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        濕法脫硫系統(tǒng)石膏含水率高的原因分析及對(duì)策

        2020-11-28 06:33:42耿衛(wèi)眾
        山西焦煤科技 2020年10期
        關(guān)鍵詞:旋流器石灰石吸收塔

        耿衛(wèi)眾

        (古交西山發(fā)電有限公司, 山西 古交 030206)

        古交西山發(fā)電有限公司2×660 MW超超臨界機(jī)組的煙氣脫硫裝置,采用北京清新環(huán)境股份有限公司設(shè)計(jì)的一爐兩塔串聯(lián)運(yùn)行工藝,SO2吸收系統(tǒng)采用雙塔雙循環(huán),兩級(jí)吸收塔相對(duì)獨(dú)立。

        石膏脫水系統(tǒng)的工藝流程如下:二級(jí)吸收塔的石膏漿液通過平衡泵排至一級(jí)吸收塔進(jìn)一步氧化結(jié)晶,一級(jí)吸收塔的石膏漿液通過石膏排出泵輸送到石膏旋流器完成一級(jí)脫水,經(jīng)過石膏旋流器粗細(xì)分離后,旋流器溢流的上清液,回收至濾液水箱,通過濾液水泵返回至一級(jí)脫硫吸收塔或至濕磨制漿系統(tǒng)。旋流器底流濃度為40%~60%的石膏漿液進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行二級(jí)脫水,形成含水率小于10%的石膏固體,落入石膏庫。品質(zhì)好的石膏銷售至石膏板廠綜合利用;品質(zhì)差的石膏,拉運(yùn)至廠外灰廠,臨時(shí)填埋存放。

        1 石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

        古交西山發(fā)電公司石膏脫水系統(tǒng)于2018年4月投運(yùn),投運(yùn)初期設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,石膏中CaSO4·2H2O的含量為90.07%,自由水含量為9.3%,品質(zhì)良好,滿足石膏綜合利用的要求。2018年9月2號(hào)開始,石膏脫水系統(tǒng)脫水困難,石膏含水率20%~30%,脫水石膏皮帶真空離心機(jī)真空度-70 Pa左右,真空皮帶脫水機(jī)上石膏濾餅中間部分和皮帶兩邊部分呈棕色糊狀,粘連嚴(yán)重,含水量大,石膏品質(zhì)不能滿足石膏板廠綜合利用要求。

        2 脫硫石膏含水率高的原因分析

        針對(duì)石膏脫水系統(tǒng)出現(xiàn)脫水困難的運(yùn)行狀況,經(jīng)與專業(yè)人員交流探討,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)造成石膏含水率高的原因進(jìn)行分析,分析結(jié)果如下:

        1) 吸收塔供漿方式不合理,漿液pH偏高。

        每臺(tái)機(jī)組脫硫裝置的一級(jí)塔為常規(guī)噴淋塔,配有2層噴淋層,高度為25.4 m,二級(jí)塔采用旋匯耦合脫硫工藝,布置3層噴淋層,高度為40.5 m. 兩塔的石灰石漿液供漿管路共用一根母管,通過控制兩塔供漿電動(dòng)門的開/關(guān)對(duì)兩塔供漿。由于一級(jí)塔跟二級(jí)塔存在一定的高差,造成一、二級(jí)吸收塔不能同時(shí)補(bǔ)充石灰石漿液。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷及脫硫裝置入口硫分較高時(shí),只能通過將石灰石供漿泵頻率設(shè)置為最大,二級(jí)塔供漿電動(dòng)門常開,運(yùn)行人員通過手動(dòng)開/關(guān)一級(jí)塔供漿電動(dòng)門,為一、二級(jí)吸收塔輪流供漿,導(dǎo)致吸收塔漿液pH值較高,一級(jí)塔的pH維持在5.6左右,二級(jí)塔的pH維持在6.0左右,石膏漿液中碳酸鈣含量偏高,達(dá)到5.87%. 由于石膏漿液中含石灰石比例較高,使石灰石大量混入到石膏中,又由于其顆粒比石膏晶體小,阻礙了石膏的形成,不但使石膏純度降低,而且使石膏脫水困難[1].

