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        沁水煤田高硫煤破碎解離研究

        2020-11-09 11:35韋魯濱董亞林邵珠倩楊熙祖朱學帥
        貴州大學學報(自然科學版) 2020年5期
        關鍵詞:硫分精煤原煤

        韋魯濱,董亞林,邵珠倩,魏 濤,楊熙祖,朱學帥

        (中國礦業(yè)大學(北京) 化學與環(huán)境工程學院,北京 100083)

        煤炭作為我國主要能源之一,是國民經(jīng)濟高速發(fā)展不可或缺的一部分[1]。但高硫煤燃燒過程中會釋放二氧化硫、三氧化硫、硫化氫等有毒氣體,這些有害氣體形成酸雨不僅造成環(huán)境污染而且還會對鐵路建材造成破壞[2-3];再者煤炭的儲存、加工和利用[4-5]常常被煤中硫分所限制;煤中黃鐵礦被氧化會釋放大量熱量加速煤的氧化與自燃,對煤的儲運極其不利;煤中硫分還會降低焦炭質(zhì)量,導致鋼鐵質(zhì)量嚴重不足,增大高爐出渣量[6-7],因此煤炭脫硫刻不容緩。

        目前煤炭脫硫主要有燃前脫硫、燃中固硫、燃后脫硫三種方式,燃前脫硫普遍被認為最為經(jīng)濟[8],我國一直以燃前脫硫為主要脫硫手段,燃中固硫與燃后脫硫以輔助形式對其補充[9]。燃前脫硫主要包括物理脫硫、化學脫硫、生物脫硫等。化學脫硫需在高溫高壓等嚴苛條件下進行且破壞煤質(zhì)結構[10-12];生物脫硫主要利用微生物改善黃鐵礦親水性使其脫除,但其脫硫速率較慢且對溫度、活性較為敏感[13-14];因此物理脫硫最為經(jīng)濟。煤炭破碎能夠有效使夾矸煤中的精煤解離出來,通過重力分選不僅提高精煤產(chǎn)率而且能夠達到脫硫、降低灰分效果[15-16],對選煤廠生產(chǎn)效益有較大的提升。因此本研究主要目的通過不同破碎方案比較,綜合選煤廠經(jīng)濟效益和脫硫效果,最終確定適合沁水煤田選煤廠破碎方案。

        1 樣品與方法

        1.1 試驗煤樣

        試驗煤樣來自沁水煤田寺家莊選煤廠入選原煤,選煤廠連續(xù)采樣時間不得少于2 h,原煤采樣時間一般來說越長越好,因為延長采樣時間有利于樣本具有代表性,但是選煤廠生產(chǎn)條件并不是穩(wěn)定不變的,而是在一定的波動范圍內(nèi),因此一味延長采樣時間也會使樣品失去代表性。寺家莊選煤廠原煤皮帶末端裝有采樣機,皮帶走廊下方場地用于制樣,采樣機以時間基準進行采樣,采樣時間為90 min,時間間隔82 s,采樣過程由時間繼電器控制電機帶動采樣鏟橫截煤流取樣,煤樣經(jīng)接樣槽進入皮帶下方空地,采樣過程均在選煤廠正常生產(chǎn)情況下采取。

        1.2 測試方式

        首先在載物盤上粘上雙面膠帶,然后取少量粉末試樣在膠帶并涂至均勻,膠帶邊緣涂上導電銀漿以連接樣品與載物盤,等銀漿晾干進行蒸金處理最后采用掃描電鏡分析礦物嵌布特性,整個過程嚴格按照《煤的顯微組分組和礦物的測定方法》(GB/T8899—2013)標準;將原煤浮沉樣品磨樣至20目,再將煤樣、樹脂、固化劑混合攪拌靜置至混合物固結,隨后磨片、拋光制備成粉煤光片,最后采用反射顯微鏡測定原煤煤巖組成。通過以上分析測試,初步考察硫分在煤中的分布特性和解離的難易程度。試驗采用光學顯微鏡與掃描電鏡觀察分析,其參數(shù)見表1。

        表1 設備參數(shù)表Tab.1 Device parameters table

        1.3 破碎方案

        試驗采用三種不同破碎方式組成六種破碎方案,圖1為原煤破碎試驗流程,即原煤+25 mm分兩份進行破碎解離研究,第一份按照25 mm進行破碎,第二份按照13 mm破碎;25~13 mm原煤按照13 mm進行破碎,以上破碎產(chǎn)品進行篩分浮沉試驗。

