李向前 閆洪濤 崔曉峰 于海勝
(1.鞍鋼集團礦業(yè)有限公司東鞍山燒結(jié)廠,遼寧 鞍山 114041;2.鞍鋼集團礦業(yè)有限公司弓長嶺選礦廠,遼寧 遼陽 111008)
東鞍山燒結(jié)廠(以下簡稱東燒廠)磨礦系統(tǒng)采用兩段連續(xù)磨礦、中礦再磨工藝流程。其中兩段連續(xù)磨礦工藝流程現(xiàn)使用6臺MYQ5067(溢流型,Φ5.03 m×6.7 m)型球磨機。所磨礦物是碳酸鐵為主的鐵礦石,難選礦,且硬度較高。生產(chǎn)用水使用廠內(nèi)環(huán)水,較清水腐蝕性更強。
球磨機連續(xù)磨礦各段工藝參數(shù)如表1所示。
表1 球磨機連續(xù)磨礦各段工藝參數(shù) %
MYQ5067型球磨機排礦裝置原廠采用雙層結(jié)構(gòu)。內(nèi)層為鋼襯結(jié)構(gòu),外層為混凝土構(gòu)件。該種形式排礦室使用壽命短,易泄露,維護及維修更換十分不便,不能滿足生產(chǎn)使用需要。為此,通過進行長壽化攻關(guān)改造,進行多種結(jié)構(gòu)方案應(yīng)用試驗,最終設(shè)計定型新型裝置并投產(chǎn)使用。
東燒廠現(xiàn)使用MYQ5067型球磨機,位于b軸承支撐之上a球磨機筒體,所產(chǎn)出精礦經(jīng)球磨機出口c圓筒篩篩選后進入排礦裝置,再導(dǎo)入下一工藝環(huán)節(jié),見圖1。
圖1 原排礦裝置結(jié)構(gòu)示意圖
原排礦裝置由上蓋、漏子外殼、內(nèi)襯、混凝土填充層、排礦豎井、排礦溜槽組成,并固定在基礎(chǔ)平臺上。
原排礦裝置不能完全滿足使用要求,存在以下問題:
1)設(shè)計排礦空間狹窄,崗位無法順利完成清透維護工作。
2)排礦室為混凝土加內(nèi)襯鋼套結(jié)構(gòu),壽命短(一般為5~8個月),產(chǎn)線累計檢修停機檢修時間長。出現(xiàn)磨損泄露后,維修難。因整體更換內(nèi)襯時間太長,嚴重影響設(shè)備作業(yè)時間,維修時只能采取在內(nèi)側(cè)繼續(xù)焊補鐵板方法。最終是補丁羅補丁、一層套一層,造成排礦室、排礦豎井空間越來越小,致使排礦能力逐漸下降。
3)排礦豎井插入排礦溜槽中,因外廓寬度小于400 mm,常發(fā)生排礦不暢,致使排礦溜槽發(fā)生溢出精礦故障。
內(nèi)襯易磨損部位為圖2所示橢圓區(qū)域,豎井易磨損部位為圖3所示橢圓區(qū)域。
圖2 內(nèi)襯易磨損部位及加裝鋼板襯效果圖
圖3 內(nèi)豎井易磨損部位及加裝鋼板襯效果圖
為解決排礦裝置壽命短問題,進行多種耐磨材料耐受對比試驗。試驗采取同一設(shè)備多種材料依次試驗,六臺設(shè)備同期(試驗施工需要結(jié)合球磨定修一并開始,開始時間會有所不同)推進,試驗數(shù)值取平均值。整個試驗,歷時五年。具體實驗方案如下:
方案一:在易磨損部位增加一層普通20 mm厚鐵板,采用普通焊接方式安裝。完成效果如圖2、圖3所示。
方案二:在易磨損部位鑲一層非金屬(20 mm厚輝綠巖板)耐磨層,采用特種水泥粘貼。
方案三:在易磨損部位鑲一層20 mm錳鋼襯板,采用特種水泥粘貼。
方案四:在易磨損部位鑲一層40 mm磁性襯板,采用自吸附加焊接壓板固定。磁性襯板為筒體襯板更換下來的舊襯板,利舊使用。
試驗結(jié)果對比,見表2。
表2 試驗結(jié)果對比表
圖4 加裝輝綠巖板磨損效果圖
圖5 加裝錳鋼襯板磨損效果圖
實驗結(jié)論,因磁性襯板是利用舊的,無成本,其他方案都有備件材料成本,又因所有方案施工成本相當,獨方案四壽命最長,所以性價比最高。
