馬 杰
(中石化華北油氣分公司采氣二廠,陜西 咸陽 712000)
氣井開采過程地層見水后須要實施排水采氣工藝,以降低井筒積液恢復(fù)氣井產(chǎn)能。隨著氣田的不斷開發(fā),采出地層水量越來越大,給水處理帶來了極大的壓力[1]。由于氣藏地質(zhì)條件及成藏環(huán)境差異,不同地層采出水水質(zhì)有一定的差異,含有固體懸浮顆粒、微生物、溶解氣及金屬離子等,受環(huán)保要求,這些采出地層水不能直接排放到自然環(huán)境,否則將會給自然環(huán)境及植被造成嚴(yán)重的危害。由于采出天然氣中含有水,受溫度及壓力影響會產(chǎn)生水合物,水合物的產(chǎn)生將會堵塞輸氣管道,給氣田的安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[2]。因此,目前主要采取井口加熱、投放水合物抑制劑和井下節(jié)流降壓開采等手段來避免水合物的產(chǎn)生[3]。井口加熱方式由于影響范圍有限,對于長距離輸氣管道而言,無法做到良好的控制。加入水合物抑制劑主要為向采出的氣水混相中加入甲醇,但造成了采出水含醇的污染,給采出地層水的處理加大了工藝難度。井下節(jié)流則通過降低井口氣水混相壓力及溫度,從而避免天然氣水合物的生成,但對于低產(chǎn)井則適用性較差[4]。
目前對于不含醇采出地層水處理工藝主要采用自然沉降、過濾、回注的措施流程,首先將地層采出水泵注入調(diào)節(jié)罐,以此除去地層水中大量的固體懸浮顆粒和含油物質(zhì),然后通過泵注和增壓方式通過過濾器,進(jìn)而除去部分固體懸浮顆粒和少量油,然后進(jìn)入凈化水罐,通過回注泵回注入地層。由于地層采出水量越來越大,原有自然沉降罐無法滿足日益增加的水處理量,同時由于地層水在調(diào)節(jié)水罐中的沉降時間縮短,從而造成污水中固體懸浮顆粒的脫除率大大降低[5],更多的雜質(zhì)進(jìn)入了過濾裝置,給過濾裝置帶來了較大的處理壓力,從而造成處理后的水質(zhì)變差,形成過濾網(wǎng)堵塞、腐蝕、結(jié)垢等問題?;谏鲜鰡栴},在現(xiàn)有水處理裝置基礎(chǔ)上開展了不含醇污水處理工藝優(yōu)化,使得處理后的水質(zhì)符合《氣田水回注方法》(SY/T 6596—2004)相關(guān)指標(biāo)要求,即懸浮顆粒小于15 mg·L-1、含油量小于30 mg·L-1。
水樣準(zhǔn)確的收集是確保實驗檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié),因此須要確定適當(dāng)?shù)牟蓸游恢?、采樣時間和采樣方式。根據(jù)陜北某氣田實際情況,確定采樣地點為卸車池處、調(diào)節(jié)水罐、過濾器出口、回注水泵處4 個地點,采樣時間定為每隔3 天采樣一次,持續(xù)30 天,即取樣10 次。為滿足分析需要,每次每個取樣地點取樣2.5 L,共計取樣40 個。
實驗試劑:石油醚、鹽酸、鄰苯二甲酸氫鉀、混合磷酸鹽、硼砂、去離子水、無水碳酸鈉、氫氧化鈉、氫氧化鈣、雙氧水、高錳酸鉀、氯酸鈉、聚合氯化鋁、聚合硫酸鋁、聚合硫酸鐵、殼聚糖、聚丙烯酰胺、腐生菌測試瓶。
實驗設(shè)備:電子天平、干燥箱、激光粒度儀、pH 計、烘箱、過濾裝置、真空泵、X 射線衍射儀、紫外分光光度儀、攪拌器、蒸發(fā)皿、恒溫水浴鍋等。
1.3.1 固體懸浮顆粒測定對收集到的水樣進(jìn)行測定分析,檢測溫度為15~30 ℃,結(jié)果如表1所示。
表1 采出水固懸含量檢測結(jié)果 mg·L-1
對過濾得到的固體懸浮顆粒雜質(zhì)進(jìn)行收集后烘干,發(fā)現(xiàn)不同取樣地點得到的懸浮固體顆粒外觀、顏色有一定差異,說明雜質(zhì)成分有了較大的變化。部分懸浮顆粒呈現(xiàn)出灰色特征,主要為巖石顆粒;部分呈現(xiàn)出黃色,主要為泥沙和鐵氧化物(圖1)。
圖1 采出水過濾固體懸浮顆粒雜質(zhì)
1.3.2 含油量測定