        2 結果與討論

        2.1 原煤煤質(zhì)分析

        為詳細了解硫分分布規(guī)律,將煤樣分別按照GB/T477—2008、GB/T 478—2008進行篩分浮沉試驗,篩分結果見表2,浮沉結果見表3;并繪制其硫分可選性曲線見圖2。

        圖1 破碎試驗流程Fig.1 Crushing experiment flow

        表2 原煤篩分試驗結果Tab.2 Screening test results of raw coal

        由表2可知,原煤+50 mm產(chǎn)率為7.05%,說明原煤硬度不大,50~1 mm各粒度級產(chǎn)率分布比較均勻;-6 mm產(chǎn)率49.13%,平均灰分24.51%,+6 mm平均灰分40.0%,-3 mm產(chǎn)率為34.7%,平均灰分23.41%,進一步說明煤質(zhì)較脆易碎;-1.5 g/cm3含量較多為50.32%,且硫分不高,1.5~1.8 g/cm3產(chǎn)率較低為8.38%,說明夾矸煤含量不多;原煤平均硫分為1.89%,屬中高硫煤,且硫分隨粒度降低大致呈減小趨勢。說明通過破碎可以將其解離從而達到脫硫目的。原煤硫分隨密度先減小后增大,說明通過重力分選可以降低硫分;圖2硫分可選性曲線表明當要求精煤硫分為1%時,理論精煤產(chǎn)率為54.4%,理論分選密度約1.47 g/cm3,±0.1含量為30.24%,原煤可選性等級為難選。

        表3 原煤+0.5 mm硫分浮沉實驗表Tab.3 Floating and sinking test table of raw coal +0.5 mm sulfur content

        圖2 原煤 +0.5 mm硫分可選性曲線Fig.2 Optional curve of raw coal +0.5 mm sulfur content

        沁水煤田高硫煤中黃鐵礦主要以細小的顆粒充填在有機組分間,顆粒大小不等,形狀以原生粒狀、莓狀和簇狀、簇狀集合為主,部分充填在有機組分的細胞結構的細胞腔中,排列非常整齊,高密度級多以黃鐵礦為主,且黃鐵礦呈片狀分布于煤樣之間,低密度級無明顯黃鐵礦,硫酸鹽等賦存,但其硫分偏高,說明其低密度級煤樣中以有機硫分為主。從圖7不同元素在掃描電鏡下分布情況可以看出,由硫元素和鐵元素集中分布可大致推斷該處為硫化亞鐵,同理根據(jù)氧硅鋁等元素聚集可推測該出為矸石,說明通過一定程度破碎能夠使其精煤與黃鐵礦分離,從而通過重力分選達到脫硫目的。

        圖3、圖4可知1.4 ~1.6 g/cm3密度級硫分均在1%~1.5%之間,說明通過重力分選可以得到低硫精煤但產(chǎn)率較低,除非進一步破碎解離;+1.7 g/cm3密度級硫分偏高均在2%以上,可推測黃鐵礦夾矸占比較多所致,因此適當提高分選密度能夠脫除部分無機硫分;各粒度級中低密度級硫分差別并不明顯,這多為原煤中有機硫在低密度級中分布均勻且無機硫較少所致。隨著粒度增大,密度越大硫分越高,這個主要是因為未解離的黃鐵礦小顆粒在大粒度級別中越來越富集。在-1.8 g/cm3密度級中各密度級硫分和粒度基本呈線性關系,且粒度越大,斜率就越大。+1.8 g/cm3密度級硫分明顯比低于其密度高出許多,且隨粒度不斷增大是由于大塊黃鐵礦結核被破碎成各個粒度級所致,但同時也可看出細粒度級低于粗粒度級,這是因為黃鐵礦結核較煤炭相比硬度較大不易破碎。因此通過破碎可以達到煤矸分離效果。

        為探明其硫分嵌布特性,將寺家莊原煤25~13 mm浮沉樣品磨樣制備并送至光學顯微鏡下觀察,主要觀察黃鐵礦顆粒的粒度、數(shù)量、形態(tài)及與有機組分的伴生關系,觀察結果如圖5—7所示:

        圖3 原煤25~0.5 mm不同密度硫分分布 圖4 原煤25~0.5 mm硫分與粒度及密度關系Fig.3 Sulfur content distribution of raw coal at different densities of 25~0.5 mm Fig.4 Relationship between grain size and density of raw coal and sulfur content of 25~0.5 mm

        圖5 寺家莊25~13 mm +1.8 g/cm3 圖6 寺家莊25~13 mm 1.4~1.5 g/cm3Fig.5 Si jia zhuang 25~13 mm + 1.8 g/cm3 Fig.6 Si jia zhuang 25~13 mm 1.4~1.5 g/cm3

