劉炳偉,徐秀萍
(國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,北京 100095)
AP1000核電機(jī)組對(duì)二回路汽水品質(zhì)要求非常嚴(yán)格,而凝結(jié)水精處系統(tǒng)破碎樹(shù)脂分解容易造成二回路硫酸根超標(biāo);同時(shí)AP1000核電機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)、沖洗水量大,縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間能夠很好的提高核電站的經(jīng)濟(jì)效益,減少?zèng)_洗水消耗。
目前國(guó)內(nèi)已運(yùn)行的核電站中,二回路凝結(jié)水精處理始終是個(gè)難題,其主要技術(shù)特點(diǎn)是處理水量龐大、出水水質(zhì)要求高,特別是對(duì)超臨界火電機(jī)組并不做控制的硫酸根離子有嚴(yán)格的要求,即控制核島蒸汽發(fā)生器排污水中硫酸根離子≤10ppb[1],折算到二回路凝結(jié)水精處理出水,則需控制硫酸根離子≤0.5ppb,指標(biāo)非??量?。我國(guó)的大亞灣核電站一期,就是因?yàn)槟Y(jié)水精處理出水硫酸根超標(biāo),不得已只在機(jī)組啟動(dòng)或事故泄漏時(shí)才投入運(yùn)行,成為困擾其高水平運(yùn)行的瓶頸。在開(kāi)展AP1000核電凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)核島提出的設(shè)計(jì)控制文件,經(jīng)過(guò)計(jì)算,當(dāng)凝汽器發(fā)生泄漏時(shí),首先超過(guò)核島水化學(xué)控制導(dǎo)則要求、迫使核電站降功率運(yùn)行或停堆的指標(biāo)就是硫酸根離子??梢?jiàn),采取可行有效的措施,來(lái)降低凝結(jié)水精處理出水的硫酸根離子含量具有重要意義。
分析硫酸根離子超標(biāo)的原因主要包括:(1)破碎樹(shù)脂粉末進(jìn)入二回路后發(fā)生分解后產(chǎn)生硫酸根;(2)設(shè)備襯膠層運(yùn)行過(guò)程中緩慢析出硫酸根;(3)其它不可預(yù)見(jiàn)因素。其中破碎樹(shù)脂進(jìn)入二回路分解產(chǎn)生硫酸根被水處理行業(yè)普遍認(rèn)為是主要原因。
樹(shù)脂破碎的原因有[2]:(1)樹(shù)脂質(zhì)量不過(guò)關(guān);(2)由于樹(shù)脂始終處在運(yùn)行、失效、再生、再運(yùn)行的循環(huán)使用過(guò)程中,再生時(shí)轉(zhuǎn)型膨脹時(shí)容易造成樹(shù)脂破碎;(3)樹(shù)脂運(yùn)行過(guò)程中始終處于2.5~4.0MPa的水壓下會(huì)造成破碎;(4)由于核電站處理水量龐大,使得樹(shù)脂床(高速陽(yáng)床和高速混床)直徑較大,容易發(fā)生進(jìn)水配水不均而引起樹(shù)脂擾動(dòng),導(dǎo)致樹(shù)脂破碎;(5)其它不可預(yù)見(jiàn)因素。
由上述分析可以看出:凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的運(yùn)行工況決定總是或多或少的有破碎樹(shù)脂進(jìn)入二回路系統(tǒng),從而增加硫酸根離子的含量,影響核電站安全穩(wěn)定運(yùn)行。
通過(guò)近年來(lái)國(guó)內(nèi)核電站調(diào)試發(fā)現(xiàn),機(jī)組首次啟動(dòng)沖洗水量大,沖洗時(shí)間長(zhǎng),主要原因是凝結(jié)水精處理系統(tǒng)對(duì)進(jìn)水水質(zhì)要求比火電機(jī)組更嚴(yán)格(火電一般要求懸浮物<1000mg/L時(shí)即可進(jìn)入精處理系統(tǒng),而核電通常要求懸浮物<500mg/L時(shí)才能進(jìn)入精處理系統(tǒng)),導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)性差。
2.1.1 避免破碎樹(shù)脂進(jìn)入二回路汽水系統(tǒng)
針對(duì)破碎樹(shù)脂分解造成硫酸根超標(biāo),在凝結(jié)水精處理高速混床后設(shè)“后置”精密過(guò)濾器,過(guò)濾精度5μm,以截留破碎的樹(shù)脂粉末,提高二回路汽水品質(zhì),保證核電站安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.1.2 縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間。
針對(duì)啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)、沖洗水量大,在凝結(jié)水精處理高速陽(yáng)床前設(shè)“前置”精密過(guò)濾器,以縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間,提高核電站的經(jīng)濟(jì)效益
2.1.3 前置與后置過(guò)濾器的整合
“后置”精密過(guò)濾器、“前置”精密過(guò)濾器為同一設(shè)備,通過(guò)旁路切換運(yùn)行,啟動(dòng)時(shí) “前置”使用,正常運(yùn)行時(shí) “后置”使用。
根據(jù)凝結(jié)水精處理精密過(guò)濾器的設(shè)計(jì)目的和前、后置過(guò)濾器的公用特點(diǎn),對(duì)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)與精密過(guò)濾器進(jìn)行整體設(shè)計(jì),其流程圖圖1。
