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        黏稠物料大桶灌裝秤控制系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用

        2020-11-25 11:29:42
        山東化工 2020年20期
        關(guān)鍵詞:空桶灌裝噴槍

        師 帥

        (常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 常州 213164)

        類似高黏度密封膠等黏稠物料的大桶灌裝,相對普通液體物料,稱重灌裝方式有所不同,比如:噴槍結(jié)構(gòu)不同,普通液體物料一般采用有底閥的灌裝噴槍,黏稠物料一般采用無底閥噴槍且噴槍口直徑明顯增大;物料進(jìn)給不同,普通液體物料一般為球閥控制,黏稠物料一般用壓鍋機來控制;噴槍升降控制不同,普通液體物料一般用氣缸來帶動噴槍的升降,黏稠物料可以采用步進(jìn)電機驅(qū)動滾珠絲杠的方式來升降噴槍。本文介紹一種用于灌裝黏稠物料的200L大桶托盤灌裝秤,噴槍升降由步進(jìn)系統(tǒng)來控制,高精度稱重儀表采集稱重數(shù)據(jù),PLC、觸摸屏、傳感器等電氣元件完成對灌裝流程及步進(jìn)系統(tǒng)的控制,本系統(tǒng)有效提升了操作人員的工作效率及產(chǎn)品包裝質(zhì)量,明顯降低了操作人員的勞動強度,極大地提升了企業(yè)生產(chǎn)的效率、質(zhì)量、安全性及自動化水平。

        1 黏稠物料大桶灌裝秤簡介

        1.1 結(jié)構(gòu)組成

        灌裝秤結(jié)構(gòu)上主要有稱重平臺、支撐柱、滾珠絲杠、灌裝管道、灌裝槍、壓鍋機、移動式過濾器、通風(fēng)裝置、電氣控制箱、步進(jìn)電機等組成,結(jié)構(gòu)組成示意圖如圖1所示。稱重平臺最大量程1500kg,分度值0.5kg,通過連接稱重儀表來上傳稱重數(shù)據(jù)。支撐柱對整個灌裝機構(gòu)起支撐作用,包括對滾珠絲杠、步進(jìn)電機、灌裝管道等的支撐。步進(jìn)電機驅(qū)動滾珠絲杠帶動灌裝管道及灌裝槍進(jìn)行升降操作。壓鍋機在灌裝時把物料加壓后,通過移動式過濾器、灌裝管道及灌裝槍把物料壓入包裝鐵桶中。正常灌裝管道若出現(xiàn)故障,可以啟用備用灌裝管道繼續(xù)進(jìn)行包裝,以便滿足生產(chǎn)需要。有機玻璃壓板可有效防止灌裝中的雜質(zhì)掉入包裝桶中。木質(zhì)插板可以有效保護秤臺表面,減少包裝鐵桶對秤臺的磨損,同時木質(zhì)插板為旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計,其上面可以同時放置四個包裝鐵桶,當(dāng)一桶灌裝完成后,通過人工旋轉(zhuǎn)木質(zhì)插板,把其它空桶旋轉(zhuǎn)至噴槍正下方,便可以進(jìn)行下一桶的灌裝,直至四個桶全部灌裝完成。

        圖1 灌裝秤結(jié)構(gòu)組成示意圖

        1.2 工作原理

        灌裝秤的工作原理如圖2所示,灌裝秤的物料給定是通過PLC間接控制壓鍋機來實現(xiàn),壓鍋機的啟動通常是手動開啟,壓鍋機的停止是PLC自動控制。開始灌裝前通常將噴槍降至離桶底較近位置,開始灌裝后噴槍要隨著灌裝重量的增加自動慢速提升,PLC根據(jù)稱重儀表采集的重量數(shù)據(jù),按照設(shè)定的數(shù)據(jù),通過控制步進(jìn)系統(tǒng)帶動滾珠絲杠來慢速提升噴槍,從而使整個灌裝過程中噴槍口始終在物料平均液面之上,而且盡量使噴槍口離物料平均液面的距離能保持相對穩(wěn)定,這樣可以有效保證物料能充分的灌裝至包裝鐵桶內(nèi),使物料在包裝桶內(nèi)不同位置的密度相對穩(wěn)定,達(dá)到灌裝物料的合格要求。本灌裝秤通過步進(jìn)系統(tǒng)帶動滾珠絲杠來提升噴槍,控制精度高,控制方式靈活,參數(shù)設(shè)置方便,能夠滿足黏稠物料在灌裝過程中對噴槍提升的相關(guān)要求。

