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        巨型水電站機(jī)組進(jìn)水口閘門(mén)啟門(mén)速度異常研究

        2020-11-21 04:54:52周立成黃真懿鄧友漢
        水電與抽水蓄能 2020年5期
        關(guān)鍵詞:進(jìn)水口閘門(mén)水位

        張 堃,周立成,黃真懿,鄧友漢

        (三峽水力發(fā)電廠,湖北省宜昌市 443000)

        0 引言

        水電機(jī)組的運(yùn)行是水能轉(zhuǎn)化電能的一種能量轉(zhuǎn)化過(guò)程,水能是機(jī)組運(yùn)行的原動(dòng)力,進(jìn)水口閘門(mén)[1]是機(jī)組最重要的設(shè)備之一,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),通過(guò)進(jìn)水口閘門(mén)開(kāi)啟、關(guān)閉來(lái)控制水能。

        該巨型水電站包括多臺(tái)水輪機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組均采用一管一機(jī)布置,每臺(tái)機(jī)組進(jìn)水口均配置了進(jìn)水口閘門(mén)。閘門(mén)具備集控、現(xiàn)地、檢修三種控制方式[2],三種控制方式下均可對(duì)閘門(mén)進(jìn)行開(kāi)啟與關(guān)閉,閘門(mén)正常運(yùn)行在集控方式。閘門(mén)正常運(yùn)行時(shí)在充水位置平壓后自動(dòng)啟門(mén)多次報(bào)啟門(mén)速度異常故障,導(dǎo)致閘門(mén)停止開(kāi)啟,嚴(yán)重制約了機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,本次論文通過(guò)軟件、硬件、理論計(jì)算等方面開(kāi)展閘門(mén)在運(yùn)行過(guò)程中存在的啟門(mén)速度異常研究[3]。

        1 進(jìn)水口閘門(mén)啟門(mén)速度異常故障現(xiàn)象

        該水電站進(jìn)水口閘門(mén)設(shè)有自動(dòng)控制和檢修方式[4],自動(dòng)控制設(shè)有集控和現(xiàn)地兩種,自動(dòng)控制方式下具備保護(hù)功能,檢修方式下則無(wú)保護(hù)功能。遠(yuǎn)方監(jiān)控系統(tǒng)在進(jìn)行閘門(mén)開(kāi)啟的過(guò)程中,經(jīng)流道充水平壓后,油泵電機(jī)將液壓系統(tǒng)壓力升至15MPa時(shí)進(jìn)行啟門(mén),液壓系統(tǒng)多次出現(xiàn)下述問(wèn)題:

        (1)“集控”方式開(kāi)啟閘門(mén),出現(xiàn)“啟門(mén)速度異常報(bào)警停機(jī)”故障信號(hào)并停止啟閘門(mén)。

        (2)“現(xiàn)地”方式開(kāi)啟閘門(mén),出現(xiàn)“啟門(mén)速度異常報(bào)警停機(jī)”故障信號(hào)并停止啟閘門(mén)。

        (3)“檢修”方式開(kāi)啟閘門(mén),正常啟門(mén),但在270~300mm開(kāi)度區(qū)間啟門(mén)速度慢。

        液壓系統(tǒng)啟門(mén)流程如圖1所示,啟門(mén)時(shí)油泵電機(jī)升壓使液壓油進(jìn)入有桿腔啟門(mén),閉門(mén)時(shí)液壓油進(jìn)入無(wú)桿腔閉門(mén),活塞桿帶動(dòng)閘門(mén)進(jìn)行啟閉。啟門(mén)過(guò)程中兩臺(tái)油泵電機(jī)啟動(dòng)后,系統(tǒng)壓力達(dá)到15MPa條件下,5s內(nèi)速度小于6mm/s將觸發(fā)速度異常故障報(bào)警并停止啟門(mén),閘門(mén)在啟門(mén)過(guò)程中產(chǎn)生啟門(mén)速度異常主要是由以下幾個(gè)方面原因引起:

        (1)液壓系統(tǒng)內(nèi)存在大量氣泡,閘門(mén)建壓過(guò)程中受壓力作用,氣泡體積縮小,使在規(guī)定時(shí)間內(nèi)壓力達(dá)不到設(shè)定值,從而無(wú)法在規(guī)定時(shí)間開(kāi)啟閘門(mén)。

