孫兆凱 馬永祿
(山東能源集團(tuán)龍礦集團(tuán)阿爾巴斯二礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
龍口礦區(qū)梁家煤礦屬于典型的“三軟”地層,礦壓顯現(xiàn)明顯,工程穩(wěn)定性極差。煤4 六采軌道中部車場(chǎng)反底拱工程,是直接影響到煤4六采區(qū)通風(fēng)、采煤面排水和生產(chǎn)接續(xù)的重點(diǎn)工程。巷道經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間收斂變形,巷道最小處斷面為B×H=2000×3000 mm 的不規(guī)則形狀,最大處斷面為B×H=3000×3300 mm 類似直墻半圓形斷面。其基礎(chǔ)支護(hù)形式為一次支護(hù)錨網(wǎng)噴、錨梁支護(hù),二次支護(hù)灌注、U29 鋼棚并施工料石反底拱。原料石反底拱工藝為:按照設(shè)計(jì)尺寸開(kāi)挖反底拱輪廓—整平夯實(shí)底板—鋪設(shè)50 mmC10 砂漿作為底灰—擺放料石—C10 砂漿灌實(shí)灰縫—回填底拱至地坪。該工藝施工的底拱反復(fù)破壞,嚴(yán)重影響了提升運(yùn)輸安全和生產(chǎn)接續(xù),且消耗了大量的人力物力。如何利用現(xiàn)有的材料,提高工程質(zhì)量,加強(qiáng)底拱強(qiáng)度,解決底拱反復(fù)破壞,成為礦井研究的課題。
(1)煤4 六采區(qū)深部巷道標(biāo)高-660~ -720 m之間,巷道深,構(gòu)造應(yīng)力大。受圍巖應(yīng)力影響,巷道變形嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為頂板正常、兩幫內(nèi)擠、巷道底鼓嚴(yán)重。
(2)煤4 六采區(qū)巷道處于含油泥巖巖層中,巷道穩(wěn)定性差,巖石硬度低,支撐性極差。
(3)煤4 六采區(qū)下部水倉(cāng)涌水,造成底板含水泥化,泥巖遇水膨脹,快速底鼓。
(1)料石灌注反底拱設(shè)計(jì)方案
① 首先噴射50 mm 厚C20 砼,然后鋪設(shè)一層金屬網(wǎng),再噴射50 mm 厚C20 砼,作為基礎(chǔ)層。通過(guò)100 mm 的混凝土鋼筋?yuàn)A層為料石底拱打下一個(gè)基礎(chǔ)。
② 擺放反底拱料石(同時(shí)按間距1000 mm 豎插1 根MSGLD-335/18×1000 螺紋鋼錨桿),鋪設(shè)料石底拱。
③ 距離料石上平300 mm 處按反底拱弧度掛設(shè)1 層Φ4 金屬網(wǎng)(上好鐵盤(pán)、螺帽)成型,最后灌注300 mmC25 砼,構(gòu)筑底拱加強(qiáng)層。同時(shí)在墻基下按間距800 mm 擺放22 kg/m 道軌,在道軌上鋪設(shè)行人大板,然后鋪設(shè)道軌行車。
料石灌注底拱設(shè)計(jì)圖如圖1 所示。
圖1 料石灌注底拱設(shè)計(jì)圖
(2)料石灌注底拱施工方法
首先按設(shè)計(jì)尺寸進(jìn)行臥底,出凈矸石,找出反底拱荒斷面輪廓并整平夯實(shí),然后在底拱底部噴上50 mm 的噴漿料,再沿底拱中心線向兩側(cè)碼放料石,料石碼放至底拱的腮部。統(tǒng)一使用噴漿機(jī)噴漿,兩腮以上料石邊打噴漿料邊碼放料石,嚴(yán)禁統(tǒng)一碼放料石集中噴機(jī)噴料。料石底拱施工完后,在料石底拱上部噴射50 mm 的噴漿料,料石要插入巷道一次支護(hù)巷道底腳內(nèi),料石與墻基處用噴漿機(jī)噴實(shí)。