        圖2 灌裝秤工作原理圖

        2 控制系統(tǒng)方案設(shè)計

        灌裝秤控制系統(tǒng)方案圖如圖3所示,其中PLC為控制中心,稱重儀表采集稱重傳感器數(shù)據(jù),PLC與稱重儀表之間串行通信方式交互信息。接近傳感器為四個電感式接近開關(guān),主要檢測噴槍的四個關(guān)鍵位置,分別是噴槍最高位、噴槍升到位、噴槍在桶內(nèi)和噴槍降到位。開關(guān)按鈕主要包括手動/自動/備用選擇開關(guān)、手動升/降噴槍開關(guān)、快/慢升降噴槍選擇開關(guān)、啟動/停止灌裝按鈕等。PLC控制步進(jìn)驅(qū)動器,驅(qū)動器驅(qū)動步進(jìn)電機運行,步進(jìn)電機帶動滾珠絲杠,從而升降噴槍來準(zhǔn)確定位。指示燈用于指示灌裝狀態(tài)及告警狀態(tài)的輸出,繼電器用于對氮氣吹掃及壓機壓盤的間接控制。觸摸屏用于設(shè)置灌裝參數(shù),顯示灌裝數(shù)據(jù)、狀態(tài)及報警等。

        圖3 灌裝秤控制系統(tǒng)方案圖

        3 硬件系統(tǒng)設(shè)計

        灌裝秤的硬件系統(tǒng)設(shè)計,主要包括PLC的I/O分配表、電氣原理圖設(shè)計、元器件清單列表等,以下對PLC的I/O分配表及PLC主模塊原理圖設(shè)計進(jìn)行說明。

        3.1 PLC的I/O分配表

        灌裝秤控制系統(tǒng)PLC的I/O分配表見表1所示。表中主要列出了PLC已使用的輸入/輸出地址及信號名稱,備用地址沒完全列出。

        表1 灌裝秤控制系統(tǒng)PLC的I/O分配表

        3.2 PLC主模塊原理圖設(shè)計

        PLC選用西門子S7-200的CPU224XP-DC/DC/DC,主模塊有2個Port口,Port1口與稱重儀表進(jìn)行串行通信,Port0口可連接打印機或上位機進(jìn)行通信,配置通訊模塊EM277與TP觸摸屏進(jìn)行通信。PLC主模塊接線原理圖如圖4所示。圖中+E1、-E1為DC24V的正端與負(fù)端,+E2、-E2為DC5V的正端和負(fù)端,由于步進(jìn)電機驅(qū)動控制器的脈沖端和方向端要求都為DC5V信號,所以1M、1L+端分別接DC5V的負(fù)端與正端。PLC的供電端M、L+分別接DC24V的負(fù)端和正端。輸入部分的開關(guān)、按鈕基本上都布置于現(xiàn)場控制箱面板上,其中SA13選用三位的自復(fù)位選擇開關(guān),SA14選用三位的自鎖選擇開關(guān),SA14用于三種控制模式的選擇。輸出部分Q0.0和Q0.2分別接至步進(jìn)驅(qū)動器的脈沖信號端和方向信號端,Q0.7接KA11繼電器用于氮氣吹掃控制,用KA11的輔助觸點控制氮氣吹掃電磁閥,Q1.0接壓機壓盤的聯(lián)鎖控制繼電器KA12,KA12的輔助觸點接入壓機壓盤控制電路。

