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        火電廠600MW汽機(jī)安裝調(diào)試非典型問(wèn)題探討

        2020-11-09 07:27:48李賢慶
        中國(guó)設(shè)備工程 2020年20期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)措施設(shè)備

        李賢慶

        (中國(guó)電建集團(tuán)福建工程有限公司,福建 福州 350018)

        福建沿海某火電廠600MW機(jī)組2#機(jī)為超臨界供熱機(jī)組,汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)同屬于國(guó)內(nèi)某電氣集團(tuán)生產(chǎn)。建設(shè)過(guò)程采取有效措施及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,取得了良好成效。本工程獲得了全國(guó)優(yōu)秀焊接工程獎(jiǎng)、中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)。

        1 問(wèn)題分析及處理

        1.1 本體設(shè)備

        (1)用于定位的A低壓轉(zhuǎn)子未到,而高中壓轉(zhuǎn)子及B低壓轉(zhuǎn)子卻先到,導(dǎo)致汽缸定位、隔板安裝施工工序無(wú)法開(kāi)展。原因分析:廠家沒(méi)有按照施工工序安排到貨時(shí)間。處理措施:安裝采用24h兩班倒班方式趕工,滿足了汽機(jī)扣蓋節(jié)點(diǎn)要求。

        (2)A低壓缸4#端部汽封體軸向間隙整體偏差3.2mm,5#端部汽封體軸向間隙整體偏差3.0mm。原因分析:設(shè)備未經(jīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)到位就出廠。處理措施:廠家采用現(xiàn)場(chǎng)端部車削3mm配準(zhǔn)間隙。

        (3)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱發(fā)現(xiàn)B低壓缸第5級(jí)隔板上半第一塊出汽葉片存在長(zhǎng)48mm、寬9mm的缺口。原因分析:廠家確認(rèn)系包裝措施不到位,運(yùn)輸過(guò)程碰壞。處理措施:根據(jù)廠家意見(jiàn)在現(xiàn)場(chǎng)將缺口部位打磨成圓滑過(guò)渡,對(duì)缺口附近做PT探傷檢查確認(rèn)可用。

        (4)發(fā)電機(jī)定子到貨比合同滯后半年多。原因分析:廠家設(shè)備資源緊張,無(wú)法履行合同要求。處理措施:安裝采取24h兩班倒班方式趕工,滿足了發(fā)電機(jī)整體氣密試驗(yàn)節(jié)點(diǎn)要求。

        (5)廠家未提供與發(fā)電機(jī)定子連接的氫油水系統(tǒng)33件法蘭。原因分析:設(shè)計(jì)院與廠家設(shè)計(jì)接口脫節(jié)。處理措施:廠家工代確認(rèn)委托安裝單位加工處理。

        (6)設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后易腐蝕,增加除銹工作量。原因分析:電廠區(qū)域海風(fēng)大,霧化嚴(yán)重,空氣含鹽量高,腐蝕性強(qiáng),導(dǎo)致設(shè)備銹蝕嚴(yán)重。處理措施:按照廠家意見(jiàn),在已安裝的設(shè)備主要接觸部位打磨除銹后涂上防銹油;對(duì)正在安裝的設(shè)備加工裝配面,清洗干凈后涂上防銹油,再進(jìn)行遮蓋存放,防止海鹽顆粒等沉積引起銹蝕。

        (7)在試運(yùn)前發(fā)電機(jī)整體氣密試驗(yàn)已經(jīng)合格,但整套試運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)漏氫量偏大。原因分析:安裝人員未徹底檢查到位,系統(tǒng)還存在漏點(diǎn)。處理措施:在停機(jī)過(guò)程中,將發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣置換成二氧化碳后進(jìn)行查漏,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)定子設(shè)備上的溫度測(cè)點(diǎn)、氫側(cè)回油漏氫檢測(cè)點(diǎn)、密封油回油擴(kuò)大槽頂部法蘭連接處共3處泄漏,現(xiàn)場(chǎng)處理后重新充氫檢查發(fā)電機(jī)漏氫量為優(yōu)秀。