        (2)水中沙石過(guò)多,使固定閘門(mén)的門(mén)槽內(nèi)存在異物卡阻,造成啟門(mén)阻力過(guò)大,導(dǎo)致無(wú)法在規(guī)定時(shí)間開(kāi)啟閘門(mén)。

        (3)上、下游存在的壓差過(guò)大未能平壓導(dǎo)致啟門(mén)不暢(閘門(mén)工作方式為靜水啟門(mén)、動(dòng)水落門(mén),啟門(mén)前需充水平壓)。

        2 進(jìn)水口閘門(mén)啟門(mén)速度異常故障分析

        2.1 電氣控制系統(tǒng)和硬件分析

        閘門(mén)系統(tǒng)包括電氣部分和硬件部分兩部分,電氣控制系統(tǒng)主要用于控制硬件部分,硬件部分主要包括閘門(mén)、油缸、液壓部分等,在對(duì)閘門(mén)啟門(mén)速度異常故障分析時(shí),主要從以下三個(gè)部分進(jìn)行:

        2.1.1 電氣控制系統(tǒng)分析

        該水電站進(jìn)水口閘門(mén)開(kāi)度計(jì)算采用德國(guó)海德漢(HEIDENHAIN)生產(chǎn)的多轉(zhuǎn)絕對(duì)型編碼器將現(xiàn)場(chǎng)位置信號(hào)送至現(xiàn)地PLC控制系統(tǒng),通過(guò)控制程序來(lái)計(jì)算閘門(mén)速度:[5]

        式中:v——閘門(mén)速度;

        h——閘門(mén)在t時(shí)間內(nèi)提升的高度;

        t——閘門(mén)提升時(shí)間。

        圖1 閘門(mén)正常運(yùn)行啟門(mén)流程圖Figure 1 Flowchart for normal operation of the gate

        (1)“檢修”方式下正常啟門(mén),數(shù)據(jù)顯示正常,電氣回路正常。

        (2)落上游檢修門(mén),將閘門(mén)處于工作在無(wú)水狀態(tài),此時(shí)不考慮壓差影響,運(yùn)行方式切換至“集控”方式,監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)令正常啟門(mén)從全關(guān)至全開(kāi)位,閘門(mén)正常開(kāi)啟,運(yùn)行平穩(wěn)無(wú)異常,系統(tǒng)壓力維持在10.2MPa左右,無(wú)任何故障出現(xiàn)。

        通過(guò)上述兩種方式動(dòng)門(mén)試驗(yàn)可判斷電氣部分控制正常,信號(hào)數(shù)據(jù)采集正常,閘門(mén)門(mén)槽內(nèi)無(wú)異物卡阻,液壓系統(tǒng)內(nèi)無(wú)過(guò)量氣體。由此可推斷產(chǎn)生啟門(mén)速度異常的原因是過(guò)充水位二次啟門(mén)時(shí)充水平壓未完成,啟門(mén)阻力過(guò)大未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到設(shè)定值。

        2.2 閘門(mén)充水平壓位數(shù)據(jù)分析

        正常轉(zhuǎn)動(dòng)編碼器后,開(kāi)度指示正常;在開(kāi)度模擬量輸入端輸入4~20mA電流值,模塊計(jì)算所得的開(kāi)度與實(shí)際一致,模塊功能正常;系統(tǒng)升壓后,壓力表及控制系統(tǒng)壓力均正常一致,電氣部分功能正常。

        2.1.2 硬件部分分析

        為排除因門(mén)槽內(nèi)異物卡阻原因?qū)е聠㈤T(mén)速度異常,對(duì)閘門(mén)門(mén)槽[6]硬件部分進(jìn)行檢查如下:門(mén)頂、充水閥及吊耳部分外觀檢查未見(jiàn)變形、銹蝕等異常現(xiàn)象,閘門(mén)主滑塊與主軌貼合緊密無(wú)縫隙,反向滑塊與反軌存在均勻間隙,但空間限制無(wú)法測(cè)量間隙數(shù)據(jù),左右側(cè)主軌在靠近末端部位可見(jiàn)部分摩擦痕跡,反軌未見(jiàn)異常,硬件部分正常。

        2.1.3 試驗(yàn)論證

        在確認(rèn)液壓系統(tǒng)的電氣控制系統(tǒng)和硬件部分均無(wú)異常后,在檢修方式下進(jìn)行了相關(guān)啟門(mén)試驗(yàn)[7]:

