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        用于冰箱圍板的彎曲機設(shè)計

        2020-11-12 09:32:36
        模具工業(yè) 2020年11期
        關(guān)鍵詞:功能模塊系統(tǒng)

        陳 鵬

        (廣東省電子信息高級技工學(xué)校,廣東 廣州 510450)

        0 引言

        目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)研制的彎曲機設(shè)備只能實現(xiàn)特定模具用板形的彎曲功能,現(xiàn)針對傳統(tǒng)鈑金彎曲的設(shè)備進行技術(shù)改造和創(chuàng)新,開發(fā)一套高精度自動彎曲機,在彎曲機上運用機器視覺識別技術(shù)實現(xiàn)鈑金加工過程中自動定位,不再依賴于鈑金加工過程中需特定的模具。某企業(yè)一系列型號尺寸的冰箱內(nèi)側(cè)薄板,均采用長方形不銹鋼板作為原材料,尺寸范圍如表1所示。

        表1 冰箱內(nèi)側(cè)薄板尺寸范圍

        為了能實現(xiàn)不同尺寸的鈑金彎曲,對應(yīng)生產(chǎn)不同尺寸的冰箱配件,需設(shè)計一種可調(diào)節(jié)尺寸的高精度全自動定位彎曲機。以冰箱圍板的彎曲為例,目前市場上大多數(shù)彎曲機只是對鈑金進行單邊彎曲,而冰箱圍板的4條彎曲邊的加工流程相對復(fù)雜,效率較低,在對鈑金進行彎曲的過程中,并不能精確地確定彎曲角度,且傳統(tǒng)彎曲機對鈑金彎曲時的定位主要由對應(yīng)模具實現(xiàn),不同尺寸的鈑金彎曲需不同的模具,這種特定的模具也使彎曲流程變得復(fù)雜。因此運用計算機技術(shù)和機器視覺識別技術(shù)實現(xiàn)鈑金的自動定位,利用視覺圖像處理實現(xiàn)鈑金的精確定位彎曲,就可以實現(xiàn)智能化生產(chǎn)。

        1 彎曲機控制流程

        設(shè)計的視覺定位彎曲機是用于冰箱薄板的彎曲,鈑金的主要加工步驟有上料、定位、彎曲、下料等,具體的控制流程如圖1所示。待加工薄板上料架通過皮帶傳輸?shù)綇澢鷻C的工作臺上,通過視覺檢測系統(tǒng)檢測薄板在工作臺上的位置是否準確,如位置準確則直接彎曲薄板兩短邊,若位置不準確則需要控制機械手對冰箱薄板進行定位后再彎曲,短邊彎曲完成后通過轉(zhuǎn)位機構(gòu)將冰箱薄板旋轉(zhuǎn)90°,接著對薄板的長邊進行彎曲,彎曲步驟與短邊的彎曲一致,最后需要檢測冰箱薄板的彎曲精度是否控制在1 mm以內(nèi)。

        圖1 彎曲機控制流程

        2 彎曲機總體方案設(shè)計

        針對冰箱薄板制件的彎曲工藝,結(jié)合圖像處理技術(shù)及薄板彎曲工序研發(fā)了基于機器視覺的自動定位彎曲機,實現(xiàn)了在機器視覺視野范圍內(nèi)薄板制件的自動定位。為了能檢驗視覺定位彎曲機的可行性與創(chuàng)新性及觀察該彎曲機在工作中所碰到的問題,需要根據(jù)視覺系統(tǒng)、機械手控制系統(tǒng)、彎曲機的設(shè)計方案一起搭建符合要求的機器視覺彎曲機。

        彎曲機中鈑金的定位采用“PC機+視覺系統(tǒng)+控制執(zhí)行系統(tǒng)”的方案,采用該方案的核心是通過攝像頭采集圖像,在PC機上進行圖像處理并反饋至執(zhí)行控制系統(tǒng)中完成待加工鈑金的定位,現(xiàn)場控制系統(tǒng)方案如圖2所示。

