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        膜強(qiáng)化脫鹽技術(shù)在6.0 Mt/a常減壓蒸餾裝置上的應(yīng)用

        2020-11-13 03:51:00林志強(qiáng)夏偉健
        石油化工腐蝕與防護(hù) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:投用脫鹽傳質(zhì)

        徐 建,陳 波,林志強(qiáng),夏偉健,高 健

        (中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

        原油預(yù)處理即對原油進(jìn)行脫鹽、脫水及脫金屬等,其效果直接關(guān)系到后續(xù)生產(chǎn)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行和煉油廠的經(jīng)濟(jì)效益。目前煉油廠主要采用電脫鹽進(jìn)行原油預(yù)處理,即在原油中注入一定量的新鮮水,在靜態(tài)混合器的作用下充分混合,然后在破乳劑和高壓電場的作用下,使微小水滴逐步聚集成較大水滴,借助重力從油中沉降分離,達(dá)到脫鹽脫水的目的。

        某公司6 Mt/a常減壓蒸餾裝置(以下簡稱Ⅱ常裝置)于2009年3月投產(chǎn),電脫鹽采用兩級交直流技術(shù),單罐容積580 m3,原油停留時(shí)間45 min,注水為原油量的5%左右,使用油溶性破乳劑,脫后鹽質(zhì)量濃度在2.5~5.0 mg/L,脫鹽率為70%~75%。

        由于Ⅱ常裝置加工原油種類繁多,性質(zhì)復(fù)雜多變,因此裝置面臨很多問題。由于受到原油劣質(zhì)化、開采過程中添加大量聚丙烯酰胺等化工助劑及污油回?zé)挼挠绊?,電脫鹽系統(tǒng)存在下面幾個(gè)主要問題: (1)原油中含有大量的細(xì)微固體小顆粒(粒徑小于5 μm),此類顆粒為天然的乳化劑,既親油又親水,容易形成油-水-固三相“包裹”的乳化態(tài)穩(wěn)定相;(2)乳化態(tài)穩(wěn)定相懸浮于電脫鹽罐的油相與水相之間,難以通過高壓電場和添加破乳劑使之有效分離,導(dǎo)致電脫鹽電流升高,能耗增大,脫后油中水或水中油含量超標(biāo);(3)固體小顆粒經(jīng)電脫鹽裝置進(jìn)入Ⅱ常減壓以及柴油加氫裝置,造成常減壓蒸餾裝置換熱器及常壓塔內(nèi)構(gòu)件結(jié)垢堵塞,甚至影響柴油加氫產(chǎn)品質(zhì)量;(4)側(cè)線含大量雜質(zhì),造成塔盤、側(cè)線管線和換熱器等設(shè)備結(jié)垢,同時(shí)由于雜質(zhì)絮狀顆粒物吸附水和鹽類,引起常壓塔件及相連設(shè)備垢下腐蝕加劇,對裝置長周期安全生產(chǎn)影響較大[1]。

        針對電脫鹽裝置存在的問題,Ⅱ常裝置在保持原有電脫鹽的基礎(chǔ)上,通過技術(shù)改造,在電脫鹽前新增加了一套膜強(qiáng)化脫鹽系統(tǒng)(以下簡稱膜脫鹽)。改造后采用膜脫鹽+電脫鹽組合工藝,一方面可以有效脫除原電脫鹽工藝無法脫除的固體小顆粒,并能減輕裝置腐蝕等;另一方面可以降低電脫鹽裝置破乳劑用量,也能降低裝置用電量,節(jié)能降耗效果明顯。

        1 技術(shù)原理及特點(diǎn)

        1.1 技術(shù)原理

        膜強(qiáng)化傳質(zhì)是一種新型的傳質(zhì)技術(shù),兩相在膜接觸器內(nèi)的接觸方式不是常規(guī)的混合分散式液滴之間的球面接觸,而是非分散式液膜之間的平面接觸。

