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        大體積碾壓混凝土裂縫成因分析與預(yù)防

        2020-11-12 09:32:16
        湖南水利水電 2020年5期
        關(guān)鍵詞:混凝土工程分析

        魏 杰

        (湖南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究總院,湖南 長(zhǎng)沙 410007)

        1 工程概況

        臺(tái)山核電廠一期工程淡水水源工程新松水庫(kù)位于廣東省臺(tái)山市,是臺(tái)山核電廠工程的配套工程,主要任務(wù)是為臺(tái)山核電廠提供淡水,年供淡水量900 萬(wàn)m3。新松水庫(kù)正常水位45.8 m,死水位25.3 m,總庫(kù)容1 710 萬(wàn)m3,調(diào)節(jié)庫(kù)容1 100 萬(wàn)m3;工程屬Ⅰ等大(Ⅰ)型工程。工程主要包括碾壓混凝土重力壩、輸水管線及進(jìn)庫(kù)道路三部分。

        新松水庫(kù)碾壓混凝土重力壩壩頂總長(zhǎng)369 m,共9個(gè)壩段,中間河床3#~4#為溢流壩段,其兩側(cè)為左、右岸非溢流壩段;壩頂高程51.0 m,最大壩高54 m,壩頂寬度為7 m,溢流壩段總長(zhǎng)56 m,共分5 孔,每孔凈寬10 m,堰頂高程為45.8 m,堰面采用WES 曲線,堰頂不設(shè)閘門(mén),自由溢流,采用階梯式溢流面接消力池聯(lián)合消能方式。

        2 裂縫情況調(diào)查

        2.1 裂縫具體現(xiàn)狀

        在工程實(shí)施過(guò)程中,對(duì)大壩大體積混凝土抽取200 個(gè)點(diǎn)進(jìn)行裂縫調(diào)查,并歸納總結(jié),具體情況如表1。

        下面對(duì)本工程兩個(gè)部位出現(xiàn)裂縫的實(shí)例進(jìn)行調(diào)查分析:

        表1 裂縫調(diào)查

        1)大壩3#、4#號(hào)壩段0+093~0+149(▽-2~▽-1)墊層常態(tài)混凝土出現(xiàn)8 條裂縫。發(fā)現(xiàn)裂縫后,沿裂縫方向人工鑿開(kāi)寬6 cm、深5 cm 的V 字型凹槽,經(jīng)沖洗、烘干后沒(méi)有發(fā)現(xiàn)裂縫,從現(xiàn)場(chǎng)裂縫鑿開(kāi)情況表明,部分為淺層裂縫,部分為深層裂縫。經(jīng)調(diào)查分析,混凝土澆筑時(shí)因突降大雨和拌合樓故障的影響,停倉(cāng)數(shù)小時(shí),混凝土澆筑歷時(shí)稍長(zhǎng)。澆筑完畢后,由于需對(duì)壩基進(jìn)行固結(jié)灌漿,沒(méi)有及時(shí)覆蓋上一層混凝土,澆筑厚度達(dá)到2 m,厚度較大,間歇期長(zhǎng)且氣溫變化較大,造成溫度裂縫。

        2) 澆筑完成的7#~9#號(hào)壩段0+229~0+335.5(▽27.6~▽29.4)碾壓混凝土出現(xiàn)5 條裂縫。發(fā)現(xiàn)裂縫后,沿裂縫方向人工鑿開(kāi)寬6 cm、深5 cm 的V 字型凹槽,經(jīng)沖洗、烘干后沒(méi)有發(fā)現(xiàn)裂縫,從現(xiàn)場(chǎng)裂縫鑿開(kāi)情況表明,為淺層裂縫。經(jīng)調(diào)查19 日下午18:00 收的倉(cāng),26 日受強(qiáng)冷空氣的影響,本地區(qū)突然降溫,夜間溫度驟然降到15℃,白天最高溫度達(dá)到30℃,晝夜溫差很大,得出結(jié)論為受突然降溫的影響,內(nèi)外溫差過(guò)大而產(chǎn)生溫度裂縫。

        2.2 數(shù)據(jù)分析

        根據(jù)上述大壩大體積混凝土裂縫調(diào)查,作出大壩大體積混凝土裂縫排列圖(圖1)。

        從圖1 可以看出,引起大壩大體積混凝土裂縫的原因有6 個(gè)(表2),其中主要原因集中在混凝土溫度和收縮裂縫上,累計(jì)頻率達(dá)71.93%,為A 類(lèi)因素。在檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)混凝土溫度裂縫和收縮裂縫出現(xiàn)率也是最高的。

        圖1 大壩大體積混凝土裂縫排列圖

        表2 大體積混凝土裂縫原因分析

        3 原因分析

        工程建設(shè)過(guò)程中,監(jiān)理工程師組織參建各方認(rèn)真分析大壩大體積混凝土裂縫產(chǎn)生的原因,爭(zhēng)取將溫度裂縫出現(xiàn)率降低到5%以下,收縮裂縫出現(xiàn)率降低到5%以下,累計(jì)裂縫出現(xiàn)率降低到10%以下。通過(guò)研究分析,并廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn),匯總后繪制因果分析圖(圖2)。

        圖2 因果分析圖

        4 要因分析確認(rèn)

        通過(guò)調(diào)查分析、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量等方法,分別對(duì)以上14 條末端原因進(jìn)行確認(rèn),見(jiàn)表3。

        表3 要因分析

        經(jīng)認(rèn)真調(diào)查分析,確認(rèn)造成大壩大體積混凝土出現(xiàn)裂縫的主要原因是:

