夏佳佳,李 劍,楊效軍,楊如惠,陳明宇,孔祥林
(中國(guó)石化儀征化纖有限責(zé)任公司BDO部,江蘇儀征 211900)
馬來(lái)酸酐是一種重要的基本有機(jī)化工原料,具有廣泛的應(yīng)用前景[1]。馬來(lái)酸酐精餾工藝是其生產(chǎn)過程中的重要單元操作,主要包括間歇減壓精餾工藝及連續(xù)減壓精餾工藝兩種[2]。與間歇精餾工藝相比,連續(xù)精餾工藝具有產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、產(chǎn)品收率高等優(yōu)點(diǎn)[3]。
化工過程模擬已被用于新裝置設(shè)計(jì)、舊裝置改造、新工藝的開發(fā)研究、生產(chǎn)參數(shù)調(diào)優(yōu)、疑難問題診斷、科學(xué)研究、工業(yè)生成的科學(xué)管理、動(dòng)態(tài)模擬、實(shí)時(shí)優(yōu)化等領(lǐng)域[4-6]。目前常用的商業(yè)化的化工過程模擬軟件有 Aspen Plus、Aspen Hysys、PRO/II等,這些軟件的側(cè)重點(diǎn)各不相同[7]。在模擬軟件中Aspen Plus 應(yīng)用領(lǐng)域最廣,可用于化工過程、聚合過程、煉油過程、生物燃料、煤氣化、固體模擬以及相關(guān)過程模擬[8-9]。
本文采用Aspen Plus軟件建立與實(shí)際運(yùn)行裝置相符合的馬來(lái)酸酐連續(xù)減壓蒸餾工藝模型,考察壓力、溫度、回流比和塔頂采出量等工藝參數(shù)對(duì)輕組分塔T-1901和成品塔T-1902產(chǎn)品純度和裝置能耗的影響,確定最優(yōu)工藝條件,降低裝置能耗,提升產(chǎn)品品質(zhì)。
MAH精餾裝置工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。精餾裝置由輕組分塔T-1901和成品塔T-1902構(gòu)成。輕重組分以MAH為界,沸點(diǎn)低于MAH的組分為輕組分,而沸點(diǎn)高于MAH的組分則為重組分。T-1901與T-1902為多段填料塔,T-1901從塔中上部進(jìn)料,塔頂物流1903與1904中含有輕組分雜質(zhì)。T-1902從塔中下部進(jìn)料,塔釜物流1917中含有重組分雜質(zhì),塔中上部側(cè)線采出MAH精餾產(chǎn)品(物流1916),塔頂物流1914返回T-1901,物流1903送至界外。裝置設(shè)計(jì)負(fù)荷約16 500 kg/h。
圖1 MAH精餾裝置工藝流程圖T-1901:輕組分塔;T-1902:成品塔;1901:輕組分塔輸入物流;1903:輕組分塔頂輸出氣相物流;1904:輕組分塔頂輸出液相物流;1906:輕組分塔底輸出至成品塔進(jìn)料物流;1913:成品塔頂輸出氣相物流;1914:成品塔頂輸出至輕組分塔液相物流;1916:成品塔側(cè)線采出物流;1917:成品塔底采出重組份物流
該體系采用Aspen Plus內(nèi)置NRTL模型參數(shù)來(lái)計(jì)算各組分的熱力學(xué)性質(zhì),缺少的物性參數(shù)使用UNIFAC基團(tuán)貢獻(xiàn)法進(jìn)行估算,具體相互作用參數(shù)見表1。
表1 NRTL和UNIFAC模型的相互作用參數(shù)
