部位尺寸普遍偏小,且未做海拔修正,實際預熱器能力略顯不足,其中C2-C1、C4-C3 及C5 進口風管更是明顯偏小,造成預熱器系統(tǒng)阻力嚴重過高。
現(xiàn)窯尾煙室尺寸為長×寬=4 000×2 200mm,相對目標產(chǎn)量該尺寸稍微偏小,且因為煙室內(nèi)部各坡面角度、高度等設計尺寸尚不夠合理,導致煙室內(nèi)部易出現(xiàn)物料局部淤積及結(jié)皮等不良問題,對窯尾煙室通風能力造成較大的影響,進而影響到窯的煅燒及工況穩(wěn)定,更制約了窯產(chǎn)量的進一步穩(wěn)定發(fā)揮。
現(xiàn)預熱器各級旋風筒入口設計均存在一個較長的平段,導致該部位易產(chǎn)生物料堆積,既增加了該部位的通風阻力,嚴重時更會發(fā)生塌灰或塌料現(xiàn)象,加劇了預熱器系統(tǒng)的壓力波動,影響窯系統(tǒng)工況穩(wěn)定。經(jīng)確認,C2、C3、C4 和C5 旋風筒入口均存在不同程度的積料問題,其中尤以C5入口更為嚴重(見圖1)。
該線預熱器翻板閥因自身設備機械性能差、安裝角度不合理等原因,翻板閥機械靈活性較差,幾乎為敞開狀態(tài),鎖風效果很不理想,如: C1、C2 翻板閥;也有部分翻板閥因為安裝高度不合理(過高或過低)或角度問題,不能對撒料箱形成合適的料沖,而影響撒料箱的布料效果,下料管走向布置不太合理,轉(zhuǎn)角彎頭多,下傾角度也不夠大,既影響到下料管的順暢穩(wěn)定,也影響著翻板閥及撒料箱的工作效果,嚴重時更出現(xiàn)卡堵等不良現(xiàn)象。其中尤以C3、C4 下料管更為突出(見圖2)。
圖1 C3 入口積料平段和C5 入口積料平段
圖2 翻板閥
生料采用石灰石、砂巖、粘土和硫酸渣四組份配料,原材料化學成分和煤質(zhì)工業(yè)分析月平均數(shù)據(jù)見表2 和表3,熟料分析和強度見表4。
表2 原材料月平均化學成分/%
優(yōu)化前窯系統(tǒng)的工藝參數(shù)見表5~7。
表3 煙煤工業(yè)分析月平均數(shù)據(jù)/%
表4 熟料月平均化學分析和強度
表5 喂料量及轉(zhuǎn)速
表6 系統(tǒng)溫度/℃
表7 系統(tǒng)壓力Pa
根據(jù)中控數(shù)據(jù)顯示,該線窯預熱器系統(tǒng)負壓整體較高,窯產(chǎn)量在2 600t/d 左右時,預熱器C1 出口負壓已高達-6 350Pa,分解爐出口負壓高達-1 100Pa,其它各級筒出口負壓也是處于較高的水平,從各部位壓差來看,也是普遍偏高,其中尤以C2-C1 及分解爐-C5 的壓差更為突出,C2-C1 的壓損達到1 250Pa 以上,分解爐-C5 的壓差竟也達到930Pa。預熱器設計尺寸普遍偏小,且未做相應的海拔修正,實際預熱器能力略顯不足,使得預熱器系統(tǒng)阻力嚴重過大。根據(jù)預熱器各部位壓損數(shù)據(jù)并參照2#窯優(yōu)化效果,將C2-C1 原管道尺寸2 000mm 放大至原來的1.17 倍,即2 350mm;并對C1 進口及上部渦殼進行優(yōu)化,進口由原來的4 150mm 擴大至4 650mm (附圖1:優(yōu)化前后C2-C1 風管圖;附圖2∶C1 渦殼優(yōu)化圖)。優(yōu)化后面積增大9.7m2。渦殼內(nèi)部風量增加,風速降低,增加了物料的換熱效果[1]。
圖3 優(yōu)化前后C1 風管尺寸圖(按原2#窯優(yōu)化圖紙)
圖4 C1 渦殼優(yōu)化前后尺寸圖(按原2#窯優(yōu)化圖紙)