為解決原排礦裝置存在所有問題,設(shè)計新型排礦裝置,如圖6所示。其技術(shù)方案內(nèi)容如下:
圖6 新型排礦裝置結(jié)構(gòu)示意圖
1)新型排礦裝置由上蓋、漏子、排礦豎井、方形磁性襯板、排礦溜槽組成,并坐落在基礎(chǔ)平臺上。
2)上蓋作用,一是安全防護,二是排氣,原裝置利舊使用。
3)漏子上口尺寸不變。其上部原來圓柱面輪廓改為平面方形輪廓,下部漏子結(jié)構(gòu)不變。此種結(jié)構(gòu)可使排礦裝置內(nèi)部空間大幅增加,形狀簡潔,排礦順暢,檢修維護施工方便快速。
4)排礦豎井內(nèi)部寬度由240 mm左右(外廓寬400 mm)增加到680 mm(外寬800 mm),并焊接在漏子出口上。因排礦豎井寬度增加,使漏子高度減低,利于排礦。
5)漏子之磨機軸承支撐b側(cè),原采用圓柱面加斜面收口結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工難度大,不利于安裝耐磨襯。新裝置將其改為豎直平板結(jié)構(gòu),與另外三面一起組成方箱。并在圓筒篩下礦區(qū)域前沿垂直方向加裝平面隔板。
6)排礦豎井寬度與排礦溜槽寬度(800 mm)一致,排礦豎井下口直接緊密連接(焊接)在排礦溜槽上,避免溢出精礦故障發(fā)生。排礦溜槽高度完全滿足排礦裝置清透維護工作需要。
7)方形磁性襯板吸附安裝在排礦裝置所有過流的內(nèi)表面上,加裝角鋼固定帶固定方形磁性襯板。排礦溜槽槽底為礦漿沖擊最大受力面,故鋪設(shè)兩層襯板,使排礦裝置整體壽命趨于一致,方便統(tǒng)一安排檢修。方形磁性襯板具有吸附精礦中磁性物質(zhì),使其板結(jié)在襯板表面,從而形成礦磨礦,達到延長使用壽命目的。整體壽命可達2~3年以上。方形磁性襯板可利舊球磨機筒體襯板,可實現(xiàn)降本增效目的。
8)取消漏子用于安裝在基礎(chǔ)上4個支撐腿,改為直接坐放在基礎(chǔ)上;取消原內(nèi)襯及混凝土填充層。通過簡化結(jié)構(gòu),減少施工量,減少檢修停機時間。
結(jié)合球磨大修,對排礦裝置進行改造施工,其效果如圖7所示。新型排礦裝置實際使用效果完全達到設(shè)計目標,具體如下:
圖7 新型排礦裝置(內(nèi)部)效果圖
1)排礦室空間大,崗位可以順利完成清透維護工作。
2)排礦裝置結(jié)構(gòu)簡單、壽命長。無泄漏故障發(fā)生,減少零修停機時間,提高設(shè)備作業(yè)時間。
3)排礦裝置維修更換方便。當點檢發(fā)現(xiàn)磁塊有脫落或磨損到限的,可以安排局部或全部更換磁性襯板,檢修工時不到原來的20%。因排礦室內(nèi)空間大,檢修操作容易,技工勞動強度低。
4)排礦順暢,不易發(fā)生淤堵漏礦故障。因排礦豎井焊接排礦溜槽上,寬度等寬且寬度達原寬度2.8倍,因此不易發(fā)生排礦不暢,致使排礦溜槽發(fā)生溢出礦漿故障。
在設(shè)計中球磨機排礦裝置容易被忽視,但其作為磨機排礦部最終端,對磨機正常運行(作業(yè))時間影響同樣很大。采用混凝土加鋼襯結(jié)構(gòu)形式的排礦裝置,應(yīng)用較為普遍。但這種結(jié)構(gòu)排礦裝置存在容積較小,維護檢修不變,壽命短等缺點,特別是對于難選礦粉磨,缺陷更為突出。通過開展排礦裝置長壽化結(jié)構(gòu)設(shè)計,進行一系列實驗研究,最終確定了鋼套加磁性襯板的簡潔型排礦裝置。實踐應(yīng)用表明,長壽效果非常明顯,使用效果完全達到設(shè)計目標。