        (8)汽機(jī)5#、6#軸承相對(duì)應(yīng)的軸振動(dòng)均正常,但軸承箱蓋振動(dòng)超標(biāo)。原因分析:廠家檢查后確認(rèn)是汽機(jī)軸承箱蓋采用軟質(zhì)鋼材導(dǎo)致。處理措施:5#、6#軸承箱蓋振動(dòng)超標(biāo)不作為運(yùn)行參數(shù)指標(biāo),僅供參考。

        (9)試運(yùn)期間汽機(jī)1#、2#瓦潤(rùn)滑油進(jìn)、回油溫度、壓力均正常情況下,但瓦溫相對(duì)其它瓦偏高。原因分析:廠家工代通過(guò)調(diào)整DCS上的運(yùn)行參數(shù)及方式發(fā)現(xiàn),正常汽機(jī)運(yùn)行的進(jìn)汽方式為1#、4#高壓調(diào)節(jié)閥全開(kāi)進(jìn)汽,2#、3#高壓調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)進(jìn)汽,即高壓缸下半部進(jìn)汽管全開(kāi),上半部調(diào)節(jié)進(jìn)汽用于調(diào)節(jié)負(fù)荷。而現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行方式剛好相反,即高壓缸上半部進(jìn)汽管全開(kāi),下半部進(jìn)汽調(diào)節(jié),從而導(dǎo)致1#、2#軸瓦受力較大,瓦溫較高。處理措施:按廠家要求調(diào)整運(yùn)行方式。

        (10)試運(yùn)行期間,發(fā)現(xiàn)高壓缸底部冒汽。原因分析:由于運(yùn)行溫度及壓力高,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法確認(rèn)具體泄漏點(diǎn)。因?yàn)闄C(jī)務(wù)安裝的高壓缸底部所有管道均為焊接式,所以初步判斷是熱工測(cè)溫測(cè)壓點(diǎn)泄漏。停機(jī)后,拆除高壓缸底部保溫棉,檢查確認(rèn)是高壓缸底部第6級(jí)溫度測(cè)點(diǎn)接口處漏汽。處理措施:現(xiàn)場(chǎng)重新緊固連接法蘭并焊接處理后,漏汽現(xiàn)象消除。

        1.2 輔助設(shè)備

        (1)凝汽器設(shè)備到貨的端板變形嚴(yán)重。原因分析:廠家判斷是運(yùn)輸與儲(chǔ)存過(guò)程中未放置牢靠而導(dǎo)致擠壓損壞。處理措施:在廠家指導(dǎo)下進(jìn)行對(duì)正焊接。

        (2)凝汽器管板錯(cuò)孔嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)試穿管發(fā)現(xiàn)有3000根鈦管無(wú)法穿裝。原因分析:廠家生產(chǎn)的中間管板與端管板加工管孔位置不準(zhǔn),偏差超過(guò)3mm。廠家未嚴(yán)格檢驗(yàn)到位就出廠。處理措施:廠家委托安裝單位現(xiàn)場(chǎng)增加人力進(jìn)行管板擴(kuò)孔磨口處理,該工程穿鈦管共用2個(gè)多月時(shí)間,較之前同類型機(jī)組增加了1個(gè)多月時(shí)間。

        (3)高位灌水查漏時(shí),發(fā)現(xiàn)凝汽器喉部與低壓缸排汽膨脹節(jié)焊接處有部分位置漏水。原因分析:焊接位置偏小,部分焊縫未完全密封焊。處理措施:采用內(nèi)外補(bǔ)焊,完成后,重新進(jìn)行高位灌水查漏無(wú)漏點(diǎn)。

        1.3 附屬機(jī)械

        (1)電動(dòng)給水泵組轉(zhuǎn)速?gòu)?100r/min提升到6263r/min時(shí),引起潤(rùn)滑油管道和冷油器振動(dòng)加大。原因分析:潤(rùn)滑油管道系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題,需要優(yōu)化。處理措施:優(yōu)化管道系統(tǒng)設(shè)計(jì),減少?gòu)濐^,增加固定支架。

