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        云岡洗煤廠加壓過(guò)濾系統(tǒng)存在問(wèn)題及技術(shù)改造

        2020-11-05 09:51:30董海龍
        山東煤炭科技 2020年10期
        關(guān)鍵詞:托輪云岡排料

        董海龍

        (山西大同煤礦集團(tuán)公司洗選公司云岡選煤廠,山西 大同 037003)

        1 概述

        云岡選煤廠采用的加壓過(guò)濾機(jī)為GPJ-120 型的盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)。加壓過(guò)濾系統(tǒng)由過(guò)濾機(jī)主機(jī)、輔機(jī)、管道及閥門(mén)組成。主機(jī)主要由圓盤(pán)過(guò)濾機(jī)、加壓倉(cāng)、刮板輸送機(jī)、液壓系統(tǒng)、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)、排料裝置、反吹裝置、清洗裝置、氣水分離器及電控系統(tǒng)組成;輔機(jī)及系統(tǒng)包括低壓風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)、入料用渣漿泵、入料池(攪拌桶)、渣漿泵電機(jī)用變頻器、過(guò)渡料斗、給料裝置等。加壓過(guò)濾系統(tǒng)示意圖如圖1 所示。

        2 加壓過(guò)濾系統(tǒng)存在問(wèn)題及原因分析

        2.1 過(guò)濾機(jī)托輪組損壞

        加壓過(guò)濾系統(tǒng)的長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致加壓過(guò)濾機(jī)排料裝置托輪組陸續(xù)損壞,致使托輪組更換十分頻繁,年消耗托輪組50 多個(gè)。通過(guò)拆解分析,托輪組損壞主要原因是托輪組轉(zhuǎn)動(dòng)部位的銅套潤(rùn)滑不足。

        加壓過(guò)濾機(jī)排料裝置托輪組,原潤(rùn)滑為手動(dòng)潤(rùn)滑。由于潤(rùn)滑部位與空氣接觸,油脂極易被煤塵污染、變質(zhì),由于潤(rùn)滑不到位,潤(rùn)滑效果差,致使托輪組使用壽命僅為三個(gè)月,并且還存在以下問(wèn)題:

        (1)由于加壓過(guò)濾機(jī)在工作過(guò)程中倉(cāng)內(nèi)環(huán)境潮濕及其裝配工藝等原因,托輪組損壞后更換困難。托輪組與排料倉(cāng)安裝孔的間隙較緊,每次更換時(shí)拆一個(gè)舊托輪組需要現(xiàn)場(chǎng)焊拆卸架等工序,需要三位檢修工一個(gè)二班時(shí)間才能完成,而且工作空間狹窄,存在一定的安全隱患。

        (2)增加事故率,影響加壓過(guò)濾機(jī)的正常運(yùn)行。損壞后的托輪組由于不易被發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致排料閘門(mén)液壓缸運(yùn)行阻力大,閘門(mén)板在程序設(shè)置時(shí)間內(nèi)開(kāi)關(guān)動(dòng)作不到位,影響機(jī)器的正常運(yùn)行;導(dǎo)致閘門(mén)板跑偏撞擊壞開(kāi)關(guān)限位的接近開(kāi)關(guān),影響機(jī)器的正常運(yùn)行。

        (3)增加了材配消耗。

        2.2 攪拌桶及相關(guān)設(shè)備故障

        加壓過(guò)濾機(jī)工作時(shí),當(dāng)發(fā)生攪拌桶篦網(wǎng)堵塞、桶內(nèi)物料拉空、入料泵啟車(chē)時(shí)未關(guān)閉出料閥門(mén)與加壓倉(cāng)連通等情況下,會(huì)出現(xiàn)加壓倉(cāng)內(nèi)高壓風(fēng)經(jīng)入料泵返回到攪拌桶內(nèi),造成篦網(wǎng)被吹翻、管路較薄弱環(huán)節(jié)及入料泵的損壞,甚至發(fā)生桶體因空氣膨脹而爆炸的重大事故。隔膜泵上料時(shí),會(huì)使攪拌桶內(nèi)部形成負(fù)壓,造成攪拌桶篦網(wǎng)及支撐架的損壞。

