王德偉
(山東鋼鐵集團日照有限公司,山東 日照276800)
機械密封作為循環(huán)氨水泵密封裝置的關(guān)鍵部件之一,是一種用來解決旋轉(zhuǎn)軸與機體之間密封的裝置,主要依靠在軸垂直方向上發(fā)生相對運動的密封端面進行密封,所以又叫端面密封。在國家對機械密封的有關(guān)標準中,進行了如下定義:由至少一對垂直于旋轉(zhuǎn)軸線的端面在流體壓力和補償機構(gòu)彈力(或磁力)的作用下,借助輔助密封的配合保持貼合并相對滑動而構(gòu)成防止流體泄漏的裝置。機械密封的頻繁失效,無論是從設(shè)備的生產(chǎn)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟角度等分析,都會帶來較大的影響。機械密封的平均壽命在1周左右,其中最短壽命為剛開啟泵瞬間機封便出現(xiàn)破碎失效,導致泵無法正常運轉(zhuǎn),影響生產(chǎn)。同時75 ℃循環(huán)氨水外漏,存在重大安全、環(huán)保隱患等問題,因此需要對機械密封的改進予以高度重視。
循環(huán)氨水泵機械密封結(jié)構(gòu)如圖1 所示。機械密封的結(jié)構(gòu)主要由4部分組成:1)由動環(huán)和靜環(huán)組成的密封端面,行業(yè)內(nèi)又叫摩擦副。2)輔助密封(以O(shè) 型圈常用為例),包括動環(huán)密封圈、靜環(huán)密封圈、軸套O 形圈,起浮動和緩沖作用。3)由彈性元件(比較常用件彈簧)、介質(zhì)壓力等組成的補償機構(gòu),其作用是起預緊、補償、緩沖,保證摩擦副時刻緊密貼合。4)傳動機構(gòu),保證動環(huán)跟隨軸一起做旋轉(zhuǎn)運動。
圖1 循環(huán)氨水泵機械密封結(jié)構(gòu)
軸通過傳動座和推環(huán)帶動動環(huán)旋轉(zhuǎn),靜環(huán)固定不動,依靠介質(zhì)壓力和彈簧力使動靜環(huán)之間的密封端面緊密貼合,阻止了介質(zhì)的泄漏。當摩擦副之間不能緊密貼合時,在彈簧彈力和流體壓力的作用下實現(xiàn)補償。動環(huán)密封圈實現(xiàn)了防止介質(zhì)從動環(huán)與軸或軸套之間泄漏,靜環(huán)密封圈保證了靜環(huán)與壓蓋之間的密封性,通過各個零部件的協(xié)調(diào)工作,實現(xiàn)密封功能。
焦化煤氣凈化工藝焦油氨水分離工序配置3臺循環(huán)氨水泵(開2 備1),流量1 170 m3/h,揚程65 m,機械密封采用單端面結(jié)構(gòu)。在設(shè)備運行過程中,3臺循環(huán)氨水泵機封頻繁失效。檢修完成,在倒機過程中,泵剛開啟的瞬間,機封破碎,泵內(nèi)液體(氨水)飛濺而出,給操作人員帶來重大安全隱患。通過查看設(shè)備故障記錄,發(fā)現(xiàn)整體平均壽命僅僅為7 d 左右。該機封頻繁失效造成了生產(chǎn)被動,存在安全隱患,同時也影響了設(shè)備本體的完整性以及操作現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。破碎機封見圖2。
圖2 破碎機封
造成機封失效的原因有很多種情況,例如機封選型不當、安裝精度未達到要求、機封質(zhì)量不達標、機封冷卻水不暢造成干磨等。通常判斷機封失效原因最關(guān)鍵的一步是從目測檢查開始,一旦盲目地拆卸,會造成征兆丟失,跡象無法還原,不利于快速有效地查找原因。通過查閱設(shè)備資料,了解到3臺循環(huán)氨水泵均采用單端面機封,兩點傳動,材質(zhì)為碳化硅,O型圈采用氟橡膠。通過對故障機封的自身質(zhì)量、設(shè)計選型、安裝精度等多角度進行失效原因分析,逐一排查,調(diào)出3套故障機封進行對比,發(fā)現(xiàn)每次都是從兩個傳動點處破裂,其他部位完好。根據(jù)材料力學中的扭矩力知識分析,機封破碎的主要原因是局部瞬間扭矩力過大,因機封受力點過少,造成機封在傳動點處一分為二。通過對故障部位和故障機理的分析,初步判斷機封頻繁失效的原因是機封結(jié)構(gòu)不合理所致。
對機封結(jié)構(gòu)進行改造,將兩點傳動的機封改為六點傳動,見圖3。增加受力點,平分扭矩力,降低機封本身扭矩負荷。經(jīng)過改造重新安裝完成,觀察運轉(zhuǎn)效果非常好,至今機封沒有任何泄漏,平均壽命達到2 a 多,保證了設(shè)備的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)以及工藝的順行,消除了安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備等隱患。
圖3 改造前后機封傳動點
通過本次對機封結(jié)構(gòu)的改造,大大延長了機封的使用壽命,投入使用至今泵運轉(zhuǎn)非常平穩(wěn),未出現(xiàn)任何檢修故障。徹底解決機封頻繁失效的問題,減輕了職工操作壓力和檢修勞動強度,保證焦油氨水分離工序平穩(wěn)運行。消除因機封失效造成氨水泄漏外噴的重大安全隱患,避免了安全事故的發(fā)生。現(xiàn)場操作環(huán)境、設(shè)備衛(wèi)生情況得到極大改善,解決了氨水頻繁外漏帶來的環(huán)保壓力。通過改造,每年節(jié)省備件費用約50 萬元,節(jié)約了大量備件資金成本。