采樣紫外分光光度法對地層采出水進(jìn)行含油量測定分析,檢測結(jié)果表明采出水平均含油量值在124~289 mg·L-1之間,且含油量變化幅度較大,不同取樣時間測得結(jié)果相差較大,這與地層采出水中含油量波動較大有關(guān)?;刈⑺脵z測點測得含油量分布在89~185 mg·L-1之間,相對卸車池取樣點分析得到的含油量有所降低,但總體含油量仍然較高。出現(xiàn)上述現(xiàn)象原因為目前處理工藝中未對地層水的含油進(jìn)行良好的脫除,導(dǎo)致罐內(nèi)始終存在著一定的油污,另一方面過濾器材質(zhì)除油效果一般。
1.3.3 pH 測定
pH 值是地層水溶液酸堿度的衡量標(biāo)準(zhǔn),用于分析地層水腐蝕性及指導(dǎo)后期水處理方案。實驗中對水樣pH 值進(jìn)行測定,結(jié)果表明,水樣pH 值總體在4.5~7.0 之間,大部分水樣pH 值分布在5.5~6.5之間,pH 值呈現(xiàn)出酸性特征,因此在水處理過程中可以加入pH 調(diào)節(jié)劑來降低采出地層水的腐蝕性。
1.3.4 細(xì)菌數(shù)量的測定
實驗分析了水樣中對鐵細(xì)菌(FB)、腐生菌(TGB)、硫酸鹽還原菌(SRB)數(shù)量,測定結(jié)果表2所示,分析得到3 種細(xì)菌數(shù)量基本維持在102~103個·mL-1,根據(jù)一般經(jīng)驗表明,該細(xì)菌的量基本不會引起細(xì)菌對管道的腐蝕和產(chǎn)生的二次沉淀產(chǎn)物對地層的堵塞。
表2 采出水水樣中細(xì)菌數(shù)量分析結(jié)果
絮凝沉降是向待處理污水中加入絮凝劑,使得污水中的膠體顆粒形成絮體,再通過重力作用使得絮凝體與水相產(chǎn)生分離,從而去除污水的固相顆粒[6]。絮凝過程包括凝聚和絮凝兩個階段,凝聚是膠體顆粒脫穩(wěn)后形成較小的凝膠體的過程,絮凝是形成的小型凝膠體逐漸變成大型絮凝物的過程。在極性物質(zhì)和電解質(zhì)作用下,小型膠體顆粒表面的電荷被中和,顆粒之間的作用力逐漸降低,形成大的絮凝體。絮凝實驗分析過程每次處理水量按照500 mL 為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),在常溫、常壓下開展實驗,處理時確保水質(zhì)均勻。
首先需要對待處理污水進(jìn)行pH 調(diào)節(jié),以確保水質(zhì)具有較好的酸堿平衡性,選擇氫氧化鈉、氫氧化鈣及碳酸鈉3 種藥劑分析對該區(qū)域地層采出水的調(diào)節(jié)效果,實驗結(jié)果如表3所示。
表3 pH 調(diào)節(jié)劑篩選實驗結(jié)果表
分析認(rèn)為氫氧化鈣將Ca2+引入采出水后,容易引起地層水結(jié)垢,對比pH 調(diào)節(jié)效果,最終選擇氫氧化鈉將采出水pH 調(diào)節(jié)到7.0~7.5 范圍。
在充分考慮經(jīng)濟(jì)效益及成本的前提下,本次實驗選擇無機(jī)絮凝劑聚合氯化鋁、聚合硫酸鋁和聚合硫酸鐵,有機(jī)絮凝劑選擇殼聚糖和聚丙烯酰胺,對水樣進(jìn)行絮凝沉降實驗,結(jié)果如表4所示。
表4 絮凝劑篩選實驗結(jié)果表
實驗結(jié)果表明,無機(jī)絮凝劑處理效果聚合硫酸鐵>聚合氯化鋁>聚合硫酸鋁,有機(jī)絮凝劑中聚丙烯酰胺略好于殼聚糖的絮凝效果。在實際應(yīng)用絮凝劑過程可考慮進(jìn)行復(fù)配,加入2 種甚至2 種以上的絮凝劑對采出地層水進(jìn)行處理,將起到更好的效果。
1)對區(qū)塊采出地層水水質(zhì)分析實驗表明固體懸浮顆粒、含油量較高,均不滿足回注地層的相關(guān)水質(zhì)指標(biāo)要求,這是由于采出水量過大,采出水在調(diào)節(jié)池內(nèi)處理時間較短而產(chǎn)生。因此,將現(xiàn)行的自然沉降改為絮凝沉降工藝,更好地起到了對采出地層水的處理效果。
2)通過實驗分析選擇氫氧化鈉為采出水pH 調(diào)節(jié)劑,在沉降池內(nèi)將待處理污水調(diào)節(jié)到7.0~7.5 范圍,將有利于后續(xù)污水處理。從現(xiàn)有的絮凝劑中篩選出聚合硫酸鐵和聚丙烯酰胺作為最佳的無機(jī)和有機(jī)絮凝劑,并投放入沉降池內(nèi)進(jìn)行絮凝沉降。