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        堅(jiān)硬頂板綜采面端頭懸頂處理技術(shù)應(yīng)用

        2020-11-16 06:29:32
        江西煤炭科技 2020年4期
        關(guān)鍵詞:懸頂切頂端頭

        高 旭

        (西山煤電集團(tuán)股份有限公司西銘礦,山西 太原 030052)

        1 工作面概況

        西銘礦48705 工作面走向長(zhǎng)度1 700 m, 傾斜長(zhǎng)度220 m,開采8#煤層。 8#煤層煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,上中部夾一層0.80~3.50 m,平均2.42 m 厚的泥巖或砂質(zhì)泥巖夾矸,煤層總厚度3.95~7.6 m,平均5.76 m,其中上分層厚度0.50~0.70 m, 平均0.63 m, 下分層厚度2.65~3.40 m,平均2.95 m,屬單一穩(wěn)定的中厚煤層。

        根據(jù)煤層結(jié)構(gòu), 工作面兩順槽本應(yīng)該托夾矸布置,但由于煤層上中部夾矸松軟、易碎,特別是采煤時(shí)頂板管理困難,故兩順槽均采用沿直接頂布置。 由于直接頂為石灰?guī)r, 平均厚度達(dá)3.08 m, 頂板完整性好,極為堅(jiān)硬。 經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)機(jī)頭機(jī)尾采空區(qū)懸頂面積大于2×5 m2。 導(dǎo)致采空區(qū)懸頂下大面積瓦斯積聚,頂板及上覆巖層的重量施加到留設(shè)煤柱上,嚴(yán)重影響相鄰巷道穩(wěn)定。 由于該盤區(qū)瓦斯涌出量較大,回采前必須將相鄰工作面順槽掘出, 作為瓦斯治理巷道,回采期間相鄰巷道受動(dòng)壓影響較大,給相鄰巷道帶來(lái)大量的維修工程的同時(shí),懸空頂板大面積垮落所造成的急增壓[1],成為重大安全隱患。

        為此,采取措施,讓采煤工作面端頭頂板在回采過(guò)程中及時(shí)垮落,從而消除瓦斯積聚危害,釋放頂板壓力, 減小下一工作面相鄰巷道圍巖壓力,避免巷道變形,具有十分重要的意義。

        2 控制綜采工作面端頭懸頂方案

        2.1 打眼放震動(dòng)炮定向爆破預(yù)裂卸壓

        以往對(duì)頂板的管理是采用在兩端頭架前打眼放震動(dòng)炮, 待放炮區(qū)域進(jìn)入采空區(qū)后使頂板垮落。這樣造成的結(jié)果如下:

        (1)在兩端頭架前打眼放炮影響工作面的正常回采[2],耽誤生產(chǎn),且存在一定安全隱患。

        (2)當(dāng)采取措施時(shí),懸頂面積已經(jīng)大于2×5 m2,待放炮區(qū)域進(jìn)入采空區(qū)后,懸頂面積會(huì)更大。 措施采取不及時(shí)且無(wú)法制定施工循環(huán)。

        (3)采用留設(shè)煤柱護(hù)巷回采,當(dāng)回采工作面頂板進(jìn)入采空區(qū)垮落不充分,不規(guī)律,直接影響相鄰巷道壓力過(guò)大,導(dǎo)致回采相鄰工作面時(shí),需要擴(kuò)幫拉底施工,工作量增大[3]。

        (4)懸空頂板大面積垮落所造成的急增壓,端頭懸頂面積大導(dǎo)致瓦斯積聚, 對(duì)安全帶來(lái)了更大的隱患。

        該方案人工、材料投入雖然較少,但實(shí)施起來(lái)既耽誤生產(chǎn),懸頂問題又未得到有效處理,給安全帶來(lái)了隱患。 因此,不采用該方案。

        2.2 淺孔定向爆破預(yù)裂和預(yù)打密集切頂卸壓孔

        為確保在割煤移架后利用頂板自身的重量及上覆巖層的載荷, 使頂板在回采過(guò)程中及時(shí)垮落,采用提前在超前支架段對(duì)頂板進(jìn)行淺孔定向爆破預(yù)裂和預(yù)打密集切頂卸壓孔的方法卸壓,減小下一工作面相鄰巷道圍巖變形。

        (1)淺孔定向爆破預(yù)裂堅(jiān)硬頂板

        利用巖石耐壓怕拉的特性,采用雙向聚能拉伸爆破技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)頂板的定向切割,將特定規(guī)格的藥包裝入按一定角度在兩個(gè)設(shè)定方向有聚能效應(yīng)的聚能裝置,藥包起爆后,炮孔壁在非設(shè)定方向上均勻受壓,而在設(shè)定方向上集中受拉,致使巖體按設(shè)定方向拉裂成型;定向爆破的應(yīng)用增加了爆破自由面, 使得炮孔連線方向上的切向應(yīng)力顯著增加,提高了炮孔間裂隙貫通率和炸藥能量利用率[4]。

        根據(jù)西銘礦實(shí)際地質(zhì)條件,在超前支架外距煤柱幫0.2 m 處采用YTP-26 型風(fēng)鉆打一列定向預(yù)裂炮孔,最終確定孔距為0.5 m,孔深為3 m,淺孔預(yù)裂炮孔與頂板垂直,當(dāng)炮孔進(jìn)入第三、第四組超前支架時(shí)裝藥放定向預(yù)裂炮。 從孔底聚能管開始裝藥并安設(shè)雷管和引線, 采用正向裝藥, 每孔裝藥2卷(每卷200 g),裝好藥后,之后用聚能爆破定向桿調(diào)整聚能管切縫方向與巷道方向一致,調(diào)整完畢后裝水炮泥,再用黃土封口,封口時(shí)用木炮棍封嚴(yán)搗實(shí)炮孔,具體頂板預(yù)裂爆破技術(shù)參數(shù)及單軌吊巷道切頂預(yù)裂炮眼布置分別見表1、圖1。