        根據(jù)膜強(qiáng)化傳質(zhì)技術(shù)原理,開發(fā)的膜接觸器是一種靜態(tài)接觸設(shè)備。反應(yīng)器內(nèi)裝有大量具有一定規(guī)格和形態(tài)的細(xì)長纖維,當(dāng)油相和水相分別順著纖維向下流動時(shí),因油水表面張力和對纖維的親和性不同,水相優(yōu)先潤濕纖維束,被纖維拉成一層極薄的膜,從而使小體積的水相擴(kuò)展成大面積的液膜,此時(shí)油相順著已被水相浸潤的纖維流下,并與液膜之間存在一定的摩擦力,從而使液膜變得更薄。由于油水兩相是在平面膜上發(fā)生接觸,在接觸過程中進(jìn)行傳質(zhì),因此膜接觸器具有接觸面積大、傳質(zhì)效率高和不易形成油水乳化等優(yōu)點(diǎn)。

        膜強(qiáng)化傳質(zhì)技術(shù)反應(yīng)器如圖1所示,反應(yīng)器內(nèi)纖維表面油水兩相流動情況如圖2所示。

        圖1 膜強(qiáng)化傳質(zhì)技術(shù)反應(yīng)器示意

        圖2 纖維表面油水兩相流動示意

        膜接觸器內(nèi)部裝有無數(shù)細(xì)長的纖維。膜接觸器內(nèi)傳質(zhì)效率M由下列三項(xiàng)因素決定:

        M=K×A×ΔC

        式中:M——傳質(zhì)效率,kmol/m;

        K——兩相之間特定的傳質(zhì)系數(shù);

        A——兩相接觸的有效面積,m2;

        ΔC——兩相間濃度差推動力,kmol/m3。

        由上式可以看出,增大兩相接觸有效面積是提高傳質(zhì)效率的最有效手段。

        1.2 技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢

        1.2.1 技術(shù)特點(diǎn)

        膜脫鹽技術(shù)以膜接觸器為核心,結(jié)合獨(dú)特的填料“表面活性”處理技術(shù),與電脫鹽相比可以在高空速和無電場的條件下實(shí)現(xiàn)原油的高效脫鹽、脫水,并可有效降低原油脫后切水中的油含量,具有效率高、能耗低、安全性高、運(yùn)行成本低和經(jīng)濟(jì)環(huán)保等特點(diǎn)。

        1.2.2 技術(shù)優(yōu)勢

        膜脫鹽技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:運(yùn)行費(fèi)用低,無需破乳劑和高壓電場;過程環(huán)保,切水油含量和COD(化學(xué)耗氧量)含量低;預(yù)處理效果好,有利于裝置的長周期運(yùn)行。技術(shù)對比見表1。

        表1 膜強(qiáng)化傳質(zhì)技術(shù)與電脫鹽技術(shù)對比

        2 工藝流程

        原油經(jīng)換熱和加注破乳劑后從靜態(tài)混合器前引出,跨過靜態(tài)混合器直接進(jìn)入膜接觸器內(nèi),膜接觸器通過法蘭連接,置于油水分離罐上的一端(稱之為近端)。原油從膜接觸器頂部進(jìn)入,注水(含適量助劑)從膜接觸器頂部側(cè)面進(jìn)入,原油與注水在膜接觸器內(nèi)充分接觸,完成高效傳質(zhì)。完成傳質(zhì)的原油和注水從膜接觸器底部出來,直接進(jìn)入一級油水分離罐內(nèi)進(jìn)行油水沉降分離。

        經(jīng)沉降分離的原油從油水分離罐上的另一端(稱之為遠(yuǎn)端)溢出,進(jìn)入一級電脫鹽罐內(nèi),之后的工藝流程按照原電脫鹽工藝流程保持不變。切水可以單注單切,也可以回注。在膜接觸器注水線上設(shè)有常二/常三線柴油清洗線和蒸汽線,主要用于膜接觸器定期在線清洗和吹掃。工藝流程見圖3,改造完成后現(xiàn)場見圖4。

        圖3 膜脫鹽工藝流程示意

        圖4 現(xiàn)場膜脫鹽照片

        3 裝置應(yīng)用

        3.1 投用過程

        膜脫鹽項(xiàng)目自2019年6月22日正式開始施工,于2019年10月初完工,并順利通過驗(yàn)收,共歷時(shí)100余天。隨后經(jīng)過投產(chǎn)準(zhǔn)備工作,膜脫鹽系統(tǒng)于10月16日正式開始引油,經(jīng)過充裝、沉降和觀察等階段后,于10月18日21時(shí)20分,將切水并入污水系統(tǒng)外排,膜脫鹽并入電脫鹽系統(tǒng),正式進(jìn)入運(yùn)行階段。