        圖7 原煤25~13 mm浮沉樣品掃描電鏡Fig.7 Scanning electron microscope of 25~13 mm floating sample of raw coal

        2.2 破碎產(chǎn)品分析

        表4與表5為破碎產(chǎn)品25~0 mm浮沉結果,從表4可以看出當+25 mm原煤按照25 mm粒度進行破碎時,破碎產(chǎn)物1.3~1.4 g/cm3產(chǎn)率為31.68%,明顯多于破碎前產(chǎn)率17.17%,該密度級產(chǎn)率提高14.51%(占本級),說明破碎能夠一定程度提高精煤產(chǎn)率。破碎產(chǎn)物中低密度級硫分偏高,這是可能是因為低密度級中以有機硫為主;從表4結果來看低密度級硫分偏高,進一步說明低密度級中以有機硫為主。

        表4 +25 mm破碎至-25 mm, 25~0.5浮沉實驗Tab.4 +25 mm crushing -25 mm, 25~0.5 floating and sinking experiment

        表5 +25 mm破碎至-25 mm, -0.5 mm浮沉實驗Tab.5 +25 mm crushing -25 mm, -0.5 mm floating experiments

        表6與表7為+25 mm原煤破碎至-13 mm 浮沉實驗結果,根據(jù)表6可以看出-1.5 g/cm3理論產(chǎn)率為55.61%,相較于破碎粒度25 mm理論產(chǎn)率47.56%提高8.05%(占本級),說明進一步破碎理論產(chǎn)率也會隨之增加,但進一步破碎磨礦能耗較高,因此是否按照13 mm粒度破碎還有待商榷。表7說明破碎后-0.5 mm主要以矸石為主,說明通過破碎使得矸石與煤解離,進而可通過分選除去。

        表6 +25 mm破碎至-13 mm, 13~0.5 mm浮沉實驗Tab.6 +25 mm crushing -13 mm, 13~0.5 floating and sinking experiment

        表7 +25 mm破碎至-13 mm, -0.5 mm浮沉實驗Tab.7 +25 mm crushing 13 mm, -0.5 mm floating and sinking experiments

        表8與表9為破碎產(chǎn)品13~0 mm浮沉實驗,經(jīng)表8、表9得出浮沉產(chǎn)品主要集中在低密度和高密度級兩端且呈現(xiàn)兩頭多中間少的趨勢,說明原煤經(jīng)過破碎可以使其達到煤與矸解離效果;其中各密度級硫分呈兩頭大中間小的趨勢,進一步驗證低密度級硫分主要以有機硫為主,高密度產(chǎn)品則以無機硫為主。

        表8 破碎產(chǎn)品 13~0.5 mm浮沉實驗Tab.8 Floating and sinking test of broken products 13~0.5 mm

        表9 破碎產(chǎn)品-0.5 mm浮沉實驗Tab.9 Floating and sinking experiments for crushing products -0.5 mm

        本研究以硫分為主,因此將破碎前后硫分與浮物累計繪制成圖8—10,通過分析對比探明按照不同破碎方式破碎精煤產(chǎn)率與硫分關系。

        圖8 破碎產(chǎn)品25~0 mm硫分累計Fig.8 Sulfur content accumulation of crushed product 25~0 mm

        圖9 破碎產(chǎn)品13~0 mm硫分累計Fig.9 Sulfur content accumulation of broken product 13~0 mm

        圖10 原煤25~13 mm破碎13 mm浮物累計Fig.10 Floating matter accumulation of raw coal 25~13 mm broken 13 mm

        通過圖9(a)與圖8(a)對比可以看出隨著破碎粒度下限增大,精煤產(chǎn)率也隨之增大,其中精煤硫分在1%以下破碎后理論精煤產(chǎn)率明顯高于破碎前產(chǎn)率,說明破碎能夠使得夾矸煤充分解離,從而提高精煤產(chǎn)率,但其破碎能耗也隨之增大,因此是否進一步破碎有待考究;圖8(b)、圖9(b)、圖10(b)分別為破碎產(chǎn)品-0.5 mm硫分累計,可以看出硫分呈兩頭大中間小的趨勢,進一步說明有機硫在低密度富集,并驗證了低密度有機硫較多,高密度則以無機硫為主。

        2.3 破碎方案選擇

        為研究破碎對精煤產(chǎn)率和精煤硫分影響,本次破碎實驗采用3種破碎方式研究破碎對煤中硫分影響。第一種為+25 mm粒度原煤破碎至-25 mm;第二種破碎方式是+25 mm粒度原煤破碎至-13 mm;第三種是將25~13 mm原煤破碎到-13 mm。

