李 靈,郭 濤,婁倫武,閣世媚,楊通山
(貴州赤天化桐梓化工有限責(zé)任公司 貴州桐梓 563200)
空分裝置利用深度冷凍原理,根據(jù)空氣中各組分沸點(diǎn)的差異,將液化后的空氣在精餾塔中精餾,從而獲得氧氣、氮?dú)饧跋∮袣怏w[1]。貴州桐梓化工有限責(zé)任公司產(chǎn)氧量為43 000 m3/h(標(biāo)態(tài))的2套空分裝置自2011年12月開(kāi)車(chē)以來(lái)一直運(yùn)行穩(wěn)定,其具體運(yùn)行情況介紹如下。
空分設(shè)備采用分子篩吸附預(yù)凈化、增壓透平膨脹機(jī)、全精餾制氬及液體泵內(nèi)壓縮工藝。整套設(shè)備包括空氣過(guò)濾系統(tǒng)、空氣壓縮系統(tǒng)、空氣預(yù)冷系統(tǒng)、分子篩純化系統(tǒng)、分餾塔系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等。
經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)運(yùn)行,經(jīng)歷和處理了許多問(wèn)題,如更換設(shè)備、技術(shù)改造、調(diào)整工藝參數(shù)等,其中值得一提的是主冷箱低壓板翅式換熱器泄漏和粗氬進(jìn)低壓板翅式換熱器泄漏的事故。主冷箱低壓板翅式換熱器泄漏是通過(guò)冷箱基座溫度、冷箱密封氣壓力以及換熱溫差判斷出來(lái)的,尤其是冷箱密封氣壓力。將主冷箱頂部人孔拆開(kāi),直接看到從主冷箱下部頂部噴珠光砂,后空分裝置作停車(chē)處理,將主冷箱近7 000 m3的珠光砂全部卸出,前后檢修時(shí)間歷時(shí)一個(gè)月才恢復(fù)生產(chǎn),使整套空分裝置在一個(gè)月之內(nèi)都處于半負(fù)荷下運(yùn)行,嚴(yán)重影響了公司的經(jīng)濟(jì)效益。以下就深冷分離空分工藝中發(fā)生的粗氬進(jìn)低壓板翅式換熱器泄漏事故進(jìn)行詳細(xì)介紹。
在空分裝置長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,空分主體裝置冷箱是巡檢經(jīng)常忽略的地方,主要原因?yàn)槔湎鋬?nèi)均是低溫設(shè)備和管道,而空隙處均由珠光砂填充,整個(gè)冷箱處于全密封的環(huán)境下,無(wú)法直觀地觀察到跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,因此難以發(fā)現(xiàn)泄漏情況。為了便于檢修,整個(gè)冷箱分為主冷箱和副冷箱,中間用碳鋼結(jié)構(gòu)隔開(kāi)。
2019年7月22日,受到河南義馬氣化廠“7·19”空分裝置爆炸事故的影響和啟發(fā),安排人員對(duì)空分主冷箱和副冷箱內(nèi)的氧含量進(jìn)行監(jiān)測(cè),08:30用有毒有害氣體檢測(cè)儀分別在冷箱2只安全閥處進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)主冷箱正常,而副冷箱氧含量超標(biāo)報(bào)警,且直接超檢測(cè)儀測(cè)量量程(量程為35%)。在運(yùn)行過(guò)程中,空分裝置冷箱內(nèi)是低溫環(huán)境,為了保證珠光砂干燥,在冷箱內(nèi)充有純氮?dú)?,使冷箱處于微正壓狀態(tài),避免濕空氣進(jìn)入冷箱內(nèi)結(jié)冰。
由于有毒有害氣體檢測(cè)儀已經(jīng)無(wú)法測(cè)量副冷箱內(nèi)的氧氣濃度,因此立即通知公司質(zhì)檢中心取樣分析以確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,同時(shí)判斷泄漏位置。第1次取樣分析結(jié)果如下:時(shí)間09:00,冷箱密封氣中氧氣體積分?jǐn)?shù)為39.72%。
