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        關(guān)于某電源箱蓋打開的技術(shù)分析及解決方案

        2020-11-20 21:33:09孫嘉田陽(yáng)
        裝備維修技術(shù) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:橡膠板箱蓋箱體

        孫嘉 田陽(yáng)

        摘要:針對(duì)某型號(hào)產(chǎn)品的電源箱翻轉(zhuǎn)箱蓋打開的問(wèn)題,在充分考慮產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝及使用狀況等各種影響因素的條件下,對(duì)搭扣鎖定失效進(jìn)行機(jī)理分析,成功地解決了搭扣鎖定失效的問(wèn)題。

        一、引言

        本文以某型號(hào)產(chǎn)品為例,其電源箱為翻轉(zhuǎn)箱蓋結(jié)構(gòu),通過(guò)兩個(gè)搭扣與箱體鎖定,搭扣扣板開啟后,帶動(dòng)扣環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng),扣環(huán)沉入鎖舌后,扣板由復(fù)位彈簧帶動(dòng)自動(dòng)回彈,扣環(huán)與鎖舌配合鎖定。箱蓋自行打開應(yīng)為搭扣鎖定失效、搭扣未按要求鎖定。搭扣布局見(jiàn)圖1,搭扣結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2和圖3。

        1.1針對(duì)搭扣鎖定失效、搭扣未按要求鎖定分析

        1.1.1設(shè)計(jì)問(wèn)題

        1)扣環(huán)鎖舌設(shè)計(jì)缺陷:扣環(huán)無(wú)法完全沉入鎖舌,造成脫扣。如圖3搭扣結(jié)構(gòu)圖所示,根據(jù)實(shí)物查看,鎖舌圓弧較淺,搭扣鎖緊后,扣環(huán)無(wú)法完全沉入鎖舌,容易脫扣,,對(duì)鎖扣進(jìn)行拉力測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)圖4,鎖舌在1.2KN拉力下,發(fā)生變形,不能排除。

        2)復(fù)位彈簧失效:扣環(huán)自動(dòng)打開,經(jīng)檢查,搭扣內(nèi)部安裝的復(fù)位彈簧回彈有力,扣板打開釋放后能自彈回底板,排除原因。

        1.1.2工藝問(wèn)題

        1)搭扣和鎖舌安裝定位:搭扣和鎖舌安裝間距過(guò)小,扣環(huán)從鎖舌內(nèi)脫落,現(xiàn)場(chǎng)查看,扣環(huán)和鎖舌的配合松緊程度不一,安裝較松的搭扣,扣環(huán)容易與鎖舌脫開,不排除。

        2)搭扣和鎖舌安裝松動(dòng):現(xiàn)場(chǎng)查看,鎖舌與搭扣均與箱體螺接牢固,未發(fā)現(xiàn)鎖扣、鎖舌松動(dòng)脫落,排除。

        1.1.3使用問(wèn)題

        1)箱體損壞:箱體受外力撞擊受損后,搭扣工作失效,箱蓋自行彈開,現(xiàn)場(chǎng)查看,箱體未受損變形,排除原因。

        2)箱蓋未鎖:操作人員確認(rèn)按操作手冊(cè)要求在運(yùn)輸前箱蓋搭扣已鎖定,排除原因。

        通過(guò)上述故障.分析可知,陣面電源箱箱蓋自行彈開與搭扣設(shè)計(jì)缺陷以及搭扣安裝過(guò)程的工藝規(guī)范有關(guān)。

        1.2 受力分析

        鎖扣受力f,箱蓋重力f1,橡膠板對(duì)箱蓋的反作用力f2,運(yùn)輸過(guò)程振動(dòng)對(duì)鎖扣造成的受力f3,f=f1+f2+f3,箱蓋實(shí)際稱重結(jié)果14.5kg,f1為0.142KN;橡膠板通過(guò)取樣,截面尺寸100×18mm,在5t壓力機(jī)上測(cè)試橡膠板變形量與壓力的變化曲線見(jiàn)圖5,根據(jù)橡膠板廠家所提供參數(shù),選取變形量0.3mm,壓力為0.078KN,箱蓋安裝橡膠板截面尺寸3950×14mm,按單位面積壓強(qiáng)相等計(jì)算橡膠板對(duì)箱蓋作用力f2為2.39KN。

        GJB150.16A-2009中規(guī)定的軍用裝備鐵路貨物振動(dòng)環(huán)境如圖65所示,計(jì)算加速度均方根為0.65g,f3=0.65×f1=0.092KN;