        表1

        表2

        (2)A給水泵汽輪機(jī)在第一次沖轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)速1760r/min時(shí),1#、2#軸瓦振動(dòng)突然達(dá)到0.10mm以上,振動(dòng)過(guò)大跳機(jī)。原因分析:停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)A給水泵汽輪機(jī)排汽管在6.9m層位置的左右支撐彈簧壓縮量未達(dá)到要求,且左右壓縮量不一致,相差大約6mm,影響給水泵汽輪機(jī)排汽管減振要求。處理措施:安裝單位配合廠家重新調(diào)整彈簧壓縮量并保持左右一致。A給水泵汽輪機(jī)重新沖轉(zhuǎn)至最高轉(zhuǎn)速6380r/min,過(guò)程軸振正常,均小于0.02mm。

        (3)A給水泵汽輪機(jī)負(fù)荷升至30%后,低壓調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)小量冒汽,拆除保溫確認(rèn)是調(diào)節(jié)閥結(jié)合面處滲漏蒸汽。原因分析:廠家調(diào)節(jié)閥加工面精度未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,未經(jīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)到位就出廠。處理措施:經(jīng)業(yè)主和廠家同意,將調(diào)節(jié)閥結(jié)合面進(jìn)行密封焊接處理,焊后未出現(xiàn)漏汽現(xiàn)象。

        (4)汽動(dòng)給水泵組達(dá)到100%負(fù)荷時(shí),泵自由端及非自由端軸承自密封冷卻水溫度應(yīng)維持在50℃左右,但在試運(yùn)中自密封冷卻水溫度由50℃上升至80℃以上。原因分析:排除管道堵塞問(wèn)題后,檢查發(fā)現(xiàn)泵體自密封冷卻水系統(tǒng)自帶的密封水排氣罐無(wú)法達(dá)到良好的排氣效果。在拆除密封水排氣罐后,手動(dòng)進(jìn)行排氣檢查發(fā)現(xiàn)密封水系統(tǒng)內(nèi)還可以排出大量氣體;在密封水內(nèi)含有大量氣體情況下,軸承密封水水流變小無(wú)法達(dá)到良好的冷卻效果,導(dǎo)致泵體自由端和非自由端軸承溫度急劇升高。處理措施:更換新排氣罐后系統(tǒng)正常。

        (5)B凝結(jié)水泵推力軸承組件加工錯(cuò)誤。B凝結(jié)水泵推力軸承內(nèi)探溫度檢查孔穿透至推力盤(pán)內(nèi)邊槽位置。原因分析:廠家加工錯(cuò)誤。處理措施:廠家確認(rèn)更換新的推力軸承。

        2 問(wèn)題綜合統(tǒng)計(jì)分析

        2.1 原因統(tǒng)計(jì)分析

        從“人機(jī)料法環(huán)”影響因素來(lái)看,首先,主要是“料”的因素;其次,是“人”的因素;最后,“法”的因素。從“設(shè)計(jì)設(shè)備安裝調(diào)試”管理流程來(lái)看,主要是設(shè)備管理環(huán)節(jié),其次是安裝環(huán)節(jié),第三是設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。

        2.2 處理措施統(tǒng)計(jì)分析

        從“人機(jī)料法環(huán)”因素來(lái)看,處理措施:首先,主要涉及“料”的因素;其次,是“法”的因素;最后,“人”的因素。從“設(shè)計(jì)設(shè)備安裝調(diào)試”管理流程來(lái)看,處理措施首先主要是安裝單位對(duì)設(shè)備材料處理;其次,是廠家對(duì)設(shè)備材料處理;最后,是設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)優(yōu)化和調(diào)試單位對(duì)運(yùn)行方式調(diào)整。

        3 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)火電廠600MW汽機(jī)安裝調(diào)試非典型問(wèn)題分析可以看出,無(wú)論是從“人機(jī)料法環(huán)”影響因素分析,還是從“設(shè)計(jì)設(shè)備安裝調(diào)試”等管理流程分析,出現(xiàn)頻率最高的是設(shè)備材料問(wèn)題,然后,是人員和管理問(wèn)題。因此,要加強(qiáng)事前控制,加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)造、運(yùn)輸管理和現(xiàn)場(chǎng)安裝前檢查處理,落實(shí)人員責(zé)任,減少設(shè)備材料問(wèn)題,為安裝和試運(yùn)創(chuàng)造有利條件,為高水平達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、高排序電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程、創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程奠定基礎(chǔ)。

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