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        包裝機組穩(wěn)定性提升改造

        2020-11-09 07:28:12王禹
        科學(xué)與財富 2020年25期

        摘要:本文為邯寶冷軋廠包裝機組的優(yōu)化與改造,包括入口運卷小車定位功能升級改造、變頻器控制方式升級、提升機定位改造,所涉及到的技術(shù)有DP網(wǎng)絡(luò)、DP通信的激光編碼器的使用、變頻器控制技術(shù)、電阻尺及模擬量測距的使用等。

        關(guān)鍵詞:包裝機組;DP網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化;變頻器控制;自動化改造

        邯寶冷軋廠目前有2 條全自動包裝機組,機組包括入口運卷小車,運輸梁,提升機,自動落紙機、全自動周向、眼向打捆機、出口高速小車可將連退生產(chǎn)下線的鋼卷實現(xiàn)全自動打包,且無需天車吊裝,避免吊傷,是鋼卷可靠存儲和運輸?shù)闹匾U希殡S著產(chǎn)量不斷增大,機組原有的控制系統(tǒng)參數(shù)和外圍生產(chǎn)條件已經(jīng)完全不能滿足現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)需要,直接影響產(chǎn)品快速包裝外發(fā)出廠。

        經(jīng)過細(xì)致梳理,目前存在的問題有:一、包裝小車經(jīng)常出現(xiàn)定位不準(zhǔn),定位精度低,小車無法下落的故障。其主要原因是小車位置檢測由齒輪鏈條拖動的模擬量編碼器實現(xiàn),其控制精度低,且每次掉電后小車的位置會消失,需要手動對其位置進(jìn)行重新標(biāo)定初始化。二、包裝小車無法平滑調(diào)速和精確停止定位。其主要原因是原設(shè)計采用G120系列變頻器控制小車速度輸出,但程序只給定3 個固定速度輸出,即:最大速度,一級減速,二級減速,三種速度切換,無平滑過渡功能。三、提升機工作不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)撞卷現(xiàn)象。其主要原因為位置檢測元件易壞、經(jīng)常性的碼值跳變,提升機位置檢測對提升機是否能正確的穿進(jìn)卷眼中起到至關(guān)重要的作用。原有產(chǎn)線設(shè)計提升機位置檢測裝置為電阻尺,該元件安裝位在提升梁側(cè)面,且位置固定無法更改,自身碳刷環(huán)磨損的粉末容易積累在自身中,導(dǎo)致信號波動,無法準(zhǔn)確檢測提升梁實際位置,影響產(chǎn)線正常運行,且有安全隱患,必須定期或碼值發(fā)生跳變時更換電阻尺。

        針對上述問題我們制定了與之對應(yīng)的解決方案:

        一、為了解決小車定位不準(zhǔn)及定位精度低的問題,我們采用更加穩(wěn)定可靠的激光編碼器替代旋轉(zhuǎn)編碼器,改變安裝及采樣取值方式,實現(xiàn)小車穩(wěn)定運行。

        入口運卷小車定位反饋原設(shè)計是由鏈條帶動齒輪拖動的模擬量編碼器,編碼器信號通過小車拖鏈電纜傳至遠(yuǎn)程ET200M中的計數(shù)模板內(nèi)。受齒輪和鏈條波動的影響,其定位控制精度低,且每次掉電小車位置消失后,需要對編碼器進(jìn)行手動標(biāo)定初始化。改造為激光編碼器后具有以下優(yōu)點:1、小車上只安裝了反光板,車體上無通信和供電電纜,免去拖鏈內(nèi)電纜維護,同時無需使用計數(shù)模板,降低備件消耗費用。2、控制定位精度大大提高,激光編碼器可以測量的最小值為0.001mm,且為直接測量小車本體位置,反饋碼值平滑穩(wěn)定無跳變。3、掉電碼值保持,免去手動標(biāo)定步驟上電即可恢復(fù)運卷過程。4、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改變,減少了中間環(huán)節(jié),大大降低了網(wǎng)絡(luò)故障風(fēng)險。

        通過以上改造,目前入口運卷小車位置碼值穩(wěn)定,全年無定位事故,實現(xiàn)了改造的初衷,同時降低了備件維護成本和人力成本。

        二、為了解決小車運行速度平滑過渡和精確停止定位的問題,我們對包裝機組卷運輸傳動系統(tǒng)進(jìn)行了改造,開發(fā)了運卷小車自動控制系統(tǒng),編寫了G120通用控制模塊,同時優(yōu)化電機變頻器控制參數(shù)。

        原設(shè)計采用G120系列變頻器控制小車速度輸出,程序只給定3 個固定速度值,即:最大速度,一級減速,二級減速。三種速度直接切換無過渡,小車速度無法精確控制。