        表1 頂板預(yù)裂爆破孔技術(shù)參數(shù)

        圖1 單軌吊巷道切頂預(yù)裂炮眼布置

        (2)預(yù)打切頂眼弱化堅(jiān)硬頂板

        為解決端頭“三角懸板”問題,破壞裂隙發(fā)育不完全及堅(jiān)硬頂板的整體性, 降低頂板抗拉強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)頂板隨支架推移及時(shí)垮落,減小懸頂面積,達(dá)到卸壓目的,在巷道內(nèi)采用對(duì)頂板預(yù)打密集切頂卸壓孔的方法[5],更加有利于頂板管理。

        隨工作面的推進(jìn),在超前支架外5 m 內(nèi),距煤柱幫0.2 m 處打切頂卸壓孔眼距0.4 m, 排距2.4 m,眼深3.0 m。 卸壓孔垂直于頂板。 當(dāng)回采通過(guò)切頂卸壓孔后, 利用頂板自身的重量及上覆巖層的載荷,使頂板及時(shí)垮落在回采過(guò)程中,具體切頂卸壓孔布置見圖2。

        圖2 單軌吊巷道切頂卸壓孔布置

        提前在超前支架段對(duì)頂板進(jìn)行定向預(yù)裂爆破和切頂卸壓,弱化堅(jiān)硬頂板的方法,提前施工不影響生產(chǎn),但人工、材料投入多。

        (3)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)

        利用雙向聚能定向爆破技術(shù),在不破壞超前段頂板完整性的前提下,對(duì)頂板進(jìn)行定向切割,同時(shí)結(jié)合切頂線方向打密集切頂卸壓孔施工,這樣既實(shí)現(xiàn)采空區(qū)懸頂不大于2×5 m2, 又能確?;仫L(fēng)隅角瓦斯不超限,保證安全生產(chǎn)。

        ①采用定向爆破技術(shù),對(duì)堅(jiān)硬頂板進(jìn)行定向切割,很好地保護(hù)了頂板的完整性。

        ②在切頂線方向打密集孔, 同時(shí)對(duì)頂板卸壓,在割煤移架后利用頂板自身的重量及上覆巖層的載荷,頂板能及時(shí)垮落。 保證了采空區(qū)懸頂面積不大于2×5 m2,有效地控制頂板面積,防止了瓦斯積聚。

        ③運(yùn)用雙向聚能定向爆破,極大地保護(hù)了煤柱和相鄰巷道,為相鄰工作面的開采提供了有效的安全保障。

        ④相比端頭強(qiáng)制放頂,現(xiàn)在超前架前進(jìn)行切頂卸壓施工,避免與生產(chǎn)相沖突,從而大大地提高了工作效率。

        3 經(jīng)濟(jì)效益分析

        通過(guò)在支架端頭預(yù)打設(shè)頂眼弱化頂板及定向爆破預(yù)裂頂板,在不采取強(qiáng)制放頂放炮措施的前提下,解決了工作面端頭懸頂面積過(guò)大的問題。 解決了工作面端頭頂板難以垮落的難題,工作面端頭的壓力明顯降低,有效地防止了工作面端頭懸頂突然垮落及瓦斯超限帶來(lái)的安全隱患。

        1)工作進(jìn)度效益。 未采取措施前,由于頂板垮落不及時(shí),機(jī)尾懸頂造成大面積瓦斯積聚,工作面停機(jī)狀態(tài)時(shí)上隅角瓦斯0.6%以上, 開機(jī)后瓦斯易超限報(bào)警,為防止瓦斯超限致使采煤機(jī)無(wú)法提高牽引速度,平均一刀煤的截割時(shí)間為120 min,按0.8 m截深每天6 刀組織,回采該工作面需要354 天。 工作面推進(jìn)速度較慢。

        2)采煤量效益。 采用切頂卸壓措施后,頂板能夠及時(shí)垮落, 停機(jī)狀態(tài)時(shí)上隅角瓦斯?jié)舛?.2%左右,這樣采煤機(jī)割煤速度能適當(dāng)提高,從原來(lái)每天6刀煤,提高為每天7 刀煤,平均90 min 一刀煤。 回采該工作面需要303 天,能提前51 天結(jié)束。 平均每天產(chǎn)量增加850 t。

        3)安全效益。 按照集團(tuán)公司規(guī)定,工作面端頭懸頂面積超過(guò)10 m2不垮落, 會(huì)受到直接經(jīng)濟(jì)處罰。 另外工作面推進(jìn)后,若不對(duì)端頭堅(jiān)硬頂板進(jìn)行及時(shí)處理,頂板就會(huì)出現(xiàn)突然垮落,極易損壞工作面設(shè)備,甚至造成人員傷亡。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在不破壞工作面端頭超前段頂板完整性的前提下,對(duì)頂板進(jìn)行定向爆破切割,同時(shí)結(jié)合切頂線方向打密集切頂卸壓孔卸壓,不僅保護(hù)了煤柱和相鄰巷道,避免了與生產(chǎn)相沖突。 該技術(shù)在48705 工作面實(shí)踐過(guò)程中的應(yīng)用效果好,既實(shí)現(xiàn)采空區(qū)懸頂不大于2×5 m2,又能確保回風(fēng)隅角瓦斯不超限,保證安全生產(chǎn),社會(huì)效益顯著。

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