        2) 石灰石品質(zhì)差,含土較多。

        石灰石是濕法脫硫的關(guān)鍵原料,其中的CaCO3含量及細(xì)度是關(guān)鍵指標(biāo)[2]. 電廠石灰石采用廠外直接購(gòu)買形式,由供應(yīng)商運(yùn)送至濕磨制漿系統(tǒng)。粒徑為5~20 mm的石灰石,經(jīng)濕式球磨機(jī)磨制后,制成的石灰石漿液濃度約為30wt%,粒度為90%通過325目篩。

        由于外購(gòu)石灰石中CaCO3含量偏低,含砂土較多,容易包裹在石灰石表面,造成石灰石的溶解速度降低,降低了石灰石的利用率,同時(shí)阻礙石膏的結(jié)晶,且容易堵塞濾布,造成石膏脫水困難[1].

        3) 石膏旋流器底流密度偏低。

        水力旋流器利用物料顆粒大小和密度的不同所產(chǎn)生的離心力不同進(jìn)行漿液的分離。漿液進(jìn)入旋流器的旋流子后,在離心力的作用下,按照顆粒的大小將漿液分成2部分,顆粒含量大、含固率高的漿液,作為底流進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī)形成石膏濾餅;漿液顆粒含量低,僅有細(xì)微顆粒,主要為未反應(yīng)完全的石灰石和部分細(xì)小雜質(zhì)粉塵等,作為溢流被返送回吸收塔[3].

        古交西山發(fā)電公司兩臺(tái)機(jī)組脫硫裝置設(shè)有一套脫水系統(tǒng),脫水系統(tǒng)共設(shè)2套型號(hào)為D16-10/16的旋流器,每套石膏旋流器設(shè)計(jì)有16個(gè)旋流子,每個(gè)旋流子安裝一個(gè)d20 mm的沉砂嘴。運(yùn)行過程中,旋流器頻繁發(fā)生旋流子堵塞現(xiàn)象,吸收塔石膏漿液不能及時(shí)排出,導(dǎo)致吸收塔漿液密度偏高。清理旋流器時(shí)發(fā)現(xiàn),堵塞物多為石膏垢小碎片。為減緩旋流器堵塞,提高系統(tǒng)出力,將每套旋流器的8個(gè)旋流子沉砂嘴的孔徑由d20 mm更換為d25 mm,致使旋流器底流漿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏小,達(dá)不到皮帶脫水機(jī)所要求的50%左右,造成石膏脫水困難。

        4) 脫硫廢水系統(tǒng)運(yùn)行不正常。

        脫硫廢水處理系統(tǒng)采用傳統(tǒng)三聯(lián)箱處理工藝,廢水水源取自濾液水箱,濾液水含固率較高,一般在11%左右,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)廢水含固率小于3%的要求。由于廢水含固率遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致廢水澄清器污泥較多,需通過板框壓濾機(jī)連續(xù)排出。然而,板框壓濾機(jī)設(shè)計(jì)出力偏小,且小車沖洗裝置頻繁故障,導(dǎo)致廢水澄清器中污泥淤積嚴(yán)重。為防止發(fā)生“翻池”現(xiàn)象,影響處理后的排放水質(zhì),脫硫廢水系統(tǒng)經(jīng)常被迫停運(yùn),導(dǎo)致吸收塔漿液中的Cl-及細(xì)微雜質(zhì)不能及時(shí)排出,阻礙了游離水結(jié)晶,石膏脫水比較困難。

        5) 氧化風(fēng)量不合理。

        脫硫系統(tǒng)采用一爐兩塔串聯(lián)運(yùn)行工藝,一級(jí)塔對(duì)煙氣進(jìn)行預(yù)脫硫,脫硫效率可達(dá)到75%左右,二級(jí)塔對(duì)煙氣進(jìn)行精脫硫,保證凈煙氣達(dá)標(biāo)排放。由于二級(jí)塔脫除煙氣中的硫分較少,且二級(jí)塔所生成的石膏需要在一級(jí)塔進(jìn)一步結(jié)晶,因此,為節(jié)約用電,在機(jī)組負(fù)荷跟脫硫裝置入口硫分較低的情況下,停運(yùn)二級(jí)塔氧化風(fēng)機(jī)。由于石膏漿液中氧化空氣量不足,CaSO3·1/2H2O氧化成CaSO4·2H2O不徹底,石膏中CaSO3含量較高,生成石膏顆粒較小,影響石膏脫水。