        圖2 控制系統(tǒng)方案

        3 彎曲機結(jié)構(gòu)設(shè)計

        基于機器視覺自動定位彎曲機包括視覺功能模塊、自動定位模塊、壓緊功能模塊、彎曲功能模塊4類功能,結(jié)構(gòu)如圖3所示。各功能模塊具有各自獨特的作用,其中視覺模塊通過機器視覺系統(tǒng)的選型,搭載在整體彎曲機的上方,通過光源視場將彎曲機加工平面整體包容,完成視覺系統(tǒng)的精確定位。自動定位系統(tǒng)模塊采用EPSON機器手臂,與視覺模塊進行數(shù)據(jù)互通及數(shù)據(jù)校準,通過視覺系統(tǒng)定位的圖片信息,在空間坐標(biāo)系中產(chǎn)生數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系,運用視覺系統(tǒng)反饋的圖像數(shù)據(jù)信息,完成機械手臂的精準移動,實現(xiàn)機械手臂抓取目標(biāo)彎曲板的自動定位功能。壓緊系統(tǒng)模塊對自動定位校準之后的加工板材進行壓緊,防止其在彎曲過程中發(fā)生加工偏差,使加工的板材不能滿足使用要求。彎曲機在設(shè)計過程中,通過添加4個壓緊氣缸,實現(xiàn)自動定位校準之后的壓緊,保證待加工件的加工精度。彎曲模塊是設(shè)計的重點,彎曲之前需要確定彎曲板4邊彎曲的長度尺寸,尺寸確定由提取的圖像進行處理,根據(jù)具體數(shù)值要求,進行圖像偏移,實現(xiàn)彎曲尺寸的控制,在彎曲方面,彎曲機構(gòu)由兩邊對稱的彎曲工作板組成,通過伺服電機控制彎曲板移動的速度,可實現(xiàn)彎曲角度從0~90°的加工,滿足設(shè)計要求。

        3.1 彎曲功能模塊

        圖3 彎曲機結(jié)構(gòu)

        薄板的彎曲過程主要分為壓緊跟彎曲兩部分,如圖4、圖5所示。薄板定位后,氣缸活塞桿驅(qū)動T形滑塊向下運動,帶動滑動板在支架的T形槽中運動,連接板和壓板通過螺釘與滑動板連接,氣缸活塞桿運動到位后,壓板壓緊工件。彎曲功能通過兩側(cè)對稱的彎曲板連接,并運用伺服電機提供足夠的彎曲力矩,伺服電機帶動彎曲機構(gòu),通過傳動將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為彎曲板的開合運動,彎曲角度控制在0~90°,通過調(diào)節(jié)伺服電機的轉(zhuǎn)動速度可實現(xiàn)彎曲角度的控制,滿足彎曲機構(gòu)的彎曲要求。

        圖4 壓緊機構(gòu)

        圖5 彎曲機構(gòu)

        3.2 旋轉(zhuǎn)功能模塊

        薄板完成短邊彎曲后,需要通過旋轉(zhuǎn)機構(gòu)將薄板旋轉(zhuǎn)90°,實現(xiàn)薄板長邊的彎曲。旋轉(zhuǎn)機構(gòu)如圖6所示,主要分為2個部分。當(dāng)一個側(cè)面的彎曲成形完成后,由頂件機構(gòu)將工件頂起與轉(zhuǎn)位機構(gòu)的吸盤接觸,然后由吸盤吸住工件。隨后氣缸活塞桿驅(qū)動齒條作直線運動,齒條驅(qū)動與之嚙合的齒輪作旋轉(zhuǎn)運動,齒輪通過平鍵與旋轉(zhuǎn)軸連接,轉(zhuǎn)位爪也通過平鍵與旋轉(zhuǎn)軸連接。因此齒輪轉(zhuǎn)動時,轉(zhuǎn)位爪也作旋轉(zhuǎn)運動,固定于旋轉(zhuǎn)爪的吸盤帶動工件轉(zhuǎn)動一個工位。最后頂件機構(gòu)再次上升,接住工件,吸盤釋放工件,頂件機構(gòu)退回到彎曲平面位置,工件在該工位完成定位彎曲。