        1)混凝土澆筑溫度過(guò)高;

        2)養(yǎng)護(hù)不足,寒潮突襲保溫不善;

        3)混凝土內(nèi)部水化熱過(guò)大,沒(méi)有降溫措施;

        4)溫差過(guò)大,混凝土層間間歇時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

        5 制訂對(duì)策

        通過(guò)討論對(duì)上述四個(gè)要因進(jìn)行研究,制訂出對(duì)策表,見(jiàn)表4。

        表4 對(duì)策表

        6 實(shí)施對(duì)策

        6.1 針對(duì)混凝土澆筑溫度過(guò)高

        通過(guò)對(duì)原材料的溫度控制和降低倉(cāng)面溫度達(dá)到控制混凝土澆筑溫度的目的:

        1)控制水泥和粉煤灰入罐溫度,超過(guò)55℃時(shí),汽車(chē)需停車(chē)待混凝土冷卻直至溫度達(dá)到要求才入罐,同時(shí)在水泥罐、粉煤灰罐兩側(cè)采用遮陽(yáng)蓬措施。拌和樓上水泥和粉煤灰進(jìn)入拌和機(jī)前的溫度不得超過(guò)45℃,否則會(huì)延長(zhǎng)水泥和粉煤灰停罐時(shí)間。

        2)各種骨料料倉(cāng)均搭設(shè)遮陽(yáng)棚和噴霧降溫設(shè)施,遮陽(yáng)棚高8 m,采用鋼管結(jié)構(gòu),頂部彩瓦遮蓋,噴霧降溫設(shè)施使遮陽(yáng)棚內(nèi)始終保持濕潤(rùn)狀態(tài)。

        3)骨料皮帶機(jī)四周搭設(shè)遮陽(yáng)棚,減少骨料輸送過(guò)程中溫升。

        4)增加混凝土運(yùn)輸車(chē)輛4 輛,加大混凝土運(yùn)輸能力;倉(cāng)面指揮長(zhǎng)合理安排各工序,加快施工進(jìn)度。

        5)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)倉(cāng)面噴霧機(jī)2 臺(tái),結(jié)合2 臺(tái)高壓水沖毛機(jī)組成噴霧系統(tǒng),營(yíng)造倉(cāng)面局部小氣候,達(dá)到降低倉(cāng)面溫度的效果。

        6.2 針對(duì)養(yǎng)護(hù)不足,寒潮突襲保溫不善

        1)安排專(zhuān)人24 h 灑水養(yǎng)護(hù)。

        2)寒潮突襲前,安排專(zhuān)人用保溫被覆蓋混凝土外露面,使混凝土內(nèi)外溫差在20℃以內(nèi)。

        3) 大壩上下游安裝自動(dòng)噴水系統(tǒng),24 h 噴水養(yǎng)護(hù)。

        6.3 針對(duì)混凝土內(nèi)部水化熱過(guò)大,沒(méi)有降溫措施

        通過(guò)對(duì)配合比的優(yōu)化設(shè)計(jì)和鋪設(shè)PE冷卻水管來(lái)降低混凝土內(nèi)部水化熱。

        1) 摻入大量粉煤灰和龍游ZB-1RCC15 緩凝高效減水劑,龍游ZB-1G 引氣劑,以R90100、W2 三級(jí)配碾壓混凝土為例,粉煤灰摻量達(dá)到了65%,緩凝高效減水劑摻量為1.344 kg/m3,引氣劑摻量為0.038 4 kg/m3,從而減少了水泥用量,降低水灰比,減少水化熱,同時(shí)也提高了混凝土的和易性。

        2)混凝土內(nèi)部預(yù)埋冷卻水管,冷卻水管采用聚乙烯(PE)管,水管外徑32 mm,內(nèi)徑28 mm,水管由下游面引入,在壩內(nèi)沿壩軸線方向蛇行布置。布置時(shí),強(qiáng)約束區(qū)為層距×間距=1.20 m×1.20 m,非強(qiáng)約束區(qū)為層距×間距=1.50 m×1.50 m,管內(nèi)通山泉水或曹沖河水。

        6.4 針對(duì)溫差過(guò)大,混凝土層間間歇時(shí)間過(guò)長(zhǎng)

        每倉(cāng)混凝土的澆筑時(shí)間太長(zhǎng),期間溫度變化大,層間間歇時(shí)間過(guò)長(zhǎng),應(yīng)加大施工強(qiáng)度,投入更多的人力、物力,縮短備倉(cāng)和混凝土澆筑時(shí)間,減小層間間歇時(shí)間。

        1)增加模板工人數(shù)和備倉(cāng)工人人數(shù),合理組織調(diào)配倉(cāng)位,編制詳細(xì)合理的施工進(jìn)度計(jì)劃并嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施。

        2)增加HSZ150 拌和樓和原有DW160S 連續(xù)拌和樓,使混凝土生產(chǎn)能力達(dá)到220 m3/h。

        7 效果檢查

        對(duì)11、12 月份澆筑的常態(tài)和碾壓混凝土進(jìn)行效果驗(yàn)證。裂縫出現(xiàn)率見(jiàn)表5、圖3。

        表5 11、12 月份澆筑的常態(tài)和碾壓混凝土出現(xiàn)縫統(tǒng)計(jì)表

        從表5 可以看出混凝土溫度裂縫出現(xiàn)率下降到4.44%,混凝土收縮裂縫出現(xiàn)率下降到3.33%,累計(jì)裂縫出現(xiàn)率下降到8.89%,達(dá)到了預(yù)期的改進(jìn)目標(biāo)。

        圖3 效果檢查柱狀圖

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