人工取樣分析發(fā)現(xiàn),副冷箱內(nèi)氧含量超標(biāo)且存在泄漏,但中控室的監(jiān)測(cè)參數(shù)并不能反映出來(lái)。分析其原因有兩種可能:①副冷箱內(nèi)的高壓板翅式換熱器有泄漏[2];②氧氣管道有沙眼。但從分析結(jié)果及中控室參數(shù)可判斷泄漏量相當(dāng)小,因此需要加大冷箱密封氣量,再檢測(cè)副冷箱內(nèi)的氧含量變化情況。增大密封氮?dú)饬亢?,分別進(jìn)行了3次取樣分析,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 加大密封氮?dú)饬亢笕臃治鼋Y(jié)果
通過(guò)加大冷箱密封氮?dú)饬?,并配合人工取樣分析,判斷泄漏處在擴(kuò)大,因此決定空分裝置作停車(chē)處理。
空分裝置停車(chē)后,用空氣復(fù)熱至常溫,將副冷箱的珠光砂卸出,并將設(shè)備管道清理干凈,用壓縮氣體對(duì)氧氣管道充壓,對(duì)高壓板翅式換熱器及氧氣管道進(jìn)行查漏,但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)。分析原因:①泄漏點(diǎn)太小,溫度升高后無(wú)法查到;②判斷方向錯(cuò)誤,是否存在其他管道泄漏的可能。經(jīng)分析,認(rèn)為第2種的可能性較大,因?yàn)槔湎鋬?nèi)的氧體積分?jǐn)?shù)在40%左右,可能是由于粗氬管道泄漏造成氧含量超標(biāo),因此對(duì)低壓板翅式換熱器進(jìn)行查漏,結(jié)果發(fā)現(xiàn)低壓板翅式換熱器的焊縫出現(xiàn)泄漏。
對(duì)低壓板翅式換熱器焊縫泄漏并造成副冷箱內(nèi)氧含量高的原因進(jìn)行了分析,推測(cè)有以下兩種可能。
(1)副冷箱內(nèi)低壓板翅式換熱器有6臺(tái),在開(kāi)停車(chē)和正常運(yùn)行時(shí),每臺(tái)換熱器的工況是相同的,只有1臺(tái)換熱器泄漏可能是由于焊縫有缺陷,在長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)力的作用下出現(xiàn)疲勞,從而造成焊縫泄漏,且副冷箱未設(shè)置監(jiān)控手段,長(zhǎng)時(shí)間泄漏后漏點(diǎn)逐漸擴(kuò)大。
(2)粗氬排放系統(tǒng)氧含量高的原因主要是由于空分系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷偏低,在設(shè)定負(fù)荷的86%左右。粗氬冷凝器液空回流閥開(kāi)度較大,粗氬冷凝器液位未達(dá)到正常循環(huán)所需的高度。塔頂污氮組分含氧量偏高,提餾段氬富集區(qū)偏上。
經(jīng)過(guò)本次泄漏事故及河南義馬氣化廠“7.19”空分裝置爆炸事故,總結(jié)出以下幾點(diǎn)操作建議。
(1)加大空分裝置冷箱及副冷箱內(nèi)密封氣的分析頻次,巡檢時(shí)要求操作工用檢測(cè)儀測(cè)量冷箱及副冷箱內(nèi)的氧含量。
(2)穩(wěn)定冷箱密封氣流量,總控人員加強(qiáng)對(duì)冷箱壓力及溫度的監(jiān)控,如有變化及時(shí)監(jiān)測(cè)和處理。
(3)重視粗氬系統(tǒng)的調(diào)節(jié),盡可能降低粗氬系統(tǒng)的氧含量。
(4)重視空分裝置的安全工作,做到有隱患及時(shí)處理,加強(qiáng)系統(tǒng)的巡檢,提高員工安全意識(shí),及時(shí)處理跑、冒、滴、漏問(wèn)題。