圖1 凝結(jié)水精處理及精密過(guò)濾器流程圖
精密過(guò)濾器可選用臥式、疊加布置,以減少主廠(chǎng)房占地面積。濾元采用大流量不可反洗式濾元,過(guò)濾精度為5μm,既減少設(shè)備投資,又可保證出水水質(zhì)。以下從兩個(gè)方面闡述本工藝的運(yùn)行原理。
2.2.1 機(jī)組正常運(yùn)行期間
V1,V2,V3自動(dòng)閥門(mén)均打開(kāi),V4,V5,V6自動(dòng)閥門(mén)均關(guān)閉,此時(shí)工藝流程為:凝結(jié)水泵來(lái)凝結(jié)水→高速陽(yáng)床+高速混床→疊加臥式精密過(guò)濾器→凝結(jié)水升壓泵→軸封加熱器凝結(jié)水,即為圖中實(shí)線(xiàn)所表示的流程。
2.2.2 機(jī)組啟動(dòng)期間
V1,V2,V3自動(dòng)閥門(mén)均關(guān)閉,V4,V5,V6自動(dòng)閥門(mén)均打開(kāi),此時(shí)工藝流程為:凝結(jié)水泵來(lái)凝結(jié)水→疊加臥式精密過(guò)濾器→高速陽(yáng)床+高速混床→凝結(jié)水升壓泵→軸封加熱器凝結(jié)水,即為圖中虛線(xiàn)所表示的流程。
疊加臥式精密過(guò)濾器不設(shè)備用,當(dāng)過(guò)濾器進(jìn)出口壓差超過(guò)設(shè)定值時(shí),即退出運(yùn)行,更換濾芯,此時(shí)部分凝結(jié)水經(jīng)過(guò)疊加臥式精密過(guò)濾器旁路。濾芯更換完畢后,重新投運(yùn)。除人工更換濾芯外,其它操作為程序控制,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。
過(guò)濾器初始正常運(yùn)行壓降小于0.02MPa,在最大流量負(fù)荷時(shí)過(guò)濾器進(jìn)、出口的最大壓差不得超過(guò)0.15MPa。每支濾芯總截污容量按破碎樹(shù)脂計(jì)應(yīng)不小于1.0kg,對(duì)5μm以上的固體顆粒去除率為99.99%。
過(guò)濾器的殼體和內(nèi)部多孔板應(yīng)以不銹鋼304制作,設(shè)計(jì)、建造和試驗(yàn)、按照GB150-1998《鋼制壓力容器》標(biāo)準(zhǔn)。
采用該后置過(guò)濾器工藝,主要從系統(tǒng)的安全可靠角度考慮。該后置過(guò)濾器可有效的防止破碎樹(shù)脂粉末進(jìn)入二回路系統(tǒng)后分解產(chǎn)生硫酸根離子,在提高凝結(jié)水精處理出水品質(zhì)的同時(shí),延緩了蒸汽發(fā)生器傳熱管腐蝕破裂,保證了整個(gè)核電站的安全運(yùn)行。
采用該前置過(guò)濾器工藝,可大大縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間、減少機(jī)組啟動(dòng)時(shí)的沖洗水量;并可有效保護(hù)高速陽(yáng)床內(nèi)昂貴的樹(shù)脂免受污染,延長(zhǎng)其使用壽命等優(yōu)點(diǎn)。
(1)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)調(diào)試數(shù)據(jù)表明,設(shè)前置過(guò)濾器后,機(jī)組每次啟動(dòng)可縮短的時(shí)間因不同的工程而不同,從幾個(gè)小時(shí)到幾天不等。按12小時(shí)計(jì),則每臺(tái)機(jī)組(AP1000單臺(tái)機(jī)組容量1250MW)每次啟動(dòng)因早發(fā)電而增加的經(jīng)濟(jì)效益525萬(wàn)元(按每度電0.35元計(jì))。而且,今后每次機(jī)組大小修后重新啟動(dòng)時(shí),同樣節(jié)約525萬(wàn)元/次,而每臺(tái)機(jī)組該過(guò)濾器的投資費(fèi)用僅為450萬(wàn)左右。
(2)設(shè)該前置過(guò)濾器后,每次啟動(dòng)減少的沖洗水量~10000 噸(沖洗水流量~900t/h),折合5.0萬(wàn)元(按沖洗水的制水成本5.0元計(jì))。
(3)如果不設(shè)前置過(guò)濾器,那么機(jī)組啟動(dòng)時(shí),為縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間通常都是將高速陽(yáng)床充當(dāng)過(guò)濾器用,陽(yáng)床內(nèi)的樹(shù)脂必然遭到嚴(yán)重破壞,陽(yáng)床樹(shù)脂再生擦洗水甚至象污油狀,當(dāng)機(jī)組正常運(yùn)行后,陽(yáng)床樹(shù)脂就需要更換。AP1000單臺(tái)機(jī)組容量1250MW,每臺(tái)機(jī)組高速陽(yáng)床樹(shù)脂裝填量為58m3,需要費(fèi)用~230萬(wàn)元。
本工藝?yán)猛粋€(gè)設(shè)備,通過(guò)旁路切換實(shí)現(xiàn)在機(jī)組正常運(yùn)行期間,精密過(guò)濾器具有后置過(guò)濾器功能,從而減少破碎樹(shù)脂進(jìn)入二回路進(jìn)而引起硫酸根超標(biāo);而在機(jī)組啟動(dòng)期間,精密過(guò)濾器具有前置過(guò)濾器功能,大大減少了啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)間,既節(jié)約了啟動(dòng)用水,又具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。綜合考慮,通過(guò)凝結(jié)水精處理精密過(guò)濾器的設(shè)計(jì),無(wú)論從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都對(duì)AP1000核電站產(chǎn)生良好的效益,可以再其他核電站設(shè)計(jì)中推廣。