        3 保證脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行采取的措施

        結(jié)合上述造成脫水石膏含水率高的原因,提出并實(shí)施了一系列改進(jìn)措施。

        1) 優(yōu)化吸收塔供漿方式,控制吸收塔pH適當(dāng)。

        機(jī)組檢修期間,分別在每臺(tái)機(jī)組的脫硫一級(jí)塔及二級(jí)塔供漿管線增設(shè)調(diào)節(jié)閥及流量計(jì),通過調(diào)整供漿調(diào)節(jié)閥的開度,控制兩塔的供漿量,實(shí)現(xiàn)兩塔同時(shí)供漿,以便維持各塔的pH值在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)。運(yùn)行中,脫硫一級(jí)塔的pH控制在4.6~5.0,二級(jí)塔的pH控制在5.2~5.8,一級(jí)塔為石膏的主要生成區(qū),降低其pH值,可以提高亞硫酸鈣的氧化效果,有利于石膏結(jié)晶。

        為防止因pH計(jì)不能及時(shí)反映脫硫塔漿液的情況,導(dǎo)致石灰石添加過量,實(shí)際運(yùn)行中,每2 h用清水對(duì)脫硫吸收塔的密度計(jì)和pH計(jì)進(jìn)行沖洗,同時(shí),每天上午對(duì)脫硫吸收塔的密度計(jì)和pH計(jì)進(jìn)行一次人工檢驗(yàn),并對(duì)一級(jí)塔漿液中碳酸鈣的含量進(jìn)行化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,調(diào)整吸收塔供漿量,使?jié){液中碳酸鈣的含量維持在3%以下。

        2) 加強(qiáng)石灰石品質(zhì)監(jiān)控,提高石灰石漿液品質(zhì)。

        為了加強(qiáng)對(duì)入廠石灰石品質(zhì)的監(jiān)控,減少進(jìn)廠石灰石中所含雜質(zhì),設(shè)專人對(duì)入廠石子進(jìn)行驗(yàn)收,做到入廠石灰石車車取樣、車車化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)石灰石中含砂土較多時(shí),拒絕接收??刂剖沂皆?~20 mm的比例不小于90%,粒徑超過20 mm的比例不超過10%,粒徑小于5 mm的比例不超過5%;石子中CaO含量大于51%,當(dāng)CaO含量小于48%時(shí),拒絕接收[4]. 同時(shí),根據(jù)濕磨機(jī)運(yùn)行電流,及時(shí)添補(bǔ)所缺鋼球,控制石灰石漿液產(chǎn)品細(xì)度達(dá)到325目過篩率大于90%,保證石灰漿液粒徑適中;根據(jù)磨機(jī)磨制石子量,及時(shí)調(diào)整制漿需水量,控制石灰石漿液密度不小于1 230 kg/m3.

        3) 加強(qiáng)脫水系統(tǒng)設(shè)備的日常巡檢與維護(hù)。

        機(jī)組檢修期間,對(duì)石膏排出泵入口濾網(wǎng)進(jìn)行更換,發(fā)現(xiàn)石膏排出泵運(yùn)行電流異常時(shí),利用石膏排出泵沖洗水,對(duì)入口濾網(wǎng)進(jìn)行反沖洗;通過對(duì)石膏旋流器安裝不同孔徑的沉砂嘴進(jìn)行試驗(yàn),選出了適合該脫水系統(tǒng)的沉砂嘴孔徑為d23 mm;運(yùn)行中根據(jù)吸收塔中石膏漿液密度,及時(shí)調(diào)整石膏排出泵的頻率,使石膏旋流器入口壓力保持在150~165 kPa. 通過以上措施,石膏旋流器的底流堵塞情況大為改善,底流漿液密度控制在1 400 kg/m3,石膏含量可達(dá)到50%左右。