        閘門(mén)在啟門(mén)過(guò)程中,如果閘門(mén)前后壓力不一致,平壓未完成,將無(wú)法對(duì)閘門(mén)進(jìn)行啟動(dòng)。閘門(mén)充水平壓時(shí)間定值為120min,為確認(rèn)經(jīng)過(guò)充水平壓時(shí)間后閘門(mén)是否平壓,現(xiàn)對(duì)閘門(mén)充水平壓位閘門(mén)進(jìn)行試驗(yàn)分析:

        2.2.1 現(xiàn)地平壓方式

        (1)“自動(dòng)”方式下將閘門(mén)由全關(guān)位開(kāi)啟至充水位,充水位定值為240~270mm,經(jīng)過(guò)120min充水后,監(jiān)控操作啟門(mén),手動(dòng)平壓,系統(tǒng)出現(xiàn)“啟門(mén)速度異常報(bào)警停機(jī)”故障信號(hào)并停止啟閘門(mén),啟門(mén)不成功,此時(shí)測(cè)量閘門(mén)前后水位:閘門(mén)前175m,閘門(mén)后165.5m,水位差9.5m,經(jīng)過(guò)充水時(shí)間后閘門(mén)未實(shí)現(xiàn)平壓。

        (2)“檢修”方式下將閘門(mén)開(kāi)啟至500mm左右,此時(shí)閘門(mén)已過(guò)充水位,測(cè)量上下游水位,閘門(mén)前后均是175m,此時(shí)水位差為0,切集控方式順利啟門(mén)。

        2.2.2 自動(dòng)平壓方式

        考慮充水時(shí)間過(guò)短,將閘門(mén)由全關(guān)位開(kāi)啟至充水位,延長(zhǎng)充水平壓時(shí)間,經(jīng)過(guò)180min后,測(cè)量閘門(mén)前后水位:閘門(mén)前175m,閘門(mén)后165.5m,水位差9.5m,系統(tǒng)無(wú)平壓信號(hào),由此懷疑流道下游側(cè)有部位漏水量偏大。

        閘門(mén)充水后運(yùn)行數(shù)據(jù)如圖2所示,在充水位時(shí)給定平壓信號(hào)后閘門(mén)未正常運(yùn)行,過(guò)充水位后閘門(mén)運(yùn)行正常。

        2.3 漏水量計(jì)算

        2.3.1 理論計(jì)算

        因閘門(mén)充水后門(mén)前后壓差一直為9.5m,可以推斷此時(shí)充水閥的充水量與漏水量維持平衡,故可根據(jù)充水閥的充水量計(jì)算出漏水量。根據(jù)流體力學(xué)公式[8],將充水閥出流簡(jiǎn)化為薄壁小孔口恒定出流進(jìn)行計(jì)算,則充水流量:

        式中:μ——流量系數(shù),取0.6;

        圖2 閘門(mén)充水后運(yùn)行數(shù)據(jù)Figure 2 Operating data after gate flushing

        A——充水閥截面積;

        h——充水閥閥口中心水頭。

        當(dāng)門(mén)前后水位差9.5m時(shí),充水流量為:

        計(jì)算得出漏水量為:

        2.3.2 實(shí)測(cè)計(jì)算

        當(dāng)閘門(mén)處于全關(guān)位,使用水位尺測(cè)量1min調(diào)壓井(2個(gè))水位下降高度,計(jì)算出1min漏水量(忽略閘門(mén)水封漏水量):

        2.3.3 集水井排水泵運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

        機(jī)組蝸殼滲漏水流進(jìn)集水井中,從集水井的水位和啟泵排水次數(shù)可以得出蝸殼至集水井整個(gè)管道、閥門(mén)是否漏水,從趨勢(shì)系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)出:集水井第一階段水位30天變化0.312m,第二階段水位20天變化0.442m,其中第二階段10月20~30日水位變化0.194m,10月31日~11月9日水位變化0.238m,其運(yùn)行具體數(shù)據(jù)如圖3所示,從集水井水位變化未出現(xiàn)異常情況。

        從理論計(jì)算出的漏水量及實(shí)測(cè)漏水量數(shù)據(jù)基本一致,集水井水位數(shù)據(jù)總體平穩(wěn),機(jī)組蝸殼、盤(pán)型閥、管道密封良好未出現(xiàn)異常。

        2.4 閘門(mén)壓力計(jì)算

        閘門(mén)控制系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械部件正常運(yùn)行,機(jī)組蝸殼、管道、盤(pán)型閥門(mén)密封良好未出現(xiàn)異常漏水情況,閘門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉是通過(guò)液壓力進(jìn)行的,最后通過(guò)理論計(jì)算來(lái)測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)的額定液壓是否滿足閘門(mén)啟門(mén)要求,具體計(jì)算如下:

        2.4.1 啟門(mén)壓力理論計(jì)算

        根據(jù)SL 74—2019《水利水電工程鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范》[9]中有關(guān)平面閘門(mén)啟閉力的計(jì)算公式,有:

        式中:FQ——啟門(mén)力,kN;

        nT——摩擦阻力安全系數(shù),可采用1.2;

        n′G——計(jì)算持住力和啟門(mén)力用的閘門(mén)自重修正系數(shù),可采用1.0~1.1;

        Ws——作用在閘門(mén)上的水柱壓力,kN;

        Gj——加重塊重量,kN;

        Px——下吸力,kN,參見(jiàn)SL 74—2019《水利水電工程鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范》附錄D;

        Tzd——支承摩阻力,kN;

        Tzs——止水摩阻力,kN。

        閘門(mén)主要支撐為主滑塊支撐,兩側(cè)滾輪受力較小,因此計(jì)算時(shí)取Tzd=0;閘門(mén)全關(guān)位時(shí),Px為0;閘門(mén)無(wú)加重塊Gj=0,取水位差為9.5m,可以得出Psz值(以下計(jì)算時(shí)涉及的物理量有:G為閘門(mén)自重,kN,當(dāng)有拉桿時(shí)應(yīng)計(jì)入拉桿重量,計(jì)算閉門(mén)力時(shí)選用浮重;P為作用在閘門(mén)上的總水壓力,kN;f1、f2、f3為滑動(dòng)摩擦系數(shù),計(jì)算持住力應(yīng)取小值,計(jì)算啟門(mén)、閉門(mén)力應(yīng)取大值,可參照SL 74—2019《水利水電工程鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范》附錄M選用;Pzs為作用在止水上的壓力,kN)。

        圖3 集水井水位第二階段數(shù)據(jù)趨勢(shì)Figure 3 Water level data trend of catchment wells

        根據(jù)SL 74—2019《水利水電工程鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范》中要求有關(guān)摩擦系數(shù)取值規(guī)定橡塑復(fù)合水封與不銹鋼止水座板為0.05~0.2,當(dāng)前取0.1。

        Tzs=f3Pzs=0.1×11306=1131kN

        該電站進(jìn)水閘門(mén)尺寸為9.2m×13.2m×1.65m。

        理論啟門(mén)力計(jì)算:

        該電站閘門(mén)液壓?jiǎn)㈤]機(jī)容量為4000kN/8000kN,油缸內(nèi)徑710mm,活塞缸直徑330mm。

        反推需要液壓?jiǎn)㈤]機(jī)系統(tǒng)壓力為:

        2.4.2 實(shí)際啟門(mén)力矩計(jì)算

        有水時(shí)平穩(wěn)啟門(mén)力:

        2.4.3 水位差所增加的啟門(mén)力

        F水頭=FQ-F=2526kN

        約等于:

        WS+Tzs=2544kN(垂直水壓力與水平摩擦阻力之和)

        最終判斷閘門(mén)遠(yuǎn)方自動(dòng)方式下報(bào)啟門(mén)速度異常主要原因?yàn)殚l門(mén)前后的水位差過(guò)大導(dǎo)致,根據(jù)SL 74—2019《水利水電工程鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范》,潛孔閘門(mén)設(shè)計(jì)容許水頭差為1~5m,目前水位差已達(dá)9.5m,系統(tǒng)壓力需提升至18.4MPa才能正常啟門(mén),當(dāng)前閘門(mén)設(shè)置系統(tǒng)壓力為15MPa,經(jīng)過(guò)對(duì)系統(tǒng)壓力調(diào)整后閘門(mén)正常開(kāi)啟再未出現(xiàn)啟門(mén)速度異?,F(xiàn)象。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        水電站機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行重于泰山,進(jìn)水口閘門(mén)的啟門(mén)故障嚴(yán)重制約機(jī)組正常運(yùn)行,針對(duì)閘門(mén)啟門(mén)故障現(xiàn)象分析、理論計(jì)算、驗(yàn)證試驗(yàn),快速地確定了故障原因,有效找到了解決方法,保障了水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定性,是水電站機(jī)組的進(jìn)水口閘門(mén)故障處理的成功范例,也為同類問(wèn)題的分析研究提供了理論支撐。

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