        G120系列變頻器為西門子設(shè)計生產(chǎn)的電機控制模塊,此模塊可通過DP/USS/Modbus/操作面板等進(jìn)行控制,在生產(chǎn)工藝復(fù)雜的現(xiàn)場,如小車行走電機控制,生產(chǎn)線傳動輥轉(zhuǎn)動控制上,一般采用DP總線和控制字的方式對現(xiàn)場電機進(jìn)行轉(zhuǎn)動控制。源程序就是使用DP總線將控制字發(fā)送給G120模塊,但因控制字的種類有好多種,多次在不同程序段內(nèi)傳送控制字,如果程序邏輯錯誤,可造成控制字混亂,現(xiàn)場電機動作異常,造成危險。

        開發(fā)通用G120控制模塊,是為了更方便的控制現(xiàn)場電機動作,使得程序可讀性更強,變頻器更容易控制,同時實現(xiàn)速度平滑過渡,掃除了源程序多次重復(fù)寫控制字的不便和混亂。

        硬件組態(tài)時將對應(yīng)G120變頻器通信協(xié)議選擇為西門子353電文,即可使用G120模塊對現(xiàn)場電機進(jìn)行控制,此模塊共設(shè)置11個輸入和輸出管腳,各管腳說明如下:

        V_IN:速度設(shè)定值(正負(fù)100,100對應(yīng)50Hz),ENABLE:上電,勵磁,E_STOP:急停OFF3,ACK:復(fù)位變頻器,INT_T:勵磁時間S5T#,V_DIR:速度正負(fù)控制或DIR控制,為1 時為速度正負(fù)控制,DIR_1:1方向,選擇方向控制時1 和2 必須有一個為1,否則不輸出,DIR_2:2方向,選擇方向控制時1 和2 必須有一個為1,否則不輸出,CTW1:連接變頻器控制字PQWXX,CTW2:連接變頻器控制字PQWXX+2,BREAK:抱閘輸出控制。

        對現(xiàn)場小車行走電機的變頻器參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,內(nèi)容包括:對小車進(jìn)行靜態(tài)辨識和動態(tài)優(yōu)化,根據(jù)電機銘牌初步建立電機模型。使變頻器得出電機的各項實際和具體的參數(shù),有利于變頻器對電機實施更好的控制。

        通過以上改造,入口上卷運輸小車實現(xiàn)了速度連續(xù)可調(diào),配合激光編碼器,實現(xiàn)了位置精確定位,同時實現(xiàn)了勵磁保持功能,避免了舉卷和落卷過程中的位置抖動,實現(xiàn)了改造的初衷。

        三、為了解決提升機工作不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)撞卷的問題,我們通過更換為更為穩(wěn)定的激光定位模擬量傳感器對提升機位置進(jìn)行測量。

        提升機位置檢測對提升機是否能正確的穿進(jìn)卷眼中起到了至關(guān)重要的作用。原有位置檢測元件為一根2 米長的模擬量電阻尺,工作原理為拉桿拖動電刷在電阻上滑動,尾部主板首先測量電阻阻值,再轉(zhuǎn)換為4~20ma電流輸出給信號采集模板,該元件只能安裝在提升梁側(cè)面,提升機帶動拖桿進(jìn)行位置測量。正常包裝速度為大約每3 分鐘包裝1 卷,受不確定因素影響,一天時間電阻尺的抽拉次數(shù)為400次左右,每次的抽拉都會造成電阻尺自身碳刷及電阻板的磨損,磨損掉落的粉末容易積累在自身中,導(dǎo)致信號波動,碳刷和電阻板的磨損也會造成碼值跳動,使得提升機無法準(zhǔn)確提升到達(dá)設(shè)定位置,影響設(shè)備正常運行及人身安全,通常的做法為定期更換電阻尺或當(dāng)碼值跳變的時候更換新電阻尺。

        通過對位置采集傳感器的篩選,同時控制備件成本和人力成本,最終選定模擬量激光測距傳感器。激光位置傳感器采用頂裝,激光向下打至漫反射板,避免了激光元件落塵導(dǎo)致數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,檢測元件變?yōu)榱朔墙佑|式,實現(xiàn)了檢測0 磨損,保證信號穩(wěn)定,無信號跳變的情況發(fā)生。既降低了提升機對人身及產(chǎn)品造成的危險及損壞,又無需定期更換電阻尺從而節(jié)約了備件成本和人力維護成本。

        包裝機組改造升級過程中的程序均采用規(guī)范化代碼編程,程序邏輯清晰、條理分明,方便維護人員查找問題根源。激光定位改造、變頻調(diào)速系統(tǒng)改造、提升機改造,大大提高了包裝生產(chǎn)線的穩(wěn)定性,這些改造為包裝機組的穩(wěn)定運行起到了至關(guān)重要的作用。

        作者簡介:

        王禹(1988—),男,漢族,河北邯鄲人,工程師,主要從事冷軋生產(chǎn)線設(shè)備維護工作。

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