吳富強(qiáng)
摘要:本文通過(guò)對(duì)經(jīng)過(guò)能效測(cè)試的177臺(tái)鍋爐的綜合分析,討論了排煙熱損失q2和氣體不完全燃燒熱損失q3以及散熱損失q5對(duì)燃?xì)忮仩t熱效率的影響。提出降低排煙溫度和尋求最佳運(yùn)行過(guò)量空氣系數(shù)的是減小鍋爐熱損失,提高鍋爐熱效率的關(guān)鍵工作。
關(guān)鍵詞:在用鍋爐 能效測(cè)試 熱效率
1、前言
隨著國(guó)家環(huán)保問(wèn)題的日益突出,國(guó)家對(duì)鍋爐大氣污染物排放限值要求也越來(lái)越嚴(yán)格。江蘇省,南京市也相繼實(shí)行了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2019年度實(shí)施方案,南京市要求在用燃?xì)忮仩t氮氧化物排放濃度應(yīng)低于50毫克/立方米。南京市各使用單位響應(yīng)政府號(hào)召,紛紛進(jìn)行了燃?xì)忮仩t改造。為了保障燃?xì)忮仩t改造的順利實(shí)施,我院承擔(dān)了改造鍋爐的能效測(cè)試工作。
2、測(cè)試概況
2.1測(cè)試概況
2019年10至2020年05月,我單位對(duì)177臺(tái)低氮改造后的在用燃?xì)忮仩t進(jìn)行了能效測(cè)試,燃?xì)忮仩t類型包括蒸汽鍋爐 106臺(tái),熱水鍋爐 63臺(tái),有機(jī)熱載體鍋爐8臺(tái)。
2.2測(cè)試方法、計(jì)算公式、儀器、設(shè)備、測(cè)試項(xiàng)目和依據(jù)
鍋爐運(yùn)行工況熱效率簡(jiǎn)單測(cè)試采用反平衡測(cè)量法,測(cè)試方法和計(jì)算公式按照GB/T 10180-2017《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗(yàn)規(guī)程》的相關(guān)要求進(jìn)行。
η=100-(q2+q3+q5)
式中:η—反平衡熱效率 %;q2—排煙熱損失 %;q3—?dú)怏w不完全燃燒熱損失 %;q5—散熱損失 %;q4—固氣體不完全燃燒熱損失、q6—灰渣物理熱損失、q7—石灰石脫硫熱損失燃?xì)忮仩t都取為0。
測(cè)試采用的儀器和設(shè)備主要有鉑電阻電子數(shù)字溫度計(jì),Testo340型便攜式煙氣分析儀。
測(cè)試項(xiàng)目分別為:排煙溫度、排煙處過(guò)量空氣系數(shù)、排煙處CO含量、入爐冷空氣溫度、測(cè)試開(kāi)始和結(jié)束的時(shí)間。
3測(cè)試結(jié)果
3.1排煙溫度
排煙溫度分布如圖1所示,在177臺(tái)測(cè)試鍋爐中有37臺(tái)超出限定值,占測(cè)試總量的20.09% 。排煙溫度最高為475.4℃,最低為53.4℃,平均為147.9℃。
2.4 過(guò)量空氣系數(shù)
過(guò)量空氣系數(shù)分布如圖2,177臺(tái)測(cè)試鍋爐中有149臺(tái)超出限定值 ,所占比例為測(cè)試總量的84.18%, 過(guò)量空氣系數(shù)最大為2.56, 最小為1.00,平均為1.30。
2.8鍋爐熱效率
燃?xì)忮仩t熱效率測(cè)試結(jié)果如圖3,在177臺(tái)測(cè)試燃?xì)忮仩t中有2臺(tái)未達(dá)到在用燃?xì)忮仩t限定值的90%,所占比例為測(cè)試總量的1.13%,在用燃?xì)忮仩t熱效率最高為 95.13 %。最低為73.44 %,平均為89.5 %。
4測(cè)試分析
4.1 在177臺(tái)測(cè)試燃?xì)忮仩t中有2臺(tái)未達(dá)到在用燃?xì)忮仩t限定值的90%,所占比例為測(cè)試總量的1.13%,燃?xì)忮仩t熱效率最高為95.13 %。最低為73.44 %,平均為89.5%。對(duì)于燃?xì)忮仩t而言,固氣體不完全燃燒熱損失q4、灰渣物理熱損失q6、石灰石脫硫熱損失q7都為0,因此,排煙熱損失q2、氣體不完全燃燒熱損失q3和散熱損失q5成為燃?xì)忮仩t熱損失的3大主要來(lái)源。
4.2排煙熱損失q2
排煙熱損失q2,排煙溫度偏高是引起在用燃?xì)忮仩t熱效率偏低的主要原因,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度和煙氣量。由圖1可知,經(jīng)測(cè)試的177臺(tái)工業(yè)鍋爐有37臺(tái)排煙溫度不符合要求,不合格率為20.09%,最高溫度達(dá)475.4℃,排煙溫度的高低直接決定著燃?xì)忮仩t熱效率的高低。
