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        堆芯測量系統(tǒng)(RIC)指套管滴漏缺陷分析

        2020-11-26 17:32:54王詩林
        商品與質(zhì)量 2020年5期
        關(guān)鍵詞:測量

        王詩林

        福建福清核電有限公司 福建福清 350318

        堆芯測量系統(tǒng)三大功能是提供核反應(yīng)堆堆芯中子注量率分布、燃料組件出口反應(yīng)堆冷卻劑溫度和反應(yīng)堆壓力容器水位測量數(shù)據(jù)。本文對指套管滴漏缺陷進(jìn)行原因分析,對本次事件發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)反饋總結(jié),以作同行電廠參考。

        1 堆芯測量系統(tǒng)指套管滴漏事件概述與原因分析

        2017年12 月15 日,福清核電301大修一回路水壓試驗(yàn)期間,一回路壓力升至70bar平臺檢查發(fā)現(xiàn)2號指套管上游螺母組件輕微滴漏40分鐘/滴,在線核實(shí)力矩值60N*m,以1N*m力矩值從60N*m逐步增加至65N*m,至100bar平臺滴漏速度減緩,至154bar平臺滴漏停止,上游螺母處保持一個水滴未滴下,擦干后至172bar平臺、206bar平臺均未發(fā)現(xiàn)滴漏擴(kuò)大,對泄露探測器位置進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有水兩滴,擦干后繼續(xù)觀察泄露探測器以及上游螺母位置,直至水壓試驗(yàn)結(jié)束未發(fā)現(xiàn)再有泄漏情況出現(xiàn)。

        1.1 指套管密封組件結(jié)構(gòu)以及滴漏分析

        M310機(jī)組堆芯測量系統(tǒng)(RIC)整套設(shè)備由法國AREVA公司設(shè)計供貨,指套管密封組件屬與核二級承壓設(shè)備,指套管插入堆芯后,密封組件起到防止壓力容器內(nèi)高溫高壓冷卻劑進(jìn)入指套管外的密封作用,密封組件的失效會導(dǎo)致冷卻劑泄漏到反應(yīng)堆廠房指套管房間內(nèi)[1]。

        1.2 指套管密封組件結(jié)構(gòu)

        指套管密封組件上游密封副由兩道密封組成,分別為內(nèi)側(cè)的半環(huán)+雙錐墊片+O圈+刮環(huán)+雙錐墊片+半環(huán)和外側(cè)的兩組靜環(huán)+O圈。指套管與密封副配合面涂有約6.5m長的PTEF耐磨涂層,防止指套管抽插工作時對指套管組件和密封副的磨損。內(nèi)側(cè)密封副通過上游螺母擰緊(擰緊力矩要求60±5N.m)后提供的壓緊力進(jìn)行密封,外側(cè)密封副由靜環(huán)+O圈的徑向彈性形變提供密封(防止從內(nèi)側(cè)密封泄漏出的介質(zhì)外漏至廠房中,僅能防止低壓力的泄漏)。上部兩道密封全部失效才可能造成本次泄漏缺陷,如下圖所示。

        密封組件至壓力容器底部的長度約8m。長大修水壓試驗(yàn)工況,要求指套管抽出6.5m;短大修工況時,要求指套管抽出4.5m。兩個工況下指套管拔出的部分均不會在壓力容器內(nèi)部受介質(zhì)沖刷磨損。

        1.3 外側(cè)密封檢查情況

        2017年12 月22 日,對外側(cè)密封檢查進(jìn)行了檢查。由于水壓試驗(yàn)期間對上游螺母進(jìn)行了復(fù)緊操作,無法檢驗(yàn)泄漏前力矩。松開防頂出裝置,擰松上游螺母、中間螺母,對外側(cè)靜環(huán)+O型圈進(jìn)行檢查,2道O型圈均未發(fā)現(xiàn)損壞,表面完整[2]。

        中間螺母內(nèi)部和指套管外表面發(fā)現(xiàn)部分黃褐色雜質(zhì),雜質(zhì)質(zhì)地柔軟,不可能在指套管抽拔期間從密封組件上游帶出,應(yīng)為安裝期間遺留在中間螺母的雜質(zhì)。本次檢查后對上述雜質(zhì)進(jìn)行了清理。由指套管結(jié)構(gòu)可知,指套管尾部涂有6.5m長的耐磨涂層,同時水壓試驗(yàn)工況下需抽出6.5m,考慮制造中對指套管的切割偏差和指套管拔出的偏差,同時指套管拔出后,與密封組件上游密封副配合的指套管外表面已無PTFE涂層,拔出時可能會對指套管外表面或者密封組件造成損傷。

        1.4 正常運(yùn)行工況和短大修工況下的分析

        正常運(yùn)行工況和短大修工況下指套管與密封組件配合面均有PTFE涂層,可實(shí)現(xiàn)密封功能。且在水壓試驗(yàn)期間,增大至最大力矩65N.m時,154bar、172bar、206bar均未發(fā)現(xiàn)滴漏擴(kuò)大,已驗(yàn)證了正常運(yùn)行工況下(154bar),可實(shí)現(xiàn)密封組件密封功能[3]。

        2 評價結(jié)論

        (1)本次指套管密封組件泄漏可能原因?yàn)橹柑坠軣o耐磨涂層段抽出時有損傷,與密封組件配合不良。

        (2)增大上游螺母力矩(最大65N.m)可避免繼續(xù)泄漏。

        (3)水壓試驗(yàn)154bar、172bar、206bar未發(fā)現(xiàn)泄漏可證明正常運(yùn)行工況下密封組件密封功能是有效的。

        根據(jù)上述結(jié)論,本次指套管密封組件泄漏不進(jìn)行其他處理,仍按60N.m力矩值回裝上游螺母,24小時后進(jìn)行力矩復(fù)緊,機(jī)組上行期間未發(fā)生泄漏,功率運(yùn)行期間泄漏探測器未報警,經(jīng)過一個燃料循環(huán)后,在302大修第一時間對其進(jìn)行外觀檢查,未發(fā)現(xiàn)有硼結(jié)晶。保守決策,利用冰塞手段,將上下游螺母以及內(nèi)部密封組件拆除、檢查、更換。

        3 結(jié)語

        核電廠運(yùn)行期間,堆芯測量系統(tǒng)溫度測量功能不直接承擔(dān)安全功能,但是,在事故工況下系統(tǒng)將連續(xù)進(jìn)行溫度測量和過冷裕度計算,能夠提供足夠信息,保證運(yùn)行人員了解堆芯溫度和過冷裕度的變化趨勢,失去溫度檢測等檢測數(shù)據(jù)可能導(dǎo)致操縱員失去對機(jī)組狀態(tài)的了解是非常嚴(yán)重的問題,嚴(yán)重影響機(jī)組正常功率運(yùn)行,本文通過對本次缺陷進(jìn)行分析、總結(jié),形成經(jīng)驗(yàn)反饋,供其他電廠進(jìn)行參考,達(dá)到經(jīng)驗(yàn)交流的目的,對保證核電機(jī)組安全運(yùn)行有著深遠(yuǎn)的意義,對保障核安全有著積極作用。

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