        圖4 PLC主模塊接線原理圖

        4 軟件系統(tǒng)設(shè)計

        灌裝秤的軟件系統(tǒng)設(shè)計主要為控制要求分析、控制流程梳理及PLC程序設(shè)計等。

        4.1 灌裝控制要求

        本文灌裝秤的控制要求主要分為三種模式,分別是自動模式、手動模式和備用模式。

        4.1.1 自動模式

        正常灌裝時一般都采用自動模式。具體控制要求包括:觸摸屏可以對灌裝的數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置,具有配方功能,對常用的灌裝物料采用配方功能進(jìn)行參數(shù)設(shè)置;觸摸屏對噴槍提升的速度可以進(jìn)行設(shè)置和修改,噴槍提升的速度分為快速和慢速兩種選擇,快速檔下細(xì)分為五檔選擇,慢速檔下也細(xì)分為五檔選擇,總的提升速度可設(shè)10檔,有效滿足不同物料對噴槍提升速度的要求;壓機的開啟需與噴槍降到位進(jìn)行聯(lián)鎖,啟動灌裝前,噴槍降到位后才允許開啟壓機,壓機需手動開啟,觸摸屏要有提示信息,操作人員確認(rèn)后手動開啟壓機,灌裝進(jìn)行中壓機一直處于工作狀態(tài),當(dāng)灌裝物料重量至目標(biāo)值時,系統(tǒng)能自動停止壓機;整個灌裝過程中始終保持噴槍在液面之上,噴槍頭不能進(jìn)入物料中灌裝,噴槍要隨著灌裝物料重量的增加不斷提升,并盡量控制噴槍頭與液面的距離保持相對穩(wěn)定;氮氣吹掃控制,當(dāng)灌裝啟動并噴槍降到位時,系統(tǒng)自動控制氮氣吹掃電磁閥得電,開始氮氣吹掃,灌裝結(jié)束后延時10秒自動關(guān)閉氮氣吹掃;秤臺上可以同時放四個空桶,一桶灌裝完成后,繼續(xù)灌裝下一桶,四桶全部灌裝完成后,由叉車把重桶吊離秤臺;單桶灌裝或多桶灌裝方式,在灌裝前可以在觸摸屏上進(jìn)行選擇;自動模式時,灌裝秤具有斷電記憶功能,再上電后,按啟動按鈕,灌裝秤可以按斷電前的狀態(tài)繼續(xù)灌裝。

        4.1.2 手動模式

        手動模式一般在灌裝桶不是空桶時使用,比如桶內(nèi)已有部分物料,首先通過觸摸屏修改灌裝目標(biāo)值,目標(biāo)值要根據(jù)桶內(nèi)已有的物料重量進(jìn)行人工計算,此時其它參數(shù)也可以進(jìn)行修改,然后人工操作噴槍升降至桶內(nèi)合適位置,再按啟動按鈕進(jìn)行灌裝,后續(xù)的灌裝流程與自動模式基本相同。

        4.1.3 備用模式

        備用模式在PLC系統(tǒng)存在故障但稱重儀表功能正常時使用,此時噴槍無法電動升降,操作人員通過手動操作啟停壓機進(jìn)行灌裝,目的是防止PLC系統(tǒng)有故障時影響工廠的正常生產(chǎn),作為一種補救措施。

        4.2 灌裝控制流程

        灌裝秤自動模式下的灌裝流程圖如圖5所示。初始狀態(tài)下,叉車把四個空桶吊裝至秤臺上,觸摸屏上設(shè)置好相關(guān)參數(shù)后,按控制箱上的啟動按鈕啟動灌裝;然后進(jìn)行毛重狀態(tài)的判斷,若不是毛重狀態(tài)則向儀表發(fā)送清皮命令,若是毛重狀態(tài)則進(jìn)行空桶上秤判斷,毛重狀態(tài)下通過儀表的顯示值跟空桶的重量作比較則可以判斷空桶是否上秤;PLC控制步進(jìn)系統(tǒng)降噴槍,降至噴槍降到位的時候停止,此位置由接近傳感器檢測;PLC向儀表發(fā)去皮命令,去皮判斷成功后,開始正式灌裝,此時開啟壓機并開啟氮氣吹掃;灌裝中,系統(tǒng)始終進(jìn)行當(dāng)前灌裝值與目標(biāo)值的比較,同時,當(dāng)灌裝值達(dá)到噴槍單次提升值時,PLC控制步進(jìn)系統(tǒng)提升噴槍固定高度,此處的單次提升值、噴槍提升的速度、噴槍提升的固定高度等都可以在觸摸屏上進(jìn)行設(shè)定和修改;當(dāng)灌裝值達(dá)到目標(biāo)值時,停止灌裝,關(guān)閉壓機,延時10秒后關(guān)閉氮氣吹掃并判斷允差;系統(tǒng)提升噴槍至升到位,此位置由相應(yīng)接近傳感器檢測;至此,一桶物料灌裝完全結(jié)束,然后,人工把秤臺上未灌裝的空桶旋轉(zhuǎn)至噴槍口的正下方,按啟動按鈕繼續(xù)下一桶的灌裝。