MAH精餾工藝模型參數(shù)如表2所示,參考塔的設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù),應(yīng)用Aspen Plus軟件建立與實(shí)際運(yùn)行裝置相符合的馬來(lái)酸酐連續(xù)減壓蒸餾工藝模型。塔頂和塔釜溫度、液泛百分率、塔釜熱負(fù)荷等模擬計(jì)算結(jié)果見表2,工藝流股組成的模擬值與實(shí)際值對(duì)比見表3和表4。由表2可看出,塔頂、塔釜溫度及塔釜熱負(fù)荷與設(shè)計(jì)值吻合;模擬的液泛因子較實(shí)際值高出約10%,模擬T-1901部分塔段液泛因子達(dá)80%,T-1901 設(shè)計(jì)余量較小,可以使該塔操作負(fù)荷適當(dāng)降低,減少該塔操作負(fù)荷從而避免液泛。由表3和表4的對(duì)比數(shù)據(jù)可知,模擬值與裝置實(shí)際數(shù)據(jù)相吻合,表明模擬計(jì)算結(jié)果真實(shí)可靠。
表2 精餾工藝裝置的實(shí)際與模擬數(shù)據(jù)
表3 輕組分塔T-1901物料組分對(duì)比
表4 成品塔T-1902物料組分對(duì)比
輕組分塔T1901的塔頂壓力對(duì)塔釜產(chǎn)物中主要雜質(zhì)丙烯酸和檸康酸酐含量及裝置能耗的影響如圖2和圖3所示。T-1901為減壓操作,塔頂壓力為15 kPa,壓力下調(diào)空間有限。
圖2 T-1901塔頂壓力對(duì)塔釜產(chǎn)物中丙烯酸和檸康酸酐的影響
圖3 T-1901塔頂壓力對(duì)裝置能耗的影響
隨著塔頂壓力升高,塔釜產(chǎn)物中丙烯酸濃度降低,同時(shí)檸康酸酐的濃度增加,裝置能耗增加。為控制丙烯酸含量小于8 mg/L,檸康酸酐含量小于338 mg/L,綜合能耗變化情況確定T-1901塔頂壓力為15 kPa。
輕組分塔T1901塔頂回流比對(duì)塔釜產(chǎn)物中主要雜質(zhì)丙烯酸和檸康酸酐的濃度及裝置能耗的影響如圖4和圖5所示。隨著塔頂回流比的增加,塔釜產(chǎn)物中丙烯酸濃度降低,而檸康酸酐濃度增加,同時(shí)裝置能耗增加,且回流比過大會(huì)有塔液泛的風(fēng)險(xiǎn)。為保證丙烯酸含量小于8 mg/L,檸康酸酐含量小于338 mg/L,并同時(shí)綜合考慮經(jīng)濟(jì)性與能耗,最終選擇T-1901回流比為0.8,同時(shí)裝置能耗變化率降低1.4%。
圖4 T-1901回流比對(duì)T1902進(jìn)料中丙烯酸和檸康酸酐的影響
圖5 T-1901回流比對(duì)裝置能耗變化的影響
圖6和圖7是輕組分塔塔頂采出量對(duì)主要雜質(zhì)丙烯酸和檸康酸酐含量以及對(duì)裝置能耗變化率的影響的模擬結(jié)果。
圖6 T-1901塔頂采出量對(duì)T-1902進(jìn)料中丙烯酸和檸康酸酐的影響
圖7 T-1901塔頂采出量對(duì)裝置能耗變化的影響
由圖6和圖7可知,降低T-1901塔頂采出量,能有效降低成品中檸康酸酐濃度,同時(shí)精餾裝置能耗進(jìn)一步降低。為保證塔頂采出丙烯酸含量小于40 mg/L,檸康酸酐含量小于335 mg/L,因此選擇塔頂采出量為630 kg/h,同時(shí)裝置能耗變化率降低1.8%。
圖8和圖9主要通過ASPEN模型模擬計(jì)算了成品塔塔頂壓力對(duì)主要雜質(zhì)丙烯酸和檸康酸酐含量以及對(duì)裝置能耗變化率的影響。
圖8 T-1902塔頂壓力對(duì)產(chǎn)品中丙烯酸和檸康酸酐的影響
圖9 T-1902塔頂壓力對(duì)產(chǎn)品中裝置能量消耗的影響
圖8和9可知,T-1902為減壓操作,塔頂壓力為15 kPa,壓力下調(diào)空間有限。增加塔頂壓力基本不影響丙烯酸的濃度,還會(huì)增加精餾裝置能耗。產(chǎn)品中丙烯酸含量應(yīng)控制在20 mg/L以下,檸康酸酐含量應(yīng)控制在320 mg/L以下??紤]到能耗與控制指標(biāo),T-1902塔頂壓力選擇15 kPa。
圖10和圖11主要模擬計(jì)算了成品塔塔頂回流比對(duì)主要雜質(zhì)丙烯酸和檸康酸酐含量以及對(duì)裝置能耗變化率的影響。根據(jù)圖10和圖11可知,增加塔頂回流比可以降低成品中丙烯酸濃度,當(dāng)回流比≥25時(shí),丙烯酸濃度變化不明顯,同時(shí)裝置能耗明顯上升。因此,在T-1902塔體加熱負(fù)荷允許條件下,選擇塔頂回流比為25,同時(shí)裝置能耗變化率降低6.28%。