        圖1 加壓過(guò)濾系統(tǒng)示意圖

        3 技術(shù)改造

        3.1 過(guò)濾機(jī)托輪組潤(rùn)滑改造

        (1)由于原潤(rùn)滑系統(tǒng)僅為手動(dòng)潤(rùn)滑,存在不穩(wěn)定性,為此在加強(qiáng)日常維護(hù)的基礎(chǔ)上,特別增加了一臺(tái)電動(dòng)油脂泵,與排料倉(cāng)上下拖輪組形成了供油系統(tǒng)。手動(dòng)注油改造為電動(dòng)油脂泵多點(diǎn)連續(xù)定時(shí)注油,要對(duì)28 個(gè)托輪組各個(gè)注油點(diǎn)潤(rùn)滑到位,提高托輪組壽命。

        (2)過(guò)濾機(jī)托輪潤(rùn)滑系統(tǒng)與集中控制的潤(rùn)滑程序聯(lián)結(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)注油潤(rùn)滑及人工手動(dòng)運(yùn)行兩套注油方案。托輪組加電動(dòng)油脂泵改造后示意圖如圖2所示。

        圖2 托輪組加電動(dòng)油脂泵改造后示意圖

        3.2 攪拌桶改造

        通過(guò)分析,攪拌桶及相關(guān)設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題均是由于攪拌桶篦網(wǎng)堵塞,使得攪拌桶不能與外部氣體聯(lián)通,成為封閉容器,從而出現(xiàn)桶內(nèi)高壓或低壓,進(jìn)而影響加壓過(guò)濾系統(tǒng)正常生產(chǎn)運(yùn)行。因此,本次改造主要是解決攪拌桶因篦網(wǎng)堵塞而形成的高壓和低壓?jiǎn)栴}。通過(guò)在攪拌桶篦網(wǎng)上加裝一個(gè)Φ300 mm的連通管路,可使攪拌桶篦網(wǎng)堵塞后,其內(nèi)部仍與外部大氣連通,保證加壓過(guò)濾系統(tǒng)的安全生產(chǎn),降低安全生產(chǎn)事故。攪拌桶改造前后對(duì)比如圖3 所示。

        圖3 攪拌桶改造前后對(duì)比

        4 應(yīng)用效果分析

        4.1 托輪組改造效果分析

        通過(guò)對(duì)托輪組潤(rùn)滑系統(tǒng)的改造,保證了拖輪組潤(rùn)滑的連續(xù)性,大大提高了潤(rùn)滑力度,托輪組運(yùn)行平穩(wěn);閘門(mén)板運(yùn)行平穩(wěn),排料倉(cāng)閘門(mén)板開(kāi)關(guān)限位的接近開(kāi)關(guān)再?zèng)]有出現(xiàn)因閘門(mén)板跑偏而損壞。改造前后對(duì)比可知:

        (1)托輪組的使用壽命得到提高。改造前,年消耗托輪組50 個(gè),改造后5 年消耗30 個(gè),平均每年6 個(gè),從而降低了材配損耗及工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        (2)提高了加壓過(guò)濾機(jī)的開(kāi)機(jī)率,增加生產(chǎn)時(shí)間,增加年入洗原煤量。改造前平均月影響生產(chǎn)時(shí)間12 h,按每年12 個(gè)月,小時(shí)入洗量800 t 計(jì)算,全年入洗原煤可增加11.52 萬(wàn)t。

        4.2 攪拌桶改造效果分析

        攪拌桶加裝連通管路改造后,當(dāng)出現(xiàn)篦網(wǎng)嚴(yán)重堵塞時(shí),保證篦網(wǎng)上的桶內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)壓或高壓,保持與外部大氣壓連通,避免了因此而出現(xiàn)的安全事故。通過(guò)改造,提高了加壓過(guò)濾機(jī)和板框壓濾機(jī)的開(kāi)機(jī)率,增加生產(chǎn)時(shí)間,增加年入洗原煤量。改造前平均月影響生產(chǎn)時(shí)間4 h,按每年12 個(gè)月,小時(shí)入洗量800 t 計(jì)算,全年入洗原煤可增加3.84 萬(wàn)t。

        5 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)對(duì)托輪組的潤(rùn)滑方式和攪拌桶連通改造后,大大減少了加壓過(guò)濾系統(tǒng)事故的發(fā)生,保證了加壓過(guò)濾系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高了設(shè)備開(kāi)機(jī)率,降低了設(shè)備維修更換時(shí)間,特別是降低了托輪組更換周期,從而降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為云岡選煤廠的安全生產(chǎn)提供了保證。

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