        圖6 旋轉(zhuǎn)機構(gòu)

        3.3 視覺功能模塊

        當(dāng)工件通過傳送帶輸送到工作臺上后,需要通過相機對工件的實時圖像進行采集,通過圖像處理判斷工件的位置是否準確。設(shè)計的彎曲機關(guān)鍵部分在于自動定位是否準確,通過機器視覺系統(tǒng)產(chǎn)生的視場,判斷整個彎曲薄板在視覺面積內(nèi),運用數(shù)據(jù)比對計算薄板以任意位置進入視場所帶來的偏差,配合機械手臂校準以消除偏差。視覺功能模塊如圖7所示。

        圖7 視覺功能模塊

        4 試驗驗證

        在完成彎曲機機械手視覺控制系統(tǒng)平臺搭建的基礎(chǔ)上,驗證彎曲機對冰箱薄板的定位精度是否滿足生產(chǎn)要求,圖8所示為加工的彎曲樣機。

        圖8 彎曲樣機

        基于機器視覺的自動定位彎曲樣機,以100塊薄板工件為對象,分為5組分別進行試驗。薄板工件的長寬尺寸為600 mm×300 mm,設(shè)定單板的彎曲尺寸為50 mm,成形之后的標(biāo)準長寬尺寸為500 mm×200 mm。分別以未搭載機器視覺系統(tǒng)的傳統(tǒng)彎曲機和搭載機器視覺的自動定位彎曲機進行試驗,得出的彎曲工件成形結(jié)果如表2、表3所示。

        彎曲樣機的設(shè)計精度為1 mm,在對工件進行彎曲的過程中,彎曲誤差超過1 mm視為不合格工件。由表2分析可知,整體薄板工件的數(shù)量為100個,實際平均達標(biāo)百分比為99.00%,加工達標(biāo)率高于90%,表示該設(shè)備很好地實現(xiàn)了彎曲工件的精度,滿足企業(yè)要求。

        表2 搭載機器視覺系統(tǒng)的彎曲樣機5組試驗結(jié)果

        表3 未搭載機器視覺系統(tǒng)的彎曲機5組試驗結(jié)果

        由表3可知,經(jīng)過5組試驗,未搭載機器視覺的傳統(tǒng)彎曲機上完成的薄板工件的彎曲平均達標(biāo)率為98.00%,且分別在第1組和第4組中出現(xiàn)了1個不合格工件,單邊最大偏差分別為2.3、1.7 mm,均超過了系統(tǒng)規(guī)定的設(shè)計精度1.0 mm。

        經(jīng)表2、表3分析可知,搭載機器視覺的自動定位彎曲機的彎曲達標(biāo)率較未搭載機器視覺的傳統(tǒng)彎曲機達標(biāo)率高,且在彎曲過程中,控制彎曲薄板工件的單邊最大偏差,機器視覺系統(tǒng)具有較好的抑制作用,因此搭載機器視覺的自動定位彎曲機較未搭載機器視覺的傳統(tǒng)彎曲機整體性能更佳,且成形率更高,對單邊彎曲偏差的抑制性更好。

        5 結(jié)束語

        結(jié)合機器視覺系統(tǒng)研發(fā)了一款高精度自動定位彎曲機,該彎曲機舍棄了傳統(tǒng)彎曲設(shè)備中需要與定位搭配的模具,實現(xiàn)了彎曲板材的自動定位功能,將彎曲機與視覺識別技術(shù)、機器人應(yīng)用結(jié)合,設(shè)計了一套多功能型的視覺識別定位彎曲系統(tǒng),系統(tǒng)能有效地解決傳統(tǒng)彎曲機存在效率低、彎曲精度差的問題。搭載機器視覺系統(tǒng)的彎曲機相對于未搭載機器視覺系統(tǒng)的彎曲機,其優(yōu)勢在于彎曲過程的自動化和減少了人工成本,從試驗數(shù)據(jù)可知搭載機器視覺系統(tǒng)彎曲機的可靠性更高。

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