經(jīng)現(xiàn)場查核預熱器旋風筒入口截面平段較多,積料,優(yōu)化將消除預熱器各級旋風筒入口積料平臺,將平段改成斜坡,既解決了該部位積料、塌灰問題,同時也降低了該部位通風阻力,因此對預熱器系統(tǒng)的降阻及穩(wěn)定將起到顯著的改善效果(見圖5)。
圖5 旋風筒入口平臺優(yōu)化前后圖
考慮到C1-C5 翻板閥機械靈活性較差,且內(nèi)漏風現(xiàn)象較為嚴重,對預熱器系統(tǒng)造成較大的波動影響,本次進行更換,垂直段更換為雙層翻板閥,同時對C3~C5 翻板閥的安裝位置及角度進行優(yōu)化調(diào)整,減少和杜絕塌料,有效降低窯尾系統(tǒng)熱耗,穩(wěn)定窯系統(tǒng)工況,并有效避免下料管發(fā)生卡堵等不良問題。
圖6 翻板閥位置和角度優(yōu)化前后圖
圖7 C5 翻板閥位置和角度優(yōu)化前后圖
將現(xiàn)窯尾煙室尺寸4 000×2 200mm 優(yōu)化調(diào)整為4 400×2 500mm,同時對煙室斜坡底板進行優(yōu)化處理,擬將原斜坡底板高度整體適當下降,并增加中心“U”型凹槽,對煙室拱頂尺寸及形式進行優(yōu)化,適當增加拱頂與斜坡的垂直距離,同時將C5 下料管高度及角度同步進行適當?shù)膬?yōu)化調(diào)整,將煙室斜坡空氣炮位置重新進行優(yōu)化布置,對清料孔位置適當進行調(diào)整。經(jīng)過優(yōu)化,窯尾煙室通風截面將得到有效擴充,煙室通風能力得到大幅改善,進一步提高窯的燒結(jié)能力。因窯的通風能力提高,三次風閥開度可進一步加大,分解爐的供風能力也將得到明顯改善,為窯系統(tǒng)提產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件。
燒成系統(tǒng)經(jīng)優(yōu)化后點火生料喂料量穩(wěn)定在172t/h(折算熟料2 660t/d),具體中控工藝參數(shù)見表8~11。
圖8 窯尾煙室尺寸和頂蓋進行優(yōu)化圖
表8 喂料量及轉(zhuǎn)速
表9 系統(tǒng)溫度/℃
表10 系統(tǒng)壓力/Pa
表11 優(yōu)化后熟料月平均化學分析和強度
系統(tǒng)優(yōu)化后系統(tǒng)各級壓差和溫度有了較大的改善,二次風溫和三次風溫都有了大幅的提高,窯內(nèi)通風有很大改善,窯電流也較為穩(wěn)定,熟料3d 和28d 抗壓強度也有了明顯的提高,同時系統(tǒng)的壓力也有所降低, C1 出口溫度≤330℃,負壓≤5 800Pa。
通過對燒成系統(tǒng)優(yōu)化的實施,自化運行以來,窯的運轉(zhuǎn)率也有了較大的提高,系統(tǒng)的安全運轉(zhuǎn)得到了保證,實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某尚?,但工藝系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化還有待于我們進一步探討,如窯臺產(chǎn)、標煤耗和窯尾氧含量對比其他優(yōu)秀企業(yè)還有很大的改善空間,今后我們在生產(chǎn)實踐過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗,充分利用現(xiàn)有工藝條件持續(xù)改進生產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)指標并提高企業(yè)的經(jīng)濟和社會效益。