排煙溫度過(guò)高有以下幾個(gè)方面原因:一是鍋爐在設(shè)計(jì)制造時(shí)尾部未裝設(shè)節(jié)能器,高溫?zé)煔馕吹玫匠浞掷谩6窃谑褂眠^(guò)程中未能及時(shí)清除水側(cè)水垢和煙氣側(cè)積灰,使煙氣與受熱面之間傳熱系數(shù)下降,傳熱量減少。三是鍋爐運(yùn)行時(shí),燃燒器與鍋爐連接處和觀察孔漏入冷空氣,使?fàn)t膛溫度降低,影響燃燒器正常燃燒,增加排煙量造成排煙熱損失增大。
在所測(cè)試的177臺(tái)燃?xì)忮仩t中,只有75臺(tái)燃?xì)忮仩t裝了節(jié)能器,占所測(cè)鍋爐的42.37%,所占比例并不算太高,因此通過(guò)在鍋爐尾部增設(shè)節(jié)能器,回收煙氣中的熱量,可以大大降低排煙溫度,提高燃?xì)忮仩t熱效率。
4.3氣體不完全燃燒熱損失q3
過(guò)量空氣系數(shù)是反映燃料和空氣混合的一項(xiàng)重要指標(biāo),過(guò)量空氣系數(shù)是影響鍋爐氣體不完全燃燒損失q3最主要的因素。根據(jù)TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》的規(guī)定,過(guò)量空氣系數(shù)正壓燃?xì)忮仩t,不大于1.15,負(fù)壓燃?xì)忮仩t,不大于1.25。過(guò)量空氣系數(shù)偏小,天然氣燃燒會(huì)由于氧氣量供應(yīng)不足而導(dǎo)致化學(xué)不完全燃燒損失增大;鍋爐過(guò)量空氣系數(shù)過(guò)大,會(huì)降低爐膛溫度導(dǎo)致化學(xué)不完全燃燒損失增大,同時(shí)增大煙氣排放量,增加排煙熱損失,出力下降。由圖2可知,經(jīng)測(cè)試的177臺(tái)燃?xì)忮仩t中有149臺(tái)超出限定值,所占比例為測(cè)試總量的84.18%,過(guò)量空氣系數(shù)最大為2.56,最小為1.00,平均為1.30,從測(cè)試結(jié)果分析來(lái)看,普遍偏大。因此,對(duì)燃?xì)忮仩t進(jìn)行調(diào)試時(shí),應(yīng)將過(guò)量空氣系數(shù)控制在TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》規(guī)定的范圍。
4.4散熱損失q5
散熱損失q5與鍋爐的爐型及結(jié)構(gòu)有關(guān),為減少散熱損失q5,散熱損失大小主要是爐體外表面相對(duì)面積和外壁溫度決定的。根據(jù)TSG 0003-2010 《工業(yè)鍋爐能效測(cè)試與評(píng)價(jià)規(guī)則》,鍋爐熱效率簡(jiǎn)單測(cè)試過(guò)程中,散熱損失依據(jù)鍋爐出力直接查表,散熱損失q5隨鍋爐容量的增加而減小,q5還與鍋爐運(yùn)行負(fù)荷有關(guān),隨著鍋爐運(yùn)行負(fù)荷的減小而增加,當(dāng)鍋爐出力低于額定出力的75%時(shí),還需要按規(guī)定修正。因此鍋爐宜在設(shè)計(jì)負(fù)荷處運(yùn)行,有助于減少散熱損失q5,提高熱效率。
5、結(jié)論
本文通過(guò)對(duì)經(jīng)過(guò)能效測(cè)試的177臺(tái)鍋爐的綜合分析,分別分析了鍋爐各項(xiàng)熱損失,重點(diǎn)討論了排煙熱損失q2和氣體不完全燃燒熱損失q3以及散熱損失q5對(duì)燃?xì)忮仩t熱效率的影響。提出降低排煙溫度和應(yīng)將過(guò)量空氣系數(shù)控制在TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》規(guī)定的范圍是減小鍋爐熱損失,提高鍋爐熱效率的關(guān)鍵工作,要求增加節(jié)能器,改善調(diào)節(jié)配風(fēng),以促成各項(xiàng)熱損失的最小化。
在本次177臺(tái)測(cè)試燃?xì)忮仩t中達(dá)到《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》限定值要求的為27臺(tái),所占比例為測(cè)試總量的15.25%,可見(jiàn)目前燃?xì)忮仩t熱效率仍然有很大的潛力,距離目標(biāo)值更是有很大的空間。
參考文獻(xiàn)
1、GB/T 10180-2017《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗(yàn)規(guī)程》
2、TSG G0002-2010 《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》
3、TSG G0003-2010 《工業(yè)鍋爐能效測(cè)試與評(píng)價(jià)規(guī)則》