        按照表10的算法,匯總了三種破碎方案破碎前后理論精煤產(chǎn)率變化,表中小計的精煤產(chǎn)率依然是按照破碎本級計算。

        由圖8、圖9可以看出,當要求精煤硫分較低時,可以通過破碎提高精煤產(chǎn)率;精煤產(chǎn)率較高時,由于原煤易碎,破碎產(chǎn)物中-0.5 mm粒級量較大,而按照寺家莊洗煤廠現(xiàn)有工藝,-0.5 mm粒級是不分選的,從而導致精煤產(chǎn)率降低。

        為增加數(shù)據(jù)可比性,將精煤產(chǎn)率進一步按全樣計算,其中原煤中+25 mm粒級占全樣20.40%、25~13 mm粒級占全樣13.83%,折算結果列于表11。

        表11結果表明,當要求精煤硫分為1%時,+25 mm原煤破碎至-25 mm,精煤產(chǎn)率能夠提高1.76%;+25 mm原煤破碎至-13 mm,精煤產(chǎn)率可提高3.46%;25~13 mm原煤破碎至-13 mm,精煤產(chǎn)率提高3.85%。

        表10 原煤不同破碎方式結果對比Tab.10 Comparison of results of different crushing methods of raw coal

        表11 原煤不同破碎方式精煤產(chǎn)率的變化Tab. 11 Changes of yield of cleaned coal by different crushing methods

        結合表11試驗結果來看,原煤經(jīng)過不同破碎方式,精煤理論產(chǎn)率均有所提高,且隨著破碎粒度下限減小而增大,但在實際生產(chǎn)過程中,并不是為了精煤產(chǎn)率而無限制地進行破碎,而是結合實際分選設備粒度要求和客戶需求來進行破碎,然而,哪種破碎方式和破碎粒度既具有經(jīng)濟性又具有實用性,需進一步對比研究,故提出以下6種破碎方案:

        方案1:原煤不破碎,現(xiàn)有工藝。

        方案2:+25 mm原煤不破碎,25~13 mm原煤破碎至13 mm。

        方案3:+25 mm原煤破碎25 mm,25~13 mm原煤不破碎。

        方案4:+25 mm原煤破碎至13 mm,25~13 mm原煤不破碎。

        方案5:+25 mm原煤破碎至25 mm,25~13 mm原煤破碎至13 mm。

        方案6:全部按照13 mm破碎。

        表12 不同破碎方案精煤提高產(chǎn)率Tab. 12 Iimproved yield of cleaned coal in different crushing schemes

        通過不同破碎方案比較可知,從方案1—6破碎難度逐步增大,其理論精煤產(chǎn)率也隨之增加,說明通過一定程度破碎,可以使得精煤解離出來,且破碎程度越大解離量越多。方案6較方案5雖然破碎能夠得到更多理論精煤,但是其破碎難度加大能耗更多且提高產(chǎn)率在1.4%左右,提高經(jīng)濟效益較少,說明進一步破碎意義不大;方案5相比于方案2、3、4而言,其破碎程度并不大且破碎工藝也不復雜,其中當要求精煤硫分為1%時,破碎后理論精煤產(chǎn)率較破碎前增加約八個百分點,顯著提高精煤產(chǎn)率,因此最終確定方案5進行破碎。

        2.4 經(jīng)濟效益預估

        寺家莊選煤廠年產(chǎn)量600萬噸,因當?shù)匾缶毫蚍植桓哂?%,因此以精煤硫分1%為參考,現(xiàn)有煤炭價格為-13 mm精煤價格為850元/t,-25 mm精煤為1 000元/t進行計算預估,預估結果見表13。

        Y=AP1+BP2

        (1)

        其中:Y為經(jīng)濟效益,A為-13 mm提高產(chǎn)率,P1為對應A價格,B為-25 mm提高產(chǎn)率,P2為對應B價格。

        從表13可以得出原煤按照+25 mm破至-25 mm,25~13 mm破至-13 mm進行破碎,預估毛利潤在31 320萬元,顯著提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

        表13 精煤硫分1%經(jīng)濟預測Tab.13 Economic forecast of 1% sulfur content of cleaned coal

        3 結論

        (1)沁水煤田高硫煤硫分分布為:低密度煤中以有機硫為主,高密度則以無機硫為主。

        (2)六種破碎脫硫方案比較可知,選擇+25 mm原煤破碎至-25 mm,25~13 mm原煤破碎至-13 mm破碎方案脫硫效果最佳。

        (3)當要求精煤硫分為1%時,破碎后較破碎前理論精煤產(chǎn)率提高約8個百分點,預估效益為31 320萬元。

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