        為了保證石膏旋流器的正常運(yùn)行,石膏脫水期間,加強(qiáng)石膏旋流器底流口漿液流出狀態(tài)的檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)旋流子振動(dòng)較大,且旋流器入口運(yùn)行壓力偏高時(shí),該旋流子堵塞的可能性較大,及時(shí)對(duì)堵塞的旋流子進(jìn)行疏通;當(dāng)發(fā)現(xiàn)旋流器底流狀態(tài)由“霧狀”變?yōu)椤敖咏绷鳌睜顟B(tài)時(shí),及時(shí)對(duì)沉砂嘴的孔徑進(jìn)行檢查,并對(duì)磨損嚴(yán)重的沉砂嘴進(jìn)行更換;石膏旋流器停運(yùn)后,延長(zhǎng)沖洗時(shí)間,防止?jié){液在旋流器中沉淀結(jié)晶。

        加強(qiáng)對(duì)真空皮帶的檢查與維護(hù),保證濾布沖洗水壓力及流量正常,發(fā)現(xiàn)皮帶機(jī)濾布沖洗水噴頭有堵塞,及時(shí)處理,確保濾布沖洗干凈;發(fā)現(xiàn)真空皮帶機(jī)漿液分配箱漿液分布不均時(shí),及時(shí)對(duì)分配箱內(nèi)石膏垢塊進(jìn)行清理;及時(shí)對(duì)真空泵及皮帶機(jī)各滾軸進(jìn)行維護(hù),保證真空皮帶機(jī)正常運(yùn)行。

        4) 保證脫硫廢水系統(tǒng)正常投運(yùn)。

        為了保證脫硫廢水系統(tǒng)的正常投運(yùn),對(duì)脫硫廢水板框壓濾機(jī)加強(qiáng)維護(hù),保證其正常運(yùn)行。另外,對(duì)脫硫廢水污泥排放系統(tǒng)進(jìn)行改造,在污泥排出泵出口增加一條管路至脫硫真空皮帶脫水機(jī),當(dāng)板框壓濾機(jī)故障時(shí),污泥可通過真空皮帶機(jī)隨石膏外排,提高廢水系統(tǒng)投運(yùn)率,確保吸收塔漿液中的Cl-及細(xì)微雜質(zhì)能夠及時(shí)排出系統(tǒng)。

        5) 保持合理的氧化風(fēng)量。

        脫硫二級(jí)塔氧化風(fēng)機(jī)采用連續(xù)運(yùn)行方式,在機(jī)組負(fù)荷跟脫硫裝置入口硫分較低的情況下,通過調(diào)整氧化風(fēng)機(jī)進(jìn)口調(diào)節(jié)閥的開度,對(duì)風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,但確保二級(jí)塔的氧化風(fēng)機(jī)風(fēng)量不小于14 500 m3/h;對(duì)氧化風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng)及時(shí)進(jìn)行清掃,確保氧化風(fēng)機(jī)的正常出力,保證一級(jí)塔氧化風(fēng)機(jī)的風(fēng)量大于16 000 m3/h.

        4 采取措施后的運(yùn)行效果

        采取上述措施后,2019年6—9月連續(xù)4個(gè)月對(duì)脫硫吸收塔漿液及石膏品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表1,表2.

        表1 脫硫吸收塔石膏漿液化驗(yàn)數(shù)據(jù)表

        表2 脫硫石膏濾餅化驗(yàn)數(shù)據(jù)表

        由表1,2可知,措施實(shí)施后,脫硫石膏各項(xiàng)指標(biāo)均明顯改善,石膏中CaSO4·2H2O的含量大于93%,含水率能夠到達(dá)10%以下,濾餅沖洗后氯離子含量小于400‰,石膏品質(zhì)良好,能夠滿足石膏板廠綜合利用的要求。

        5 結(jié) 語

        針對(duì)古交西山發(fā)電公司脫硫石膏含水率高、脫水困難的問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行分析,找到了造成脫硫石膏含水率高的原因,并提出了相應(yīng)的解決措施。措施實(shí)施后,脫硫石膏脫水效果明顯改善,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

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