王軍平
(陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責任公司,山西 晉中 045400)
煤礦常采用高分子化學漿進行緊急處理工作面片幫、冒頂,化學漿以其“閃凝”特性,取得了較好的效果。但是化學漿同樣存在價格貴、有毒、強腐蝕性、自燃問題,已造成多起事故[1-2]。晉煤集團自2015 年起開始研究深孔無機注漿加固技術替代化學漿,積累了豐富的經驗。2020 年起,陽泉集團也計劃開展深孔無機注漿加固技術,以期全部或部分替代化學漿,在下屬各礦井展開前期試驗。開元礦業(yè)公司9713 工作面為試驗工作面之一。
開元公司9713 工作面井下位于七采區(qū),所處水平為+420 m 水平,埋深359~460 m。可采走向長度1172 m,傾斜長220 m,煤層平均厚度5 m,走向上平均仰角4°,傾向上近水平,回風巷一側略高,平均傾角1°。采用走向長壁后退式綜合機械化一次采全高采煤方法,全部垮落法管理頂板。布置2條回采巷道,一進一回通風方式。進風巷、回風巷均為矩形斷面,巷寬5.0 m,巷高3.7 m,均采用錨網索聯(lián)合支護。
在工作面內斷層、陷落柱十分發(fā)育,根據(jù)巷道揭露和槽波成果解釋,共發(fā)育有9 個斷層、11 個陷落柱。其中CF2 正斷層斷距超過4 m,對回采影響較大,影響范圍約為回采進度180~450 m。為了防止過斷層期間出現(xiàn)片幫、冒頂事故,必須提前進行加固處理。斷層位置如圖1 所示。
圖1 斷層與工作面位置關系
計劃開展順槽內深孔預注漿加固,基本思路是在斷層影響嚴重區(qū),在順槽內向工作面中部施工深孔,提前注漿加固。方案關鍵點包括:加固范圍、深孔鉆孔參數(shù)、注漿加固材料、注漿工藝參數(shù)。
斷層影響范圍為回采進度180~450 m,但是在初始階段和末尾階段斷層逐漸尖滅,對回采影響很小,沒有必要加固。結合生產經驗,面臨的主要問題是煤體強度低,支架托頂煤厚度超過500 mm 時,需要進行加固。
在回采進度180~450 m 范圍,每隔20 m 做一個傾向剖面,判斷托頂煤高度,最終確定回采進度270~360 m(共90 m 長度)為需要注漿區(qū)域,在回風巷內實施注漿施工?;夭蛇M度270 m 位置剖面如圖2(a)所示,回采進度310 m 位置(斷距最大)剖面如圖2(b)所示,回采進度360 m 位置剖面如圖2(c)所示。
圖2 加固范圍內關鍵位置剖面圖
本次注漿加固對象明確,即支架上方所托頂煤。根據(jù)漿液流動性和裂隙發(fā)育程度,初步確定鉆孔間距為5 m。
加固從回采進度270 m 位置開始,每隔5 m 做一個傾向剖面,在剖面圖上繪制鉆孔,確定鉆孔參數(shù)。以回采進度310 m 位置為例,在剖面圖上繪制鉆孔,鉆孔應大部分處于頂煤內,且鉆孔深度超過斷層線5 m,如圖3 所示。確定此處鉆孔深度50 m,仰角6°。
圖3 回采進度310 m 位置鉆孔示意圖
依次確定其他鉆孔參數(shù),最終得到所有鉆孔參數(shù),開孔高度均距離頂板1.2 m,孔徑均為75 mm。所有鉆孔參數(shù)如表1 所示。
表1 鉆孔參數(shù)表
普通硅酸鹽水泥材料配合水玻璃,能夠達到速凝早強的目的,在煤礦深孔注漿中應用十分普遍。但同樣存在較多問題:(1)水泥顆粒粗,粒徑一般在48~75 μm,容易進入大裂隙,難以進入微小裂隙。(2)水灰比大。受水泥本身和易性影響,現(xiàn)場一般使用水灰比1:1,方可保證漿液流動性良好,最終強度不足15 MPa,容易發(fā)生沉淀,影響擴散效果。(3)強度增長緩慢。普通水泥要在7 d 以上才能達到設計強度。
本次計劃采用超細水泥注漿材料,粒徑為10~13 μm,細度為普通水泥的4~5 倍。使用水灰比0.6:1,漿液制成后,具備1 h 左右良好流動性,滿足漿液輸送、擴散時間需求。漿液擴散過程中不發(fā)生離析、泌水,能夠進入細微裂隙,漿液4 h 初凝,1 d 單軸抗壓強度20 MPa,3 d 強度30 MPa,7 d 強度超過40 MPa。
(1)封孔
從圖3 可以看出,有效加固長度為鉆孔后半段頂煤部分,因此可以增大封孔長度,迫使?jié){液往深部擴散,減少非必要的淺部擴散。另外,增加封孔長度也可以有效避免表面漏漿。設計封孔長度20 m,采用兩堵一注方式,兩端采用棉紗封堵,中部灌注漿液封孔。如圖4 所示。
圖4 封孔結構示意圖
(2)注漿壓力及控制方式
超前注漿時,裂隙發(fā)育程度不一,需要較高的注漿壓力,以滿足漿液在不同開度裂隙中充分擴散?,F(xiàn)場要求注漿終止壓力不小于20 MPa。
初始注漿時,應盡量減小泵壓和流量,給漿液充足的擴散時間,避免漿液在孔內積聚產生憋壓現(xiàn)象,誤以為達到了注漿壓力。應低壓緩注,逐步增壓,實現(xiàn)最大注漿量。
90 m 加固范圍施工19 個鉆孔,累計鉆孔進尺977 m,施工45 d。共計使用超細水泥注漿材料105 t,平均單孔注漿量5.5 t,最大單孔注漿壓力11.2 t。除串孔鉆孔外,注漿終止壓力均達到20~25 MPa。
(1)工作面僅輕微冒頂
工作面通過90 m 加固區(qū)期間用時45 d,共計發(fā)生3 次輕微冒頂現(xiàn)象,冒頂高度不超過500 mm,連續(xù)架次不超過3 架,工作面安全通過,未使用化學漿。平均推進速度2 m/d(正常推進速度4 m/d),推進速度減慢的主要原因是斷層區(qū)域幫部巖石堅硬,需要大量的時間放炮處理,影響推進。
(2)經濟效益
本次試驗消耗超細水泥注漿材料105 t,水灰比0.6:1,單價5000 元/t,注漿材料費用52.5 萬元,鉆孔施工費用10.5 萬元,合計63 萬元。換算成等體積的化學漿,則需要消耗約168 t 化學漿,按照1.2萬元/t 計算,則化學漿注漿費用201 萬元。采用超細水泥深孔預注漿,節(jié)約注漿費用138 萬元,共加固90 m 長度,平均每米節(jié)約超過1.5 萬元。
(1)依據(jù)托頂煤高度超過0.5 m 即需要加固的原則,采用傾向剖面法,將注漿加固范圍確定為回采進度270~360 m,合計90 m 長度。
(2)采用傾向剖面法,確定鉆孔參數(shù),設計封孔長度20 m,注漿終止壓力不小于20 MPa。
(3)效果考察表明,通過90 m 加固區(qū),工作面僅出現(xiàn)輕微冒頂現(xiàn)象,安全通過。與等體積化學漿比較,采用超細水泥深孔預注漿方式共節(jié)約注漿費用138 萬元,平均每米節(jié)約超過1.5 萬元。