        3.2 運(yùn)行參數(shù)

        膜脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行效果,不但與原油性質(zhì)有關(guān),而且受運(yùn)行溫度、壓力、加工量、注水量和界位等因素影響。膜脫鹽系統(tǒng)投用后經(jīng)優(yōu)化調(diào)整,操作參數(shù)見表2。

        表2 膜脫鹽運(yùn)行參數(shù)

        3.3 運(yùn)行效果分析

        運(yùn)行過程中,根據(jù)原油性質(zhì)和脫鹽、脫水效果,對運(yùn)行條件進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,并對膜脫鹽前后原油鹽含量和水含量、切水油含量、系統(tǒng)壓力降、電耗和劑耗等指標(biāo)進(jìn)行了評價(jià)。

        3.3.1 單級膜脫鹽情況

        在系統(tǒng)原油加工量620 t/h左右、注水量16 t/h條件下,膜脫鹽前原油鹽質(zhì)量濃度平均值為18.8 mg/L,膜脫鹽后原油鹽質(zhì)量濃度平均值為8.8 mg/L。膜脫鹽系統(tǒng)脫鹽率約為53.2%。數(shù)據(jù)詳見圖5。

        圖5 膜脫鹽前原油鹽質(zhì)量濃度

        從圖5可以看出,膜脫鹽前鹽質(zhì)量濃度為18.8 mg/L,鹽最大質(zhì)量濃度為140.0 mg/L。

        膜脫鹽后原油含鹽趨勢見圖6。從圖6可以看出,膜脫鹽后鹽質(zhì)量濃度平均為8.8 mg/L,鹽最大質(zhì)量濃度為46.4 mg/L。

        圖6 膜脫鹽后原油鹽質(zhì)量濃度

        3.3.2 二級電脫鹽后脫鹽情況

        膜脫鹽后的原油進(jìn)入電脫鹽裝置,經(jīng)電脫鹽處理后,原油鹽質(zhì)量濃度平均降至2.7 mg/L,滿足常減壓生產(chǎn)要求(見圖7和圖8)。

        圖8 二級電脫鹽后原油總脫鹽率

        3.3.3 膜脫鹽前后原油含水情況

        膜脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行過程中,對膜脫鹽前后原油進(jìn)行水含量分析。膜脫前原油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)見圖9。從圖9可以看出,膜脫鹽前水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.19%,水最大質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.1%。膜脫鹽后原油含水趨勢見圖10。從圖10可以看出,膜脫鹽后水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.45%,水質(zhì)量分?jǐn)?shù)最大為1.4%。

        圖9 膜脫鹽前原油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        圖10 膜脫鹽后原油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        從膜脫鹽前后原油水含量數(shù)據(jù)可以看出,系統(tǒng)原油加工620 t/h左右,注水量16 t/h,膜脫鹽前水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.19%,膜脫鹽后水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.45%,滿足膜脫鹽后水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.5%指標(biāo)要求。

        3.3.4 二級電脫鹽后原油含水情況

        二級脫鹽后原油水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)見圖11。

        圖11 二級脫鹽后原油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        由圖11可以看出,膜脫鹽后的原油經(jīng)過二級電脫鹽后,原油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為0.29%,滿足常減壓工藝指標(biāo)要求。

        3.3.5 切水含油情況

        膜脫鹽切水COD均值為1 937 mg/L,含油質(zhì)量濃度為85.6 mg/L,均處于良好狀態(tài),滿足技術(shù)協(xié)議指標(biāo),即切水油質(zhì)量濃度≤200 mg/L的要求。見圖12和圖13。

        圖12 膜脫鹽切水COD趨勢

        圖13 膜脫鹽切水含油趨勢

        3.3.6 壓力降情況

        運(yùn)行期間,膜脫鹽系統(tǒng)入口和罐體壓力為 0.9~1.2 MPa,壓力降為0.07~0.08 MPa,在正常范圍,運(yùn)行平穩(wěn),期間未發(fā)生較大壓力降波動,滿足長周期運(yùn)行要求。具體變化情況見圖14。