圖10 T-1902回流比對(duì)產(chǎn)品中丙烯酸和檸康酸酐的影響
圖11 T-1902回流比對(duì)裝置能耗的影響
圖12和圖13模擬計(jì)算了成品塔塔頂至輕組分塔循環(huán)量對(duì)主要雜質(zhì)丙烯酸和檸康酸酐濃度以及對(duì)裝置能耗變化率的影響。由圖12和圖13可知,增加T-1902塔頂循環(huán)量可以小幅降低成品中檸康酸酐濃度。由于循環(huán)量增加幅度有限,同時(shí)會(huì)大幅增加裝置能耗,因此,塔頂循環(huán)量不宜增加,控制在1 200 kg/h比較合適,同時(shí)裝置能耗變化率可降低18.39%。
圖12 T-1902塔頂循環(huán)量對(duì)產(chǎn)品中丙烯酸和檸康酸酐的影響
圖13 T1902塔頂循環(huán)量對(duì)產(chǎn)品中丙烯酸和檸康酸酐的影響
工藝模擬計(jì)算表明,在裝置進(jìn)料組分含量波動(dòng)情況下,MAH成品中醋酸、正丁醇、馬來(lái)酸濃度遠(yuǎn)低于1 mg/L。模擬計(jì)算了裝置進(jìn)料中丙烯酸濃度變化對(duì)輕組分塔T-1901和T-1902出料組分中丙烯酸濃度變化情況。圖14為進(jìn)料中丙烯酸濃度對(duì)產(chǎn)品中丙烯酸的影響。
由圖14可知,輕組分丙烯酸的分離主要由T-1901承擔(dān)。進(jìn)料組分丙烯酸濃度在300~1 000 mg/L范圍變動(dòng)。經(jīng)過T1901塔可分離至10 mg/L以下,而經(jīng)過T1902塔后MAH成品中的丙烯酸濃度≤1 mg/L。
圖14 進(jìn)料中丙烯酸濃度對(duì)產(chǎn)品中丙烯酸的影響
圖15表明了模擬計(jì)算裝置進(jìn)料中檸康酸酐濃度變化對(duì)輕組分塔T-1901和T-1902出料組分中檸康酸酐濃度變化情況。由圖15可知,MAH成品中的檸康酸酐濃度≤350 mg/L。但由于本精餾裝置操作壓力下檸康酸酐與馬來(lái)酸酐沸點(diǎn)相差僅9 ℃,難以分離出檸康酸酐。隨著進(jìn)料檸康酸酐濃度增加,MAH成品中的檸康酸酐也隨之上升。因此有必要控制進(jìn)料中的檸康酸酐濃度。
圖15 進(jìn)料中檸康酸酐濃度對(duì)產(chǎn)品中檸康酸酐的影響
圖16為優(yōu)化前后丙烯酸、檸康酸酐含量對(duì)比。
(a) 丙烯酸
(b) 檸康酸酐圖16 優(yōu)化前后產(chǎn)品中丙烯酸、檸康酸酐含量對(duì)比
如圖16所示,優(yōu)化工藝參數(shù)后馬來(lái)酸酐產(chǎn)品中丙烯酸平均含量由0.53 mg/L降至0.42 mg/L,檸康酸酐平均含量由291.57 mg/L降至265.29 mg/L,優(yōu)化效果明顯。
本章采用ASPEN PLUS模擬軟件建立的馬來(lái)酸酐工藝模型對(duì)進(jìn)料組分變化,塔的壓力、回流量以及采出量等參數(shù)的變化進(jìn)行研究,得出了以下結(jié)論:
a) 綜合產(chǎn)物中丙烯酸和檸康酸酐的濃度及能耗,確定T-1901塔頂壓力為15 kPa、回流比為0.9、塔頂采出量為630 kg/h;T-1902塔頂壓力為15 kPa、回流比為25、塔頂循環(huán)量為1 200 kg/h,裝置能耗變化率共降低27.87%。
b) 輕組分丙烯酸的分離主要由T-1901承擔(dān)。進(jìn)料組分丙烯酸濃度在300~1 000 mg/L范圍變動(dòng)。經(jīng)過T1901塔可分離至10 mg/L以下,而經(jīng)過T1902塔后MAH成品中的丙烯酸濃度≤1 mg/L;但是隨著進(jìn)料檸康酸酐濃度增加,MAH成品中的檸康酸酐也隨之上升,因此有必要控制進(jìn)料中的檸康酸酐濃度。