在碼放料石的同時(shí),在底拱底部自中間向兩側(cè)每隔1 m 豎插1 根MSGLD-335/18×1000 的螺紋鋼錨桿,不用藥卷錨固。底拱正中豎插1 根,向兩側(cè)各1 m 均勻布置1 根錨桿,錨桿前后排距350 mm,錨桿保證在灌注完后外漏100~200 mm。料石上部用噴漿料噴射完后,在料石底拱往上300 mm 位置鋪設(shè)一層鋼筋網(wǎng)。該鋼筋網(wǎng)利用底拱內(nèi)的錨桿用鐵盤(pán)壓實(shí)并用鐵絲纏繞固定,然后再在料石底拱和金屬網(wǎng)間灌注300 mm 的灌注料,然后回填矸子到地坪。
為保證水倉(cāng)水泵失效后水淹巷道時(shí)巷道支護(hù)質(zhì)量,制定了以下方案:施工至水倉(cāng)下口,灌注底拱施工完后,不回填地坪,鋪設(shè)底拱的同時(shí)在墻基下預(yù)埋(型號(hào)為22~24 kg/m)鐵軌。鐵軌伸入兩墻基不少于500 mm,前后間距800 mm。在道軌上順巷密集鋪設(shè)(寬度為200 mm,厚度為50 mm)大板,然后在大板上鋪設(shè)道木和鐵軌。
采用傳統(tǒng)工藝反底拱巷道變化量和變化速率,如圖2、圖3 所示。
圖2 料石灌注底拱實(shí)施前巷道變化量
圖3 料石灌注底拱實(shí)施前巷道變化速率
經(jīng)過(guò)在施工中的反復(fù)檢查和控制,影響底拱施工質(zhì)量的各種因素完全得到了控制,底拱質(zhì)量顯著提高,材料消耗明顯下降。相同條件、斷面、工藝下的底拱質(zhì)量對(duì)比可以看出,該底拱自實(shí)施以來(lái)至今未出現(xiàn)煤4 六采軌道下山30#前后段20 m 那樣的破壞程度。施工料石灌注底拱后巷道變化量和變化速率,如圖4、圖5 所示。
圖4 料石灌注底拱實(shí)施后巷道變化量
圖5 料石灌注底拱實(shí)施后巷道變化速率
由于新工藝的應(yīng)用,底拱質(zhì)量和強(qiáng)度明顯提高,大大地減少了返修率,保證了礦井的安全生產(chǎn)和接續(xù)。效益如下:
(1)采用料石、灌注底拱工藝后,該項(xiàng)工程共計(jì)節(jié)約材料費(fèi)6.5 萬(wàn)元。
(2)保證了煤4 六采中部車場(chǎng)的提升運(yùn)輸問(wèn)題,為煤4 六采區(qū)下部開(kāi)采返修預(yù)備工作爭(zhēng)取了時(shí)間。
(3)通過(guò)預(yù)埋鐵軌,施工完底拱后不回填地坪,為煤4 六采中部泵房水泵意外中止運(yùn)轉(zhuǎn)后提供了一個(gè)臨時(shí)水倉(cāng),避免了水流出后滲入底板加劇底板破壞。
(4)煤4 六采中部車場(chǎng)按照新式反底拱工藝施工后,巷道能夠滿足通風(fēng)、運(yùn)輸、行人等方面的要求,消除了不安全因素,保證了礦井的安全生產(chǎn),產(chǎn)生了較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
通過(guò)料石、灌注雙層底拱工藝在龍口軟巖巷道深部采區(qū)的實(shí)踐,有效控制了深部軟巖巷道底鼓。通過(guò)灌注底拱增強(qiáng)了料石底拱的強(qiáng)度和硬度,使組合拱強(qiáng)度得到了有效提高,為軟巖巷道底板治理技術(shù)提供了借鑒。