        綜上,單個(gè)鎖扣的受力1/2f為1.32KN。

        二、機(jī)理分析

        某電源箱箱蓋通過(guò)兩個(gè)搭扣鎖定,扣環(huán)直徑4mm,鎖舌彎曲圓弧4.5mm,扣環(huán)無(wú)法完全沉入鎖舌內(nèi),鎖舌在承受1.2KN垃圾時(shí)變形,不滿足實(shí)際環(huán)境下鎖扣的受力要求;搭扣安裝過(guò)程中,搭扣主體部分與鎖舌間距較小,運(yùn)輸過(guò)程中由于振動(dòng),導(dǎo)致扣環(huán)從鎖舌內(nèi)脫落,箱蓋自行打開。搭扣設(shè)計(jì)未留安全裕量,裝配過(guò)程工藝要求不明確共同導(dǎo)致了此故障。

        三、采取的措施及驗(yàn)證

        3.1設(shè)計(jì)改進(jìn)

        1)鎖舌原彎曲弧度為4.5mm,扣環(huán)直徑4mm,弧度較淺,扣環(huán)容易脫落,現(xiàn)將鎖舌彎曲弧度增加至9mm,保證扣環(huán)能完全沉入鎖舌內(nèi),不通過(guò)搭扣扣板旋轉(zhuǎn)就無(wú)法脫落;

        2)原鎖舌厚度1.5mm,現(xiàn)改用2mm不銹鋼板,圖7為改進(jìn)后搭扣結(jié)構(gòu)圖,圖8為改進(jìn)后鎖舌的拉力測(cè)試曲線圖,拉力加至1.4KN時(shí)未變形,滿足實(shí)際使用環(huán)境;

        3)原鎖扣安裝后,鎖扣轉(zhuǎn)軸與扣環(huán)轉(zhuǎn)軸高度差只有2mm,扣環(huán)沒(méi)有過(guò)鎖緊過(guò)程,現(xiàn)鎖扣主體安裝墊高3mm,保證鎖環(huán)扣緊后與鎖扣面有5mm高度差,增加死點(diǎn)行程。

        4)搭扣安裝增加B型銷。

        5)陣面電源箱目前安裝有兩個(gè)搭扣,搭扣間距800mm,左右兩側(cè)沒(méi)有搭扣,不易壓緊,在兩側(cè)各增加一處不銹鋼整體式帶閂搭扣,與原搭扣配合使用,從上下兩個(gè)方向保證箱蓋不會(huì)彈開,圖9為新增整體式帶閂搭扣模型,圖10為整體式帶閂搭扣實(shí)物照片,該搭扣結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,安全扣更換成B型銷。圖11為改進(jìn)后陣面電源箱搭扣安裝。

        3.2工藝改進(jìn)

        在工藝文件中增加鎖扣、鎖舌的安裝要求,制作安裝模板,圖12為搭扣安裝模板,圖13為整體式搭扣安裝模板,保證安裝尺寸的一致性。搭扣安裝工藝要求:

        1)調(diào)整蓋板與箱體間隙至2mm;

        2)按搭扣定位尺寸,鉆孔模板與箱蓋頂邊重合,垂直箱蓋放置用紙膠帶固定,劃線鉆孔φ5.1;

        3)鎖舌和搭扣分別用M4*12螺栓與箱體連接,螺栓帶膠安裝,搭扣底部加墊3mm鋁板;

        4)按搭扣定位尺寸,整體式搭扣與箱蓋頂邊重合,劃線鉆孔φ5.1;

        5)按搭扣定位尺寸調(diào)整鎖舌位置,劃線鉆孔φ5.1;

        6)鎖舌和搭扣分別用M14*12螺栓與箱體連接,螺栓帶膠安裝。

        四、結(jié)束語(yǔ)

        以上介紹了某電源箱蓋打開問(wèn)題的技術(shù)分析及解決辦法。通過(guò)設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn),有效地避免了此類問(wèn)題的再次發(fā)生。

        作者簡(jiǎn)介:孫嘉(1982-),民族:漢,性別:男 籍貫:江西興平,職稱:工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:方艙、專用車及系統(tǒng)集成的研究與設(shè)計(jì),根據(jù)用戶需求實(shí)現(xiàn)低成本、高標(biāo)準(zhǔn)、定制式及批量式的快速研制、生產(chǎn)及維護(hù)。

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