        圖14 膜脫鹽系統(tǒng)壓力和壓力降

        3.3.7 電耗情況

        根據(jù)膜脫鹽及電脫鹽運(yùn)行情況,結(jié)合膜脫鹽及電脫鹽脫后數(shù)據(jù),對裝置能耗進(jìn)行優(yōu)化。對電脫鹽變壓器和電壓作出調(diào)整,將電脫鹽一級變壓器檔位由三檔調(diào)至四檔,變壓器電壓由20 000 V降至15 000 V。調(diào)整后,一級電脫鹽電流由 7.5 A 降至4.4 A。一級電脫鹽電流實(shí)際降幅約為3.1 A,每小時(shí)節(jié)電138.2度,年節(jié)省電耗約為468×103度,年節(jié)約成本約為65萬元(電力成本按0.56元/kW·h)。

        二級電脫鹽變壓器檔位由三檔調(diào)至四檔,電脫鹽變壓器電壓由20 000 V降至15 000 V。調(diào)整后,二級電脫鹽電流由6.3 A降至3.8 A且調(diào)整后,電脫鹽電流基本穩(wěn)定。每小時(shí)節(jié)省電耗112.4度。年節(jié)省電耗約為944.16×103度。年節(jié)約成本約為52.87×104RMB¥(電力成本按0.56元/kW·h)。

        通過對電脫鹽變壓器的檔位調(diào)整,可達(dá)到節(jié)省裝置運(yùn)行成本的目的,并且根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)分析,電脫鹽變壓器電壓調(diào)整后,未對電脫鹽運(yùn)行效果造成影響。一級和二級電脫鹽總計(jì)節(jié)省加工成本117.87×104RMB¥/a。

        3.3.8 注劑使用情況

        膜脫鹽投用前,根據(jù)原油加工計(jì)劃及實(shí)際運(yùn)行情況,破乳劑注入量按7 μg/g進(jìn)行加注;膜脫鹽投用后,膜脫鹽系統(tǒng)未加注破乳劑,電脫鹽破乳劑注入量穩(wěn)定在7 μg/g。通過對現(xiàn)場切水分析數(shù)據(jù)等方面進(jìn)行監(jiān)測,電脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。綜上所述,膜脫鹽系統(tǒng)目前未增加藥劑成本。

        3.3.9 加工劣質(zhì)原油能力

        膜脫鹽系統(tǒng)投用后,裝置加工劣質(zhì)原油適應(yīng)能力有了顯著提高,裝置摻煉劣質(zhì)原油期間,膜脫鹽和電脫鹽運(yùn)行穩(wěn)定,脫鹽率和切水情況均好于膜脫鹽投用前數(shù)據(jù)(見表3)。

        表3 系統(tǒng)投用前后分析對比

        3.3.10 橫向?qū)Ρ?/p>

        對標(biāo)中石化《煉油生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編》,電脫鹽一級脫后鹽質(zhì)量濃度12.32 mg/L,二級脫后鹽質(zhì)量濃度3.43 mg/L。選取原油性質(zhì)與公司接近的Q石化8 Mt/a常減壓裝置采用三級電脫鹽,二級脫后鹽質(zhì)量濃度5.5 mg/L,三級脫后鹽質(zhì)量濃度4.6 mg/L;T煉油廠常減壓裝置采用三級電脫鹽,二級脫后鹽質(zhì)量濃度12 mg/L,三級脫后鹽質(zhì)量濃度3.86 mg/L;H石化常減壓裝置采用三級電脫鹽,二級脫后鹽質(zhì)量濃度 12.44 mg/L,三級脫后鹽質(zhì)量濃度2.42 mg/L;D石化二常膜脫鹽+電脫鹽組合運(yùn)行情況:2019年7月1日—9月30日,脫后鹽質(zhì)量濃度2.77 mg/L;2019年11月1日—12月25日,脫后鹽質(zhì)量濃度2.22 mg/L,且期間裝置摻煉了高氯原油以及大量蓬萊原油,膜脫鹽系統(tǒng)投用對整體脫鹽率提高19.85%,平均數(shù)據(jù)顯著低于中石化平均水平。具體見表4。