        圖5 自動模式灌裝流程圖

        4.3 PLC程序設(shè)計

        灌裝秤的PLC程序設(shè)計采用主程序調(diào)用子程序的結(jié)構(gòu),調(diào)用的子程序有:儀表通信、灌裝流程控制、步進(jìn)控制、數(shù)據(jù)記錄、上位DP通信、觸摸屏報警及打印等。以下對步進(jìn)控制子程序進(jìn)行說明。

        本文步進(jìn)控制中高速脈沖的輸出方法采用西門子S7-200的運動包絡(luò)形式,通過編程軟件的位控向?qū)蒔TO0_CTRL(控制)、PTO0_RUN(運行運動包絡(luò))、PTO0_MAN(手動模式)、PTO0_LDPOS(裝載位置)四個PTO(脈沖串輸出)指令模塊,然后在步進(jìn)控制子程序中再進(jìn)行調(diào)用。步進(jìn)控制子程序具體包括的程序部分有:電機移動方向的控制部分;電機快速5檔選擇的控制部分,0~4分別代表速度為300,324,348,372及399cm/min;電機慢速5檔選擇的控制部分,0~4分別代表速度為12,36,60,84及99cm/min;對PTO0_MAN指令的快速及慢速賦值控制;計算噴槍每提升1次,電機所移動的距離及脈沖數(shù);分別計算包絡(luò)編號選為0~4時的加速、恒速及減速脈沖數(shù);對PTO0_RUN指令的編程與調(diào)用;對PTO0_CTRL指令的編程與調(diào)用;對PTO0_MAN指令的編程與調(diào)用;對PTO0_LDPOS指令的編程與調(diào)用。其中PTO0_RUN指令的程序段如下所示:

        LD Always_On:SM0.0

        = L60.0

        LD motor_run1:M23.0

        O motor_run2:M23.1

        = L63.7

        LD L60.0

        CALL PTO0_RUN:SBR8,L63.7,包絡(luò)編號:VB2601,噴槍在桶內(nèi)開關(guān):I2.2,V2700.0,VB2701,VB2702,VB2703,VD2704

        此段程序中SM0.0為PTO0_RUN指令的使能信號,M23.0或M23.1為PTO0運行的激活條件,VB2601為PTO0的包絡(luò)編號或符號名,I2.2 為PTO0的停止條件。

        其中PTO0_LDPOS指令的程序段如下所示:

        LD Always_On:SM0.0

        = L60.0

        LD motor_run1:M23.0

        LD 噴槍升到位開關(guān):I2.1

        EU

        OLD

        = L63.7

        LD L60.0

        CALL PTO0_LDPOS:SBR10,L63.7,0,V2760.0,VB2761,VD2762

        此段程序中SM0.0為PTO0_LDPOS指令的使能信號,M23.0或I2.1上升沿為PTO0脈沖計數(shù)清零(即為新的零位置)的條件。

        5 結(jié)束語

        本文黏稠物料大桶灌裝秤在某有機硅外資企業(yè)已成功應(yīng)用,使用情況良好,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,極大地提高了生產(chǎn)效率和灌裝產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了操作人員的勞動強度,提高了灌裝秤的自動化水平,為企業(yè)獲得了很好的經(jīng)濟效益。在使用過程中,也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處,比如,由于物料非常黏稠,每桶灌裝完成后,噴槍口物料與桶內(nèi)物料是黏連在一起的,需要人工操作來分離物料,后續(xù)改造可以考慮此部分的優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)一步提高自動化程度。

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