        表4 系統(tǒng)投用前后分析數(shù)據(jù)對比

        3.3.11 存在問題和解決措施

        (1)存在問題

        運(yùn)行期間,雖然膜脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),脫后水含量和切水油含量均達(dá)到技術(shù)協(xié)議指標(biāo)要求,裝置節(jié)能降耗效果明顯,但仍然存在脫鹽率偏低,與技術(shù)協(xié)議要求存在一定偏差的問題。分析認(rèn)為,主要由以下兩方面原因?qū)е拢?/p>

        ①通常情況下,原油膜脫鹽預(yù)處理裝置采用兩級處理模式或兩開一備三級處理模式,即第一級確保切水合格,第二級確保脫后含鹽和含水合格[2]。由于本項(xiàng)目采用膜脫鹽+電脫鹽組合模式,膜脫鹽系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),考慮到油品性質(zhì)較差,雜質(zhì)含量較高,且含有大量的化學(xué)助劑及懸浮物,為確保裝置的長周期運(yùn)行,避免原油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和雜質(zhì)等堵塞膜接觸器,反應(yīng)器填料裝填量略有下調(diào)。反應(yīng)器裝填量的減少,造成了油水接觸不完全,油中部分鹽無法進(jìn)入水相。

        ②油和水進(jìn)入反應(yīng)器后沒有達(dá)到預(yù)期的分布效果,沒有充分與填料接觸,同樣會造成油水傳質(zhì)不徹底,油中部分鹽無法進(jìn)行脫除。

        (2)解決措施

        針對目前存在的不足,計(jì)劃后期對膜脫鹽系統(tǒng)進(jìn)行整改,通過優(yōu)化增加膜接觸器填料的裝填量,以達(dá)到脫后含鹽滿足技術(shù)協(xié)議指標(biāo)要求。

        由于當(dāng)前將膜脫鹽系統(tǒng)單獨(dú)切換出來,進(jìn)行膜接觸器的改造會影響到電脫鹽裝置的正常運(yùn)行和生產(chǎn)穩(wěn)定,考慮到采取現(xiàn)有的膜脫鹽+電脫鹽組合模式,總脫鹽率能夠滿足生產(chǎn)要求,膜脫鹽系統(tǒng)的改造推遲至裝置大檢修時(shí)進(jìn)行,目前繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化,維持平穩(wěn)運(yùn)行。

        4 工業(yè)應(yīng)用總評價(jià)

        (1)運(yùn)行期間,脫鹽和防腐效果良好,大大提高了裝置的抗沖擊能力,較好地保證了裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

        (2)膜脫鹽后原油鹽質(zhì)量濃度為8.8 mg/L,脫鹽率為53.2%,經(jīng)二級電脫鹽裝置處理后,原油鹽質(zhì)量濃度為2.7 mg/L,總體滿足生產(chǎn)要求,脫鹽水平達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。

        (3)通過工藝優(yōu)化,膜脫鹽后油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.45%,滿足技術(shù)協(xié)議指標(biāo)要求,經(jīng)過二級電脫鹽后,脫后原油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.29%,滿足常減壓蒸餾裝置生產(chǎn)要求。

        (4)膜脫鹽切水COD均值為1 937 mg/L,油質(zhì)量濃度為85.6 mg/L,完全滿足技術(shù)協(xié)議指標(biāo)要求。

        (5)運(yùn)行期間,壓力降維持在0.07~0.08 MPa,期間未發(fā)生較大壓力降波動,膜脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。

        (6)膜脫鹽系統(tǒng)投用后,電脫鹽變壓器檔位進(jìn)行了調(diào)整,達(dá)到了裝置運(yùn)行成本降低的目的。另外,根據(jù)調(diào)整后的化驗(yàn)數(shù)據(jù)跟蹤情況,電脫鹽變壓器電壓調(diào)整后未對電脫鹽運(yùn)行效果造成影響。根據(jù)計(jì)算,預(yù)計(jì)一、二級電脫鹽總計(jì)節(jié)省加工成本117.87×104RMB¥/a。

        (7)膜脫鹽系統(tǒng)未加注破乳劑,電脫鹽系統(tǒng)保持7 μg/g進(jìn)行加注,運(yùn)行效果良好,與膜脫鹽投用前注劑量一致,未增加注劑成本。

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